Petroleum Pipelines - Digilib ITS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Petroleum Pipelines - Digilib ITS
Powerpoint Templates Page 1Powerpoint Templates
TUGAS AKHIR
ANALISIS EFISIENSI ENERGI PADA PRODUKSI STEAM UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU
(STUDI KASUS PT INDOLAKTO JAKARTA DAN CICURUG 1)
NANDA CHARIMANRP 2107.100.028
Dosen PembimbingDr. WAWAN ARIES WIDODO, ST, MT
Powerpoint Templates Page 2
Latar Belakang
PARAMETERFACTORY JAKARTA FACTORY CICURUG 1
2010 2010 FEB. 2011
HARGA UNIT STEAM (Rp/ton) 89.007 521.512 326.311
HARGA TREATED WATER (Rp/m3) 15.010 2.142 2.022
BAHAN BAKAR BOILER NATURAL GAS RESIDU NATURAL GAS
Powerpoint Templates Page 3
Masalah dan Tujuan
EXISTING OUTPUT
Perhitungan dan Analisis
Rekomendasi Efisiensi
Efisiensi Boiler, Rugi-rugi Energi, Potensi Efisiensi, Investasi dan Payback Period
Penghematan untuk mereduksi biaya energi
Neraca Energi Boiler
Efisiensi Boiler
Sumber Pemborosan
Powerpoint Templates Page 4
BATASAN
MASALAHSumber Data
Laporan energi tahun 2010 dan laporan
operasional Cicurug 1 bulan Februari 2011
Pengambilan DataPT Indolakto Jakarta dan
Cicurug 1
Diambil dari literatur yang relevan
Tidak dianalisaProses produksi susu
dan kelistrikan
Data tidak tersedia
Powerpoint Templates Page 6
Outline Plant Indolakto
Keterangan :
: steam line
: feed water line
: condensate line
: blowdown line
Powerpoint Templates Page 7
Data Operasional
PACKAGE THREE PASSED FIRE TUBE BOILER
BAHAN BAKAR : Natural Gas
Kapasitas : 3 Unit 5 TPH/10 Bar, 1 Unit 10 TPH/13 Bar
2 Unit OPERASI, 1 Unit STAND BY, 1 Unit BACK UP
1 Unit Ekonomiser (Boiler 4)
Keterangan Nilai UnitFlowmeter SKM 997.4 Ton/bln
Flowmeter UHT 258,8 Ton/bln
Jalur tak terukur (pemanas feedtank,deaerator, dan buangan steam trap header)
140 Ton/bln
Total Steam 1.396,2 Ton/bln
Harga Unit 326.311 Rp/ton
Asumsi jalur UHT tak terukur 258,8 Ton/bln
Total Steam Consumption 1.655 Ton/blnHarga Unit 275.284 Rp/ton
STEAM CONSUMPTION
Powerpoint Templates Page 9
Neraca Energi FUEL
mass flowrate 132.946Nm3/bulan
nilai kalor (NCV) 8.913kKal/Nm3
FEEDWATER
mass flowrate 2.293,3ton/bulan
Make up water 2.166,24ton/bulan
Condensate return 127,06ton/bulan
Tekanan feedwater 14,6bar
TDS make up water 104,72ppmTDS maks yang diijinkan di boiler 2.500ppm
STEAMmass flowrate 1.655ton/bulan
2.462,79 kg/jamTekanan saturated steam 8bar
FLUE GAStemperature flue gas 1900 Ctemperature ambient 300 C
%CO2 content 8,8%
Powerpoint Templates Page 10
Efisiensi Boiler (ASME PTC 4.1)Direct Method
Powerpoint Templates Page 11
Efisiensi Boiler (ASME PTC 4.1)Indirect Method
L7 & L8 diabaikan untuk pembakaran gas alam
Powerpoint Templates Page 12
Indirect MethodAnalisis Ultimate Nilai Unit
Karbon 74 %Hidrogen 25 %Nitrogen 0,75 %Oksigen 0,25 %Sulfur 0 %Moisture 0 %NCV bahan bakar 8.913 kCal/Nm3
Laju bahan bakar 132.946 Nm3/blnSuhu permukaan luar boiler 50 0 CLuas permukaan perpindahan panas boiler
286 m2
Kelembaban udara 0,0204kg/kg udarakering
Kecepatan udara 3,8 m/sAnalisis Gas Buang Nilai Unit
Suhu gas buang 190 0 CSuhu ambient 30 0 C% CO2 gas buang (volume) 8,8 %%O2% gas buang (volume) 6,4 %
Kalor Spesifik Nilai UnitGas buang 0,25 kcal/kg CSaturated Steam 0,43 kcal/kg C
Perhitungan Nilai UnitTheoritical Air Required 17.27 kg/kg of fuel
Excess Air Supplied (EA) 43,84 %
Actual Mass of Air Supllied (AAS) 24,84 kg/kg of fuel
Mass of Dry Flue gas 23,59 kg/kg of fuel
Input/Output Parameter % Heat Input 100
Heat Losses1. Dry flue gas, L1 6,35
2. Loss due to hydrogen in fuel, L2 9,89
3. Loss due to moisture in fuel, L3 0
4. Loss due to in Air, L4 0,24
5. Partial Combustion Of C to CO, L5 0
6. Surface Heat Losses, L6 0,005
Efisiensi Boiler 83,51
Powerpoint Templates Page 13
Stokiometri Udara PembakaranReaksi Pembakaran : C + O2 CO2
2H2 + O2 2H2O
Keterangan Nilai UnitKebutuhan udara teoritis 17,27 Kg/kg bahan
bakar% CO2 teoritis pada gas buang 11,47 %
teoritis aktualUdara berlebih 30,34 43,84 %% CO2 teoritis pada gas buang(dengan udara berlebih)
8,57 8,8 %
% O2 teoritis pada gas buang(dengan udara berlebih)
5,23 6,4 %
Powerpoint Templates Page 14
Sumber PemborosanAktivitas Blowdown
Pemborosan Feedwater
Laju Blowdown teoritis %blowdown x kapasitas produksi steam65,373 m3/bulan
Laju Blowdown aktual mass flowrate feedwater – mass flowrate steam638,3 m3/bulan
Selisih aktual - teoritis 572,927 m3/bulan
Nilai pemborosan feedwater(harga unit Rp 2.022/ m3 )
Rp 1.158.458/bulanRp 13.901.501/tahun
Pemborosan Bahan Bakar
Kalor terbuang untuk memanaskan air blowdown mass flowrate blowdown x (entalpi sat.water – entalpi feedwater)
59.653.087,71 kKal/bulan
Mass flowrate bahan bakar terbuang Kalor terbuang/ nilai kalor bahan bakar
6.692,81 Nm3/bulan
Nilai pemborosan bahan bakar(harga unit Rp 3.309/Nm3 )
Rp 22.146.535/bulanRp 265.758.421/tahun
Total Pemborosan Rp 23.304.769/bulanRp 279.657.235/tahun
Frekuensi manual blowdown 2 kali dalam 1 jam selama 16 detik
Powerpoint Templates Page 15
Sumber PemborosanOperasional Boiler
Kebutuhan kalor teoritis mass flowrate steam x (entalpi steam – entalpi feedwater)
966.486.900 kKal/bulan
Laju bahan bakar teoritis kebutuhan kalor teoritis/nilai kalor bahan bakar
108.435,64 Nm3/bulanLaju bahan bakar aktual 132.946 Nm3/bulan
Selisih aktual - teoritis 24.510,355 Nm3/bulan
Nilai pemborosan bahan bakar(harga unit Rp 3.309/Nm3 )
Rp 81.104.766/bulanRp 973.257.194/tahun
Bahan bakar digunakan untuk menjaga kondisi boiler yang standbyBahan bakar digunakan untuk memanaskan feedwater baru pengganti air blowdown
Suhu gas buang masih tinggi ( 190oC)
Powerpoint Templates Page 16
Potensi PenghematanCONDENSATE
RECOVERY SYSTEM
BLOWDOWN
WASTE HEAT RECOVERY
SYSTEM
OPERASIONAL BOILER
Powerpoint Templates Page 17
Condensate Recovery System
Nilai Kondensat (70oC)Bahan bakar Rp 520.128.584/tahunAir make up Rp 41.829.995/tahunNilai total kondensat Rp 561.958.579/tahun
Pompa Seri DN50 dari Spirax Sarco dengan kapasitas 2800 kg/jam dan head 22 m
Investasi untuk 80% pengembalian kondensat akan memberikan payback period selama 1,38 tahun.
Powerpoint Templates Page 18
- Pressure drop akibat penambahan economiser
∆P = 103,44 Pa∆H > 26,8 m∆H existing = 16,8 m
Diperlukan upgrade ketinggian stack setinggi 10 m
Waste Heat Recovery Spesifikasi EconomiserJenis Fin Tube
Heat ExchangerOutside diameter tube 40,1 mmKetebalan tube 2 mmMaterial Tube AISI 304Panjang tube 2,44 mJumlah total tube 182Susunan tube Stagered
Saving bahan bakar : 3.589,22 Nm3/blnPenghematan = Rp 11.876.713/bln
= Rp 142.520.558/thn.
Powerpoint Templates Page 19
Kesimpulan1. Efisiensi sistem boiler masih baik, aktivitas saving energy
dapat meningkatkan efisiensi menjadi lebih tinggi.
2. Losses paling besar disebabkan oleh aktivitas blowdown yangberlebihan dan suhu gas buang yang masih tinggi.
3. Pemborosan energi secara dominan dipengaruhi olehpengelolaan air dan bahan bakar Air blowdown terbuangsenilai Rp 279.657.235/tahun, sedangkan bahan bakar senilaiRp 973.257.194/tahun. Excess air berlebih sehingga Losses gasbuang tinggi
4. 100% Condensate Recovery System memberikan penghematanRp 561.958.579/tahun, Waste Heat Recovery memberikanpenghematan Rp 142.520.558/tahun dan meningkatkanefisiensi boiler 2 % dengan upgrade ketinggian stack setinggi10m.
Powerpoint Templates Page 20
Rekomendasi
Mengurangi frekuensi blowdown(2x1 jam menjadi 1x1 jam)
Mengurangi debit udara pembakaran (dari fan)
Pengadaan flowmeter steam jalur UHT tak terukur
Condensate Recovery System
Waste Heat Recovery System
Prioritas Opsi