PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN ...
Transcript of PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN ...
PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA
UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS
PRODUKSI ELECTRICAL PANEL
DI PT. GILANG ARTHAJAYA ABADI
Oleh
Ilyas Yasyirul Haq
NIM: 004201605014
Laporan Skripsi disampaikan kepada Fakultas Teknik
President University diajukan untuk memenuhi persyaratan
akademik mencapai gelar Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Industri
2020
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Metode Lean Six Sigma sangat efektif untuk menyelesaikan permasalah proses
produksi yang memiliki banyak pemborosanv dan aktifitas Non-Value Added
sehingga beberapa lean tools dapat digunakan untuk menghilangkan atau
meminimalkan pemborosan tersebut. Ada beberapa lean tools yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain Value Stream Mapping (VSM), Line Balancing dan
Time Study. Permasalahan yang ada di PT. Gilang Arthajaya Abadi adalah lead time
produksi yang lebih lama dibandingkan dengan yang diharapkan oleh pelanggan
sehingga kinerja pengiriman produk ke pelanggan perlu ditingkatkan. Production
Lead Time (PLT) yang diinginkan oleh pelanggan rata-rata 6,8 hari sementara
Aktual PLT saat ini adalah 11,8 hari. Lamanya Aktual PLT berakibat pada
rendahnya On-Time Delivery Manufacturing (OTDM) perusahaan yang hanya
52%, masih jauh dari standard OTDM untuk perusahaan Engineering to Order
(ETO) yang berdasarkan best practices bisa mencapai 75%. Hal ini akan berisiko
terhadap kelangsungan bisnis jangka panjang. Hasil pengukuran PLT setelah
perbaikan adalah 8,7 hari dari sebelumnya 11,6 hari atau turun sekitar 26,3%. Selain
itu, OTDM juga naik dari 52% menjadi 71%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa
penurunan Production Lead Time dengan menghilangkan atau meminimalkan
aktifitas non-value added akan berdampak pada kecepatan laju produksi sehingga
OTDM meningkat karena pengiriman produk ke pelanggan lebih cepat dari
sebelumnya.
Kata kunci: Lean Six Sigma, Non-Value Added, Value Stream Mapping (VSM),
Line Balancing, Time Study, On-Time Delivery Manufacturing (OTDM).
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kepada Allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan laporan Skripsi ini tepat pada waktunya.
Laporan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
sarjan Teknik Industri di Fakultas Teknik President University. Dalam penulisan
ini penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga
laporan ini dapat disusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua saya yang telah mencurahkan kasih sayangnya selama ini,
serta doa yang menjadi kekuatan dalam penyelesaian skripsi ini.Kedua orang
tua saya yang telah mencurahkan kasih sayangnya selama ini.
2. Bapak Johan Krisnanto Runtuk selaku pembimbing penulisan yang membantu
menyelesaikan masalah yang saya hadapi dalam penulisan ini.
3. Seluruh dosen Industrial Engineering di President University yang telah
membimbing selama masa perkuliahan.
4. Bapak Benedictus Laoda yang sudah memberikan kesempatan dan
dukungannya untuk dapat berkuliah di President University.
5. Bapak Dedi Eko Herwanto selaku pembimbing di PT. Gilang Arthajaya Abadi.
6. Tim Produksi di PT. Gilang Arthajaya Abadi.
7. Rekan-rekan Teknik Industri batch 2016 President University.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan magang
ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk
membantu dalam penyempurnaan dimasa yang akan datang.
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iv
ABSTRAK ............................................................................................................ v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi
DAFTAR ISTILAH ............................................................................................. xii
BAB I PENDAHULIAN ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 3
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................... 3
1.4. Ruang Lingkup Masalah ........................................................................ 4
1.5. Asumsi.................................................................................................... 4
1.6. Manfaat Penelitian ................................................................................. 4
1.7. Sistematika Penulisan............................................................................. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 7
2.1. Konsep dasar Lean Manufacturing ........................................................ 7
2.1.1 Evolusi Lean Manufacturing ........................................................ 7
2.1.2 Identifikasi Pemborosan (Waste) .................................................. 9
2.2. Six Sigma ................................................................................................ 11
2.2.1 Definisi Six Sigma ......................................................................... 11
2.2.1 Tinjauan Metode DMAIC ............................................................ 13
2.3. Value Stream Mapping (VSM)) .............................................................. 16
2.4. Line Balancing ....................................................................................... 21
2.4.1 Definisi Line Balancing ............................................................... 21
2.4.2 Tujuan Line Balancing ................................................................. 23
2.4.3 Cycle Time .................................................................................... 24
viii
2.4.3.1 Definisi Cycle Time ........................................................... 24
2.4.3.2 Cara Menghitung Cycle Time ........................................... 25
2.4.3.3 Cycle+Time+Reduction ................................................... 25
2.4.4 Takt Time ...................................................................................... 26
2.4.4.1 Definisi Takt0Time ............................................................ 26
2.4.4.2 Cara Menghitung Takt Time ............................................ 26
2.4.5 Perbedaan Cycle Time dan Takt Time .......................................... 27
2.4.6 Lead Time ..................................................................................... 27
2.4.6.1 Definisi Lead Time ........................................................... 27
2.4.6.2 Cara Menghitung Lead Time ............................................ 27
2.4.6.3 Perbedaan Cycle Time dan Lead Time ............................. 28
2.4.7 Metode Line Balancing ................................................................ 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 31
3.1. Jenis Penelitian ...................................................................................... 31
3.2. Rancangan Penelitian ............................................................................ 31
3.3. Tempat Penelitian .................................................................................. 31
3.4. Objek Penelitian .................................................................................... 31
3.5. Langkah-Langkah Penelitian ................................................................. 32
3.5.1 Alur Penelitian ................................................................................... 32
3.5.2 Kebutuhan Data ................................................................................ 33
3.6. Reaserch Framework ............................................................................. 34
BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISI .............................................. 36
4.1. Gambaran Proses Perakitan Enclosure Panel ....................................... 36
4.1.1 Jenis Enclosure Panel ........................................................................ 36
4.1.2 Proses Perakitan Enclosure Panel ..................................................... 37
4.2. Pemenuhan Demand dan Production Lead Time .................................. 38
4.3. Define .................................................................................................... 40
4.4. Measure .................................................................................................. 42
4.4.1 On-Time Delivery Manufacturing (OTDM) ..................................... 43
4.4.2 Data Lead Time Aktual Produksi ...................................................... 43
4.5. Analyze ................................................................................................... 45
ix
4.5.1 Analisis Production Lead Time ........................................................ 46
4.5.2 Analisis Production Lead Time untuk Proses Assembly .................. 46
4.5.3 Analisis Process Time untuk Process Assembly ............................... 47
4.5.4 Penentuan Takt Time ........................................................................ 49
4.5.5 Process Time Reduction ................................................................... 49
2.5.5.1 Identifikasi Aktifitas Value Added dan Nov-Value Added
Lead Time ........................................................................................ 50
2.5.5.2 Penentuan Rencana Perbaikan ......................................... 50
2.5.5.3 Proses Line Balancing ...................................................... 53
2.5.5.4 Value Stream Mapping (VSM) – Future State ................ 56
4.6. Improve .................................................................................................. 57
4.7. Control ................................................................................................... 62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 66
5.1. Simpulan ................................................................................................ 66
5.2. Saran ....................................................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 68
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Fase konsep Evolusi Lean ............................................................... 8
Tabel 3.1 Frame Work ..................................................................................... 34
Tabel 4.1 Stasiun kerja (Work Stasion) ........................................................... 37
Tabel 4.2 Forcast Produksi Electrical Panel ................................................... 38
Tabel 4.3 Data Output produksi periode Desember 2018-Agustus 2019 ....... 38
Tabel 4.4 Diagram SIPOC .............................................................................. 40
Tabel 4.5 OTDM Electrical Panel periode Januar 2019-Agustus 2019 .......... 43
Tabel 4.6 Data Lead time aktual produksi Electrical Panel periode Januari 2019-
Agustus 2019 ...................................................................................................... 44
Tabel 4.7 Hasil VSM Current state ................................................................ 45
Tabel 4.8 Proses Time setiap tahapan proses .................................................. 47
Tabel 4.9 Penentuan Takt Time Produksi ........................................................ 49
Tabel 4.10 Identifikasi Aktifitas VA dan VVA ................................................ 50
Tabel 4.11 Uraian Penentuan Rencana perbaikan ............................................ 51
Tabel 4.12 Proses Time setelah perbaikan ....................................................... 52
Tabel 4.13 Hasil perhitungan Cycle Time berdasrkan Line Balancing ........... 54
Tabel 4.14 Tabel Template Master Monitoring Progress ...................................... 65
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Ruang Lingkup VSM ................................................................ 18
Gambar 2.2 Peta Tahapan Proses VSM ........................................................ 18
Gambar 2.3 Peta Tahapan Proses VSM dan Aliran Prosesnya ..................... 19
Gambar 2.4 Time Line VSM ......................................................................... 20
Gambar 3.1 Alur Penelitian .......................................................................... 32
Gambar 4.1 Grafik rata-rata aktual PLT vs Target PLT ...................................... 39
Gambar 4.2 Grafik rata-rata aktual OTDM vs Target OTDM ............................. 39
Gambar 4.3 Value Stream Mapping (VSM) – Current State ......................... 42
Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Order Lead Time dengan Aktual Lead time ..... 44
Gambar 4.5 Grafik Production Lead Time ..................................................... 46
Gambar 4.6 Grafik VA dan NVA untuk Proses Assembly ........................... 48
Gambar 4.7 Grafik Perbandingan Process Time Sebelum dan Sesudah Perbaikan 53
Gambar 4.8 Grafik Process Time Sesudah Perbaikan ................................... 53
Gambar 4.9 Grafik Cycle Time Setelah Line Balancing ............................... 55
Gambar 4.10 Layout Line Assembly Setelah perbaikan berdasarkan Line
Balacing ........................................................................................................... 56
Gambar 4.11 Value Stream Mapping (VSM) – Future State ....................... 57
Gambar 4.12 Mobile Consumable Trolly ...................................................... 58
Gambar 4.13 Metalpart Trolley .................................................................... 59
Gambar 4.14 Rack Consumble ...................................................................... 60
Gambar 4.15 Area Sub-Assembly Drawer .................................................. 61
Gambar 4.16 Spageti Diagram Sebelum Perbaikan ...................................... 61
Gambar 4.17 Spageti Diagram Setelah Perbaikan ........................................ 62
Gambar 4.18 Grafik Aktual Production Lead Time Sebelum dan sesudah
Perbaikan ........................................................................................................... 63
Gambar 4.19 Grafik On-Time Deliver Manufacturing (OTDM) Sebelum dan
sesudah Perbaikan .............................................................................................. 64
xii
DAFTAR ISTILAH
Cycle time : Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah produk dari
awal produk tersebut di proses sampai produk tersebut
terselesaikan.
DMAIC : Difine, Measure, Analyze, Improve, Control
ETO : Engineering To Order
JIT : Just In Time
Line Balancing: Suatu metode atau cara pengelompokkan sejumlah tugas ke dalam
beberapa staisun kerja sehingga setiap stasiun kerja memiliki
waktu siklus (cycle time) yang sama atau mendekati sama.
Lead Time : Jumlah waktu yang melewati dari awal suatu proses hingga akhir
sebuah proses.
NVA : Non-Value Added
OTDM : On-Time Delivery Manufacturing
PLT : Production Lead Time
QCD : Quality, Cost, Delivery
ROIC : Return On-Invested Capital
SIPOC : Suplly, Input, Proses Output, Customer
SPC : Statistical Process Control
Takt Time : Jarak antara waktu produk terakhir keluar dengan waktu produk
berikutnya keluar atau dihasilkan dari suatu lini produksi.
VA : Value Added
VSM : Value Steam Mapping
TPS : Toyota Production System
TQM : Total Quality Management
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Tujuan utama sistem produksi adalah’untuk menghasilkan produk yang berkualitas
sesuai dengan spesifikasi;dari pelanggan, hargaayang kompetitif dan pengiriman
produk secara tepat waktu kepada pelanggan. Namun dalam pelaksanaannya
seringkali ditemukan aktifitas non-value added (NVA) yang terjadi selama proses
produksi berlangsung, mulai dari proses penerimaan pesanan sampai pengiriman
produk ke pelanggan mengakibatkan proses produksi akan menjadi lebih lama dari
waktu yang diinginkan pelanggan. Lean Manufacturing digunakan oleh sebagian
besar industri manufaktur saat ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia dengan lebih fokus pada minimalisasi aktifitas non-value added (NVA)
tersebut sehingga keuntungan bisa diperoleh secara optimal. Lean Manufacturing
memiliki beberapa alat perbaikan yang sangat efektif digunakan untuk melakukan
perbaikan secara cepat. Sasaran utama Lean Manufacturing biasanya absolut,
seperti penerapan onepiece flow, penghilangan pemborosan, dan lain-lain sehingga
dapat memenuhi permintaan pelanggan secara efisien (Womack et al, 1990).
Dalam melakukan perbaikan sistem produksi seringkali ditemukan juga permasalah
yang memiliki efek variabilitas sehingga perlu dilakukan pendekatan yang
terstruktur. Permasalahan yang memiliki variabilitas yang kompleks dan
permasalahan yang kronis atau berulang dapat diselesaikan menggunakan metode
Six Sigma dengan tahapan-tahapan penyelesaian yang terstruktur melalui DMAIC
(Define-Measure-Analysis-Improve-Control). Sasaran utama dari penerapan six
sigma cenderung bersifat relative yaitu untuk meningkatkan kinerja proses yang
berhubungan dengan permintaan pelanggan yang kritikal sehingga kebutuhan
pelanggan dapat terpenuhi secara efektif (Antony et al, 2005).
Kombinasi Lean dan Six Sigma yang sering kita sebut dengan LEAN SIX SIGMA
diharapkan dapat memenuhi kedua tujuan tersebut. Lean Six Sigma memberikan
2
deskripsi proses yang sedang terjadi secara terperinci dalam value stream map
sehingga proses yang memberikan nilai tambah (value added) maupun proses yang
tidak bernilai tambah (non-value added) dapat teridentifikasi. Value stream
mapping juga dapat memberikan informasi proses mana yang menjadi penghambat
atau time trap. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dapat ditentukan prioritas
rencana perbaikan. Apabila proses penghambat tersebut disebabkan oleh akibat
yang berulang dan variasi penyebab masalah yang tinggi serta penyebab utamanya
belum diketahui, maka penerapan perbaikan dengan menggunakan metode six
sigma akan lebih efektif digunakan. Sementara itu, apabila proses penghambat
tersebut disebabkan oleh banyaknya pemborosan atau aktifitas yang tidak
memeberikan nilai tambah kepada pelanggan, maka penerapan perbaikan dengan
menggunakan lean tools akan memberikan solusi penyelesaiaan masalah yang lebih
efisien. Dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan, tentunya perlu sebuah
pendekatan metode yang sistematis agar tercipta sebuah gagasan improvement yang
optimal. Ada dua metode yang biasa digunakan dalam penerapan proses perbaikan
berkelanjutan yaitu metode PDCA (Plan, Do, Check, Action) dan metode DMAIC
(Define, Measure, Analys, Improve, Control).
Persamaan antara PDCA dan DMAIC adalah sama – sama membutuhkan tools
untuk membantu dalam penyelesaian masalahnya. Pada kebanyakan kasus, tools
tersebut berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan kualitas suatu proses
ataupun produk, bagaimana cara menghilangkan waste (pemborosan) baik
pemborosan waktu yang tidak produktif ataupun pemborosan yang lain seperti
biaya produksi yang membengkak yang berdampak pada faktor QCD (Quality,
Cost, Delivery) dalam konsep lean manufacturing. DMAIC lebih sistematis
dibandingkan dengan PDCA. Sebab, PDCA lebih mengarah ke konsep atau filosofi
dalam penanganan masalah. Sangat berbeda dengan DMAIC. Hal itu terbukti
bahwa pengukuran kinerja perusahaan dengan six sigma lebih cocok untuk
diterapkan bersamaan dengan metode DMAIC. Karena DMAIC lebih spesifik,
sebab memiliki tahap measure (pengukuran masalah) yang tidak dimiliki PDCA.
PT. Gilang Arthajaya Abadi merupakan perusahaan lokal yang berpengalaman di
bidang sheet metal dengan product spectrum yang sangat luas, mulai dari marketing
3
merchandise (product display), automation machine (vending machine, ticketing
kiosk, etc) sampai ke enclosure panel. Lebih dari 90% dari produk yang dihasilkan
merupakan customize product dengan fluktuasi order yang sangat tinggi. Sistem
produksi yang digunakan adalah Engineering to Order dimana hampir semua
produk yang dihasilkan harus melalaui proses desain terlebih dahulu dan hanya
diproduksi dalam jumlah terbatas. Permasalahan yang ada di PT. Gilang Arthajaya
Abadi adalah lead time produksi yang lebih lama dibandingkan dengan yang
diharapkan oleh pelanggan sehingga kinerja pengiriman produk ke pelanggan
masih perlu ditingkatkan. Production Lead Time (PLT) yang diinginkan oleh
pelanggan rata-rata 6,8 hari sementara Aktual PLT saat ini adalah 11,8 hari.
Lamanya Aktual PLT berakibat pada rendahnya On-Time Delivery Manufacturing
(OTDM) perusahaan yang hanya 52%, masih jauh dari standard OTDM untuk
perusahaan Engineering to Order (ETO) yang berdasarkan best practices bisa
mencapai 75%. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pelanggan tidak puas dan
berisiko terhadap kelangsungan bisnis jangka panjang.
1.2. Perumusan Masalah
Mengacu pada penjelasan yang tercantum dalam latar belakang tersebut, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah:
1. Bagaimana menurunkan Production Lead Time (PLT) dari 11,8 hari menjadi
6,8 hari sesuai permintaan pelanggan dengan mengurangi aktifitas Non-Value
Added (NVA) menggunakan Value Stream Mapping (VSM).
2. Bagaimana meningkatkan On-Time Delivery Manufacturing (OTDM)
perusahaan dari 52,3% menjadi 75% dengan meningkatkan kapasitas produksi
secara fleksibel sehingga dapat mengantisipasi fluktuasi pesanan pelanggan
yang tinggi menggunakan Line Balancing.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
4
1. Menurunkan order lead time dari 11,8 hari Menjadi 6,8 hari sesuai permintaan
pelanggan dengan mengurangi aktifitas Non-Value Added (NVA)
menggunakan Value Stream Mapping (VSM).
2. Meningkatkan On-Time Delivery Manufacturing (OTDM) perusahaan dari
52,3% menjadi 75% dengan meningkatkan kapasitas produksi secara fleksibel
sehingga dapat mengantisipasi fluktuasi pesanan pelanggan yang tinggi
menggunakan Line Balancing.
1.4. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup atau batasan permasalahan perlu ditetapkan agar penelitian dapat
lebih terfokus pada masalah yang ingin diamati. Adapun ruang lingkup penelitian
ini adalah:
1. Analisis penyelesaian masalah dilakukan hanya di bagian assembling
enclosure panel di PT. Gilang Arthajaya Abadi.
2. Batasan masalah yang dianalisis mulai dari proses assembling main frame
sampai proses pengemasan, tidak termasuk proses penerimaan pesanan, proses
mekanik, proses pengecatan, material supply, penyimpanan produk dan
pengiriman produk ke pelanggan.
3. Data yang digunakan adalah data produksi enclosure panel yang valid mulai
dari Januari 2019 sampai Agustus 2019.
1.5. Asumsi Masalah
1. Tidak ada perubahan order forecast yang diberikan oleh pelanggan.
2. Waktu produksi untuk setiap proses sudah benar dan mewakili dari beberapa
variasi produk yang dihasilkan.
3. Skill operator dianggap sama yaitu level 3 dimana operator dianggap dapat
bekerja tanpa pengawasan pimpinan regu.
1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah mampu memberikan
manfaat baik bagi universitas, perusahaan dimana tempat penelitian berlangsung
dan khususnya bagi peneliti itu sendiri. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian
ini antara lain:
5
1. Bagi Universitas
Sebagai sarana untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu
pengetahuan yang telah diperolehnya dalam dunia kerja yang sebenarnya
sehingga diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi rujukan bahan studi
kasus dan acauan bagi mahasiswa secara umum untuk menambah ilmu
pengetahuan bagi pembaca.
2. Bagi Perusahaan
Perusahaan memperoleh gambaran terhadap faktor-faktor penyebab lamanya
Production Lead Time (PLT) yang bisa mengakibatkan daya saing perusahaan
menurun.
Memberikan usulan dan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan untuk
meningkatkan produktifitas sehingga kapasitas produksi bisa ditingkatkan
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. Bagi Peneliti
Mampu menerapkan keilmuan teknik industri yang diperoleh selama kuliah
untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada pada perusahaan dan
pengalaman praktek dalam menganalisa suatu masalah yang terjadi secara
ilmiah, khusunya di PT. Gilang Arthajaya Abadi.
1.7. Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, keterkaitan
antara rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II : Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisikan kumpulan teori dan referensi literature yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisa selama penelitian
berlangsung. Sumber l i t e r a t u r d ap a t berasal dari buku pustaka,
jurnal-jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian terdahulu.
Bab III: Metode Penelitian
6
Hal yang terpenting dalam penelitian adalah penentuan cara memperoleh
data untuk penelitian tersebut. Bab ini menjelaskan mengenai proses
pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian berlangsung.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi langsung,
wawancara dengan pihak yang berkepentingan, pengumpulan data yang
berasal dari database perusahaan maupun pengumpulan data yang
diperoleh berdasarkan hasil eksperimen.
Bab IV: Pengolahan Data dan Analisa
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah
pengolahan data tersebut serta menganalisanya. Pengolahan data dapat
dibagi menjadi dua yaitu pengujian parameter cara pengolahan data dan
peramalan data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil
analisa dari pengolahan data tersebut dapat digunakan untuk penarikan
kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan
sebelumnya.
Bab V: Simpulan dan Saran
Bab ini memberikan jawaban atas rumusan permasalahan dalam bentuk
ringkasan atau garis besar dari suatu masalah. Kesimpulan yang diambil
dalam penenlitian ini harus mampu menjawab rumusan permsalahan yang
sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil analisa data yang telah
dibuat serta memberikan saran yang dapat digunakan sebagai lanjutan dari
penelitian ini.
7
BAB II’
TINJAUAN’PUSTAKA
2.1. Konsep Dasar Lean Manufacturing
2.1.1. Evolusi Lean Manufacturing
Persaingan industri saat ini mengharuskan perusahaan manufaktur untuk terus
meningkatkan hasil produksinya baik dari segi kualitas, jumlah produksi, harga dan
kepuasan pelanggan. Lean manufacturing yang dikenal luas dalam dunia industri
saat ini merupakan sistem produksi yang menitik beratkan pada pemanfaatan secara
maksimal sumber daya yang ada untuk memperoleh nilai ekonomis terhadap
produk yang dihasilkan dengan meminimalkan pemborosan atau waste atau
aktifitas non-added value. Lean manufacturing melihat melihat nilai dari sebuah
produk dari sudut pandang pelanggannya, di mana nilai sebuah produk tersebut
didefinisikan sebagai sesuatu yang pelanggan bersedia untuk membayarnya
(willing to pay).
Jauh hari sebelum Lean Manufacturing diperkenalkan, Hendry Ford selaku pendiri
Ford Motor Company terdorong oleh Return on Invested Capital (ROIC) mencoba
untuk mengurangi persediaan bahan baku karena menurutnya bahan baku yang
tinggi merupakan limbah dengan harga tinggi. Beliau mendorong agar production
cycle time tidak lebih dari 33 jam untuk satu unit mobil yang diproduksi.
Pemikiran tentang ”Lean” pertama kali dipelopori oleh Kiichiro dengan
menciptakan Toyota Production System (TPS). Inovasi ini menimbulkan suatu
persaingan kuat untuk meminimasi resources dalam pasar domestik otomotif
Jepang. Sistem produksi Just-in-time (JIT), metode Kanban dari pull production,
penghargaan untuk pekerja dan pencegahan kesalahan secara terotomasi,
merupakan bagian dari tool atau metode yang digunakan dalam persaingan tersebut.
Pendekatan awal pelaksanaan Lean lebih terfokus pada penghilangan pemborosan
dalam aliran produksi yang berlebih pada System Produksi Toyota (Toyota ”seven
wastes” : Over production, Waiting, Excessive transportation, Inappropriate
8
processing, Unnecessary inventory, Unnecessary motion, dan Defect) dan
memvisualisasikan suatu alternatif model untuk megnhitung besarnya modal dari
mass production (ukuran batch yang besar, pemakaian aset, dan ”hidden wastes”).
Perkembangan konsep lean sampai saat ini telah mengalami beberapa fase
perkembangan yang sangat berarti. (Hines et al, 2004) dalam jurnal
internasionalnya “Learning to envolve : A review of contemporary lean thinking”,
membagi perkembangan konsep Lean kedalam 4 fase. Pada tabel 2.1 berikut ini
digambarkan dengan jelas evolusi dari konsep pemikiran Lean.
Tabel 2.1 Fase konsep Evolusi Lean
Fase 1980-1990
(Awareness/ Kesadaran)
1990 – mid 1990 (Quality) Mid 1990 – 2000 (Quality,
Cost & Delivery)
Tema
Literatur
Persebaran shop floor
practices
Best Practice movement,
benchmarking leading to
emulation
Value Stream Thinking,
lean enterprise,
collaboration in the supply
chain
Fokus Teknik JIT, Biaya Cost, training and
promotion, TQM, process
reengineering,
Manufacturing and
material management
Cost, process based to
support flow
Key
Business
Process
Hanya Manufacturing Shop
Floor
Manufacturing and
material management
Order Fullfilment
Sektor
Industri
Automotive – vehicle
assembly
Automotive – vehicle &
component assembly
Manufacturing in general
– seringkali fokus pada
repetitive manufacturing
Shingo
(1981, 1989)
Shingo (1981,1988)
Schonberger (1982,1986)
Monden (1983)
Ohno (1988)
Mather (1988)
Womack et al. (1990)
Hammer (1990)
Stalk & Hout (1990)
Harrison (1992)
Anderson Consulting
(1993,1994)
Lamming (1993)
MacBeth & Ferguson
(1994)
Womack & Jones
(1994,1996)
Rother & Shook (1998)
9
(Holweg, 2007) dalam jurnalnya mengatakan bahwa “Lean production not only
successfully challenged the accepted mass production practices in the automotive
industry, significantly shifting the trade-off between productivity and quality, but it
also led to a rethinking of a wide range of manufacturing and service operations
beyond the high-volume repetitive manufacturing environment”.
Sedangkan menurut (Gaspersz, 2012) definisi lean merupakan suatu filosofi bisnis
yang mencakup penggunaan sumber daya baik material, sumber daya manusia dan
sumber daya waktu dalam aktivitas sistem produksi yang melalui perbaikan dan
peningkatan berkelanjutan, sehingga terfokus pada penghilangan aktifitas yang
non-value added atau tidak memberikan nilai tambah dalam desain sistem produksi
yang berhubungan dengan proses manufaktur yang berkaitan langsung dengan
pelanggan.
2.1.2. Identifikasi Pemborosan (Waste)
Fokus utama dari penerapan Lean Manufacturing adalah penghilangan
pemborosan/ waste yang muncul selama proses produksi berlangsung. Ada 7
kategori waste atau pemborosan yang biasanya terjadi dalam sebuah industri
manufacturing, antara lain :
1. Overproduction (Produksi yang berlebihan)
Pemborosan yang terjadi karena produksi yang berlebihan biasanya disebabkan
karena waktu setup mesinyang lama, kualitas produk yang rendah sehingga
banyak produk yang harus diproduksi ulang atau karena memproduksi barang
sebagai stock cadangan bila dibutuhkan. Pemborosan produksi yang berlebih ini
bisa berupa barang jadi (Finished Goods) maupun barang setengah jadi (Work-
in Process / WIP). Sesuatu barang yang diproduksi tetapi tidak ada pesanan dari
pelanggan maka dikategorikan sebagai waste/ pemborosan.
2. Inventory (Inventori)
Penumpukan barang baik barang jadi (Finished Goods) maupun barang setengah
jadi serta bahan baku yang berlebihan di setiap proses produksi juga dapat
10
dikategorikan sebagai pemborosan karena akan memerlukan resources atau
sumber daya tambahan untuk penyimpanannya. Inventory yang berlebih juga
dapat dianggap sebagai pemborosan modal kerja karena tidak memiliki
likuiditas.
3. Defects (Cacat / Kerusakan)
Pemborosan karena cacat/kerusakan merupakan jenis pemborosan yang sering
terjadi dalam industri manufacturing. Hal ini terjadi karena rendahnya kualitas
sehingga menyebabkan banyak produk mengalami cacat (defect) sehingga
diperlukan proses tambahan untuk perbaikan. Ini tentunya akan menimbulkan
biaya tambahan yang dapat berupa biaya material, tenaga kerja dan yang tidak
ternilai adalah kepercayaan pelanggan.
4. Transportation (Pemindahan material/Transportasi)
Seringkali aktifitas yang tidak disadari sebagai bentuk pemborosan dalam proses
produksi adalah transportasi atau pemindahan material/ benda kerja.
Pemborosan ini biasanya terjadi karena layout atau tata letak pabrik yang tidak
baik sehingga menimbulkan banyaknya aktifitas pemindahan barang dari satu
tempat ke tempat yang lain dan bahkan terkadang menempuh jarak yang cukup
jauh. Pemindahan material seperti ini tentunya tidak memberikan nilai tambah
terhadap barang itu sendiri. Contohnya adalah pengambilan bahan baku yang
memerlukan waktu lebih lama karena lokasi gudang yang berada jauh dari lini
produksi.
5. Motion (Gerakan)
Jeni pemborosan yang jarang terlihat adalah aktifitas Non Value Added yang
terjadi karena gerakan yang dilakukan oleh Pekerja ataupun Mesin yang
sebenarnya tidak perlu karena tidak memberikan nilai tambah terhadap produk
tersebut. Gerakan pekerja yang tidak menambah nilai tersebut biasanya
disebabkan instruksi kerja yang tidak baku atau pekerja yang belum terlatih serta
tata letak komponen yang tidak ergonomis sehingga pekerja memerlukan
gerakan meraih atau melangkah dari posisi kerja semula untuk mengambil
11
material atau komponen tersebut. Sedangkan pergerakan mesin yang tidak perlu
biasanya disebabkan karena waktu setup yang lama, adjustment mesin dan
teknologi mesin itu sendiri yang masih memungkinkan adanya aktifitas manual.
6. Waiting (Menunggu)
Pemborosan karena waktu menunggu terjadi bila pekerja tidak melakukan
aktifitas kerjanya atau mesin berhenti beroperasi. Waktu menunggu dapat
disebakan karena proses yang unbalance atau tidak seimbang antar proses di lini
produksi tersebut sehingga mengakibatkan pekerja dan atau mesin yang harus
waiting atau menunggu untuk melakukan pekerjaan selanjutnya, machine
breakdown atau kerusakan mesin baik yang direncanakan untuk perbaikan
maupun tidak, masalah kualitas, kelangkaan material atau komponen dan
menunggu keputusan atau informasi.
7. Over processing (Proses yang berlebihan)
Tidak semua proses yang terjadi dalam proses manufakturing memberikan nilai
tambah terhadap produk yang diproduksi. Setiap aktifitas yang tidak
memberikan nilai tambah tersebut adalah bentuk pemborosan yang harus
diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Bentuk pemborosan proses yang
berlebihan biasanya terjadi karena adanya masalah kualitas sehingga perlu
dilakukan inspeksi tambahan, desain produk yang kurang baik sehingga
memerlukan tambahan proses yang seharusnya tidak diperlukan, birokrasi yang
tidak efisien sehingga memerlukan proses persetujuan berlapis, atau proses
cleaning atau pembersihan produk. Setiap pelanggan pastinya menginginkan
produk yang berkualitas, namun proses inspeksi yang redundant atau berulang
merupakan aktifitas pemborosan dimana pelanggan tidak ingin membayar untuk
kegiatan tersebut.
2.2.Six Sigma
2.2.1.Definisi Six Sigma
Seorang engineer dari Motorola yang bernama Bill Smith memperkenalkan
metodologi six sigma untuk pertama kalinya pada tahun 1987. Bill Smith didukung
12
sepenuhnya oleh CEO Motorola pada saat ini yang bernama Bob Galvin.
Metodologi Six Sigma diperkenalkan pada saat itu untuk meningkatkan proses
produksi dengan memperbaiki pengendalian kualitas di perusahaan tersebut.
Selanjutnya Six Sigma semakin terkenal di Eropa setelah Jack Welch
menggunakannya sebagai salah satu strategi bisnis di General Electric (GE) pada
tahun 1995.;
Secara umum, Six Sigma merupakan cara atau metode yang digunakan untuk
tindakan perbaikan proses secara berkelanjutan atau (ContinuoussImprovement).
Secara etimologi, Six Sigma berasal dari dua kata yaitu SIX yang berarti enam dan
SIGMA yang berarti symbol dari Standar Deviasi, dilambangkan dengan σ. Jadi, Six
Sigma atau 6σ menunjukan tingkat atau derajat deviasi atau penyimpangan dari
sebuah proses. Semakin tinggi nilai sigma-nya berarti semakin baik tingkat kualitas
dari proses tersebut. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat sigma-nya maka
semakin rendah tingkat kecacatan (defect) atau produk gagalnya.
Dalam proses perbaikan menggunakan Six Sigma, ada beberapa strategi yang
dapat dilakukan, antara lain:
• Fokus kepada Kebutuhan dan Kepuasan Pelanggan (Customer Focused).
• Menurunkan jumlah produk yang cacat (Reduce Defect).
• Fokus untuk menghasilkan kinerja disekitar target yang telah ditetapkan (Center
around Target).
• MenurunkannVariasi penyebab masalah (ReduceeVariation).
Sebelum adanya Six Sigma sebenarnya sudah muncul terlebih dahulu konsep
perbaikan kualitas yang dicetuskan oleh beberapa pakar seperti Deming, Ishikawa,
walter Shewhart dan Crossby. Mereka telah memperkenalkan terlebih dahulu
konsep TQM (Total Quality Management) dan Statistical Process Control (SPC).
Kedua konsep tersebut menjadi konsep dasar dari Six Sigma. Six Sigma yang semula
adalah sebuah metric berkembang menjadi sebuah metodologi dengan konsep
DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improve and Control) yang selanjutnya
menjadi sebuah Sistem Manajemen.
13
2.2.2.Tinjauan Metode DMAIC
DMAIC adalah pendekatan pemecahan masalah dalam penerapan Six Sigma
dengan penyebab masalah yang belum diketahui. Istilah DMAIC itu sendiri
merupakan metode lima tahapan yang terdiri dari Define, Meaure, Analysis,
Improve, Control. (Gasperz, 2002). Berikuttini adalah 5 Tahapan DMAIC tersebut:
1. DEFINE
Tujuan utama dari tahapannini adalah untuk mendefinisikan masalah dengan
jelas, menetapkan tujuan perbaikan, penentuan ruang lingkup atau batasan
masalah dan mengidentifikasi pelanggan baik internal maupun eksternal beserta
kebutuhan yang mereka inginkan. Dahapan DEFINE dimulai dari identifikasi
Voice of Customer (VOC) yang dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa
alat yang berbeda, antara lain:
➢ Pareto Chart
➢ FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
➢ Diagram SIPOC (Supplier – Input – Process – Output – Customer).
➢ Value Stream Mapping (VSM)
➢ Infinity Diagram
2. MEASURE
Tujuan utama tahapan ini adalah mengumpulkan data yang sesuai dan relevan
dengan ruang lingkup permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fase ini
berfokus pada identifikasi parameter yang perlu dikuantifikasi, cara untuk
mengukurnya, mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan
pengukuran dengan berbagai metode. Pengambilan data tersebut kemudian
digunakan untuk mengukur karakteristik dan kapabilitas dari proses yang
sedang diamati sehingga dapat ditentukan langkah yang harus diambil untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan proses selanjutnya.
Beberapa alat pengumpulan data yang bisa digunakan dalam tahapan measure
antara lain:
14
➢ Process Flow Chart
➢ Cause and Effect Analysis (Fishbone Chart dan Cause dan Effect Matrix)
➢ Benchmarking.
➢ Alat statistika dasar seperti Mean, Median dan Modus
➢ Gage R&R (Reproducibility and Repeatability)
➢ Process Capability
3. ANALYZE
Tujuan utama tahapan Analyze adalah untuk menentukan Root Cause atau akar
penyebab masalah yang terverifikasi secara benar dan perlu ditindaklanjuti
untuk meningkatkan proses. Penentuan permasalahan bisa dilakukan dengan
mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dengan target atau tujuan
yang ingin dicapai. Fase ini dimulai dengan mengeksplorasi semua
kemungkinan penyebab masalah utama dengan menggunakan pendekatan drill
down (telusur) sampai ditemukan akar penyebab masalah atau solusi melalui
pernyataan-pernyataan hypothesis dan alat statistik. Fase analisis membutuhkan
kehati-hatian untuk mengidentifikasi dan memverifikasi akar permasalahan
karena efektivitas peningkatan proses melalui proyek six sigma terletak pada
identifikasi akar permasalahan secara benar.
Beberapa alat analisa data yang dapat digunakan antara lain:
➢ Root-Cause-Analysis (RCA)
➢ Failure_Mode_and_Effect_Analysis (FMEA)
➢ Multi-vari chart untuk mendeteksi berbagai jenis variasi dalam suatu proses
➢ Fish Bone Diagram
➢ 5-Why Analysis
➢ Regression, Correlation Analysis
➢ ANOVA (Analysis of Variance)
4. IMPROVE
Tahapan IMPROVE dalam sebuah proyek Six Sigma merupakan tahapan
penentuan solusi potensial yang akan dipilih untuk meningkatkan kinerja
proses. Dalam tahapan ini rencana tidakan perbaikan (Action Plan) ditetapkan
15
dan dilaksanakan. Rencana tindakan ini menentukan tindakan apa yang akan
diambil, kapan dan oleh siapa tindakan tersebut akan dijalankan, serta
parameter apa yang akan diukur dari setiap rencana tindakan tersebut. Selama
tahapan IMPROVE, semua rencana tindakan dijalankan dan diuji efektifitasnya
untuk dapat mengoptimalkan solusi tersebut sehingga benar-benar dapat
memberikan manfaat dan dapat menentukan containment action apabila
ternyata rencana tindakan tersebut tidak dapat memberikan outcome atau hasil
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Beberapa alat yang dapat digunakan dalam tahapan IMROVE antara lain:
➢ Design of Experiment (DOE)
➢ Simulation Software seperti Pro-Model dan software sejenisnya.
➢ Pembuatan experiment atau prototype
➢ Poka-Yoke
➢ Pembuatan alat bantu kerja
➢ Re-layout atau perbaikan tata letak pabrik
5. CONTROLL
Tujuannutama dari tahapanCControl adalah penggunaan data untuk
mengevaluasi antara solusi yang dihasilkan dengan rencana tindakan yang telah
ditetapkan sebelumnya, mempertahankan kinerja secara konsisten dengan
menetapkan standarisasi sehingga perbaikan proses yang telah dilakukan dapat
dikendalikan dan dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang dan
mencegah potensi munculnya permasalahan yang berulang di kemudian hari
serta antisipasi ketika ada perubahan proses, tenaga kerja maupun pergantian
atau perubahan manajemen.
Alat pengendalian proses yang bisa digunakan antara lain:
➢ Poka Yoke (Mistake Proofing)
➢ Process Sigma Calculation
➢ Process Control Plan
➢ Process Control Chart
16
2.3.Value Stream Mapping
Keseimbangan antara penawaran dan permintaan selalu berubah-ubah. Namun,
kenyataannya pasokan telah tumbuh dengan pesat dibanyak industry lebih cepat
dari permintaan. Ketika pasar semakin jenuh dari hari ke hari, pelanggan menjadi
semakin sulit diyakinkan bahwa anda akan memberikan nilai yang mereka cari.
Untungnya, Lean memiliki cara untuk membuat sebuah perusahaan unggul dalam
persaingan dengan memvisualkan dan meningkatkan value stream yang diberikan
kepada pelanggannya.
Pemetaan Value Stream menjadi praktik yang popular dengan munculnya Lean
pada paruh kedua abad ke-20, yaitu salah satu fondasi yang membuat sistem
produksi Toyota yang menjadi sensasi manufaktur meskipun saat itu istilah Value
Stream Mapping belum ada. Pemetaan Value Stream mendapatkan popularitas
dalam dunia industri karena memungkinkan tim dapat memvisualisasikan
pekerjaan mereka dan berkolaborasi dengan lebih baik. Bahkan kontribusi dari tiap
individu terlihat dengan optimal apabila dilihat dengan cara Helicopter View
tentang bagaimana kemajuan pekerjaan tim secara menyeluruh. Akibatnya, tim
dapat meningkatkan efisiensi serah terima kerja, yang merupakan penyebab utama
terjadinya waktu tunggu atau Waiting Time antar proses. Menunggu adalah salah
satu dari tujuh pemborosan dalam Lean dan harus menjadi prioritas semua orang
untuk menguranginya. Memetakan proses juga membantu memvisualisasikan
dimana handoff terjadi sehingga hambatan atau antrian dari proses bisa
diidentifikasi dan menemukan cara untuk meminimalkan dampaknya terhadap
kinerja sistem produksi secara keseluruhan.
Value stream mapping, juga dikenal sebagai pemetaan aliran material dan informasi
dengan menggunakan metode Lean-management untuk menganalisis keadaan saat
ini dan merancang keadaan masa depan untuk serangkaian proses sebuah produk
atau layanan dari awal proses yang spesifik hingga mencapai pelanggan.
Menurut (John, 1999) Value Stream Mapping adalah alat visual yang menampilkan
semua langkah penting dalam proses tertentu dan dengan mudah menghitung waktu
dan volume yang diambil pada setiap tahap. Peta aliran nilai menunjukkan aliran
17
material dan informasi saat proses berlangsung. Perbedaan antara nilai dan rantai
nilai adalah bahwa aliran nilai hanya berfokus pada area perusahaan yang
menambah nilai pada produk atau layanan, sedangkan rantai nilai mengacu pada
semua aktivitas dalam perusahaan. Value stream mapping adalah proses pemetaan
aliran nilai yang memungkinkan pembuatan visualisasi terperinci dari semua
langkah dalam proses manufacturing mulai dari aliran barang dari pemasok ke
pelanggan melalui sistem produksi sebuah perusahaan. Misalnya, nilai yang
diberikan perusahaan perangkat lunak kepada pelanggannya adalah solusi
perangkat lunak dan semua fitur di dalamnya.
Definisi “Nilai” menurut prinsip Lean adalah segala aktifitas yang akan dibayar
oleh pelanggan. Namun, ketika datang ke pemetaan aliran nilai, ada langkah-
langkah yang mungkin tidak membawa nilai langsung kepada pelanggan tetapi
membantu memastikan pelanggan akan menerima produk atau layanan akhir yang
diinginkan seperti inspeksi kualitas yang merupakan langkah tak tergantikan dalam
setiap proses produksi. Pelanggan tidak membayar untuk proses cek kualitas
tersebut tetapi proses tersebut akan mempengaruhi kualitas produk akhir yang tidak
memenuhi standar kualitas atau harapan pelanggan.
Tujuan utama Value stream mapping adalah untuk menunjukan tempat-tempat
dimana perbaikan proses bisa dilakukan dengan memvisualisasikan langkah-
langkahnya yang menambah nilai maupun terjadinya pemborosan atau Waste atau
sering disebut sebagai sebagai aktifitas Non-Value Added. Setiap langkah penting
dari proses kerja diuraikan dan dievaluasi untuk mengetahui bagaimana setiap
proses tersebut membawa nilai bagi pelanggan. Analisa secara mendalam disetiap
proses akan memberikan petunjuk diproses mana perbaikan harus dilakukan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan. Value stream mapping yang dibuat adalah
current state mapping yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan proses
produksi yang sedang berjalan di perusahaan saat ini. Cara membuat value stream
mapping dapat dijelaskan dalam tahapan sebagai berikut:
1. Tentukan ruang lingkup Value Stream Mapping yang akan dibuat Buat poin
awal dan akhir terlebih dahulu, dan letakkan di sudut kiri dan kanan
dokumen. Jika VSM tersebut mencakup seluruh rantai pasokan, VSM akan
18
dimulai dengan pemasok atau bahan baku (Supplier) dan berakhir dengan
pelanggan (customer). Di samping pelanggan (Customer), cantumkan
waktu takt time berdasarkan customer demand, atau jumlah waktu
maksimum yang dapat anda habiskan sementara masih memenuhi
permintaan pelanggan. Untuk menghitung angka ini, ambil menit yang
tersedia untuk produksi dan bagi dengan unit produksi yang diperlukan.
Contoh pada gambar 2.1 di bawah ini:
Gambar 2.1 Ruang Lingkup VSM
2. Petakan Tahapan Proses
Tambahkan kotak proses untuk menampilkan semua tahapan proses yang
terlibat. Di kotak berisi informasi yang berkaitan dengan tahapan proses
tersebut seperti nama proses, jumlah stasiun kerja, jumlah operator yang
bekerja dalam proses tersebut, lamanya pekerjaan (dapat berupa process
time, cycle time, lead time) dan informasi penunjang lainnya bila diperlukan
seperti reject rate, set up time, dan lain-lain. Contoh pada gambar 2.2 di
bawah ini menunjukkan ada 8 unit mesin atau stasiun kerja dengan 8 orang
operator yang bekerja di dalamnya.
Gambar 2.2 Peta Tahapan Proses VSM
Custome
r
Supplier Customer Demand: 4 panels / day Takt Time : 3.29 Hours MRP
FACTORY
Customer Demand: 4 panels / day Takt Time : 3.29 Hours
Customer Supplier MRP
FACTORY
19
3. Tambahkan Inventory/ WIP dan Waktu Tunggu (waiting time)
Sekarang hubungkan titik awal / akhir VSM tersebut melalui kotak tahapan
proses dengan panah untuk menunjukkan seluruh aliran proses seperti
contoh pada gambar 2.3 di bawah ini:
Gambar 2.3 Peta Tahapan Proses VSM dan Aliran Prosesnya
Di antara setiap tahap, gunakan segitiga inventory untuk menandai jumlah
bagian yang ada di WIP (sedang berlangsung) di akhir setiap langkah. Pada
panah pengiriman, dapat ditambahkan simbol truk, simbol pesawat, atau
simbol peralatan lainnya untuk menunjukkan metode transportasi.
4. Tentukan arah arus informasi
Peta aliran nilai tidak hanya menunjukkan proses produksi, tetapi mereka
juga menampilkan aliran informasi di seluruh proses itu.
Ada 2 jenis tanda panah yang digunakan yaitu:
➢ Tanda panah tipis menandakan adanya aliran informasi
➢ Tanda panah tebal menandakan adanya aliran material
Kemudian tempatkan jalur komunikasi. Garis bergerigi menunjukkan
komunikasi elektronik, seperti email, telepon, atau faks. Dalam VSM dapat
ditambahkan catatan tentang jenis data yang dipertukarkan, frekuensi
pertukaran ini, atau media yang digunakan. Garis lurus menunjukkan
komunikasi manual, seperti memo, laporan cetak, atau percakapan
langsung. Dalam contoh ini, kontrol produksi menerima pesanan dari
pelanggan dan mengirimkan perkiraan mingguan ke pemasok secara
MRP
FACTORY
20
elektronik, tetapi mereka memberikan jadwal harian kepada staf produksi
secara langsung.
5. Buat Time Line
Langkah terpenting dalam pembuatan VSM adalah time line yang dibuat di
bagian bawah gambar VSM. Time line menjadi penting karena tujuan VSM
adalah mengidentifikasi waste atau pemborosan dalam suatu proses.
Time Line memiliki dua level. Di bagian bawah merupakan waktu untuk
proses yang memberikan nilai tambah, yang diambil dari kotak tahapan
proses di atasnya. Sedangkan di bagian atas adalah menunjukkan waktu
tunggu atau pemborosan lainnya.
Ringkasan time line diletakkan di salah satu ujung garis time line yang
berisi informasi sebagai berikut:
PLT atau Production Lead Time: total waktu yang diperlukan oleh sebuah
tahapan proses produksi untuk menyelesaikan pekerjaan dari awal proses
sampai barang siap dikirim.
PT atau Process Time: total waktu nilai tambah dari bagian bawah timeline
PCE atau efisiensi siklus proses: persentase waktu nilai tambah dari PLT
yang dihitung dengan rumus PCE = PT/PLT.
Pada gambar 2.4 dibawah ini adalah contoh penggambarannya.
Gambar 2.4 Time Line VSM
MRP
FACTORY
16 Hrs 29 Hrs 12 Hrs
27.2 Hrs 3.5 Hrs
PLT = 77.7 Hrs PT = 30.7 Hrs PCE = 30.7/77.7 = 39.5%
21
2.4. Line Balancing
2.4.1. Definisi Line Balancing
Istilah line balancing atau keseimbangan lini adalah suatu metode atau cara
pengelompokkan sejumlah tugas ke dalam beberapa staisun kerja sehingga setiap
stasiun kerja memiliki waktu siklus (cycle time) yang sama atau mendekati sama.
Pengelompokkan tugas tersebut bisa dilakukan dengan cara shifting elemen kerja
ke stasiun kerja sebelum atau sesudahnya, penggabungan beberapa stasiun kerja,
pembagian satu stasiun kerja menjadi 2 atau lebih stasiun kerja serta penambahan
stasiun kerja yang sama menjadi beberapa stasiun kerja.
Menurut (Gasperz, 1998), Line Balancing merupakan suatu Teknik untuk
menentukan product mix yang dapat dijalankan oleh suatu assembly line untuk
memberikan fairly consistent flow of work (alur kerja yang konsisten) melalui
assembly line tersebut pada tingkat yang direncanakan.
Menurut (Gasperz, 2000), line balancing atau keseimbangan lini penyeimbangan
penugasan satuan tugas dari suatu lini perakitan ke stasiun kerja untuk
meminimalkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total nilai idle time
atau waktu menganggur pada semua statiun kerja untuk meningkatkan output,
dimana dalam penugasan ini, kebutuhan waktu per unit produk yang dikhususkan
untuk setiap tugas dan hubungan sekuensial harus dipertimbangkan. Dalam
penyeimbangan tugas ini, kebutuhan waktu per unit produk yang dispesifikasikan
untuk setiap tugas dan hubungan urutan proses atau sekuensial harus
dipertimbangkan.
Menurut (Purnomo, 2004), keseimbangan lini merupakan pemberiaan tugas-tugas
yang berurutan dalam merakit sebuah produk kepada sekelompok orang/ pekerja
atau mesin dari setiap stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu
lintasan atau lini produksi dengan beban tugas baik dari segi waktu maupun bobot
pekerjaan yang seimbang dalam setiap lintasan produksi dengan tujuan untuk
mencapai efisiensi kerja yang tinggi. Setia stasiun kerja tersebut memiliki waktu
kerja yang tidak melebihi waktu siklus yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi
22
utama dari keseimbangan lini adalah membuat suatu lintasan lini perakitan atau
lini produksi yang seimbang sehingga tidak ada waktu tunggu diantara stasiun
kerja yang terlibat di dalamnya. Sehingga tujuan utama dari penyeimbang lini
adalah mengurangi atau meminimalkan waktu menganggur (Idle Time) pada lini
produksi yang ditentukan oleh operasi yang memiliki waktu siklus paling lama
(Baroto, 2002).
Pengetahuan tentang cara kerja, mesin dan manajemen sumber daya yang
digunakan dalam sebuah system produksi harus benar-benar dipahami sebagai
menejemen industri dalam menyelesaikan masalah keseimbangan lini kerja
tersebut. Untuk melakukan penyeimbangan lini kerja diperlukan data-data
pendukung seperti waktu yang dibutuhkan untuk setiap stasiun kerja dan
hubungan sekuensial antara stasiun kerja tesebut. Manajemen industry juga perlu
menentukan target produksi harian yang disesuaikan dengan customer demand
atau permintaan pelanggan.Aktivitas-aktivitas yang merupakan susunan dan
urutan dari berbagai tugas yang diperlukan, kemudian dibandingkan dengan waktu
produktif yang tersedia per-hari nya. Perbandingan antara customer demand
dengan waktu produktif tersebut dikenal dengan istilah derap produksi atau takt
time. Takt time inilah yang kemudian menjadi dasar acuan penentuan waktu siklus
atau cycle time untuk setiap stasiun kerja (Baroto, 2002).
Diagram pendahuluan atau precendence diagram digunakan untuk
menggambarkan saling keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan
lainnya. Diagram pendahuluan ini sangat penting sebagai dasar acuan penugasan
pekerjaan ke dalam setiap stasiun kerja.
Hal yang tidak kalah penting dalam manajemen industry adalah penjadwalan
produksi atau production schedule. Penjadwalan produksi akan sangat krusial
dalam suatu perusahaan yang memiliki tipe produksi massal yang melibatkan
berbagai macam material atau komponen dalam jumlah besar yang harus dirakit.
Kelangkaan salah satu dari material atau komponen tersebut akan mengganggu
kelancaran produksi sehingga waktu menganggur atau waktu tunggu masih
mungkin terjadi meskpun lini produksi sudah seimbang.
23
Line balancing sangat penting dalam system produksi jangka panjang karena akan
menentukan aspek-aspek lainnya yang terpengaruh antara lain: tenaga kerja,
biaya, peralatan, keuntungan, material, mesin, dan sebagainya. Keseimbangan lini
harus dilakukan dengan perhitungan dan cara yang tepat karena akan menentukan
tingkat produksi dalam sebuah lini perakitan dalam usahanya untuk menghasilkan
keluaran atau output. Tujuan akhir dari keseimbangan lini sebenarnya untuk
memaksimalkan kecepatan setiap stasiun kerja sehingga efisiensi kerja yang tinggi
dapat tercapai (Kusuma, 1999).
Line balancing adalah penyeimbangan serangkaian stasiun kerja baik berupa
mesin, peralatan maupun orang dalam lintas perakitan yang dipergunakan untuk
membuat produk. Penyeimbangan lini kerja yang dimaksud adalah usaha untuk
mengadakan keseimbangan penugasan kerja antara suatu tahapan proses dengan
proses lainnya dalam satu lini kerja.
2.4.2. Tujuan Line Balancing
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama dalam keseimbangan lini atau
line balancing adalah untuk penugasan pekerjaan yang dialokasikan pada setiap
stasiun kerja. Line balancing dilakukan pada serangkaian stasiun kerja yang
biasanya terdiri dari mesin atau sekelompok orang/pekerja yang dipergunakan
untuk menghasilkan sebuah produk.
Selain itu, pada penerapan lean manufacturing di perusahaan, tujuan
keseimbangan lini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan pemakaian
sumber daya baik berupa fasilitas, peralatan dan tenaga kerja dengan membuat
suatu arus produksi yang lancer melalui penyeimbangan penugasan kerja di setiap
stasiun kerja dimana elemen kerja dalam suatu kegiatan produksi dekelompokkan
sedemikian rupa ke dalam beberapa stasiun kerja yang telah ditentukan sehingga
diperoleh keseimbangan beban kerja yang baik.
Peranan perencanaan produksi dalam industry dengan sitem produksi massal atau
repeteitive manufacturing sangatlah penting, terutama dalam penugasan kerja
pada lini. Pernecanaan produksi yang tidak tepat mengakibatkan kecepatan stasiun
24
kerja berbeda sehingga menimbulkan waktu menganggur untuk beberapa stasiun
kerja yang memiliki beban kerja lebih rendah. Dampak selanjutnya adalah
terjadinya penumpukan material (work-in-process) di antara stasiun kerja yang
kecepatan produksinya tidak seimbang tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari line balancing adalah sebagai berikut:
• Memastikan beban kerja yang dialokasikan pada setiap stasiun kerja seimbang
sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang seimbang dan menghindari
terjadinya bottleneck. Bottleneck merupakan pembatas kapasitas yang akan
mempengaruhi besarnya output.
• Memastikan assembly line tetap lancar.
• Meningkatkan produktifitas dan efisiensi dengan meminimalkan waktu
menganggur (idle time) antar stasiun kerja.
2.4.3. Cycle Time
2.4.3.1. Definisi Cycle Time
Cycle Time (waktu siklus) adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
sebuah produk dari awal produk tersebut di proses sampai produk tersebut
terselesaikan. Jadi cycle time artinya semua tentang kecepatan pengiriman
produk/jasa ke pelanggan.
Cycle time (waktu siklus) terdiri dari waktu proses (Process Time), dimana unit
ditindaklanjuti untuk mendekatkan ke output (keluaran), dan waktu tunggu
(waiting time), dimana satu unit pekerjaan dihabiskan untuk mengambil tindakan
selanjutnya. Pengurangan waktu siklus (cycle time reduction) sangat penting
dalam penerapan lean manufacturing karena akan meningkatkan produktifitas
dengan menurunkan waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu proses.
Mengingat waktu siklus (cycle time) adalah waktu yang dihitung dari awal
dimulainya sebuah proses sampai penyelesaian sebuah proses tersebut, oleh
karena itu, perhitungan cycle time juga harus berdasarkan pelanggan dari bidang
perusahaan tersebut. Contoh: pada perusahaan manufaktur, umumnya cycle time
dihitung dari penerimaan bahan baku sampai produk selesai pemeriksaan akhir.
25
2.4.3.2. Cara Menghitung Cycle Time
Perhitungan cycle time secara umum dapat menggunakan rumus tersebut di bawha
ini:
Cycle time = 1/Throughput rate
Dimana, Throughput rate = Jumlah unit yang diproduksi/waktu.
Perhitungan cycle time perlu dimodifikasi karena pada beberapa kasus bukan
hanya produk manufaktur saja yang dihasilkan tapi bisa saja berupa jasa. Sehinga
perhitunga cycle time bisa menggunakan rumus sebagai berikut:
Cycle time = Rata-rata waktu antara selesainya unit
Untuk rumus menghitung cycle time adalah sesuai dengan proses yang akan
dilakukan dan untuk mendapatkan hitungan cycle time harus melakukan
perhitungan waktu secara aktual. Waktu aktual tersebut akan mencakup: Value
Added (VA) time dan Non-Value Added (NVA) time sehingga proses cycle time
reduction bisa dengan mudah dilakukan dengan cara mengurangi Non-Value
Added (NVA) time.
Cycle time juga dapat diterapkan dalam semua organisasi atau biasa disebut
dengan cycle time in business. Perhitungan cycle time in business bisa dilakukan
dengan rumus sebagai berikut:
Cycle time = Production time + waiting time (waktu tunggu)
Definisi cycle time in business merupakan periode waktu yang dibutuhkan untuk
fungsi, tugas, atau pekerjaan mulai dari awal sampai akhir atau untuk
menyelesaikan satu siklus operasi atau untuk menyelesaikan.
2.4.3.3. Cycle+Time+Reduction
Aspek penting dari=efisiensi manufacturing ataupun bisnis adalah cycle time.
Dalam penerapan Lean Manufacturing di suatu perusahaan salah satunya adalah
dengan mengurangi waktu siklus atau cycle time tersebut. Untuk itu, cycle time
harus diketahui terlebih dulu sehingga continuous improvement bisa dengan
mudah dilakukan.
26
Banyak cara yang bisa dilakukan untuk implementasi cycle time reduction, salah
satunya dengan menggunakan metodologi yang umum digunakan dalam
penerapan Lean manufacturing yaitu Motion Time Study.
2.4.4. Takt Time
2.4.4.1. Definisi Takt0Time
Takt Time atau derap produksi adalah jarak antara waktu produk terakhir keluar
dengan waktu produk berikutnya keluar atau dihasilkan dari suatu lini produksi.
Dengan kata lain, takt time adalah waktu yang HARUS dipenuhi untuk
menyelesaikan sebuah produk agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Takt
time merupakan detak jantung dari proses kerja.
“Takt” merpakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti “baton”; yaitu sebuah
tongkat kecil yang biasanya dipakai oleh pemimpin orchestra atau panglima
perang, takt berarti tempo, pukulan, dan aturan sebuah kecepatan irama.
Takt time dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Kristianto jahja dalam buku
Gemba Kaizen yang merupakan buku alih Bahasa sebagai “pacu kerja”. Secara
umum takt time merupakan waktu yang “diinginkan” untuk membuat satu unit
keluaran produksi. Takt time memungkinkan sebuah proses produksi untuk
mengoptimalkan kapasitas dengan cara yang paling tepat untuk memenuhi
permintaan tanpa menyimpan terlalu banyak persediaan sebagai cadangan.
2.4.4.2. Cara Menghitung Takt Time
Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Takt Time secara
umum adalah:
Takt Time = (Net Available Time for Production) / (Customer’s Daily Demand)
Apabila dilihat dari sudut pandang pelanggan atau proses rumus yang bisa
digunakan adalah:
• Dilihat dari sudut pandang pelanggan sebagai berikut:
Takt Time = waktu operasi yang tersedia / permintaan pelanggan
• Dilihat dari sudut pandang operasi atau proses:
27
Takt Time = Waktu operasi yang tersedia / ramalan permintaan pelanggan
2.4.5. Perbedaan Cycle Time dan Takt Time
Dari penjelasaan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaab antara
Cycle Time dan Takt Time adalah:
cycle time mengukur sirkulasi proses atau kerja sedangkan Takt time mengukur
permintaan pelanggan.
Dengan kata lain, bahwa untuk memenuhi permintaan pelanggan (Takt Time)
maka cycle time harus diturunkan setidaknya sama atau lebih kecil dari takt time.
2.4.6. Lead Time
2.4.6.1. Definisi Lead Time
Lead Time adalah jumlah waktu yang melewati dari awal suatu proses hingga akhir
sebuah proses. Istilah lead time biasanya dipakai di bidang manufaktur,
manajemen supply chain, dan manajemen proyek selama tahap pra-pemrosesan,
pemrosesan, dan pasca-pemrosesan. Dengan membandingkan hasil terhadap tolok
ukur yang telah ditetapkan, perusahaan dapat menentukan di mana inefisiensi
terjadi. Dalam kata lain, Lead Time merupakan apa yang pelanggan lihat.
Arti Lead Time adalah waktu rata-rata yang diperlukan satu unit produk mengalir
di sepanjang proses mulai dari awal proses sampai akhir proses termasuk waiting
time atau waktu menunggu antara sub-sub proses.
2.4.6.2. Cara Menghitung Lead Time
Beberapa cara untuk menghitung Lead Time dalam bisnis atau perusahaan secara
umum dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Lead Time = Cycle Time x Unit WIP x Jumlah Operasi + Jumlah waiting time
antara proses
28
2.4.6.3. Perbedaan Cycle Time dan Lead Time
Cycle time dan lead time adalah dua parameter penting dalam Lean dan
peningkatan proses secara umum. Untuk memahami perbedaan antara cycle time
dan lead time bisa dijelaskan sebagai berikut:
Cycle Time merupakan total waktu dari awal hingga akhir proses, sebagaimana
ditentukan oleh proses owner dan pelanggan. Waktu siklus termasuk waktu
proses, di mana suatu unit ditindaklanjuti untuk membawanya lebih dekat ke
output, dan waktu tunda, di mana unit kerja dihabiskan menunggu untuk
mengambil tindakan selanjutnya. Sedangkan Lead Time tergantung pada cycle
time, tetapi juga tergantung pada backlog yang ditentukan untuk menyimpan
persediaan, kesabaran pelanggan, dan kesiapan pelanggan untuk pengiriman.
2.4.7.Metode Line Balancing
Metode ini dilakukan dengan menggambarkan diagram prioritas dengan cara
tertentu yang menunjukkan fleksibilitas yang tersedia untuk mentransfer tugas
secara lateral dari satu kolom ke yang lain untuk sampai pada keseimbangan yang
paling menjanjikan. Pendekatan heuristik hasil yang sangat baik ketika Wester dan
Kilbridge menerapkannya pada masalah jalur perakitan TV dengan 133 langkah.
Pendekatan Heuristik juga bisa diterapkan dalam implementasi line balancing
pada sistem produksi job shop atau Engineering to Order (ETO) dengan langkah-
langkah prosedural sebagai berikut:
a. Tentukan Tahapan Proses yang akan dilakukan line balancing
Sebelum melakukan line balancing, langkah awal yang harus dilakukan adalah
penentuan cakupan proses yang akan dianalisa termasuk tahapan-tahapan
proses tersebut.
b. Buat sketsa diagram yang menggambarkan tahapan proses
Seringkali sebuah perusahaan memiliki beberapa variasi produk. Untuk
melakukan line balancing secara benar perlu dipilih produk mana yang bisa
mewakili proses secara keseluruhan. Untuk itu perlu digambarkan sketsa
29
diagram tahapan proses untuk setiap variasi produk tersebut. Produk yang
dipilih untuk mewakili proses line balancing adalah produk yang memiliki
tahapan proses terpanjang sehingga semua proses bisa dianalisa secara
komprehensif.
c. Breakdown proses menjadi beberapa elemen-elemen kerja
Setiap tahapan proses tersusun atas beberapa aktifitas baik yang menambah
nilai terhadap produk (Value Added) maupun yang tidak berkaitan langsung
dengan produk sehingga tidak menambah nilai produk tersebut (Non-Value
Added). Untuk memudahkan Analisa terhadap aktifitas tersebut maka setiap
tahapan proses tersebut perlu dibagi kedalam segmen yang lebih kecil lagi
yang kita sebut dengan elemen-elemen kerja. Tujuannya adalah apabila ada
perubahan proses sebagai bagian dari perbaikan proses yang harus dilakukan
maka tidak perlu merubah proses secara keseluruhan. Selain itu, akan
memudahkan proses penyeimbangan lini kerja (line balancing) dengan
mengelompokkan kembali elemen-elemen kerja sehingga terbentuk tahapan
proses yang baru.
d. Analisa Value Added dan Non-Value Added untuk setiap elemen kerja
Setiap elemen kerja tersusun atas beberapa aktifitas kerja baik aktifitas yang
menambah nilai (Value added) maupun aktifitas yang tidak menambah nilai
(Non-Value Added).
e. Hilangkan/ Minimalkan Non-Valua Added
Dalam langkah sebelumnya dijelaskan bahwa proses penyeimbangan lini kerja
atau line balancing dilakukan dengan pengelompokkan kembali elemen-
elemen kerja kedalam tahapan proses yang baru. Namun demikian, untuk
menghasilkan tahapan proses yang lebih produktif dibandingkan tahapan
proses sebelumnya maka setiap elemen kerja tersebut harus sudah melalui
tahapan perbaikan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan
aktifitas yang tidak menambah nilai atau Non-Value Added (NVA). Langkah
30
ini diharapkan bisa mengurangi proses time sehingga proses line balancing
bisa menghasilkan Production Lead Time yang lebih cepat dari sebelumnya.
f. Lakukan Line Balancing dengan pengelompokan tugas di setiap stasiun kerja
Ada dua konsep pengelompokan tugas di setiap stasiun kerja:
• Permutabilitas tugas
Tahapan line balancing ini berarti bahwa sejumlah tugas atau langkah
kolom dapat digabungkan untuk membuat waktu total lebih dekat
dengan waktu cycle time, asalkan waktu total tersebut tidak melebihi
cycle time.
• Tranferability lateral tugas
Untuk membuat waktu total sama dengan cycle time atau mendekati,
tugas atau elemen kerja dapat digeser ke samping asalkan hubungan
yang didahulukan di pertahankan.
g. Lakukan Line Balancing dengan elastisitas 30%
31
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan
untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu peristiwa, gejala, atau kejadian yang
terjadi pada saat sekarang dengan angka-angka yang disajikan secara factual,
sistematis dan akurat. Pada penelitian ini tidak memberikan perlakuan khusus
terhadap sebuah peristiwa karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menjelaskan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa adanya rekayasa.
Penelitian deskriptif ini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitaif tanpa
eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menyajikan data kuantitatif yang
diperoleh dari sebuah subjek atau fenomena berdasarkan populasinya.
3.2. Rancangan Penelitian
Sumber primer data yang digunakan adalah data order intake untuk produk
enclosure panel yang diterima oleh PT. Gilang Arthajaya Abadi selama periode
Januari 2019 – Agustus 2019. Data tersebut kemudian digunakan untuk hipotesa
masalah. Peneliti mengunakan pendekatan Lean Six Sigma dengan struktur DMAIC
untuk menemukan akar permasalah dan menentukan rencana tindakan yang sesuai
berdasarkan akar permsalahan tersebut.
3.3. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di PT. Gilang Arthajaya Abadi bagian assembling enclosure
panel.
3.4. Objek Penelitian
Objek dari suatu penelitian merupakan suatu hal yang difokuskan dalam
penelitian ini. Objek penelitian yang menjadi permasalahan adalah order lead time
32
yang lebih lama dibandingkan dengan harapan pelanggan sehingga berdampak
pada on-time delivery manufacturing (OTDM) di PT. Gilang Arthajaya Abadi.
3.5. Langkah-langkah Penelitian
3.5.1. Alur Penelitian
Gambar 3.1 Alur Penelitian
33
3.5.2. Kebutuhan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan
proses produksi sebagai berikut:
1. Define
Define merupakan tahap awal dalam pembuatan DMAIC pada Six
Sigma yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi
pada perusaahaan. Pada tahap ini berisi tentang penjelasan alur proses
proses produksi enclosure panel mulai dari penerimaan pesanan sampai
produk siap dikirim ke pelanggan. Pada tahap ini juga berisi tentang
current state value stream mapping yang digunakan untuk mengetahui
aliran proses produksi dari awal hingga akhir. Selain itu, pada tahap ini
juga mengidentifikasi pemborosan-pemborosan apa saja yang terjadi
pada bagian produksi enclosure panel. Terutama pemborosan yang
mengakibatkan waktu pemesanan produk (Order Lead Time) lebih lama
dari yang diharapkan oleh pelanggan.
2. Measure
Pada tahap ini yang dilakukan adalah menghitung lamanya Order Lead
Time proses produksi enclosure panel. Dimana data yang dibutuhkan
adalah data total waktu yang diperlukan dari mulai penerimaan pesanan
sampai produk siap dikirim ke pelanggan, termasuk waktu non-added
value seperti waktu tunggu, pernbaikan produk, transportasi barang dan
aktifitas non-added value lainnya.
3. Analyze
Dalam tahap Analyze bagian DMAIC, data yang diperlukan adalah data
jenis pemborosan/waste/ Non-Added value yang terjadi selama proses
produksi berlangsung. Data tersebut diolah menggunakan Pareto Chart
untuk menentukan prioritas permasalahan yang berdampak paling besar
terhadap Order Lead Time. Kemudian permasalahan tersebut dianalisa
34
menggunakan Root Cause Analysis (RCA) untuk menentuakan akar
permasalahan sebenarnya.
4. Improve
Pada tahap improve di DMAIC, rencana tindakan ditentukan
berdasarkan akar permasalahan yang sudah ditetapkan pada tahap
Analyze.
5. Control
Pada tahap ini merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mengawasi
dan mempertahankan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dan
akan menjadi standar operasional dalam melakukan pekerjaan pada
bagian assembling enclosure panel. Tahap ini berupa upaya yang
dilakukan dalam mengawasi dan mempertahankan perbaikan yang telah
dilakukan. Upaya ini diharapkan mampu menerapkan usulan dari hasil
improvement yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu seperti data
penanganan yang dilakukan oleh bagian assembling enclosure panel.
3.6. Research Framework
Tabel 3.1 berikut adalah Frame Work pada penelitian ini:
Tabel 3.1 Frame Work
TAHAPAN QUSTIONS OUTPUT
DEFINE Apa permasalahnya? Perumusan Masalah
Apa tujuan yang ingin
dicapai?
Tujuan Penelitian/ Project
Charter
Siapa pelanggannya dan apa
yang diinginkan?
Voice of Customer (VOC)
Di proses mana perbaikan
harus dilakukan?
Value Stream Mapping
MEASURE Parameter apa dalam proses
yang paling penting untuk
On-Time Delivery
Manufacturing (OTDM)
35
TAHAPAN QUSTIONS OUTPUT
memenuhi kebutuhan
Pelanggan?
Production Lead Time
(PLT)
Bagaimana kondinisi kinerja
pada saat ini berdasarkan
parameter yang akan diukur?
Grafik kinerja saat ini
(current) untuk parameter:
- OTDM
- PLT
ANALYZE Apa permasalahan yang
terjadi dalam proses dan apa
kemungkinan potensi
penyebab masalah tersebut?
VA / NVA Analysis
menggungakan time study
Apa yang merupakan
penyebab utama
permasalahan tersebut?
Waste Waterfall Breakdown
IMPROVE Apa potensi solusi yang ada
menurut perspektif finansial
(uang ataupun waktu)?
Action Plan Check Sheet
CONTROL Apakah rencana perbaikan
benar-benar dilakukan?
Action Plan Check Sheet
Apakah parameter
pengukuran kinerja benar-
benar dimonitor?
Control Chart
Apakah semua perbaikan
diketahui dan diterima oleh
semua orang yang terlibat?
Standarisasi proses
(Prosedur Kerja)
36
BAB IV
DATA DAN ANALISIS
4.1.Gambaran Proses Perakitan Enclosure Panel
4.1.1. Jenis Enclosure Panel
Enclosure panel merupakan kabinet yang dirancang untuk penempatan peralatan
listrik atau elektronika dan dibuat mengikuti standara atau peraturan tertentu
sehingga pengguna terhindar dari sengatan listrik dan untuk melindungi konten/ isi
didalamnya dari kerusakan karena pengaruh lingkungan seperti benda asing, debu
dan air. PT. GAA memproduksi enclosure panel yang terbuat dari mild steel
dengan ketebalan material mulai dari 1mm – 3mm. Berdasarkan fungsinya,
enclosure panel bisa dikelompokkan Menjadi:
• Electrical Panel: digunakan untuk instalasi peralatan listrik dengan
persyaratan konduktifitas dan keselamatan serta pelindung peralatan listrik
dari gangguan elektromagnetik.
• IT/Telecommunication panel: digunakan untuk menampung sistem
komunikasi elektronik dan dirancang dengan sistem keamanan yang
menjamin tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang.
• Wallmount, kiosk dan produk lainnya: kabinet yang dibuat secara custom/
tidak standar untuk kebutuhan pemakaian tertentu berdasarkan kebutuhan
pelanggan.
Sedangkan berdasarkan lokasi penempatannya, enclosure panel terdiri dari:
• Indoor Enclosure: ditempatkan di ruang tertutup, terhindar dari panas
matahari dan air secara langsung.
37
• Outdoor Enclosure: ditempatkan di ruang terbuka sehingga perlu adanya
tambahan pelindung dari akses benda asing, debu dan air serta panas
tambahan yang diakibatkan oleh sinar matahari.
4.1.2. Proses Perakitan Enclosure Panel
Secara garis besar, proses perakitan enclosure panel melalui beberapa proses atau
stasiun kerja, yaitu:
1. Basic Frame
2. Mounting Assembly
3. Door Assembly
4. Busbar Assembly
5. Finishing
Tabel 4.1 Dibawah ini adalah Work Station untuk proses assembly enclosure panel:
Tabel 4.1 Stasiun kerja (Work Stasion)
Process Name
Work
Station 1 :
Basic
Frame
Work
Station 2 :
Mounting
Assy
Work
Station 3 :
Door
Assy
Work
Station 4 :
Busbar
Assy
Work
Station
5:
Finishing
Electrical Panel √ √ √ √ √
IT/
Telecommunicatio
n Panel
√ √ √ X √
Wallmount, Kiosk
dan Produk
lainnya
√ √ X X √
38
4.2. Pemenuhan Demand dan Production Lead Time
Berdasarkan Forecast produksi yang diperoleh dari informasi pelanggan yang
diterima setiap bulannya untuk 12 bulan ke depan. Forecast tersebut merupakan
forecast untuk produk electrical panel yang terdiri dari 2 tipe produk yaitu PCC dan
MCC. PCC adalah jenis electrical panel low voltage dimana equipment atau
peralatan yang terpasang bersifat permanent atau fixed. Sebaliknya, MCC
merupakan jenis electrical panel low volatage dimana equipment terpasang pada
sebuah drawer atau compartment yang bisa dilepas dan bisa diganti dengan
equipment lainnya yang sesuai bila diperlukan. Pada tabel 4.2 berikut adalah
forecast produksi electrical panel untuk bulan Agustus 2019:
Tabel 4.2 Forcast Produksi Electrical Panel Agustus 2019
Tabel 4.2 menunjukan data bahwa permintaan pelanggan untuk electrical panel
rata-rata 72 panel per-bulan. Sedangkan jika dibandingkan dengan data aktual
Output produksi yang diperoleh dari data output produksi Electrical panel pada
periode Desember 2018 sampai Agustus 2019 rata-rata output yang dihasilkan
adalah 34,6 panel per bulan. Dapat dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini:
Tabel 4.3 Data aktual Output produksi periode Desember 2018-Agustus 2019
Dari data tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi
permintaan pelanggan yang disebabkan oleh tingginya Production Lead Time
(PLT) dapat dijelaskan pada grafik 4.1 berikut ini:
39
Gambar 4.1 Grafik rata-rata aktual PLT vs Target PLT
Dari grafik 4.1 di atas terlihat bahwa selama periode Jan 2019 - Agustus 2019 target
PLT sebesar 6.8 hari secara keseluruhan tidak tercapai. Rata-rata aktual PLT adalah
11.8 hari. Hal ini berdampak terhadap rendahnya On time Delipvery Manufacturing
(OTDM) yang dapat dijelaskan pada grafik 4.2 berikut ini:
Gambar 4.2 Grafik rata-rata aktual OTDM vs Target OTDM
Grafik 4.2 diatas menunjukan bahwa Target OTDM yang ditetapkan adalah 75%,
namun rata-rata aktual OTDM yang bisa tercapai adalah 52%.
19.9
12.2
8.9
11.1
14.8
6.2
8.4
12.7
6.8
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
Rata-Rata Actual PLT vs Target PLT
39.0%
47.1%
64.3%
57.6%
48.8%
63.2%
46.2%
68.4%
75%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
Rata-Rata OTDM vs Target OTDM
40
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini
adalah Lean Six Sigma dengan tahapan-tahapan penyelesaian yang terstruktur yang
lebih dikenal dengan istilah Define, Measure, Analyze and Control (DMAIC).
4.3. Define
Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan
beserta biaya, manfaat dan dampak terhadap pelanggan. Ada beberapa tools atau
alat yang bisa digunakan dalam tahapan Define ini diantaranya adalah SIPOC
(Supplier – Input –Process- Output – Customer) dan VSM (Value Stream
Mapping). SIPOC digunakan untuk mengidentifikasi Voice of Customer secara
sederhana. Output yang ingin diperoleh dari SIPOC adalah mengetahui kebutuhan
pelanggan yang sebenarnya. Sedangkan VSM berisi data aliran proses produksi
yang dimulai dari supplier sampai Costumer serta mengidentifikasi pemborosan-
pemborosan apa saja yang ada pada bagian tersebut.
Analisa SIPOC untuk proses perakitan electrical panel dapat disajikan dalam Tabel
4.4 seperti berikut:
Tabel 4.4 Diagram SIPOC
SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT CUSTOMER
Customer Informasi Order
(Delivery Time,
spesifikasi produk)
Proses
Perakitan
Electrical
Panel
On-Time
Delivery
dari setiap
order
OTDM
(On-Time
Delivery
Manufacturing) Bagian
Mekanik
Material: Metalpart
Customer Material: Electrical
Component
Human
Resources
Skill operator
Method
Engineer
Proses Perakitan
yang efisien dan
efektif
Staff Admint. Informasi spesifikasi
produk yang jelas
41
Tabel 4.4 menunjukan bahwa Harapan yang diinginkan oleh pelanggan adalah
tingginya On-Time Delivery Manufacturing (OTDM). Dari SIPOC diatas diketahui
beberapa variable input yang yang harus diperhatikan untuk memastikan
terpenuhinya harapan pelanggan tersebut, antara lain:
1. Informasi order
Informasi order adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari pelanggan
seperti spesifikasi produk, jumlah produk yang dipesan, dan tanggal pengiriman
produk tersebut. Informasi ini sangat penting karena menjadi acuan dalam
penentuan rencana produksi.
2. Material
Material yang diperlukan dalam perakitan electrical panel terdiri dari metalpart
dan electrical component. Ketersedian kedua material tersebut sangat
berpengaruh terhadap kelancaraan proses perakitan. Keterlambatan supply dari
salah satu atau bahkan kedua material tersebut akan mempengaruhi ketepatan
pengiriman produk ke pelanggan.
3. Skill Operator
Selain faktor kompleksitas produk, kecepatan proses perakitan juga ditentukan
oleh skill operator yang bekerja. Skill operator disini terdiri dari kemampuan
baca gambar Teknik baik mekanik maupun elektrik serta kemampuan
penggunaan alat kerja seperti pneumatic tools, hand tools dan alat kerja lainnya.
4. Proses Perakitan yang efisien dan efektif
Metod atau cara kerja perakitan juga mempengaruhi lamanya proses perakitan
itu sendiri. Layout yang tidak efisien memungkinkan banyaknya material
handling, transportation dan searching tools (mencari alat kerja). Tidak
tersedianya working instruction atau instruksi kerja yang jelas dan mudah
dipahami juga akan menyebabkan proses perakitan tidak berjalan sesuai dengan
urutan kerja yang dikehendaki.
42
Identifikasi aktifitas pemborosan atau non value added dapat dilakukan dengan
menggunakan Value Stream Mapping (VSM) dimana seluruh aliran proses dan
aliran informasi bisa digambarkan secara bersamaan. VSM sendiri terdiri dari 2
tahapan yaitu Current State dan Future State.
VSM Current state dibuat berdasarkan kondisi aktual saat ini, sedangkan VSM
Future state dibuat setelah proses perbaikan dilakukan.
VSM Current state untuk proses perakitan electrical panel di PT GAA dapat dilihat
pada gambar 4.3 sebagai berikut:
Gambar 4.3 Value Stream Mapping (VSM) – Current State
Gambar 4.3 menunjukan hasil VSM Current state diperoleh data bahwa Production
Lead Time (PLT) saat ini adalah 11,6 hari. Sedangkan Process Time (PT) adalah
6,4 hari. Sehingga efisiensi proses produksi saat ini hanya 55,17%, artinya hampir
separuh waktu dari total PLT merupakan non-value added. Untuk gambar lebih
jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
4.4. Measure
Pada tahap ini dilakukan pengukuran kinerja di bagian perakitan. Bagian Perakitan
memiliki beberapa indikator kinerja yang lebih dikenal dengan KPI (Key
43
Performance Indicator) antara lain On-Time Delivery Manufacturing (OTDM),
Production Lead Time (PLT), Defect Part per Million Opportunnity (DPMO),
Quality Cost, Jumlah Kecelakaan Kerja, dan lain-lain. Di antara beberapa KPI
tersebut, OTDM dan PLT merupakan KPI yang berkaitan dengan aktifitas produksi
secara langsung.
4.4.1. On-Time Delivery Manufacturing (OTDM)
Tabel 4.5 berikut ini adalah data OTDM Electrical Panel pada periode Januari
2019-Agustus 2019:
Tabel 4.5 OTDM Electrical Panel periode Januar 2019-Agustus 2019
Tabel 4.5 menunjukan bahwa rata-rata OTDM Electrical Panel pada periode
Januari 2019-Agustus 2019 adalah 52,3%, sedangkan OTDM yang diharapkan
pelanggan adalah 75%.
4.4.2. Data Lead Time Aktual Produksi
Tabel 4.6 berikut ini adalah data aktual Lead Time aktual produksi Electrical panel
pada periode Januari 2019-Agustus 2019:
Bulan #Order
Line
On
time OTDM
Jan 41 16 39.0%
Feb 17 8 47.1%
Mar 28 18 64.3%
Apr 33 19 57.6%
May 43 21 48.8%
Jun 19 12 63.2%
Jul 39 18 46.2%
Aug 19 13 68.4%
YTD
2019 239 125 52.3%
44
Tabel 4.6 Data Lead time aktual produksi Electrical Panel periode Januari
2019-Agustus 2019
Bulan Rata-rata Order Lead
Time
Rata-rata Actual Lead
Time
Jan 12.7 30.5
Feb 1.9 4.2
Mar 1.3 1.9
Apr 5.7 4.0
May 8.8 14.8
Jun 4.7 6.2
Jul 6.3 8.4
Aug 4.9 2.7
Dec 15.0 60.7
Rata-rata 6.8 11.8
Dari data Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa rata-rata aktual Lead Time produksi
Electrical panel pada periode Januari 2019-Agustus 2019 adalah 11,8 hari,
sedangkan rata-rata Lead Time yang diharapkan adalah 6,8 hari.
Dapat dijelaskan juga pada grafik 4.4 dibawah ini :
Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Order Lead Time dengan Aktual Lead time
6.8
11.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ORDER LEAD TIME vs ACTUAL LEAD TIME
Lead Time Av. LT Act. Lead Time Av. Act. LT
45
4.5. Analyze
Berdasarkan data, OTDM yang hanya 52,3%, masih dibawah permintaan
pelanggan yaitu 75%. Rata-rata aktual order lead time masih tinggi yaitu 11,8 hari,
sementara order lead time yang diharapkan oleh pelanggan hanya 6,8 hari per order
line.
Dari data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antara OTDM yang
rendah dengan aktual order lead time yang panjang. Perbaikan Order Lead Time
diharapkan akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan OTDM. Untuk
itu, fokus perbaikan yang akan dilakukan adalah bagaimana menurunkan
Production Lead Time (PLT) sehingga Order Lead Time secara keseluruhan akan
berkurang.
Dari hasil VSM current state ditemukan ada beberapa waste atau non-value added
yang berpengaruh terhadap lamanya order lead time. Dapat dilihat pada tabel 4.7
dibawah ini:
Tabel 4.7 Hasil VSM Current state
Non-Value Added
Activities Root Cause Action Plan
Jadwal produksi dibuat
secara PUSH SYSTEM
Setiap stasiun kerja memiliki jadwal
produksi masing-masing sehingga tidak
sinkron dengan rencana pengiriman ke
pelanggan
Pembuatan Jadwal
Produksi secara PULL
SYSTEM, jadwal
produksi dibuat
berdasarkan rencana
pengiriman ke pelanggan
PLT tinggi = 11,6 days Prouction line tidak seimbang. Terjadi
penumpukan WIP.
Mekanik:
bottleneck di Bending process. Terjadi
penumpukan WIP
Assembling:
bottleneck di main assembly
Improvement process
bending
Line balancing di process
main assembly
Efficiency Process rendah:
55,17%
Waiting time tinggi dengan ditandai
banyaknya WIP diantara process
sehingga Production Lead Time (PLT)
menjadi 11,6 days padahal Process
Time yang hanya 6.4 days
Reject Rate process
bending tinggi, 7,2%
(Perlu dilakukan project
improvement, Six Sigma)
46
4.5.1. Analisis Production Lead Time
Production Lead Time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah
pesanan dimulai dari awal proses produksi sampai produk siap dikirim. Dari hasil
VSM diperoleh data PLT sebesar 11,6 days dengan Process Time (PT) hanya 6,4
days. Artinya hampir separuh dari PLT adalah waktu tunggu. Dapat dilihat pada
grafik 4.5 berikut ini:
Gambar 4.5 Grafik Production Lead Time
Grafik 4.5 menunjukan Production Lead Time di PT GAA dibagi ke dalam 2
tahapan proses yaitu Proses Mekanik dan Proses Assembly atau Perakitan. Proses
Mekanik memerlukan waktu 6 hari kerja sedangkan proses assembly sendiri
memerlukan waktu 5,6 hari kerja. Fokus perbaikan yang akan dilakukan adalah
untuk proses assembly sedangkan proses mekanik akan dilakukan perbaikan secara
terpisah.
4.5.2. Analisis Production Lead Time untuk Proses Assembly
Saat ini proses assembly hanya terdiri dari 2 tahapan proses yaitu Basic Frame dan
Main Assembly serta 1 proses sub-assembly yaitu Drawer Assembly.
Tabel 4,8 berikut ini menunjukan data proses time setiap tahapan proses untuk
Proses Perakitan Enclosure Panel:
47
Tabel 4.8 Proses Time setiap tahapan proses
Tahapan Proses Process Time (PT)
(dalam Jam)
Process Time (PT)
(dalam hari)
Basic Frame 6.4 0.4
Main Assembly 54.4 3.4
Drawer Assembly 1.6 0.1
Tabel 4.8 menunjukan bahwa proses sub-assembly dalam penelitian ini diabaikan
dikarenakan process time nya yang pendek sehingga tidak mempengaruhi
Production Lead Time secara keseluruhan. Sedangkan untuk proses Basic Frame
dan Main Assembly memiliki Process Time yang tidak seimbang. Process Time
untuk Basic Frame adalah 0.4 hari sedangkan untuk Main Assembly adalah 3,4 hari.
Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukkan WIP di proses Main Assembly
sehingga waktu tunggu tinggi. Hal ini perlu dilakukan re-design proses perakitan
dengan melakukan line balancing sehingga proses lebih seimbang dan waktu
tunggu bisa berkurang.
4.5.3 Analisis Process Time untuk Process Assembly
Tujuan Analisis Process Time disini adalah untuk menentukan waktu proses aktual
saat ini dan identifikasi perbaikan yang akan dilakukan dengan menentukan
aktifitas Value Added dan Non-Value Added. Metode yang digunakan untuk Analisa
Process time adalah dengan Time Study menggunakan Video Analysis. Dari hasil
time study diketahui bahwa masih ada aktifitas non-value added di setiap tahapan
proses sehingga masih memungkinkan dilakukan process time reduction dengan
cara mengurangi atau bahkan menghilangkan aktifitas non-value added tersebut.
Dapat dijelaskan pada Grafik 4.6 berikut ini:
48
Gambar 4.6 Grafik VA dan NVA untuk Proses Assembly
Grafik 4.6 menujukan hasil analisis process time dalam proses assembly electrical
panel diperoleh hasil sebagai berikut:
3,47 jam dari total 6,4 jam atau 54,2% dari waktu proses yang diperlukan untuk
perakitan basic frame adalah aktifitas non-value added.
40,13 jam dari total 54,41 jam atau 73,75% dari waktu proses yang diperlukan untuk
perakitan main assembly adalah aktifitas non-value added
Meskipun tidak semua aktifitas non-value added bisa dihilangkan tetapi besarnya
aktifitas non-value added tersebut memberikan peluang untuk melakukan
perbaikan sehingga production time dapat dikurangi.
Berdasarkan hasil pengolahan data dalam tahapan Analyze dapat diambil
kesimpulan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan Production Lead Time
lama adalah adanya ketidak seimbangan proses di lini perakitan atau Proses
Assembly khususnya untuk lini produksi Electrical Panel. Untuk itu perlu
dilakukan penyeimbangan lini produksi tersebut dengan metode Line Balancing.
Tahapan-tahapan perbaikan dengan menggunakan metode Line Balancing dapat
dijelaskan sebagai berikut:
49
4.5.4. Penentuan Takt Time Produksi
Takt Time produksi ditentukan berdasarkan Customer Demand berdasarkan
forecast/ perkiraan rencana produksi kedepannya. Dari data yang diperoleh,
customer demand yang diminta adalah 72 panel/ bulan. Kemudian dari data tersebut
dapat diperoleh Takt Time berdasarkan organisasi lini produksi yang akan dibuat
yang dihitung dari jumlah hari kerja, jumlah shift per hari kerja dan jumlah jam
kerja per shift nya. Sehingga diperoleh data pada tabel 4.9 sebagai berikut:
Tabel 4.9 Penentuan Takt Time Produksi
Customer Demand 72 Panel / bulan
Elasticity Kapasitas 30%
Kapasitas Maksimal (CMax) 93.6 Panel / bulan
Organisasi Lini Produksi
Jumlah Hari Kerja 22 Per bulan
Jumlah Shift 2 Per hari
Jam Kerja Per Shift 7 Jam
Total Jam Kerja 308 Jam Kerja
Permintaan Per Jam 0.3 Panel/Jam
Takt Time 3.29 Jam/Panel
Tabel 4.9 menunjukan hasil perhitungan Takt Time (laju produksi) sebesar 3,29
jam/panel. Artinya pelanggan meminta setiap 3,29 jam akan dihasilkan 1 unit panel
yang siap dikirim ke pelanggan. Takt Time tersebut akan menjadi dasar acuan
penentuan cycle time untuk setiap tahapan proses dalam pembuatan Line Balancing.
4.5.5. Process Time Reduction
Process Time Reduction adalah pengurangan atau penghilangan aktifitas non-value
added dengan melakukan beberapa perbaikan yang dapat diidentifikasi setalah
proses breakdown elemen kerja dilakukan terhadap seluruh tahapan proses yang
ada.
50
4.5.5.1 Identifikasi Aktifitas Value Added dan Non-Value Added
Hasil identifikasi aktifitas value added dan non-value added untuk setiap tahapan
proses dapat dijelaskan dalam tabel 4.10 berikut ini:
Tabel 4.10 Identifikasi Aktifitas VA dan VVA
Tahapan Prosess Elemen Kerja VA NVA Process Time
Basic Frame Evakuasi Produk - 0.3 0.3
Pemasangan Base Frame 1.3 0.4 1.7
Pemasangan Intermediet 0.4 0.2 0.6
Pemasangan Key Support 0.5 0.3 0.8
Pemasangan Ventilasi 0.1 0.1 0.2
Pemasangan Vertical Frame 1.1 0.4 1.5
Pengambilan benda kerja 0.0 1.3 1.4
Sub Total 3.5 2.9 6.4
Main Assembly Busbar Assembly 11.5 5.3 16.8
Door Assembly 4.2 2.8 7.0
Mounting Assembly 24.3 3.5 27.8
Persiapan 0.1 2.8 2.8
Sub Total 40.1 14.3 54.4
TOTAL (dalam satuan jam) 43.6 17.21 60.8
4.5.5.2 Penentuan Rencana Perbaikan
Setelah proses identifikassi aktifitas Value Added dan Non-Value Added dilakukan
maka langkah selanjutnya adalah menghilangkan atau mengurangi aktifitas non-
value added tersebut. Rencana perbaikan perlu ditentukan secara spesifik sehingga
dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan waktu non-value
added tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.11 berikut ini:
51
Tabel 4.11 Uraian Penentuan Rencana perbaikan
Tahapan
Process
Element
Kerja Action
Improvement
Impact
Process
Time
Reduction
Basic
Frame
Basic
Frame
Area khusus pallet
dekat lini perakitan
Pengurangan jarak
pengambilan pallet
3.92
Penyediaan hand pallet
khusus lini perakitan
Pengurangan waktu
pengambilan hand
pallet
5.76
Penyediaan hand pallet
khusus lini perakitan
Pengurangan waktu
tunggu pengambilan
hand pallet
8.16
Penyediaan Meja Kerja
khusus
9.76
Penyediaan Rack Tools 2.08
Penyediaan Trolley
khusus untuk lini
perakitan
Frekuensi
pengambilan barang
berkurang dari 2 kali
menjadi 1 kali dengan
membuat trolley yang
lebih besar
8
Penyediaan Trolley
khusus untuk lini
perakitan
Frekuensi
pengambilan barang
berkurang dari 4 kali
menjadi 1 kali dengan
membuat trolley yang
lebih besar
48.92
Penyedian mobile
jointing trolley
Jointing yang
diperlukan tersedia di
setiap lini perakitan
8.24
Main
Assembly
Mounting
Assembly
Penyediaan Meja Kerja
khusus
(blank) 32.16
Penyediaan Rack Tools (blank) 52.64
Penyediaan Trolley
khusus untuk lini
perakitan
Frekuensi
pengambilan barang
berkurang dari 3 kali
menjadi 2 kali dengan
membuat trolley yang
lebih besar
23.364
Penyediaan Trolley
khusus untuk lini
perakitan
Frekuensi
pengambilan barang
berkurang karena
benda kerja diambil
sekaligus (sistem
kitting)
62.56
Penyedian mobile
jointing trolley
Jointing yang
diperlukan tersedia di
setiap lini perakitan
25.68
Penyediaan Rack Tools (blank) 18.64
52
Tahapan
Process
Element
Kerja Action
Improvement
Impact
Process
Time
Reduction
Door
Assembly
Penyediaan Trolley
khusus untuk lini
perakitan
Frekuensi
pengambilan barang
berkurang karena
benda kerja diambil
sekaligus (sistem
kitting)
93.92
Penyedian mobile
jointing trolley
Jointing yang
diperlukan tersedia di
setiap lini perakitan
10.6
Busbar
Assembly
Gunakan sarung tangan
pada saat pemasangan
busbar
Mengurangi finger
mark sehingga waktu
cleaning berkurang
15.75
Penyediaan Rack Tools (blank) 20.16
Penyediaan Trolley
khusus untuk lini
perakitan
Frekuensi
pengambilan barang
berkurang karena
benda kerja diambil
sekaligus (sistem
kitting)
11.76
Penyedian mobile
jointing trolley
Jointing yang
diperlukan tersedia di
setiap lini perakitan
6.44
Sediakan Spidol di
setiap rack tool
Mengurangi waktu
untuk ambil spidol -
sekitar 10% dari total
waktu marking
22.56
TOTAL PROCESS TIME REDUCTION (dalam Menit) 491.07
Setelah rencana tindakan perbaikan ditetapkan dan dijalankan maka process time
secara keseluruhan akan berubah. Process time setelah perbaikan tersebut akan
digunakan sebagai acuan dalam proses line balancing selanjutnya. Tabel 4.12 dan
Grafik 4.7 dibawah ini adalah hasil perbaikannya.
Tabel 4.12 Proses Time setelah perbaikan
Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan
Tahapan Process Element Kerja VA NVA TOTAL VA NVA TOTAL
Basic Frame Basic Frame 3.5 2.9 6.4 3.5 0.8 4.2
Main Assembly
Busbar Assembly 11.5 5.3 16.8 11.5 3.9 15.5
Door Assembly 4.2 2.8 7.0 4.2 0.7 5.0
Mounting Assembly 24.4 6.2 30.6 24.4 2.6 26.9
TOTAL PROCESS TIME (dalam Jam) 43.6 17.2 60.8 43.6 8.0 51.6
Ratio VA terhadap total Process Time 71.7% 84.5%
53
Gambar 4.7 Grafik Perbandingan Process Time Sebelum dan Sesudah Perbaikan
4.5.5.3 Proses Line Balancing
Pembuatan line balancing tidak terlepas dari takt time yang sudah ditentukan di
awal berdasarkan customer demand. Dalam hal ini takt time yang digunakan adalah
3,29 jam. Artinya, lini produksi yang akan dibuat nantinya harus dapat
menghasilkan produk/ panel setiap 3,29 jam. Untuk itu process time setiap tahapan
proses tidak boleh lebih dari 3,29 jam. Proses Time setelah perbaikan dapat dilihat
pada grafik 4.8 segai berikut:
Gambar 4.8 Grafik Process Time Sesudah Perbaikan
05
101520253035
BasicFrame
(sebelum)
BasicFrame
(sesudah)
BusbarAssembly(sebelum)
BusbarAssembly(sesudah)
DoorAssembly(sebelum)
DoorAssembly(sesudah)
MountingAssembly(sebelum)
MountingAssembly(sesudah)P
roce
ss T
ime
(dal
am J
am)
Tahapan Process
Perbandingan Process TimeSebelum dan Sesudah Perbaikan
- 2.0 4.0 6.0 8.0
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0
Basic Frame Busbar Assembly Door Assembly Mounting Assembly
Pro
cess
Tim
e (d
alam
Jam
)
Tahapan Proses
Proses TimeSetelah Perbaikan
Takt Time = 3.29 Jam
54
Grafik 4.8 menunjukan bahwa hanya tahapan proses untuk basic frame dan door
assembly yang process time nya mendekati takt time, sedangkan untuk busbar
assembly dan mounting assembly memiliki process time yang lebih lama dari takt
time yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan penyeimbangan lini kerja
untuk kedua proses tersebut. Ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Shifting atau pindahkan beberapa elemen kerja untuk proses busbar assembly
dan mounting assembly ke proses sebelum atau sesudahnya.
2. Tambahkan stasiun kerja untuk kedua proses tersebut sehingga cycle time di
proses tersebut bisa mendekati takt time. Jumlah stasiun kerja yang diperlukan
dihitung berdasarkan total process time dibagi dengan takt time.
Dalam penelitian ini, cara pertama sulit dilakukan karena mempertimbangkan
karakteristik produk dan komponen-komponen yang ada disetiap tahapan proses
kecuali dengan re-design product dimana hal tersebut memerlukan persetujuan dari
departemen Riset dan Penelitian serta harus dilakukan uji ulang produk yang
memerlukan waktu lama dan biaya yang cukup besar.
Metode line balancing yang memungkinkan dilakukan secara cepat adalah dengan
cara kedua. Hasil perhitungan stasiun kerja menggunakan cara kedua dapat dilihat
pada tabel 4.13 sebagai berikut:
Tabel 4.13 Hasil perhitungan Cycle Time berdasrkan Line Balancing
Takt Time : 3.29 jam
Elasticity : 30%
Tahapan
Process Element Kerja VA NVA
Process
Time
#Stasiun
Kerja
Cycle
Time
Basic Frame Basic Frame 3.5 0.8 4.2 2 2.11
Main Assembly
Mounting Assembly 24.4 2.6 26.9 11 2.45
Door Assembly 4.2 0.7 5.0 2 2.48
Busbar Assembly 11.5 3.9 15.5 7 2.21
Dalam penentuan stasiun kerja, ada 2 parameter yang harus diperhatikan yaitu takt
time dan elasticity. Takt time digunakan untuk memastikan bahwa cycle time setiap
proses tidak melebihi takt time tersebut. Sedangkan elasticity diperlukan untuk
55
mengantisipasi fluktuasi permintaan pelanggan. Hasil proses Line Balancing dapat
dilihat juga pada Grafik 4.9 berikut ini:
Gambar 4.9 Grafik Cycle Time Setelah Line Balancing
Grafik 4.9 menunjukan prose line balancing diatas berdampak pada perubahan
proses perakitan electrical panel yang sebelumnya terdiri dari 2 tahapan proses
yaitu basic frame dan main assembly menjadi 4 tahapan proses baru, yaitu: Basic
Frame, Mounting Assembly, Door Assembly dan Busbar Assembly. Untuk itu perlu
dilakukan perubahan secara fisik di lantai produksi dengan melakukan re-layout
yang dapat digambarkan dalam grafik 4.10 di bawah ini:
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Basic Fram
e1
Basic Fram
e2
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Mountin
g…
Do
or A
ssem
bly1
Do
or A
ssem
bly2
Bu
sbar A
ssemb
ly1
Bu
sbar A
ssemb
ly2
Bu
sbar A
ssemb
ly3
Bu
sbar A
ssemb
ly4
Bu
sbar A
ssemb
ly5
Bu
sbar A
ssemb
ly6
Bu
sbar A
ssemb
ly7
Cyc
le T
ime
(dal
am ja
m)
Stasiun Kerja
Cycle Time Setelah Line Balancing
Takt Time =3.29 jam
56
Gambar 4.10 Layout Line Assembly Setelah perbaikan berdasarkan
Line Balacing
Grafik 4.10 menjelaskan detail layout assembly line/ lini perakitan setelah
perbaikan. Lini perakitan setelah perbaikan terdiri dari beberapa tahapan proses,
yaitu:
1. Basic Frame dengan 2 stasiun kerja
2. Mounting Assembly dengan 12 stasiun kerja
3. Door Assembly dengan 3 stasiun kerja
4. Busbar Assembly dengan 9 stasiun kerja
4.5.5.4 Value Stream Mapping (VSM) – Future State
Berdasarkan hasil analisis aktifitas non-value added dan penentuan rencana
tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkannya, maka langkah selanjutnya
adalah pembuatan Value Stream Mapping (VSM) – Future State.
Setelah rencana tindakan perbaikan dilakukan maka langkah selanjutnya adalah
menggambarkan ulang Value Stream Mapping berdasarkan hasil perbaikan yang
telah dilakukan yang sering kita sebut dengan Value Steam Mapping - Future State.
Gambar 4.11 berikut adalah VSM Future State setelah proses perbaikan.
Mechanic Line
Coating Line
Assembly Line
1 2 3 4
57
Gambar 4.11 Value Stream Mapping (VSM) – Future State
Gambar 4.11 menunjukan hasil VSM Future state bahwa diharapkan Production
Lead Time (PLT) turun dari sebelumnya 11, 6 hari menjadi 9,01 hari dan Process
Time (PT) turun dari 6.4 hari menjadi 5,81 hari. Untuk gambar lebih jelasnya dapat
dilihat pada Lampiran 2.
4.6. Improve
Beberapa perubahan yang dilakukan di Future State adalah:
1. Implementasi PULL SYSTEM antara assembling line / Lini Perakitan
dengan mechanic line / Lini Mekanik. Pelaksanaan pull system dilakukan
dengan menggunakan trolley untuk trigger metalpart yang dibutuhkan di
lini perakitan. Dampak yang diakibatkan adalah production schedule atau
rencana produksi hanya ditempatkan sebelum proses perakitan, berbeda
dengan current state dimana rencana produksi didistribusikan ke seluruh
stasiun kerja sehingga sinkronisasi urutan prioritas sulit dilakukan.
2. Implementasi One-Piece Flow setelah proses mounting assembly sampai
busbar assembly sehingga WIP antar proses tersebut bisa diminimalkan.
58
3. Penghilangan / pengurangan aktifitas non-value added dengan pembuatan
alat kerja berupa trolley, seperti:
a. Mobile Consumable Trolley
Mobile Consumable trolley digunakan untuk mendekatkan material
consumable seperti jointing (baut, mur, screw, rivet, dll) ke benda kerja
sehingga mengurangi aktifitas operator untuk mengambil material
tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut ini:
Gambar 4.12 Mobile Consumable Trolly
b. Metalpart Trolley
Metalpart trolley digunakan untuk proses pengambilan metalpart dari
lini produksi mekanik baik setelah proses bending maupun coating/
painting. Dengan penggunaan trolley tersebut bisa mengurangi
frekuensi operator dalam mengambil metalpart sehingga aktifitas non-
value added berupa material handling bisa dikurangi. Dapat dilihat pada
gambar 4.13 brikut ini:
59
Gambar 4.13 Metalpart Trolley
c. Rack Consumable
Untuk membuat enclosure panel diperlukan lebih dari 65 jenis
consumable part sehingga perlu diatur dengan baik. Penggunaan rack
consumable sangat penting untuk pengendalian persediaan material
tersebut. Penerapan 2-bin system telah berhasil meminimalkan shortage
consumable material sehingga bisa mendukung kelancaran proses
perakitan. Dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini:
60
Gambar 4.14 Rack Consumble
d. Relayout sub-assembly Drawer
Meskipun sub-assembly drawer baik secara cycle time maupun urutan
proses perakitan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lead time
perakitan secara keseluruhan, akan tetapi area tersebut perlu di tata
dengan baik sehingga area yang tersedia dapat digunakan secara
optimal. Relayout dengan penambahan rack finish goods dan meja kerja
untuk perakitan drawer sangat diperlukan agar area yang digunakan
lebih kecil tetapi output yang dihasilkan bisa meningkat dua kali lipat.
Dapat dihat pada gambar 4.15 berikut ini:
61
Gambar 4.15 Area Sub-Assembly Drawer
Dengan adanya alat banatu tersebut dapat mengurangi aktifitas Non-Value Added
di lini perakitan berupa material handling seperti pengambilan barang, material
jointing atau consumable dan pengambilan alat kerja. Aktifitas material handling
di lini perakitan sebelum perbaikan dapat digambarkan dalam Spageti Diagram
pada gambar 4.16 di bawah ini.
Gambar 4.16 Spageti Diagram Sebelum Perbaikan
62
Setelah rencana perbaikan dilakukan beberapa aktifitas material handling tersebut
bisa diminimalkan dengan penggunaan alat bantu kerja yang sudah dibuat. Aktifitas
material handling setelah perbaikan dapat digambarkan dalam spageti diagram pada
gambar 4.17 dibawah ini:
Gambar 4.17 Spageti Diagram Setelah Perbaikan
Gambar 4.17 menunjukan dalam spageti diagram tersebut frekuensi pengambilan
barang maupun alat kerja berkurang.
4.7. Control
Ada 2 parameter kinerja yang akan diukur untuk mengetahui apakah perbaikan
proses yang dilakukan berhasil atau tidak yaitu Production Lead Time (PLT) dan
On-Time Delivery Manufacturing (OTDM).
Hasil pengukuran PLT setelah perbaikan dapat dilihat pada grafik 4.18 di bawah
ini:
63
Gambar 4.18 Grafik Aktual Production Lead Time Sebelum dan sesudah Perbaikan
Grafik 4.18 menunjukan sebelum proses perbaikan dilakukan, rata-rata PLT adalah
11,8 hari. Terlihat dari grafik di atas bahwa pada awal perbaikan proses dilakukan,
PLT justru naik menjadi 12,7 hari. Hal ini disebabkan karena adanya familiarization
/ pembelajaran operator terhadap cara kerja yang baru serta proses re-layout yang
sedikit mengganggu jalannya proses produksi. Namun setelah itu PLT mulai
membaik dan memiliki tren menurun selama empat bulan terakhir sehingga rata-
rata PLT setelah perbaikan adalah 8,7 hari.
Sedangkan untuk pengukuran On-Time Delivery Manufacturing (OTDM) diperoleh
data pada grafik 4.19 sebagai berikut:
Sebelum perbaikan Sesudah perbaikan
64
Gambar 4.19 Grafik On-Time Deliver Manufacturing (OTDM) Sebelum dan
sesudah Perbaikan
Grafik 4.19 menunjukan seperti halnya PLT, OTDM juga sempat mengalami
penurunan di awal proses perbaikan namun selanjutanya OTDM mulai membaik.
Sebelum perbaikan proses, OTDM hanya 52% dan setelah perbaikan OTDM
menjadi rata-rata 71%. Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan tapi
setidaknya sudah terlihat perbaikan dari 52% menjadi 71%. Dari data PLT dan
OTDM tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya OTDM disebabkan
oleh PLT yang tinggi, ketika PLT turun maka akan berdampak secara signifikan
terhadap OTDM.
Selanjutnya, untuk memastikan bahwa PLT dan OTDM selalu terukur maka perlu
dibuatkan standarisasi untuk memonitor order yang diterima dengan pembuatan
data base untuk monitoring order yang disebut dengan istilah Master Monitoring
Progress. Semua order yang diterima harus tercatat dalam Master Monitoring
Progress tersebut mulai dari kapan order diterima sampai pengiriman produk jadi
ke pelanggan. Tabel 4.14 Berikut ini adalah template Master Monitoring Progress
yang dapat digunakan:
Sebelum perbaikan Sesudah perbaikan
65
Tabel 4.14 Tabel Template Master Monitoring Progress
Order
Date PO No. Project Name Qty Due Date
Confm.
DLV
Date
Actual
DLV Date
PLT
Req.
Actual
PLT OTDM
3 Jan 19 2303232319 RG
Laboratory 5 10 Jan 19 10 Jan 19 13 Jan 19 7 10 0
66
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1.Simpulan
Berikut ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah
dilakukan pada bagian lini perakitan enclosure panel khususnya perakitan
electrical panel dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan
sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil identifikasi aktifitas non-value added menggunakan
Value Stream Mapping (VSM) – Current State diperoleh hasil total
Production Lead Time (PLT) = 11.6 hari terdiri dari 6 hari proses
mekanik dan 5.6 hari proses perakitan. Setelah dilakukan analisis lebih
rinci menggunakan time study diperoleh data bahwa aktifitas non-value
added terbesar disebabkan oleh material handling dan waiting time.
Untuk itu rencana tindakan perbaikan perlu ditetapkan dan
dilaksanakan. Kemudian VSM – Future State dibuat untuk
memperkirakan berapa PLT yang dapat dicapai apabila semua rencana
tindakan tersebut telah dilaksanakan. Dari VSM-Future State dapat
diketahui bahwa PLT akan turun dari 11.6 hari menjadi 9.01 hari.
2. Hasil pengukuran PLT setelah perbaikan adalah 8.7 hari dari
sebelumnya 11.6 hari atau turun sekitar 26.3%. Selain itu, OTDM juga
naik dari 52% menjadi 71%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa
penurunan Production Lead Time dengan menghilangkan atau
meminimalkan aktifitas non-value added akan berdampak pada
kecepatan laju produksi sehingga On-Time Delivery Manufacturing
(OTDM) meningkat karena pengiriman produk ke pelanggan lebih cepat
dari sebelumnya.
67
5.2.Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan beberapa saran
yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan berikutnya yang berkelanjutan:
1. PLT yang dihasilkan dari proses perbaikan ini yang sebesar 8.7 hari
masih jauh dari harapan pelanggan yaitu 6.8 hari. Hal ini disebabkan
karena proses perbaikan hanya dilakukan di area lini perakitan,
sementara kontribusi terbesar terhadap PLT adalah lini mekanik yang
memiliki PLT sebesar 6 hari. Untuk itu perlu segera dilakukan perbaikan
di lini mekanik dengan pendekatan serupa dengan yang telah dilakukan
di lini perakitan.
2. Review atau peninjauan ulang VSM perlu dilakukan secara berkala,
minimal 6 bulan sekali untuk identifikasi aktifitas non-value added
sehingga budaya perbaikan berkelanjutan dapat terwujud.
3. Implementasi beberapa proyek KAIZEN dapat segera dilakukan
khususnya untuk perbaikan berskala kecil seperti penataan alat kerja,
penyusunan material pendukung sehingga waktu untuk mencari material
bisa berkurang, dan lain-lainnya.
68
DAFTAR PUSTAKA
Antony, J., Kumar, M. and Madu, C.N. (2005), “Six sigma in small-and medium-
sized UK manufacturing enterprises: Some empirical observations”, International
Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 22 No. 8, pp. 860-874.
Baroto, T. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Gaspersz, Vincent. (1998). Production Planning and Inventory Control:
Berdasarkan Pendekatan Sistem Teritegrasi MRP II dan JIT Menuju
Manufacturing. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Gaspersz, Vincent. (2000). Manajemen Produktivitas Total, PT, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Gaspersz, Vincent, & Fontana, Avanti. (2012) Lean Six Sigma for Manufacturing
and Service Industries Jilid Kedua. Penerbit Vinchristo Publication, Bogor.
Gaspersz, Vincent. (2002). Pedoman Implementasi Program Six Sigma
Terintegrasi dengan ISO 9001: 2000 MBNQA dan HCCP. Jakarta: PT Gramedia
PustakaUtama.
Hines, P., Holweg, M. and Rich, N. (2004), “Learning to evolve: a review of
contemporary lean thinking”, International Journal of Operations & Production
Management, Vol. 24 No. 10, pp. 994-1011.
Holweg, M. (2007), “The genealogy of lean production”, Journal of Operations
Management, Vol. 25 No. 2, pp. 420-37.
Kusuma, Hendra. (1999). Manajemen Produksi Perencanaan dan Pengendalian
Produksi. Yogyakarta: Andi Offset.
Mike, Rother., dan John, Shook. 1999. “Learning to See: Value stream mapping to
add value and eliminate muda”. Cambride, MA: Lean Enterprise Institute.
69
Purnomo, Hari. (2004). “Pengantar Teknik Industri”, Graha ilmu,Yogyakarta.
Womack, J., Jones, D. and Roos, D. (1990), The Machine that Changed the World,
Rawson Associates, New York, NY.