Pindo Deli - Company Case Study (Bahasa Indonesia)

download Pindo Deli - Company Case Study (Bahasa Indonesia)

of 9

description

bhasa indonesia

Transcript of Pindo Deli - Company Case Study (Bahasa Indonesia)

  • PT.PindoDeli:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    P.T.PINDODELIPULP&PAPERMILLS

    DESKRIPSIPERUSAHAAN

    PT.PindoDeliPulpandPaperMillsadalahsebuahindustrikertasswastanasionalbesaryangberlokasidiDesaKutaMekarBtb.69CiampelKarawang,JavaBarat,Indonesia.Perusahaan inididirikanpada tahun1976dansaat inimemiliki7.672karyawanyangbekerja 3 sift dengan jam kerja 8 jam per sift. PT. PindoDelimemproduksi kertasfotokopi, kertas khusus dan kertas tisu dengan kapasitas produksi 1.465.000 ton pertahun, termasuk produksi dari PM8 dan PM9 sebanyak 240.000 ton per tahun yangmulaiberproduksi tahun1997danPM11sebanyak400.000 tonper tahunyangmulaiberproduksi tahun1998.Perusahaan tertarikuntukmengikutiproyekGERIAPkarenaefisiensienergiadalahsalahsatustrategiperusahaanuntukmenjadiperusahaanyangefisiendankompetitif.

    DESKRIPSIPROSES

    Industripulpdankertasmengubahbahanbakuseratmenjadipulp,kertasdankardus.Urutanprosespembuatannyaadalahpersiapanbahanbaku,pembuatanpulp (secarakimia, semikimia, mekanik atau limbah kertas), pemutihan, pengambilan kembalibahankimia,pengeringanpulpdanpembuatankertas.Skema diagram prosesnya terlihat pada gambar 1, dibawah ini. Proses yangmembutuhkan energi paling tinggi adalah proses pembuatan pulp dan prosespengeringankertas.

    Gambar1.DiagramalirprosesPT.PINDODELIPULPANDPAPERMILLS

    Pembuatan pulp

    Air

    Menara pulp

    pencucian Tangki Pencucian

    Pemurnian

    Tangki Pemurnian

    Pencampuran Stuff Box

    Head Box Bagian pembentukkan

    Pengepresan

    Pengering Calender Pope Reel

  • PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    2

    Tahapan utama dan proses sederhana dalam pembuatan pulp dan kertas adalahsebagaiberikut:Pembuatan pulp pada Pulper: Dalam tanki pencampur, pulp dicampur dengan airmenjadi slurry. Slurry kemudian dibersihkan lebih lanjut dan dikirimkan ke mesinkertas. Bahan baku dimasukkan kedalam PULPER untuk defiberization danmempercepatbeatingsertafibrillationdikarenakanpemekaranserat.Cleaner: Proses pemutihan untuk tipe pulpKraftdilakukandalam beberapamenaradimanapulpdicampurdenganberbagaibahankimia,kemudianbahankimiadiambilkembalidanpulpdicuci.Pemurnian:Pulpdilewatkanplatyangberputarpadaalatpemurnianbentukdisk.Padaprosesmekanisiniterjadipenguraianseratpadadindingselnya,sehinggaseratmenjadilebih lentur.Tingkatpemurnianpadaproses inimempengaruhikualitaskertasyangdihasilkan.Pembentukan: Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan proses sizing dan pewarnaanuntuk menghasilkan spesifikasi kertas yang diinginkan. Sizing dilakukan untukmeningkatkan kehalusan permukaan kertas; pada saat pewarnaan ditambahkanpigmen, pewarna dan bahan pengisi. Proses dilanjutkan dengan pembentukanlembaran kertas yang dimulai pada headbox, dimana serat basah ditebarkan padasaringanberjalan.Pengepresan: Lembaran kertas kering dihasilkan dengan cara mengepres lembarandiantarasilinderpadacalendarstack.Pengeringan:Sebagianbesarairyangterkandungdidalamlembarankertasdikeringkandenganmelewatkanlembaranpadasilinderyangberpemanasuapair.Calender Stack: Tahap akhir dari proses pembuatan kertas dilakukan pada calendarStack, yang terdiri dari beberapa pasangan silinder dengan jarak tertentu untukmengontolketebalandankehalusanhasilakhirkertas.Pope Reel: Bagian ini merupakan tahap akhir dari proses pembuatan kertas yaitupemotongan kertas dari gulungannya. Pada bagian ini, kertas yang digulung dalamgulunganbesar,dibelahpadaketebalanyangdiinginkan,dipotongmenjadi lembaran,dirapikankemudiandikemas.

    PENERAPANMETODOLOGI

    Draft dari Metodologi Efisiensi Energi Perusahaan digunakan sebagai dasar dalampengkajian perusahaan untuk melakukan identifikasi dan penerapan opsi untuk

  • PT.PindoDeli:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    menurunkankonsumsienergidanbahanbahan lain sertaproduksi limbah.Beberapapengalamanmenarikadalahsebagaiberikut: Tugas1bPembentukantimdanmenginformasikanpadastaf.TimdibentukdarianggotaanggotaTimProyekPenghematanEnergiyangsudahadadibawah Divisi Engineering, yang mempunyai tanggung jawab pada pengelolaanenergidengan49staf,yaitu:

    o SeorangKetuaTimyangbertanggungjawabuntukmengkomunikasikanisuisulingkungandantuntutankualitaskepadabagianyangterkait.

    o Komandokeduadipegangolehkepalaproduksidariberbagaibagiandipabrik.

    o Enam orang staf ditunjuk untuk menjalankan sistim manajemenlingkunganISO14001.

    o EmpatorangstafditunjukuntukmenjalankansistimmanajemenkualitasISO9001.

    Halyangdipelajari:MembentukTimdaristrukturorganisasiyangadaakanmenghasilkanpengkajianyanglebihberhasil. Tugas1dMemilihareafokusPasokan udara tekan dipertimbangkan untuk dijadikan area fokus, tetapi tidak jadidipilih karena bagian ini dikontrakkan pada pihak ketiga, sehingga perlu kerjasamadengan kontraktor untuk dapat dicapainya keberhasilan pengkajian energi ini.Hambatanyangmungkinmunculadalahbahwakontraktormendapatkankeuntunganlebihbanyak jikadapatmenjual lebihbanyakudara tekan,sehinggakontraktorharusdiberi insentif lain jikamerekamembantuperusahaandalammenurunkan konsumsiudaratekannya.Halyangdipelajari:Ketikamemilihareafokus,perludipertimbangkanperlunyakerjasamadengankontraktor/pemasokuntukmelaksanakankajianatauperluditanyakanapakahmerekamaubekerjasama. Tugas2aRapatdanpelatihanstafBeberapa rapat, tinjauandan saluran komunikasi lainnya telahdiidentifikasi sebagaicarauntukmemberiinformasidanmelatihstaftentangefisiensienergi.

    o Diskusimanajemen tentang isuisu lingkungan dan energi pada rapatmingguan.

    o DepartemenEfisiensimelakukantinjauanbulananuntukKPI(KeyPersonIndicator)untuksetiapunitproduksi,energidanair.

    o Laporan Intensitas Energi dan Berita Kualitas ISO yang diterbitkandandibagikankepadaseluruhstaf.

    Halyangdipelajari:Perludicariadanya rapat, tinjauandan laporanyangadapadaperusahaan yang dapat digunakan untuk memberi informasi dan melatih staftentangefisiensienergi. Tugas4aEvaluasiopsisecarateknis,ekonomidanlingkungan.

  • PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    4

    Sludgekertasmerupakanmasalahyang seriusdiperusahaan.Timdan fasilitatordariluar telahmenyelenggarakanacara tukarpendapatuntukmengevaluasihalhalyangdapatdilakukandengan limbah inidan tentangkeuntungandankerugiandarisetiapopsiyangmemungkinkan.Hasilnyadiringkaspadatabelberikut:No Opsi JadwalWaktu

    untukPenerapan

    Ekonomi Teknis/praktek Lingkungan

    1 Digunakansebagaibahanbakardipabrik(padaboilerCFBbarusebagaicampuranbatubara5%)

    >2tahun Biayanetral.Menurunkanbiayaenergi.Pabriksemenperluabu.Mengurangilandfill.

    Pindo#1OK(sedangmempertimbangkansuatuboilerbaru).Pindo#2tidakperlupenambahanboiler.Jumlahsludge1.800t/bln.Tergantungkadarair.

    Solusipermanen&menjualabu.

    2 Kerjasamadenganpabriksemenuntukmemanfaatkansludgesebagaibahanbakar.

    Lebihdari1tahun

    US$5,biayaditempat US$5,transport US$5,biayapabriksemen

    Kadarairtinggi,perlupengeringanawalsebelumdipakai.OpsipengeringanawalpadapabriksemenataudiPindo#2(Identifikasidanstudi).

    Solusipermanen.

    3 Ditempatkandilandfill

    Saatini,tapiperlulahanpada2006

    US$100/t,biayalandfillbaru

    Lahan.Perijinan,pemantauanReputasi.

    Solusisementara.Opsiterburuk.

    4 Surveitentangperusahaanlaindisekitarlokasiyangpunyaboilerbarbahanbakarbatubara

    2tahun Pendapatandarikertaskualitasrendah.Mengurangilandfilldanbiayatransport.Biayanetral.

    CukuptempatdiPindo#1dan2.Kapasitas400t/bulan50%sludgedan50%pulpbaru.Dapatdikombinasidenganopsilain(tidakbisamemanfaatkansemuasludge).

    Solusiterbaikdilihatdarisisilingkungansebabmerupakandaurulanglimbah.

    6 Identifikasi Terusmenerus Tergantung Pindo#2adalahpabrik Mengurangi

  • PT.PindoDeli:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    No Opsi JadwalWaktuuntuk

    Penerapan

    Ekonomi Teknis/praktek Lingkungan

    peluanguntukmeminimalkanseratyangterbuangkeairlimbah

    opsinya(mungkintinggi)

    modernsehinggapeluanglebihbesardiPindo#1(pabriktua).BENCHMARKING%sludge/tonproduksi(3,7%diPindo#2).Dapatdikombinasikandenganopsilain.

    limbahdisumbernya.

    7 Digunakansebagaikomposdiperkebunanjamur.

    Sudahdilakukan(dihentikansejakNop.03olehKementerianLingkunganHidupkarenaalasankesehatan)

    US$10/t

    Tidakdiijinkanlagi(dihentikan).Dapatdigunakanuntukperkebunansingkonguntukproduksitapiokasebagaibahanbakupabrikkertas(tidakmasukdalamrantaimakanan),tetapiletaknyajauh.

    Perludiperhatikanterhadapkomposisikompos(Timbal,Pb;danlogamlainyangberbahaya)

    8 Dibakardidalam/luarpabrik&memanfaatkanlimbahpanas

    Sampai1tahun

    PerlustudiBiayaoperasi

    Dibakarditempat.Perluperijinan.Perlupengeringanawalsludge(berapa%).

    Perlupembakaransuhutinggisupayaemisinyatidakberacun

    Tahap6Perbaikanberkelanjutan.Manajemenpuncakmenanggapi efisiensi energidengan seriuskarenamenginginkanperusahaannyatetapkompetitif.Untukmencapaihaltersebut,perusahaanmenentukantargetuntukmenurunkanbiayaenergidariUS$5,5jutamenjadiUS$4jutaperbulanyang dikombinasikan dengan perencanaan untuk mengidentifikasi dan menerapkanberbagaipengukuranpenghematanenergi.Hal yang dipelajari: Penentuan target konsumsi energi dan/atau penurunan biayadapat memberikan kejelasan pada manajemen dan staf tentang arah kebijakanperusahaan. Hal ini dapat mengarahkan staf untuk lebih fokus pada perbaikanefisiensienergidanpadamanajemenuntukmengukurhasilpencapaiantarget.

    OPSI

    Tim memilih tiga area focus untuk Pindo Deli, yaitu (1) Pembangkit Listrik

    Pindo#2,(2)MesinKertas#8dan(3)Sludgehasilproses.

  • PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    6

    Didalamtigaareafokusterdapatdelapansubareafokus/opsi,yaitu(1)EfisiensiBoiler Cadangan, (2) Pemanfaatan Panas dari Blowdown Boiler, (3)Membangkitkan Tenaga Listrik pada Stasiun Penurunan Tekanan Steam dariTekananTinggi (HP) keTekananMenengah (MP), (4)Kehilangan yang tidakterhitungpadaDistribusiSteam,(5)PenggantianPres4PdenganShoePresspadaPindo2Mesin#8,(6)SistimPemanfaatanKembaliKondensat,(7)VariableSpeedDrive untuk Pompa dan Fan, (8) Penggunaan Kembali Sludge sebagai BahanbakarBoiler.Opsiyangberhasil,dicatatsebagaistudikasuspanjangdanstudikasuspendek.

    Dari penerapan dan potensi penerapan empat opsi, dibutuhkan investasisebesarUS $ 42.200.000 (Rp.379.800.000.000,*), penghematan tahunan sebesarUS$3.875.424 (Rp.34.878.816.000,*)danwaktupengembalianmodaldibawah3,5tahun.

    Totalpenurunanenergipadapenerapanopsisebanyak248.183tongasalampertahundanperurunanemisigasrumahkacasebanyak727.176tonpertahun.

    Tabeldibawah inimemperlihatkanopsiyang sudahditerapkandanyangberpotensiuntukditerapkan.

    Tabel:CONTOHCONTOHDARIOPSIYANGDITERAPKAN

    AREAFOKUS/OPSI

    TEKNIKPRODUKSIBERSIH

    KELAYAKANFINANSIAL

    KEUNTUNGANLINGKUNGAN

    KOMENTAR

    PembangkitListrikPindo#2/Memperbaikiefisiensipembakaranboiler,kecepatanpembakarandanpengukurangasbuang

    GoodHousekeeping

    Investasi:tidakdibutuhkanbiaya,menggunakanalatanalisisportableyangada Penghematantahunan:sulitdihitungkarenaboilerhanyaberoperasi2x8jamperbulan. Waktupengembalianmodal:tidakbisadihitung

    Energi:sulitdihitung,boilerhanyaberoperasisaatdarurat.

    Emisigasrumahkaca:sulitdihitung

    Boilercadanganhanyadigunakansaatdarurat,hanyaberoperasi2x8jamperbulan. Analisisberkalagashasilpembakarandilakukan2kalisetahun. Identifikasipenyebabadanyagetaranpadasaatmenggunakangasalampadakecepatanpembakarantinggi.

  • PT.PindoDeli:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    PembangkitListrikPindo#2/Penurunankehilangansteamdenganisolasipipa,perbaikankebocoranpadasteamtrapdanpengelolaansteamtrap.

    Goodhousekeeping

    Investasi:US$200.000

    (Rp.1.800.000.000,*)(untukpemantauandanbiayasteamtrap) Penghematantahunan:untukpenghematankehilangansteam(30.516tonssteam xUS12=Rp.108.000,*pertonsteam)=US$366.624

    (Rp.3.299.616.000,*) Waktupengembalianmodal:0,55th.

    Energi:penghematangasalam106.199tonpertahun. Emisigasrumahkaca:311.163tonCO2pertahun.

    Penerapandilakukandenganperbaikankebocoran/penggantianpipa,steamtrapdanisolasipipa. Menurunkankehilangansteamdari10.179tonmenjadi8.165tonperbulan.

    MesinKertas#8/Penggantianpress4Pdenganshoepressuntukmeningkatkanpengeringan

    ModifikasiProses/peralatanproduksi.

    Investasi:USD10juta

    (Rp.90.000.000.000,*) Penghematantahunan:US$3.240.000

    (Rp.40.780.000.000,) Waktupengembalianmodal:3,4th.

    Energi:penurunankonsumsigasalamkarenapenurunankonsumsisteampertonprodukdankarenameningkatnyaproduksikertas=141.984tonpertahun. Emisigasrumahkaca:416.013tonsCO2perth.

    Layaksecarateknis. Penghematansteamperth:40.800ton Berpotensiuntukditerapkanjikawaktupengembalianmodalnya

  • PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    8

    Waktupengembalianmodal:tidakbisadihitung.

    digunakancampuranpadabatubaramaksimum5%.

    ProsesSludge/Konservasiairpadapabrikkertasuntukmengurangisludgekertas.

    Perbaikanmanajemenproses.

    Investasi:belumbisadihitung(proyekmasihberjalansampaiakhir2005) Penghematantahunan(biayaair):US$88.800

    (Rp.799.200.000,*) Waktupengembalianmodal:tidakbisadihitung.

    Energi:listrikuntukmemproduksiair,transporairdalamprosesdanairlimbahketempatpengolahan.

    EmisiGHG:sulitdihitung.

    Lainnya:penurunankonsumsiair888.000m3perthdanpenurunanjumlahseratyangikutpadaairbuangan.

    Targetpenerapantahun2005adalahmenurunkankonsumsiairpadaPM#8dari11,2sampai7,5m3pertonproduk. Sebelumdigunakankembali,airlimbahdisaring,seratnyadipisahkanuntukdikembalikankeproses,sehinggaproyekiniotomatisakanmengurangijumlahseratyangikutdalamaliranairlimbah.

    ProsesSludge/Penggunaansludgekertasuntukkomposataupupukjamur.

    Memperbaikimanajemenproses

    Investasi:nol Penghematanbiayatahunan:untuklandfillsludgekertas(US$1,7/ton) Waktupengembalianmodal:tidakdapatdihitung.

    Energi:untukpengeringansludge Emisigasrumahkaca:sulitdihitung Lainnya:mengurangiarealandfil

    IjinuntukkegiataninitelahdihentikanolehKementerianLHkarenamasalahkesehatan.

    Catatan:FaktoremisigasrumahkacadihitungmenggunakanPerhitunganemisigas

    rumahkacasederhana,bersumberdariPerhitunganemisigasrumahkacaUNEP:www.uneptie.org/energy/tools/ghgin/

  • PT.PindoDeli:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    INFORMASI LEBIH LANJUT Dr.Ir.TusyA.AdibrotoMSiatauWidiatminiSihWinantiNFPIndonesiaBPPTGedungIIlantai20Jl.MH.Thamrin8,JakartaIndonesiaTel:+62213169762/68Fax:+62213169760Email:[email protected];widiatmini@yahoo.comMr.SuwandiMulyonoatauMr.HimawanAnwarPT.PindoDeliPulp&PaperDs.KutaMekar,CiampelKarawang,JawaBaratIndonesiaEmail:[email protected];[email protected]

    Disclaimer: Studi kasus ini dibuat sebagai bagian dari proyek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Industri di Asia dan

    Pasifik("Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in Asia and the Pacific"/ GERIAP). Sementara upaya-upaya masih dilakukan untuk menjamin bahwa isi dari publikasi ini didasarkan fakta-fakta yang benar, UNEP tidak bertanggung-jawab terhadap ketepatan atau kelengkapan dari materi, dan tidak dapat dikenakan sangsi terhadap setiap kehilangan atau kerusakan baik langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan atau kepercayaan pada isi publikasi ini UNEP, 2006.