PENURUNAN WASTE DENGAN MENGGUNAKAN …
Transcript of PENURUNAN WASTE DENGAN MENGGUNAKAN …
PENURUNAN WASTE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 5S
PADA PROSES BEAD FILLER DI PT. ABC
Oleh
Laip Lathif Mutlakul Arif
ID. No 004201305112
Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Teknik Universitas Presiden
untuk memenuhi persyaratan akademik mencapai gelar Sarjana
Teknik pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri
2018
i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
Laporan skripsi dengan judul “PENURUNAN WASTE DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN 5S PADA PROSES BEAD
FILLER DI PT.ABC” disusun dan disampaikan oleh Laip Lathif
Mutlakul Arif sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar
sarjana pada Fakultas Teknik,telah diperiksa dan dianggap telah
memenuhi persyaratan sebuah skripsi.
Cikarang, 15 Mei 2018
Johan Krisnanto Runtuk,ST.MT.
ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
Laporan skripsi dengan judul “PENURUNAN WASTE DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN 5S PADA PROSES BEAD FILLER di
PT.ABC” merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh ide,pendapat atau
materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan refrensi yang sesuai.
Cikarang, 15 Mei 2018
Laip Lathif Mutlakul Arif
iii
LEMBAR PENGESAHAN
PENURUNAN WASTE DENGAN MENGGUNAKAN 5S
PENDEKATAN 5S PADA PROSES BEAD FILLER DI PT.ABC
Oleh:
Laip Lathif Mutlakul Arif
NIM. 004201305112
Disetujui Oleh
Johan Krisnanto Runtuk,ST.MT.
Dosen Pembimbing
Ir. Andira,MT.
Kepala Program Studi Teknik Industri
iv
ABSTRAK
Persaingan di dunia industri terutama disektor otomotif khususnya mobil
pembuatan ban roda empat atau lebih cenderung meningkat akibat adanya
pertumbuhan ekonomi yang positif dari tahun ke tahun, setiap perusahaan
berupaya untuk selalu menciptakan prodak yang berkualitas unggul, kompetitif,
inovatif dan ramah lingkungan. Pada proses setiap manufakturing tersebut sering
terjadi pada manufakturing 1 yaitu pada proses bead terjadi banyak kerusakan
mesin sehingga mengalami pemborosan waktu, yang berdampak pada
keterlambatan pengiriman material bead filler pada proses building (perakitan).
Untuk proses bead terbagi menjadi dua yaitu bead square dan bead filler, waktu
pemborosan tertinggi terjadi di proses bead filler. waktu standar bead winder
14.40 menit dan waktu selisih 0.30 menit dari waktu standar, sedangkan waktu
standar bead filler 16.20 menit dan waktu selisih 13.90 menit, Maka pada proses
bead filler ada pemborosan waktu yang harus mengurangi waste pada proses assy
bead filler supaya mesin berjalan secara normal dan mencapai target produksi.
hasil setelah di lakukan perbaikan pada proses bead filler dengan menerapkan 5S
dan membuat SOP maka hasil waktunya adalah waktu standar pada proses bead
flller yaitu 16.20 menit dan waktu aktual sebelum perbaikan 30.10 menit, dari
hasil sesudah perbaikan ada penurunan waktu aktualnya menjadi 15.80 menit dan
selisih waktunya yaitu menjadi 0.40 menit, mesin menjadi lebih cepat dari waktu
standar dan tidak ada lagi pemborosan waktu (waste waitting) pada proses bead
filler, maka proses produksi menjadi lebih cepat efektif dan efisien untuk proses
berikutnya.
Kata kunci : assy bead filler, penurunan waste, 5s, waste waitting mesin berjalan
secara normal
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya
sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan.Selama penyusunan skripsi
berlangsung,penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk itu,penulis
mengucapkan terima kasih kepada: Dalam menyelesaikan laporan ini tidak
terlepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan
terimakasih kepada :
1 Bapak Johan Krisnanto Runtuk, ST., MT. selaku dosen pembimbing yang
telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dalam
menyelesaikan laporan ini.
2 Ibu Ir. Andira,MT. Selaku kaprodi yang telah memberikan arahan serta
bimbingan dalam menyelesaikan laporan ini.
3 Dosen pengajar dan juga staf di lingkungan President University yang
telah membantu dalam proses dan selesainya laporan ini.
4 Bapak Sahrul Amari dan rekan-rekan karyawan yang ikut serta dan
membimbing laporan dalam memberikan motivasi, arahan, saran dan hal
yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
5 Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan
kepada penulis dalam segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan laporan ini.
6 Teman – teman satu angkatan juruan Teknik Industrial Engineering
Preseident University yang telah memberikan semangat, motivasi dan
bantuan dalam menyelesaikan setiap problem dalam perkuliahan.
Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkah atas semua dukungan
dan bantuan dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini
masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari semua pihak.
Cikarang, 15 Mei 2018
Penulis: Laip Lathif M.A
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iii
ABSTRAK ............................................................................................................. iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................ v
DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix
DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.1 Perumusan Masalah .......................................................................................... 2
1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 3
1.4 Batasan Masalah................................................................................................ 3
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian ...................................................................... 4
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 4
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................. 4
BAB III METODE PENELITIAN.......................................................................... 4
BAB IV DATA ANALIS DAN PEMBAHASAN ................................................. 4
BAB V PENUTUP .................................................................................................. 4
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................. 5
2.1 Pengertian Lean manufakturing ........................................................................ 5
2.1.1 Prinsip Lean manufakturing ........................................................................... 5
2.1.2 Pendekatan Lean manufakturing .................................................................... 5
2.2 Tujuh Pemborosan Waste .................................................................................. 6
2.2.1 Transportation (Transportasi) ........................................................................ 6
2.2.2 Waitting (Waktu Menunggu) ......................................................................... 6
2.2.3 Over Production (Produksi Belebih) ............................................................. 6
2.2.4 Inventory (Persediaan Berlebih) ..................................................................... 6
2.2.5 Over Processing (Memproses Secara Berlebih atau Keliru) ......................... 7
2.2.6 Motion (Gerakan) ........................................................................................... 7
2.2.7 Defect (Cacat)................................................................................................. 7
vii
2.3 Seven Quality Tools .......................................................................................... 8
2.3.1 Cause and Effect Diagram (Diagram Sebab Akibat) ..................................... 8
2.3.2 Check Sheet (Lembar Periksa) ....................................................................... 9
2.3.3 Diagram Pareto .............................................................................................. 9
2.3.4 Histogram ..................................................................................................... 10
2.3.5 Control Chart (Peta Kendali) ....................................................................... 11
2.3.6 Scatter Diagram (Diagram Pencar) .............................................................. 12
2.3.7 Flowchart (Diagram Alir) ............................................................................ 12
2.4 Pengertian Umum 5S ...................................................................................... 13
2.4.1 Tujaun 5S ..................................................................................................... 15
2.4.2 Seiri (Ringkas atau Pemilahan) .................................................................... 16
2.4.3 Seiton (Rapih atau Penataan) ....................................................................... 16
2.4.4 Seiso (Resik atau Pembersihan) ................................................................... 17
2.4.5 Seiketsu (Rawat atau Pemantapan)............................................................... 17
2.4.6 Shitsuke (Rajin atau Pembiasaan) ................................................................ 18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 19
3.1 Langkah – Langkah Penelitian ........................................................................ 19
3.2 Observasi Awal ............................................................................................... 20
3.3 Identifikasi Masalah ........................................................................................ 20
3.4 Landasan Teori ................................................................................................ 20
3.5 Pengumpulan Data .......................................................................................... 21
3.5.1 Analisa Waktu Produksi Standar dan Waktu Actual ................................... 21
3.5.2 Analisa Sebab Akibat (FishBone Diagram) ................................................. 21
3.5.3 Perencanaan Perbaikan pada Proses Bead Filler ......................................... 21
3.5.4 Evaluasi Sebelum dan Sesudah Perbaikan ................................................... 22
3.6 Kesimpulan dan Saran..................................................................................... 22
BAB IV DATA ANALISIS .................................................................................. 23
4.1 Pengumpulan Data .......................................................................................... 23
4.2 Data Waktu Proses Standar dan Aktual pada Assembling Bead filler ............ 23
4.3 Proses Produksi Material Bead Filler ............................................................. 26
4.4 Pengamatan Aktivitas pada proses Extruder Filler ........................................ 28
4.4.1 Pengamatan Kondisi Line Proses Produksi Extruder Filler ........................ 28
viii
4.4.2 Pengamatan Kondisi Proses Cooling Drum Filler ....................................... 31
4.4.3 Pengamatan Kondisi Proses Cutting Filler .................................................. 32
4.4.4 Pengamatan Kodisi Former Bead Filler ....................................................... 33
4.5 Analisis Sebab Akibat ..................................................................................... 36
4.5.1 Rangkuman Dari Diagram Sebab Akibat ..................................................... 40
4.6 Perencanaan perbaikan .................................................................................... 42
4.6.1 Aktifitas Penerapan 5S pada Proses Extruder Filler.................................... 42
4.6.3 Aktitas Penerapan 5S pada Proses Cutting Filler ........................................ 50
4.6.4 Aktitas Penerapan 5S pada Proses Former Bead Filler ............................... 53
4.7 Evaluasi Hasil Penghematan Waktu dengan 5S.............................................. 57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 61
5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 61
5.2 Saran ................................................................................................................ 61
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Data Perbandingan Assembling Bead Filler ..................................... 24
Tabel 4.2 Data Waktu Proses di Dalam Assy bead filler ................................... 25
Tabel 4.2 Data Pengurutan Selisih Waktu Pada Proses Assy Bead filler .......... 25
Tabel 4.4 Standar Temperature TCU Extruder Filler ....................................... 32
Tabel 4.5 Permasalah pada Lantai Produksi Assy bead filler ............................ 37
Tabel 4.6 Rangkuman Akar Masalah ................................................................ 42
Tabel 4.7 Data Waktu Sebelum dan Sesudah Penerapan 5S ............................ 53
Tabel 4.8 Standar Operasional Pekerjaan Untuk Proses Extruder .................... 59
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Cause and Effect Diagram (Diagram Sebab Akibat) .............................10
Gambar 2.2 Check Sheet (Lembar Periksa) ........................................................10
Gambar 2.3 Pareto Diagram ...............................................................................11
Gambar 2.4 Histogram .......................................................................................12
Gambar 2.5 Control Chart (Peta Kendali) .........................................................12
Gambar 2.6 Scatter Diagram (Diagram Pencar) ................................................13
Gambar 2.7 Flowchart (Diagram Alir) ..............................................................14
Gambar 3.1 Skema Tahapan Penelitian ..............................................................20
Gambar 4.1 Pareto Diagram Analisa .................................................................26
Gambar 4.2 Mesin Bead Filler ...........................................................................27
Gambar 4.3 Material Bead Square .....................................................................28
Gambar 4.4 Material Bead Filler ........................................................................27
Gambar 4.5 Area Motor Extruder Filler ............................................................30
Gambar 4.6 Area Head Extruder Bead filler ......................................................30
Gambar 4.7 TCU (temperature control unit) Extruder filler ..............................31
Gambar 4.8 Cooling Drum Filler .......................................................................33
Gambar 4.9 AC Portable Cooling Drum Filler ..................................................33
Gambar 4.10 Cutting Filler ................................................................................34
Gambar 4.11 Kondisi Former Bead Filler .........................................................35
Gambar 4.12 Bearing Former ............................................................................36
Gambar 4.13 Diagram Sebab Akibat Compond Keras didalam Extruder ..........37
Gambar 4.14 Sebab Akibat AC tidak dingin ......................................................39
Gambar 4.15 Sebab Akibat Former Bead Filler Tidak Berputar .......................41
Gambar 4.16 Aktivitas Pengecekan Panel dan Pembersihan Sirkulsi Air .........43
Gambar 4.17 Hasil Perbaikan Pembersihan TCU Proses ...................................44
Gambar 4.18 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembersihan Sisa Oli ..................45
Gambar 4.19 Merapihkan Area Head Extruder .................................................46
Gambar 4.20 Merapihkan dan Membersikan Area Gear Extruder Filler ..........47
Gambar 4.21 Pembersihan AC Cooling Filler yang Kotor .................................49
xi
Gambar 4.22 Temperatur AC Normal dan Bersih .............................................50
Gambar 4.23 Aktivitas Penggantian Part yang Rusak ........................................51
Gambar 4.24 Kondisi Bearing Cutter .................................................................52
Gambar 4.25 Aktivitas Pelumasan pada Bearing dan Cutter Filler ...................53
Gambar 4.26 Kondisi Former Bead Filler .........................................................54
Gambar 4.27 Kondisi Former Bead Filler yang bersih ......................................54
Gambar 4.28 Merapikan Tool Roll Former Pada Tempatnya ............................56
Gambar 4.29 Main Panel Bead Filler ................................................................57
Gambar 4.30 Main Panel Bead Filler Sebelum atau Sesudah pemebersihan ....57
xii
DAFTAR ISTILAH
AC Portable : Alat untuk pendingin filler dengan suhu yang ditentukan
Assy : Perakitan
Bearing : Alat untuk mengurangi gesekan pada mesin
Bulding : Perakitan material-material untuk menjadikan greentire
Bracket Cutter : Berfungsi untuk menekan cutter yang digunakan untuk
memotong material filler
Cooling Filler : Proses pendinginan material filler
Extruder Filler : Proses untuk membuat material material filler
Former Filler : Proses untuk menggabungkan filler dengan bead
Greentire : Ban setengah jadi atau setengah matang
Main Panel : Tempat penyusunan komonen elektrik mesin
Material : Bahan baku
Material Bead Filler : Material jadi yang digabungkan antara bead square dan
bead filler
Seiri : Pemilahan
Seiton : Penataan
Seiso : Pembersihan
Seiketsu : Pemantapan
Shitsuke : Pembiasaan
SOP : Standar Operasional Pekerjaan
TCU : Temperatur kontrol unit, fungsinya untuk memanaskan air
sesuai dengan temperatur yang diinginkan
Temperatur : Suhu minimal atau maksimal suhu yang digunakan pada
mesin
Waste : Pemborosan
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan pada dunia industri akhir – akhir ini menimbulkan sangat pesat
sekali dalam industri jasa dan industri manufaktur. Dengan ini perusahaan jasa
dan manufaktur meningkatkan kuantitas produksinya, dan dalam hal kualitas,
maupun dalam hal pelayanan terhadap konsumen. Perbaikan tersebut dilakukan
agar konsumen tetap setia menggunakan produk yang di buat oleh perusahaan
tersebut, karena kepuasan pelanggan sangat penting bagi setiap perusahaaan. Hal
ini menuntut perusahaan manufaktur khususnya harus mampu memberikan
jaminan kepada konsumen untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkannya
adalah produk yang benar benar berkualitas dengan harga yang bersaing dari
produk lain sejenis.
Beberapa faktor yang menyebabkan hasil penjualan produk dalam masing-masing
perusahaan salah satunya adalah terdapat waste (pemborosan waktu proses) pada
saat produksi. Lean manufacturing adalah metode yang sesuai digunakan oleh
perusahaan untuk mengidentifikasi tingkat pemborosan waktu proses atau waste
sehingga mampu menekan atau bahkan bisa mengurangi kegiatan untuk aktifitas
yang tidak bernilai tambah (non value added actifity) atau pemborosan waktu
(waste) proses produksi.
PT. ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang
produksinya adalah ban. Untuk memenuhi permintaan produksi, ketepatan waktu
dan kualitas yang merupakan kepuasan konsumen, perusahaan ini selalu berusaha
meningkatkan produksi, kualitas dan ketepatan waktu dalam setiap proses
produksinya. Dari pembuatan produk ban banyak proses-proses assy karena
disetiap produksi ban proses awal yaitu proses mixing, calendering, extruding,
cutting, bead, building dan curing inspection. Dalam proses ban tebagi menjadi
dua manufaktur yaitu manufaktur satu dan manufaktur 2. Dari setiap proses
pembuatan ban terjadi keterlambatan pengiriman material yang terjadi pada proses
bead filler, pada proses bead filler terdapat pemborosan jenis waiting seperti
terlalu lamanya pekerja dalam mengerjakan produksi sehingga mengakibatkan
2
banyaknya waktu yang terbuang. Dan pemborosan-pemborosan tersebut membuat
kerugian waktu proses produksi atau keterlambatan proses pengiriman pada
proses berikutnya dan target produksi tidak tercapai. Seperti yang terjadi pada
mesin bead filler apakah aktfitas yang dikerjakan oleh operator termasuk kedalam
pemborosan waktu (waste waitting).
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT. ABC maka perusahaan
membutuhkan penyelesaian untuk mengurangi pemborosan yang terjadi dilantai
produksi dengan melihat tujuan pemborosan (waste) menunggu (waiting ) yaitu
karna kerusakan mesin dan faktor utama tidak ada penerapan 5S pada lantai
prosuksi proses Bead Filler. Penerapan 5S sangat penting bagi perusahaan karena
5S mempunyai tujuan untuk kedisiplinan, keamanan, efisiensi, mutu dan
mencegah pemborosan waktu. Terjadinya waktu tunggu karena kerusakan mesin
yang menyebabkan keterlambatan pengiriman material pada proses berikunya dan
hasil dari target produksi tidak tercapai, untuk hasil produksi sehari mencapai
8.000 ban dengan terjadinya pemborosan waktu akibat kerusakan mesin satu hari
hanya mendapatkan 7.500 ban. Proses bead filler harus membuat matrial bead
filler dua kali lipat yaitu target perhari 16.000 material bead filler, tapi aktual
dengan terjadinya kerusakan mesin atau pemborosan (waste) menunggu maka per
hari material prduksi hanya menghasilkan 15.000 Pada proses bead filler selalu
terjadi planning urgent dan proses berikutnya proses building (perakitan ban)
selalu terjadi kekurangan material bead filler pada proses building. Data waktu
produksi standar pada proses bead filler yaitu 16.10 menit dan waktu aktual yaitu
30.10 menit dengan selisih waktu 13.90 menit setiap 100 pcs, oleh sebab itu
dengan menerapkan prinsip 5S dapat membantu mengatasi permasalahan yang
ada pada lantai produksi di perusahaan PT. ABC.
1.1 Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka yang terjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana mengetahui pemborosan waktu (waste waitting) yang paling
dominan pada proses bead filler?
3
2. Bagaimana cara penurunan pemborosan waktu (waste waitting) pada
proses bead filler dengan penerapan 5S?
3. Bagaimana perkiraan penghematan setelah dilakukan perbaikan di proses
bead filler dengan menerapkan prinsip 5S?
1.3 Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta melakukan minimasi dan
identifikasi pemborosan waktu (waste waitting). Berdasarkan uraian diatas, dapat
dirumuskan rincian tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui metode yang digunakan mengidentifkasi jenis
pemborosan waktu (waste waitting) pada proses produksi bead filler yang
paling dominan.
2. Penurunan pemborosan waktu (waste) pada proses bead filler dengan 5S.
3. Mengetahui perkiraan penurunan penghematan waktu (waste) pada proses
bead filler setelah perbaikan menggunakan 5S.
1.4 Batasan Masalah
Dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses produksi, agar
dalam pembahasannya tidak menyimpang dari tujuan awal, maka penlitian yang
dilakukan akan dibatasi pada hal-hal berikut:
1. Penelitian ini dilakukan dibagian produksi PT. ABC.
2. Obyek penelitian ini dilakukan pada proses produksi proses bead filler.
3. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada waktu
produksi, aktifitas produksi, dan waktu (waste waitting) pada saat
kerusakan mesin yang digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan.
4. Penelitian dibatasi sampai pada rekomendasi perbaikan terhadap
pemborosan yang paling dominan namun tidak sampai pada penerapan
rekomendasi perbaikannya dan tidak membahas masalah biaya.
5. Tidak membahas secara rinci tentang standar material bead filler.
4
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian
Penulisan ini dibuat agar dapat memberikan pembahasan yang jelas serta
terperinci sehingga dapat melakukan analisa yang baik dan tepat, maka digunakan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Mencangkup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
batasan masalah dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Menguraikan secara ringkas mengenai teori 5S dan lean manufacturing
menuliskan landasan teori dari referensi buku - buku dan website.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisikan metodologi penelitian yang berfungsi untuk mencapai
tujuan dari penelitian ini yang meliputi aliran-aliran atau langkah penelitian dari
awal hingga selesai, dan juga menjelaskan bagaimana data-data penelitian diambil
hingga perhitungannya sehingga didapatkan hasilnya.
BAB IV DATA ANALIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini di mulai dengan pengumpulan data dan mencari akar masalah,
pembuatan flowchart untuk melakukan perbaikan atau pernerapan 5S pada proses
produksi bead filler dan mengenai hasil dari sebelum dan sesudah perbaikan pada
proses produksi bead filler.
BAB V PENUTUP
Pada bab akhir ini peneliti menjelaskan yang ada pada kesimpulan yang didapat
dari hasil pengolahan data dan juga dapat memberikan saran dari hasil penelitian
ini.
5
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Lean manufakturing
Lean manufakturing atau Lean Production atau Produksi Ramping adalah praktik
produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada
untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan,
dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi.
Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, dimana nilai
sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh
pelanggan.Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliinasi
pemborosan/waste melalui perbaikan berkesinambungan dengan aliran produk
berdasarkan kehendak konsumen (pulll system) dalam mengejar kesempurnaan.
2.1.1 Prinsip Lean manufakturing
Seperti metodologi lain di dunia, Lean memiliki konsep atau prinsip-prinsip dasar.
Prinsip inilah yang berkembang menjadi segala roadmap dan tools yang sekarang
kita kenal. Berikut adalah prinsip dasar Lean:
1. Berikan value sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan.
2. Identifikasi value stream untuk setiap produk / jasa.
3. Buat aliran proses menjadi sebuah tahapan yang rutin dan berkelanjutan
(continuous flow).
4. Terapkan sistem tarik (Pull System) dalam proses.
2.1.2 Pendekatan Lean manufakturing
Gasperz (2007) Lean manufakturing adalah suatu sistem produksi menggunakan
energi dan pemborosan (waste) yang sedikit untuk memenuhi kepuasan konsumen
dengan sangat baik. Tujuan dari Lean manufakturing merupakan mengeliminasi
pemborosan (non value added actifity) dari suatu proses hingga aktifitas-aktifitas
sepanjang value strem ataupun value adding, tanpa mengurangi kualitas dari
prodak akhir. Pengurangan pemborosan (waste) adalah hasil dari suatu perbaikan
dan cara lebih efisien.
6
Waste dapat diartikan segala aktifitas yang memakai sumber daya tetapi tidak
memberikan nilai tambah (value added) pada intinya semua bentuk pemborosan
(waste) yang terjadi sangat berhubungan erat dengan dimensi waktu. Menurut
Suhartono (2007 : 13-14) didalam Toyota Production Sistem (TPS) terdapat tujuh
(waste) dalam proses produksi.
2.2 Tujuh Pemborosan Waste
Definisi dari tujuh pemborosan (Waste) dalam teori Toyota Production System,
Transportation (Transportasi), Waitting (Waktu Menunggu), Over Production
(Waktu Menunggu), Inventory (Persediaan berlebih), Over Processing (Proses
Secara Berlebih), Motion (Gerakan), Defect (Cacat). Didalam produksi :
2.2.1 Transportation (Transportasi)
Pergerakan material atau barang dari satu area ke area lain yang disebabkan oleh
jarak, sehingga dibutuhkan pengangkutan dan akan menimbuhkan lamanya waktu
dalam pengiriman serta akan terjadi isu keselamatan, baik itu dari karyawan yang
akan cidera maupun dari keselamatan produk itu sendiri yang mengakibatkan
timbulnya defect atau cacat pada kualitas produk.
2.2.2 Waitting (Waktu Menunggu)
Pemborosan (waste) dalam proses produksi, menunggu bisa dikarenakan oleh
adanya mesin rusak, material shortage, dan hal-hal lainnya. Menunggu yang
mengakibatkan seseorang atau mesin tidak berproduksi, akan menurunkan
produktifitas perusahaan, menunggu juga bisa diakibatkan adanya ketidak
seimbangan aliran produksi (production balance)
2.2.3 Over Production (Produksi Belebih)
Menghasilkan produk secara berlebih dari permintaan yang seharusnya, akan
membuat meningginya biaya produksi pada manufaktur. Selain dari akan adanya
biaya tambahan untuk sumber daya hingga dibutuhkan area untuk menyimpan
produk yang telah dihasilkan, akan tetapi tidak dibutuhkan oleh pelanggan.
2.2.4 Inventory (Persediaan Berlebih)
Penyimpanan yang merupakan stok bahan/produk yang berlebihan dari yang
dibutuhkan, merupakan kegiatan yang harus dihilangkan. Karena dengan
7
adanya/banyaknya persediaan barang jadi, akan membutuhkan area khusus dalam
perusahaan untuk menyimpan kelebihan barang atau material tersebut.
Makin banyak stok yang ada dalam perusahaan, makin luas pula area yang
dibutuhkan. Penyimpanan yang dilakukan juga akan sangat merugikan perusahaan
karena stok yang lama disimpan dalam satu area akan menimbulkan banyak
penyakit, seperti bersarangnya nyamuk, hewan melata seperti ular dan sebagainya.
Penyimpanan terhadap produk dalam kurun waktu lama juga tidak memberikan
nilai bagi perusahaan, karena makan lama produk tersimpan makin turun harga
dari produk yang disimpan, sedangkan biaya produksi karena adanya
penyimpanan tersebut justru meningkat, baik itu dari segi perawatan area hingga
perluasan area inventory.
2.2.5 Over Processing (Memproses Secara Berlebih atau Keliru)
Setiap aktivitas dalam membuat/menhasilkan produk membutuhkan
langkah/proses, dan proses yang diaharpakan adala proses yang bernilai untuk
hasil yang maksimal. Proses yang berlebih justru akan mengakibatkan lamanya
waktu dalam pengerjaan sebuah produk, dan mengakibatkan tingginya lead time
serta akan menambah biaya produksi.
2.2.6 Motion (Gerakan)
Gerakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam melakukan suatu proses produksi
maupun pengaturan RPM mesin yang melebihi dari batas maksimal dan
seharusnya akan berakibat kepada kecelakaan terhadap sumberdaya tersebut.
Motion memang sangat dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas produksi, akan
tetapi jika gerakan tersebut tidak mengikuti standar operasional justru akan
mengakibatkan tingginya linr time dan menurunnya aktifitas produksi.
2.2.7 Defect (Cacat)
Produk yang cacat akan terkait dengan downtime quality, dan dibutuhkan
pengerjaan ulang atau perbaikan terhadap produk yang telah dihasilkan.
Pengerjaan ulang sudah tentu akan membutuhkan tambahan waktu serta biaya
bagi perusahaan dalam menyelesaikan perbaikan tersebut, dan produk yang cacat
juga akan menghasilkan ketidak-puasan pelanggan terhadap produk yang
diharapkan.
8
2.3 Seven Quality Tools
Seven quality tools atau Tujuh alat pengendalian kualitas adalah alat - alat
Statistik yang dipergunakan untuk meningkatkan Kualitas dan untuk mengatasi
permasalahan - permasalahan yang muncul dalam proses Manufakturing. Dengan
adanya seven quality tools ini, kita dapat mengidentifikasikan masalah dan
mempersempitkan ruang lingkup masalah tersebut serta menemukan faktor
penyebab terjadinya masalah. Dengan demikian kita dapat dengan mudah mencari
tindakan perbaikan dan pencegahan dengan tepat sehingga permasalahan yang
sama tidak akan muncul lagi. Berikut ini adalah tujuh alat pengendalian Kualitas
yang dikemukakan oleh Kaoru Ishikawa beserta penjelasan singkatnya :
2.3.1 Cause and Effect Diagram (Diagram Sebab Akibat)
Menurut Ishikawa (1985) kegunaan dari diagram sebab akibat adalah untuk
mengidentifikasi penyebab - penyebab dari permasalahan kualitas agar dapat
diperbaiki dan dapat dipakai untuk menganalisis hampir semua permasalahan.
Struktur dalam diagram membantu untuk berpikir secara sistematis. Diagram
sebab akibat tersebut menunjukan hubungan antara: akibat (Effect) berupa mutu
(Quality) dan sebab (Cause) berupa faktor - faktor yang berpengaruh. Faktor -
faktor yang berpengaruh, biasanya terdapat lima faktor utama yaitu: manusia
(man), bahan (material), metode (method), mesin (machine), dan lingkungan
(environment). Biasanya disingkat dengan 4M dan 1E. Sebab - sebab yang
mungkin dapat dikumpulkan, tidak selamanya meliputi kelima kelompok faktor di
atas.
9
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.1 Cause and Effect Diagram (Diagram Sebab Akibat)
2.3.2 Check Sheet (Lembar Periksa)
Check Sheet atau lembar kerja yaitu alat untuk lembar pengecekan yang paling
sederhana dan sering digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data.
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.2 Check Sheet (Lembar Periksa)
2.3.3 Diagram Pareto
Diagram Pareto adalah suatu alat statistik yang digunakan untuk pemberian
petunjuk urutan masalah dari yang tertinggi (paling banyak) hingga yang terendah
10
(paling sedikit). Bentuk dari Diagram Pareto adalah Grafik yang berbentuk
batang tertinggi terletak di sebelah kiri dan semakin rendah ke kanan. Diagram
Pareto biasanya digunakan untuk menentukan prioritas dalam menyelesaikan
masalah.
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.3 Pareto Diagram
2.3.4 Histogram
Pengertian histogram yaitu grafik statistik yang bentuknya batang untuk
menunjukan frekuensi distribusi atau seberapa seringnya suatu nilai itu terjadi
dalam pengambilan data. Manajemen dapat mengambil kesimpulan dari
keputusan yang tepat berdasarkan pola distribusi yang ditunjukan oleh Histogram.
11
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.4 Histogram
2.3.5 Control Chart (Peta Kendali)
Control Chart atau Peta Kendali merupakan suatu alat QC yang berbentuk grafik
garis dan digunakan untuk memantau stabilitas suatu proses dari waktu ke waktu.
Biasanya Control Chart mempunyai batas atas dan garis bawah serta garis tengah
untuk nilai tengahnya.
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.5 Control Chart (Peta Kendali)
12
2.3.6 Scatter Diagram (Diagram Pencar)
Scatter Diagram atau Diagram Pencar adalah pengendalian kualitas yang
mempunyai fungsi untuk mengetahui berapa kuatnya hubungan antara dua
variabel dan menunjukan jenis hubungan dua variabel tersebut. Biasanya Scatter
Diagram memiliki tiga pola hubungan yaitu Hubungan Positif, Hubungan Negatif
dan Pola yang memperlihatkan tidak adanya hubungan antara kedua variabel
tersebut.
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.6 Scatter Diagram (Diagram Pencar)
2.3.7 Flowchart (Diagram Alir)
Flowchart atau Diagram Alir yaitu bagan yang dipergunakan untuk
mendeskripsikan proses-proses operasional agar mudah dipahami dan dilihat
berdasarkan urutan langkah dari suatu proses ke proses lainnya. Flowchart sering
dipergunakan untuk dokumentasi sebagai standarisasi proses dan dapat menjadi
pedoman penting dalam menjalankan operasionalnya.
13
Sumber : ilmumanajemenindustri.com
Gambar 2.7 Flowchart (Diagram Alir)
2.4 Pengertian Umum 5S
Pengertian 5S dari bahasa jepang yang sudah berhasil membuat industri Jepang
dikagumi di dunia. Kenyataan ini menjadi perhatian besar agar program ini
kemudian dipergunakan oleh berbagai industri beberapa negara. Jika anda
memasuki beberapa perusahaan manufaktur yang terletak di luar Jepang pada
tahun 1980-an 5S merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu
mendiskripsikan masalah dan bila dipergunakan secara canggih, dapat menjadi
bagian dari proses pengendalian visual dari sebuah sistem lean yang terencana
dengan baik (Hirano,1996 dikutip oleh Kartika, 2011)
Konsep manjemen dari Jepang yang terkenal yaitu salah satunya adalah terdapat
program pengendalian mutu terpadu (PMT) yang dikendalikan dari atas ke bawah.
Selain PMT tersebut terdapat konsep kaizen, yaitu proses perbaikan yang terus
menerus, konsep-konsep manajemen yang lain yang mengajak semua anggota
organisasi dalam menghasilkan produk dengan sebaik mungkin.
14
Meskipun pengendalian mutu terpadu merupakan landasan, tetapi langkah
pertama dalam manajemen adalah gerakan 5S. Hirano berpendapat bahwa
sebelum menerapkan konsep-konsep seperti Just In Time, Total Productive
Maintenance, Total Quality Management, ISO 9000, Quality Control Circle dan
lain-lain, maka sebaiknya ditanamkan terlebih dahulu budaya 5S. Manajemen 5S
ini memberi tekanan kepada tempat kerja yang terorganisir dengan baik. Kondisi
tempat kerja mencerminkan perlakuan seseorang terhadap pekerjaannya dan
perlakuan seseorang terhadap pekerjaan ini mencerminkan sikapnya terhadap
perkerjaan (Hirano, 1996 dikutip oleh Kusmaryani, 2008). Tanpa sikap kerja 5S
tidak satupun kampanye dan inovasi lain yang telah ditemukan untuk memperoleh
kondisi kerja yang lebih baik dan produk unggulan akan berhasil (Halim, 2006)
Pada dasarnya, gerakan ini merupakan kebulatan tekad untuk mengadakan
pemilahan di tempat kerja, mengdakan penataan, pembersihan, memelihara kodisi
yang mantap dan memelihara kebiasaab yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan dengan baik (Osada, 2004). Istilah 5S diambil dari huruf pertama istilah
bahasa Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Adapun arti dari
kelima S tersebut adalah pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan dan
pembiasaan. Istilah-istilah tersebut mencerminkan urutan penerapan dari proses
transformasi 5S.
Konsep 5S merupakan metode penyempurnaan tempat kerja yang dilakukan
secara berkelanjutan untuk menjadi kondisi yang lebih baik dari kondisi
sebelumnya, sasaran terakhir 5S adalah peningkatan produksi. Penerapan 5S
dalam dunia usaha adalah berusaha menghilangkan pemborosan (waste).
Pemborosan-pemborosan tersebut harus dikurangi karena menimbulkan biaya-
biaya yang menyebabkan berkurangnya untung suatu perusahaan (Widodo, 2009)
5S merupakan konsep yang sangat sederhana sehingga mudah dimengerti baik
tujuan maupun penerapannya. Namun 5S ini sulit sekali diterapkan dengan benar.
Banyak orang beranggapan bahwa bahwa sikap kerja yang produksitf dan tempat
kerja yang tertata rapi ada dengan sendirinya, tetapi kenyataannya meununjukkan
bahwa hal itu masih harus dicipktakan.
15
Masih banyak orang yang menganggap bahwa 5S identik dengan kebersihan,
sesuatu anggapan yang tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar.
Tetapi bisa dilihat dan membaca melalui buku-buku atau literatur yang lain bahwa
pada dasarnya 5S merubah Basic Mentality kita dan melakukan perubahan dari
suatu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan saat ini juga.
2.4.1 Tujaun 5S
Menurut (Takashi Osada, 2004). tujuan menerapkan prinsip kerja 5S adalah
sebagai sebagai berikut:
1. Keamanan
Keamanan adalah suatu hal yang sangat penting pada area kerja. Keamanan di
area kerja dapat mengurangi kecelakaan dalam bekerja seperti peralatan yang
digunakan tertata dengan baik dan tidak menganggu material handling. Selain itu
5S juga penting untuk keamanan pribadi dan kesehatan setiap orang dalam
mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan beberapa kejadian di area kerja yang
sangat berbahaya bagi kesehatan. Tempat kerja yang menerapkan 5S dengan teliti,
kecelakaan kerjanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan pabrik yang hanya
mengutamakan peralatan dan prosedur.
2. Efisiensi
Menerapak 5S akan tercipta efisiensi waktu dan biaya. Peralatan selalu dalam
keadaan prima saat diperlukan, ini akan menghemat waktu dan mempercepat
proses produksi.
3. Mutu
Mesin yang kurang bersih dapat menyebabkan macet pada lantai produksi. Mesin
yang macet dalam proses produksi dapat mempengaruhi mutu produk yang akan
dihasilkan. Apabila telah ditetapkan 5S pada suatu pabrik akan terjaga kebersihan
pada karyawan dan peralatan yang digunakan sehingga dapat meningkatkan mutu
produk yang akan dihasilkan.
16
4. Mencegah terjadinya macet pada mesin produksi
Dengan menerapkan 5S dipabrik dapat mencegah macetnya proses produksi. Jika
tidak menerapkan 5S dapat berakibat seperti di beberapa pabrik manufaktur pada
umumnya terdapat “Sindrom Senin Pagi”, saluran minyak /oli tersumbat, mesin
macet dan tekanan peralatan hidrolik tidak bekerja. Semua ini terjadi karena
kotoran selama seminggu yang lalu telah mengeras dan merekat.
prinsip dari 5S yaitu adalah :
2.4.2 Seiri (Ringkas atau Pemilahan)
Prinsip Seiri adalah pemilahan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan
yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda atau peralatan yang
mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara
menyimpan agar bisa mudah diakses yang terbukti sangat berguna bagi
karyawannya disebuah perusahaan.
Langkah melakukan Seiri (Ringkas atau Pemilahan) :
1. Cek peralatan yang berada di area kerja masing-masing.
2. Mengklasifikasikan kategori peralatan yang digunakan dan yang tidak
digunakan.
3. Memberikan label warna merah untuk barang yang tidak digunakan atau
barang NG (Not Good).
4. Menyiapkan tempat untuk menyimpan atau membuang atau memusnahkan
barang-barang atau barang NG (Not Good) yang tidak digunakan.
5. Memindahkan barang-barang yang berlabel merah atau barang NG (Not
Good) ke tempat yang telah ditentukan.
2.4.3 Seiton (Rapih atau Penataan)
Prinsip Seiton yaitu menyimpan peralatan yang sesuai dengan tempatnya.
Kerapian merupakan hal mengenai bagaimana kita meletakkan barang dengan
cepat dan mendapatkannya kembali pada saat dibutuhkan dengan mudah.
Perusahaan tidak boleh sembarangan dalam memberikan keputusan dimana
17
peralatan seharusnya diletakkan supaya dapat mempercepat waktu untuk
menemukan peralatan tersebut.
Langkah melakukan Seiton (Rapih atau Penataan) :
1. Merancang metode dengan menempatkan peralatan yang diperlukan,
sehingga mudah dicari pada saat diperlukan.
2. Menempatkan peralatan yang dibutuhkan ke tempat yang telah ditetapkan
dan disediakan sesuai kebijakan perusahaan.
3. Memberikan label atau mengidentifikasi untuk mempermudah pada saat
akan digunakan ataupun pada saat akan dikembalikan ke tempat semula.
2.4.4 Seiso (Resik atau Pembersihan)
Prinsip Seiso yaitu membersihkan tempat atau lingkungan di area kerja, mesin
atau peralatan dan barang-barang agar tidak terdapat debu atau kotoran.
Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap karyawan pada suatu
perusahaan mulai dari CEO hingga pada tingkat office boy.
Langkah melakukan Seiso (Resik atau Pembersihan) :
1. Menyediakan sarana kebersihan, seperti sapu, pengki, alat pel dan lainnya.
2. Membersihkan area kerja, seperti menjadwalkan piket sebelum dan
sesudah melakukan pekerjaan.
3. Meremajakan dan melestarikan area kerja
2.4.5 Seiketsu (Rawat atau Pemantapan)
Prinsip Seiketsu yaitu mempertahankan hasil yang telah tercapai pada 3R
sebelumnya dengan cara membakukannya atau menstandarisasi.
Langkah melakukan Seiketsu (Rawat atau Pemantapan) :
1. Menetapkan standar kebersihan, penempatan dan penataan pada area kerja
2. Menginformasikan kepada setiap karyawan yang sedang bekerja di area
kerja.
18
2.4.6 Shitsuke (Rajin atau Pembiasaan)
Prinsip Shitsuke yaitu terciptanya kebiasaan setiap pribadi karyawan untuk
menjaga dan meningkatkan apa yang telah tercapai. Rajin di area pekerjaan berarti
mengembangkan kebiasaan positif di area kerja.
Langkah-langkah melakukan Shitsuke (Rajin atau Pembiasaan) :
1 Mentargetkan bersama.
2 Mengikuti atau meneladani atasan.
3 Menginformasi atau saling berkomunikasi di area kerja.
4 Kesempatan belajar.
19
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Langkah – Langkah Penelitian
Pada metodologi penelitian ini menjelaskan urutan cara yang dilakukan dalam
menjalankan penelitian dengan alur yang sistematis. Pada Gambar 3.1
menjelaskan alur penelitian ini. Langkah – langkah yang di lakukan untuk
penelitian yaitu ada pada bagan dibawah ini :
Gambar 3.1 Skema Tahapan Penelitian
Observasi Awal
1.interview operator produksi
2.Pengamatan Langsung
Identifikasi Masalah
Menetapkan latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, batasan – batasan penelitian, serta
asumsi penelitian
Landasan Teori
· Lean Manufacturing
· Pendekatan Lean manufacturing
· Tujuh Pemborosan Waste
· QC Seven Tools
· 5S
Pengumpulan Data
Data SekunderData Perusahaan
Data Primer Wawancara
Uji Data
Data Cukup
Tidak
ANALISA
· Analisa Waktu selisih Produksi Standar dan Waktu
selisih produksi Actual
· Analisa kondisi setiap proses assy bead filler
· Analisa Sebab Akibat (FishBone Diagram)
pemborosan waktu (waste )
· Perencanaan Perbaikan Penerapan 5S pada Proses
Bead Filler
· Evaluasi sebelum dan sesudah perbaikan
Mulai
Kesimpulan
· Pokok – pokok pencapaian tujuan penelitian
selesai
20
3.2 Observasi Awal
Tahapan yang di lakukan pada penelitian ini adalah observasi pada perusahaan.
Pada tahapan ini di lakukan wawancara secara langsung dengan manager
manufakturing 1. PT. ABC beserta staff Egineering termasuk operator produksi
pada bagian bead proses material filler untuk mendapatkan gambaran keadaan
perusahaan saat ini. Dalam menentukan permasalah yang ada akan di teliti, maka
di lakukan pengamatan terhadap proses – proses bagian mesin bead filler PT.
ABC secara langsung.
3.3 Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil observasi yang sudah di lakukan, kemudian di tetapkan latar
belakang masalah yang di hadapi oleh PT. ABC, setelah itu di tentukan rumusan
masalah dari latar belakang yang sudah di jabarkan, kemudian dari rumusan
masalah tersebut dapat di ketahui tujuan dari penelitian yang akan menjawab
semua masalah yang sudah di rumuskan. Kemudian menentukan batasan–
batasan penelitian agar penelitian tidak keluar dari ruang lingkup yang sudah di
tentukan. Hal - hal tersebut di jelaskan di Bab I.
3.4 Landasan Teori
Landasan teori berisi tentang teori-teori yang akan dipergunakan sebagai landasan
pada penelitian dan sebagai informasi untuk membantu memecahkan suatu
masalah.
Landasan teori berasal dari buku-buku dan referensi yang merupakan jurnal yang
berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini teori yang di
gunakan adalah lean manufacturing sebagai landas pemikiran akan penghematan
perusahaan yang selalu melakukan perbaikan dengan melihat tujuan pemborosan
(seven waste) untuk mengelompokan jenis pemborosan. Selanjutnya untuk
menggambarkan permasalahna penyimpangan waktu yang terjadi di bagian yang
diamati, untuk menurunkan permasalahan mana yang harus kita selesaikan
terlebih dahulu juga sebagai alasan bagaimana kita melakukan perbaikan di area
tersebut dengan Pareto Diagram, setelah menemukan masalah dari hasil
pengamatan pada pareto diagram , dilanjutkan dengan mencari akar masalah yang
sudah di ambil maka digunakan Diagram Fish Bone, dan hasil dari rangkuman
Diagram Fish Bone di buat sebagai perencanaan perbaikan.
21
3.5 Pengumpulan Data
Pada bagian pengumpulan data ada dua macam data yaitu data primeri dan data
sekunder. Data primeri adalah data yang di cari atau di buat sendiri melalui
pengamatan yang telah dilakukan dengan wawancara pada operator produksi
permasalah pada proses bead filler . Sedangkan data sekunder adalah data yang
didapat dari perusaaan yaitu data waktu standar dan aktual mesin produksi bead
filler.
3.5.1 Analisa Waktu Produksi Standar dan Waktu Actual
Langkah awal untuk menganalisa pemborosan yang terjadi di bagian proses bead
filler adalah dengan melihat data - data waktu proses assembling dan sebagai data
perbandingan waktu proses bead filler antara waktu standar yang dikeluarkan
oleh bagian Engineering dengan waktu aktual di lapanagan pada proses bead
filler.
3.5.2 Analisa Sebab Akibat (FishBone Diagram)
Untuk mencari akar masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode yang paling banyak digunakan guna pencarian akar
masalah yang ada, metode ini merupakan metode yang mudah digunakan dan
yang paling efektif, yaitu dengan menggunakan metode diagram tulang ikan
(Fishbone Diagram). Diagram tersebut menganalisa masalah dari 4 unsur yang
terkait dengan permasalahan di gudang yaitu: Metode, Mesin, Manusia, Material.
3.5.3 Perencanaan Perbaikan pada Proses Bead Filler
Perencanan perbaikan di lakukan pada saat mesin sedang keadaan berhenti atau
tidak beroperasi, pada saat mesin tidak beroperasi bisa dilakukan pengecekan pada
bagian yang bermasalah dan bisa langsung melihat proses yang tidak memberi
nilai tambah atau yang mempegaruhi pemborosan paling besar. Dan melakukan
perbaikan dengan menggunakan metode mengaplikasikan 5S (seiri, seiso, seiton,
seiketsu, shitsuke) sebagai mengurangi pemorosan waktu (waste waitting) yang
terjadi di proses bead filler.
22
3.5.4 Evaluasi Sebelum dan Sesudah Perbaikan
Dari setiap data hasil analisa harus di evaluasi dan dari hasil sebelum perbaikan
dilakukan evaluasi masalah - masalah yang terjadi pada proses produksi,
selanjutnya melakukan evaluasi hasil dari sesudah perbaikan dengan menerapkan
5S yaitu (seiri, seiso, seiton, seiketsu, shitsuke) apakah ada penghematan waktu
pada proses produksi bead filler dan presentasi penurunan waktu pemborosan
(waste) pada proses produksi bead filler .
3.6 Kesimpulan dan Saran
Ditahap ini kesimpulan yang di berikan yaitu perbandingan antara kondisi
sebelumnya dengan kondisi dalam rumusan masalah. Dan selanjutnya
memberikan saran – saran kepada perusahaan untuk memberikan training
operator dalam pengecekan pada saat mesin produksi apakan mesing dengan
keadaan baik atau tidak dan melakuan 5S sebelum dan sesudah melakukan
kegiatan produksi atau awal kerja dan akhir kerja.
23
BAB IV
DATA ANALISIS
Dalam bab ini akan memaparkan data dari latar belakang dilakukannya penelitian,
analisa masalah dengan menggunakan metode 5S (Seiri, Seiton, Seiso seiketsu,
shitsuke). Analisa 5S diperlukan data kondisi aktual pada proses Bead filler.
4.1 Pengumpulan Data
Data hal yang pokok dalam melakukan penelitian pada permasalah yang terjadi
pada line produksi, pengumpulan data dilakukan dengan survei secara langsung di
lapanagan dengan operator produksi proses Bead filler serta wawancara dengan
pimpinan kepala produksi bagian Bead filler, pada saat terjadinya permasalahan
pemborosan waktu (waste) pada proses Bead filler.
4.2 Data Waktu Proses Standar dan Aktual pada Assembling Bead filler
Langkah awal untuk menganalisa pemborosan yang terjadi pada proses
assembling Bead filler adalah dengan melihat data – data waktu assembling dan
sebagai data perbandingan waktu proses assembling Bead filler antara waktu
standar waktu yang di keluarkan oleh bagian engineering dengan waktu aktual,
dapat di lihat pada tabel 4.1 dari ke dua proseng utama assembling Bead filler
yaitu ( assy Bead winder, assy bead filler ), bahwa ada pemborosan (waste) pada
waktu proses aktual, karena waktu proses aktual menyimpang dari batas waktu
standar yang di tetapkan,dengan penyimpangan waktu proses assy bead filler
sebesar 13.80 menit. maka pemborosan (waste) waktu proses tersebut dapat
menghambat pengiriman pada proses berikutnya dengan tepat waktu.
Tabel 4.1 Data Perbandingan Assembling Bead Filler
Perbandingan Waktu Assembling Bead Filler
No Proses
Waktu Waktu Selisih
Keterangan standar
(Menit)
Aktual
(Menit) (Menit)
1 Bead
winder 14.40 14.10 0.30 Tidak Ada pemborosan
2 Bead filler 16.20 30.10 13.90 Ada Pemborosan
24
Untuk dapat mengurangi detail pemborosan (waste) di dalam waktu proses
assembling Bead filler dapat dilihat pada rincian proses di dalam Assy bead filler
pada Tabel 4.2. ada 4 proses dalam Assy bead filler yang dapat dilihat bahwa ada
pemborosan (waste) waktu tertinggi di salah satu proses pada Tabel 4.2 yaitu
Extruder filler waktu aktual 15.30 Menit / 100 Pcs dengan waktu standar 6.20
Menit / 100 Pcs dan waktu selisih 9.10 Menit / 100 Pcs.
Tabel 4.2 Data Waktu Proses di Dalam Assy bead filler
No Proses Assy Bead Filler
Waktu
Standar
Waktu
Actual
Waktu
Selisih
(menit) (menit)
1 Extruder Filler 6.20 15.30 9.10
2 Colling Filler 5.50 5.50 0.00
3 Cutting Filler 3.10 7.80 4.70
4 Former Filler 1.40 1.50 0.10
Total Waktu Proses 16.20 30.10 13.90
Setelah diketahui penyimpangan waktu antara waktu standar dengan waktu aktual
pada Tabel 4.2 maka selanjutnya di lakukan pengurutan pada selisih waktu dari
tebesar ke waktu terkecil pada Tabel 4.3 sebagai acuan pengambilan masalah
pemborosan waktu terbesar.
Tabel 4.3 Data Pengurutan Selisih Waktu Pada Proses Assy Bead filler
No Proses Assy Bead Filler
Waktu
Selisih Presentase Kumulatif
(menit)
1 Extruder Filler 9.10 65% 65%
3 Cutting Filler 4.70 34% 99%
4 Former Filler 0.10 1% 100%
2 Colling Filler 0.00 0% 100%
Total Waktu Proses 13.90
Untuk memperkuat pendapat bahwa Extruder filler penyimpangan waktu atau
pemborosan (waste) waktu proses aktual terbesar 9.10 Menit / 100 Pcs maka
pada Tabel 4.3 dibuat menjadi Diagram Pareto Gambar 4.1 .
25
Gambar 4.1 Pareto Diagram Analisa
Diagram pareto di atas, sebagai penguatan pernyataan bahwa Extruder filler
memiliki penyimpangan waktu terbesar antara waktu aktual dan waktu standar
tertinggi sebesar 9.10 Menit dalam 100 Pcs Bead Filler. Sebagai penggambaran
efek pemborosan, jika pemborosan (waste) waktu tidak di perbaiki dapat
menghambat pengiriman material Bead filler pada proses building dengan tepat
waktu, dengan waktu yang sudah ditargetkan pada planning produksi sesuai
kebutuhan mesin berikutnya.
Lalu dengan permintaan pengiriman material dengan tepat waktu pada proses
building, maka pada proses Bead filler harus mengirimkan material dengan tepat
waktu, tapi dilantai produksi Bead filler sering terjadi masalah pemborosan waktu
yaitu pada bagian Extruder filler yang mana bagian ini selisih waktu paling besar
di banding proses Bead filler lainnya, maka dapat di identifikasi waste pada lean
manufakturing yang akan dianalisa pengaruh terjasinya waste. Jenis waste yang
ada di dalam proses Bead filler yaitu waiting (waktu tunggu). Waktu tunggu yang
9.10
4.70
0.10 0.00
65%
99% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Extruder Filler Cutting Filler Former Filler Colling Filler
Pareto Waktu selisih Proses Bead filler
Data Selisih Waktu Mesin
Presentase Waktu Selisih Mesin
26
besar ini mengakibatkan bagian building proses berikutnya menjadi lama
pengiriman material Bead filler, jenis waste dalam Bead filler sebagai berikut :
· Waiting (Waktu Tunggu)
Ketika proses produksi untuk mengeluarkan material filler harus minimal
100 Pcs pada Tabel 4.1 dengan waktu standar 16.20 Menit pada waktu
aktualnya adalah 30.10 Menit /100 Pcs, jadi selisih waktu pada proses
produksi Bead filler 13.90. maka setelah di analisa pada Tabel 4.2 dan
Gambar 4.1 bagian yang selisih terbesarnya adalah proses Extruder filler
yaitu selisiah waktu 9.10 Menit setiap 100 Pcs Bead filler.
4.3 Proses Produksi Material Bead Filler
Proses Bead filler adalah proses pembuatan filler yang mana proses tersebut
menyatukan filler pada Bead square kemudian diproses Bead filler setelah
dijadikan sata antara Bead square dengan filler dinamakan material jadi adalah
Bead filler, berikut adalah gambar mesin Bead filler pada Gambar 4.2 dan pada
Gambar 4.3 material Bead square dan Gambar 4.4 material filler yang
dijadikan satu.
Gambar 4.2 Mesin Bead Filler
Pada Gambar 4.2 adalah gambar mesin Bead filler yang beroperasi untuk assy
Bead square dengan filler yang disebut material Bead filler untuk proses
27
berikutnya yaitu proses building.Kemuadian pada Gambar 4.3 adalah gambar
material Bead square.
Gambar 4.3 Material Bead Square
Pada Gambar 4.3 adalah material Bead square yang mana pada material Bead
square adalah material wire yang dibentuk lingkaran sesuai dengan ring ban
mobil, dari proses Bead square kemudian di assy proses Bead filler yaitu menjadi
material Bead filler.
Gambar 4.4 Material Bead Filler
Dalam Gambar 4.4 adalah material Bead square dengan filler yang sudah
digabungkan pada mesin Bead filler maka material tersebut menjadi material
Bead filler yang sudah siap untuk diproses berikutnya yaitu proses building
(proses perakitan ban).
28
Analisa penyebab pemborosan waktu yang terjadi pada proses Bead filler yang
sudah dianalisa waktunya pada Tabel 4.1 yang mana dari proses Bead winders
dan proses Bead filler terjadi pemborosan waktu pada proses Bead filler, maka
dari hasil analisa Tabel 4.2 waktu pemborosan tertinggi adalah diproses Extruder
filler.
4.4 Pengamatan Aktivitas pada proses Extruder Filler
Pada proses Bead filler untuk bagian Extruder filler sering terjadi kerusakan
mesin karena mesin tidak ada pengecekan atau perawatan mesin setiap hari dan
setiap bulannya, hal ini yang menyebabkan Head extruder filler susah untuk di
buka dan temperature tidak stabil untuk memanaskan compond, pada area mesin
Extruder filler, cooling filler, cuttng filler, dan Former Bead Filler juga banyak
oli atau greas yang berceceran karna tidak ada 5S sebelum dan sesudah bekerja
membersihkan area tempat bekerja. Berikut adalah gambar dari kondisi mesin di
line produksi Bead filler.
4.4.1 Pengamatan Kondisi Line Proses Produksi Extruder Filler
Kondisi pada area motor Extruder terlihat banyak oil yang berceceran dan tidak
rapih pada Gambar 4.5. hal ini yang menyebabkan banyak faktor kerusakan pada
mesin Extruder mengalami kerusakan pada motor atau konslet terkena oli mesin
(kotor). Berikut adalah gambar motor Extruder
Gambar 4.5 Area Motor Extruder Filler
29
Pada Gambar 4.5 terlihat kondisi mesin motor Extruder filler kotor dan banyak
tetesan oli yang berceceran yang mengakibatkan bisa terjadinya kecelakaan kerja
dan kerusakan mesin pada motor Extruder filler. Dalam kondisi yang ada pada
area motor Extruder filler harus ada pembersihan (Seiri) supaya tidak terjadi
kerusakan mesin dan kecelakaan kerja pada operator produksi, maka harus
dilakukan penerapan 5S. Kemudian pada Gambar 4.6 Head extruder filler.
Gambar 4.6 Area Head Extruder Bead filler
Pada Gambar 4.6 adalah gambar no 1 kondisi pada Head Extruder selesai
produksi yang tidak di buka dan tidak di bersihkan sisa karet yang ada di dalam
Extruder, pada gambar no 2 operator tidak merapihkan die Extruder dan kunci
Head Extruder tidak di simpan pada tempatnya, apabila menyumpan tools tidak
pada tempatnya bisa terjadi hal ang tidak di inginkan seperti kunci Head Extruder
terjatuh terkena kaki operator produksi. Lalu pada Gambar 4.7 adalah proses
mesin TCU (temperatur unit) proses mesin tersebaut untuk memanaskan Head
Extruder dengan standar temperature untuk karet filler yaitu ada pada Tabel 4.4
proses proses yang di panaskan pada Extruder filler, berikut adalah kondisi mesin
TCU Extruder filler.
2
1
30
Gambar 4.7 TCU (temperature control unit) Extruder filler
pada Gambar 4.7 adalah kondisi mesin TCU yang apa pada proses Extruder filler
untuk mengkontrol temperatur Extruder filler, pada Gamabar 4.6 yang di tandai
lingkaran merah no 1 adalah kondisi mesin TCU tersebut warna coklat atau
terlihat kotor hal ini bisa menyebabkan proses pada TCU kadang terjadi kerusakan
karean mesin yang kotor tidak ada pembersihan atau perawatan pada mesin TCU
Extruder filler. Temperatur yang tidak stabil bisa mengakibatkan proses Extruder
filler menjadi defect atau cacat. Suhu temperatur normal pada Extruder filler ada
pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Standar Temperature TCU Extruder Filler
No Proses TCU Extruder Filler Temperatur Normal Toleransi Suhu
1 Screw Extruder 75˚C ±10
2 Head Extruder 75˚C ±10
3 Cylinder 1 75˚C ±10
4 Cylinder 2 75˚C ±10
Pada tabel di atas ada empat proses TCU pada Extruder filler yang pertama
adalah:
1
31
1. Screw Extruder temperatur untuk normal pada pengaturan mesin harus
75˚C
2. Head Extruder temperatur harus 75˚C
3. Cylinder 1 dan 2 temperatur untuk Extruder Filler sama dengan Head
Extruder dan Screw pada suhu 75˚C
Pada TCU harus berjalan dengan normal untuk suhunya karena apabila suhu tidak
sesuai standar maka akan berdampak pada material filler yang akan diproduksi
dengan suhu standar masing-masing 75˚C.
Untuk proses selanjutnya yaitu proses cooling filler adalah pendingin filler dengan
step yang lama.
4.4.2 Pengamatan Kondisi Proses Cooling Drum Filler
Proses Cooling Drum Filler adalah proses pendinginan pada filler yang
menggunakan air dingin yang mengalir pada roll dan ditambah pendingin dari AC
Portable. Pada proses Cooling ini harus mendinginkan filler dari suhu panas
menjadi dingin agar mudah pada proses pemotongan atau Cutting Filler. Berikut
adalah gambar kondisi Cooling pada mesin Bead Filler:
Gambar 4.8 Cooling Drum Filler
32
Pada Gambar 4.8 adalah gambar proses Cooling Drum dimana proses
sebelumnya adalah proses Extruder Filler. Material filler sebelum proses Cutting
harus didinginkan terlebih dahulu agar material filler mudah untuk dipotong dan
hasil potongan tidak menempel pada Cutting filler. Pada proses Cooling Drum
Filler menggunakan AC Portable dimana AC Portable tersebut sering terjadi
kerusakan atau tidak dingin karena filter AC tidak dibersihkan.Berikut adalah
Gambar 4.9 AC Portable yang filter udaranya kotor
Gambar 4.9 AC Portable Cooling Drum Filler
Pada Gambar 4.9 adalah kondisi Cooling Filler yang terlhat kotor karena tidak
ada perawatan atau pembersihan pada AC Portable Cooling Drum Filler. Kondisi
filter yang kotor bisa mengakibatkan pendinginan pada proses Cooling Drum
tidak normal, maka material filler apabila pendinginan tidak normal akan
membuat material susah dipotong pada proses Cutting. Setelah proses Cooling
untuk selanjutnya adalah proses Cutting Filler.
4.4.3 Pengamatan Kondisi Proses Cutting Filler
Pada proses Cutting Filler material filler harus melewati proses Cooling Filler
terlebih dahulu, karena pada proses Cutting material tidak boleh pada kondisi
material panas. Apabila kondisi material filler panas maka pemotongan tidak akan
normal atau mengakibatkan cACat (Defect). Proses Cutting sering terjadi
kerusakan bukan hanya karena material yang masih panas tapi kondisi Cutter
yang tidak normal karena pelumasa (lubrikasi bearing) tidak sempurna dan
33
kondisi Cutter sudah tidak tajam. Berikut adalah gambar kondisi Cutting Filler
pada Gambar 4.10
Gambar 4.10 Cutting Filler
Pada Gambar 4.10 Cutting Filler terlihat tidak aman (safety) karena tidak ada
penutup pada bagian Cutter dan Cutter filler tidak ada pelumasan yang bisa
mengakibatkan Cutter tidak berfungsi dengan normal yang seharusnya pada
bagian Cutter filler harus diberi penutup (cover) agar tidak terjadi kecelakaan
kerja. Operator produksi sering melakukan pengaturan (setting) Cutter apabia
Cutter tidak memotong atau material filler menyangkut pada Cutter, maka dari itu
harus dilakukan penambahan penutup pada bagian Cutter dan sering melumasi
Cutter dengan grease agar Cutter berjalan dengan normal tidak ada kerusakan
atau pemborosan waktu pada proses Cutting filler. Berikutnya proses Former
Bead dimana pada proses tersebut adalah proses menyatukan filler dengan Bead.
4.4.4 Pengamatan Kodisi Former Bead Filler
Proses Former Bead Filler adalah proses menyatukan material filler dengan
material Bead. Pada proses ini adalah proses terakhir untuk menjadi material Bead
filler yang akan dikirim pada proses berikutnya yaitu proses perakitan (building).
Proses Former Bead Filler sering terjadi kerusakan karena kondisi Former yang
kotor dan bearing tidak ada pelumasan. Proses ini sama halnya dengan proses
Cutting, proses pelumasannya harus teratur sesuai kebutuhan.
34
Berikut adalah Gambar 4.11 kondisi Former Bead filler
Gambar 4.11 Kondisi Former Bead Filler
Gambar 4.12 Bearing Former
Pada Gambar 4.11 adalah Kondisi Former Bead Filler dan Gambar 4.12
Bearing Former dengan kondisi kotor dengan pelumasan yang tidak baik, proses
ini adalah untuk menyatukan Bead dengan filler yang sudah melewati proses
Extruder Filler, Cooling Filler dan Cutting Filler. Proses terakhir Bead filler atau
material jadi yang akan dikirim ke proses berikutnya yaitu perakitan (building).
35
Dari hasil pengamatan langsung dan melakukan observasi proses bead filler dan
wawancara (interview) operator produksi dan manager produksi, yang telah di
ketahui masalah-masalah terjadi di area proses bead filler.
Evaluasi data:
1. Proses Extruder Filler sering terjadi kerusakan penyebabnya adalah
compond keras didalam Extruder Filler
2. Proses Cooling Filler sering terjadi AC Portable yang tidak dingin
3. Proses Cutting Filler, Cutting filler sering tidak menempel dan sering
terjadinya kecelakaan kerja
4. Former Bead Filler sering terjadi kerusakan karena kotor dan mACet
(abnormal)
Dalam setiap proses-proses yang sudah dilakukan pengamatan kondisi langsung
pada mesin, banyaknya kondisi mesin yang tidak normal, kotor dan perlu
perbaikan atau penambahan safety pada mesin. Pada proses Bead filler ini banyak
terjadi kerusakan mesin karena faktor mesin yang sudah lama dan perawatan
mesin yang kurang baik dari bagian operator produksi dan maintenance.
Dari evaluasi data yang sudah dievaluasi maka akan dijadikan untuk pencarian
akar masalah menggunakan sebab akibat (fishbone). Berikut adalah Tabel 4.5
permasalahan yang ada pada setiap assy bead filler :
Tabel 4.5 Permasalah pada Lantai Produksi Assy bead filler
No Proses Assy Bead
Filler Permasalah pada Assy Bead Filler
Perbaikan Penerapan 5S
ya tidak
1 Extruder Filler
Compond Keras di Dalam
Extruder Filler √
2 Colling Filler AC Tidak Dingin √
3 Cutting Filler Cutting Filler Tidak Memotong √
4 Former Filler Former Bead Tidak Berputar √
36
Dari Tabel 4.5 permasalah pada lantai produksi assy bead filler, lalu selanjutnya
kan di lakukan analisa akar masalah pada proses bead filler dengan menggunakan
sebab akibat (fish bone).
4.5 Analisis Sebab Akibat
Berikut penjelasan Analisa Sebab Akibat yang datanya diperoleh dari pengamatan
langsung dan wawancara pada operator produksi dan manager produksi. Pada
proses Bead Filler yang sudah dijelaskan pada Tabel 4.5 yang akan dibahas pada
Analisa Sebab Akibat (fish bone):
1. Analisa Sebab Akibat Compond Keras di dalam Extruder Filler
Mesin Metode
Manusia Material
Temperatur TCU tidak
Normal
Sirkulasi Air Tersumbat
Operator Malas
Tidak Membersihkan
Head Extruder
Penerapan 5S
Tidak ada SOP
Compond Keras di
dalam Extruder
Filler
Gambar 4.13 Diagram Sebab Akibat Compond Keras didalam Extruder
Berikut adalah penjelasan dari keempat faktor fishbone pada Gambar 4.13 :
Dari keempat faktor, hanya ada tiga faktor yang menyebabkan compound keras di
dalam extruder:
1. Mesin :
Temperatur TCU tidak panas karena sirkulasi air tidak lancar pada
extruder filler atau tersumbat.
37
2. Metode :
Tidak ada SOP untuk penerapan 5S
3. Manusia :
Operator yang malas tidak membersihkan head extruder sesudah selesai
bekerja.
Head extruder tidak bisa dibuka karena TCU yang tidak stabil antara temperatur
dan sirkulasi airnya. Operator malas tidak membersihkan head extruder, maka
operator harus menerapkan metode 5S untuk perbaikan pada proses extruder
filler.
2. Analisa Sebab Akibat Menggunakan (Fish Bone) pada Cooling Filler
Mesin Metode
Manusia Material
Temperatur AC panas
Filter Udara AC Kotor
Operator malas
Tidak membersihkan
filter AC
Tidak ada SOP
Penerapan 5S
AC Tidak Dingin
Gambar 4.14 Sebab Akibat AC tidak dingin
Dari keempat faktor, hanya ada tiga faktor yang menyebabkan AC tidak dingin
pada proses Cooling Drum:
1. Mesin :
Temperatur AC yang tidak dingin atau stabil dikarenakan filter udara AC
yang kotor.
38
2. Metode :
Tidak adanya SOP penerapan 5S dan pembersihan untuk filter AC.
3. Manusia :
Operator malas untuk mengecek suhu AC sebelum produksi.
Pada proses Cooling Drum suhu AC yang panas disebabkan karena filter udara AC
yang kotor, tidak ada pembersihan dan operator malas untuk mengecek suhu AC
sebelum produksi. Maka usulan perbaikan metode penerapan 5S pada Cooling
Drum.
3. Analisa Sebab Akibat Menggunakan (Fish Bone) pada Cutting Filler
Mesin Metode
Manusia Material
Cutter tidak Tajam
Bearing Cutter Rusak
Tidak ada SOP
Frame Bracket
Cutter Rusak
Material tidak
standar
Ketebalan
material
tidak sama
Operator malas
Melumasi cutting
filler
Penerapan 5S
Cutting Filler tidak
Memotong
Gambar 4.15 Sebab Akibat Cutting Filler tidak memotong
Dari keempat faktor yang menyebabkan Cutting Filler tidak memotong yaitu dari
Mesin, Metode, Manusia dan Material:
1. Mesin :
Cutter tidak tajam, bearing Cutter rusak dan frame bracket Cutter rusak
yang menyebabkan tidak bisa memotong material filler.
39
2. Metode :
Tidak ada SOP penerapan 5S.
3. Manusia :
Operator malas untuk melumasi pada cutter filler.
4. Material :
Material filler tidak seragam atau tidak standar.
Cutter tidak bisa memotong pada proses bead filler disebabkan oleh cutter yang
tumpul, bearing rusak, frame bracket cutter yang rusak, tidak ada pelumasan pada
bearing dan tidak ada penerapan 5S. Kemudian operator malas untuk melumasi
cutter filler dan material filler tidak standar karena ketebalannya berbeda Maka
metode yang digunakan yaitu penerapan 5S pada proses bead filler sebagai
perbaikan dan pergantian part.
4. Analisa Sebab Akibat Menggunakan (Fish Bone) pada Former Bead
Filler
Penerapan 5S
Mesin Metode
Manusia Material
Bearing Former rusak
Motor Servo Error
Operator Malas
Tidak Mengecek
Material
Tersangkut
Didak ada SOP
Former Tidak
Berputar
Gambar 4.16 Sebab Akibat Former Bead Filler Tidak Berputar
40
Dari keempat faktor hanya ada tiga yang menyebabkan former tidak berputar
yaitu Mesin, Metode dan Manusia. Berikut penjelasannya dibawah ini :
1. Mesin :
Mesin bearing former rusak dan motor servo menjadi error.
2. Metode :
Tidak ada SOP untuk penerapan 5S.
3. Manusia :
Operator tidak informasi secara langsung mengenai kerusakan pada
maitenance dan operator tidak mengecek material filler tersangkut pada
former.
Pada proses former menyatukan pada bead, former tidak bisa berputar
penyebabnya adalah bearing yang rusak karena tidak ada pelumasan pada bearing
dan operator tidak mengecek kebersihan material yang tersangkut pada former.
4.5.1 Rangkuman Dari Diagram Sebab Akibat
Berikut adalah rangkuman dari setiap fish bone dan akar masalah dari setiap
proses yang menyebabkan terjadinya pemborosan waktu (waste waitting), yang
dirangkum dalam Tabel 4.6.
41
Tabel 4.6 Rangkuman Akar Masalah
Faktor Proses Akar Masalah Solusi Realisasi
Solusi
Mesin
Extruder Filler
Temperatur TCU tidak panas
Mengganti Part Baru dan Penerapan 5S
Dapat Diwujudkan
Cooling Filler Temperatu AC yang tidak dingin
Dapat Diwujudkan
Cutting Filler Cutter tidak tajam, bearing Cutter rusak dan frame bracket Cutter rusak
Dapat Diwujudkan
Former Bead Filler
Bearing former rusak dan motor servo menjadi error
Dapat Diwujudkan
Metode
Extruder Filler
Tidak adanya penerapan 5S
Membuat SOP
Penerapan 5S
Dapat Diwujudkan
Cooling Filler Tidak adanya penerapan 5S dan pembersihan untuk filter AC.
Dapat Diwujudkan
Cutting Filler Tidak ada penerapan 5S dan tidak ada pelumasan pada bearing Cutter.
Dapat Diwujudkan
Former Bead Filler
Tidak ada pelumasan pada bearing dan tidak diterapkannya 5S pada bagian former.
Dapat Diwujudkan
Manusia
Extruder Filler
Operator yang malas tidak membersihkan head extruder sesudah selesai bekerja.
Penerapan 5S atau
membiasakan rajin
Dapat Diwujudkan
Cooling Filler Operator yang malas tidak mengecek suhu AC sebelum produksi.
Dapat Diwujudkan
Cutting Filler
Operator yang malas tidak informasi secara langsung mengenai kerusakan pada maitenance
Dapat Diwujudkan
Former Bead Filler
Operator malas tidak informasi secara langsung mengenai kerusakan pada maitenance dan operator tidak mengecek material filler tersangkut pada former.
Dapat Diwujudkan
Material
Extruder Filler - - -
Cooling Filler - - -
Cutting Filler Material filler Tidak standar berbeda-beda ketebalan
Mengukur standar Material
Dapat Diwujudkan
Former Bead Filler - - -
42
Berdasarakan data Tabel 4.6 diatas, dapat ditemukan akar masalah dan solusi dari
setiap masalah-masalah yang ditemukan dalam proses Assy bead filler, Assy bead
filler juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan pada proses Assy bead
filler.
4.6 Perencanaan perbaikan
Pada tahap ini memberikan rekomendasi perancangan perbaikan dalam perbaikan
dan membuat SOP untuk di terapkan 5S pada setiap proses Assy bead filler.
Berdasarkan hasil dari rangkuman akar masalah di Tabel 4.6, melakukan
perbaikan pada proses Assy bead filler memulai dari yang waktu pemborosannya
lebih tinggi yaitu urutanya adalah extruder filler, cooling filler, cutting filler dan
former bead filler.
4.6.1 Aktifitas Penerapan 5S pada Proses Extruder Filler
c
Gambar 4.17 Aktivitas Pengecekan Panel dan Pembersihan Sirkulsi Air
Pada aktivitas pada Gambar 4.17 adalah menerapkan 5S yaitu Seiri (Pemilahan),
Seiton (Penataan), Seiso (pembersihan), Seiketsu (Pemantapan) dan Shitsuke
(Pembiasaan) pada mesin TCU.
43
1. Seiri (Pemilahan)
Pada mesin TCU dilakukan pemilahan komponen-komponen elektrik dan
mekanik (kabel, relay, presure guage dan selang) yang sudah mulai rusak
atau kondisi sudah tidak normal.
2. Seiton (Penataan)
Pada mesin TCU dilakukan penataan selang sirkulasi air yang tidak rapi
dan kabel-kabel elektrik yang bisa mengakibatkan kebakaran.
3. Seiso (Pembersihan)
Dalam proses mesin TCU melakukan pembersihan pada panel TCU dan
sirkulasi air pada extruder filler supaya tidak terjadi lagi tersumbat pada
selang sirkulasi air.
4. Seiketsu (Pemantapan)
Dalam proses mesin TCU maksud dari pemantapan adalah menjaga suhu
TCU selalu dalam suhu normal untuk memanaskan extruder filler.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada proses TCU dilakukan pembiasaan perawatan minimal sebulan sekali
untuk menjaga terjadinya kerusakan yang bisa mengakibatkan pemborosan
waktu yang berdampak pada proses produksi atau pengiriman yang tidak
tepat waktu.
Selanjutnya pada Gambar 4.18 adalah hasil penerapan 5S
Gambar 4.18 Hasil Perbaikan Pembersihan TCU Proses
44
Pada Gambar 4.18 dengan menerapkan 5S mesin terlihat bersih dan tidak ada
lagi sirkulasi yang tersumbat, kemudian pada panel TCU terlihat rapi, suhu yang
diatur 75˚C ±10 hasil sesuai dengan yang diinginkan maka dari suhu yang tercapai
tidak ada lagi masalah pada sirkulasi TCU yang berfungsi untuk memanaskan
screw extruder filler. Selanjutnya pada Gambar 4.19 Kondisi Sebelum dan
Sesudah Pembersihan Sisa Oli yang akan menerapkan 5S.
Gambar 4.19 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembersihan Sisa Oli
Pada Gambar 4.19 dengan menerapkan 5S yaitu:
1. Seiri (Pemilahan)
Pada tahap ini dilakukan pemilahan kabel-kabel yang tidak terpakai karena
sensor sudah diimprove supaya rapi.
2. Seiton (Penataan)
Pada tahap ini dilakukan pengaturan terhadap kabel-kabel yang
berserakan.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada tahap ini membersihkan antara oli dengan sisa potongan karet yang
berjatuhan. Karena bisa menimbulkan FMO (Foreign Material Oil) pada
compond
45
4. Seiketsu (Pemantapan)
Pada tahap ini selalu menjaga area motor extruder filler agar terhindar dari
tetesan oli.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada proses ini membiasakan operator untuk mengecek dan membersihkan
area motor extruder filler sebelum dan sesudah bekerja.
Untuk hasil sebelum dan sesudah dilakukan pembersihan pada area motor
extruder filler bisa dilihat pada Gambar 4.19 jelas terdapat perbedaan sebelum
dan sesudah penerapan 5S pada area tersebut. Selanjutnya dari Gambar 4.19
untuk penerapan 5S bagian head extruder filler yaitu pada Gambar 4.20.
Gambar 4.20 Area Head Extruder
Pada Gambar 4.20 menerapkan 5S yaitu :
1. Seiri (Pemilahan)
Di area head extruder dilakukan pemilahan barang-barang yang tidak
perlu supaya tidak menumpuk pada area head extruder.
46
2. Seiton (Penataan)
Pada area head extruder menata tools dan die yang tidak rapi maka di
lakukan penataan supaya operator produksi pada saat menggunakan tools
dan die mudah mencarinya.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada area head extruder melakukan pembersihan karet atau compond
sebelum dan sesudah produksi supaya pada saat mulai proses produksi
tidak terhambat head extruder mudah untuk di buka.
4. Seiketsu (Pemantapan)
Pada area head extruder melakukan perawatan penggunaan die dan tools
yang digunakan pada head extruder supaya tetap dalam kondisi baik.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada area head extruder melakukan pembiasaan pada semua operator bead
filler dari shift satu sampai dengan shift berikutnya untuk melakukan
pembersihan head extruder sebelum dan sesudah proses produksi.
terlihat di area head extruder filler kondisi head masih tertutup karena operator
lupa membuka head extruder filler yang dapat menimbulakn compond mengeras
pada head dan pada operator berikutnya untuk membuka head extruder filler
membutuhkan waktu yang lama karena kondisi head keras untuk dibuka. untuk
operator sesudah bekerja membuka dan membersihkan head extruder filler agar
compond didalam head bersih, supaya tidak ada pemborosan waktu pada extruder
filler. setelah penggunaan die (cetakan) yang tidak tertata rapi maka diharuskan
operator menata die setelah digunakan diletakkan pada tempat yang sudah
disediakan supaya terlihat rapi dan mudah untuk mencari pada saat pergantian die
sehingga mengurangi pemborosan waktu pada proses extruder filler. Selanjutnya
pada Gambar 4.21 pompa Oli lubrikasi yang bocor diperbaiki dan dibersihkan.
47
Gambar 4.21 Area Gear Extruder Filler
Pada Gambar 4.21 adalah penerapan 5S yaitu:
1. Seiri (Pemilahan)
Pada tahap ini membuang benda (majun dan oil absorber) agar terlihat
lebih rapi.
2. Seiton (Penataan)
Menata selang lubrikasi gear extruder filler yang terlihat tidak rapi.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada tahap ini melakukan pembersihan oli yang bocor dari motor lubrikasi
extruder filler dan area gear box agar terlihat bersih.
4. Seitsuke (Pemantapan)
Pada tahap ini melakukan perbaikan pada motor yang bocor supaya mesin
bisa berjalan dengan normal dan tidak terjadi pemborosan waktu akibat
kerusakan mesin.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada tahap ini operator melakukan pembiasaan 5S pada proses extruder
filler supaya proses berjalan normal.
Dalam Gambar 4.21 dilakukan penerapan 5S. Pada tahap awal perbaikan dimulai
dengan pengecekan motor bagian yang bocor dan memperbaiki kemudian
48
membersihkan area tersebut dari oli sisa kebocoran pada pompa dan membuang
atau menata yang tidak perlu pada area gear extruder filler. Maka hasil dari
dilakukannya penerapan 5S area gear extruder filler terlihat rapi dan bersih.
Selanjutnya perbaikan pada proses Cooling Filler yang suhunya tidak stabil atau
AC tidak dingin, terdapat pada Gambar 4.22.
4.6.2 Aktitas Penerapan 5S pada Proses CoolingFiller
Gambar 4.22 Pembersihan AC Cooling Filler yang Kotor
Pada Gambar 4.22 menerapkan 5S yaitu sebagai berikut:
1. Seiri (Pemilahan)
Pada tahap ini mengganti part-part (filter AC) yang sudah tidak bisa
digunakan.
2. Seiton (Penataan)
Pada tahap ini mengatur posisi filter dan cover yang tidak rapi
pemasangannya sehingga menimbulkan AC tidak normal.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada tahap ini melakukan pembersihan filter udara supaya suhu AC yang
diatur bisa tercapai sesuai standar.
49
4. Seiketsu (Pemantapan)
Pada tahap ini dilakukan pemantauan dan pengecekan suhu AC dan
membersihkan filter AC pada saat mesin tidak produksi.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada tahap ini operator harus mengecek suhu sebelum memulai proses
produksi dan menginformasikan kepada maintenance apabila ada
kerusakan.
Pada Gambar 4.22 aktifitas pembersihan AC Cooling Filler yang kotor untuk
mendapatkan hasil yang baik pada proses Cooling Filler yaitu suhu dingin yang
didapat maka dilakukan penerapan 5S yaitu Seiso (Pembersihan) agar filter AC
bersih dan bisa berdampak baik atau dingin pada AC dan tidak terjadi masalah
pada Cooling Filler.
Selanjutnya pada Gambar 4.23 merupakan hasil dari penerapan 5S yaitu:
Gambar 4.23 Temperatur AC Normal dan Bersih
Pada Gambar 4.23 temperautr AC terlihat normal yaitu 0,8˚C dengan pengaturan
temperatur 0,6˚C ±3 dengan temperatur yang sudah normal maka proses Cooling
Filler bisa berjalan dengan lancar dan material filler pada proses pendinginannya
sempurna yang tidak mengakibatkan terhambatnya proses berikutnya. Dari
penerapan 5S yaitu Seiso (Pembersihan) Cooling Filler menjadi normal.
50
Berikutnya pada Gambar 4.24 adalah proses lanjutan dari Cooling Filler yang
bermasalah pada pemotongan filler.
4.6.3 Aktitas Penerapan 5S pada Proses Cutting Filler
Gambar 4.24 Aktivitas Penggantian Part yang Rusak
Pada Gambar 4.24 Aktivitas Penggantian Part yang Rusak di proses Cutting
Filler sering terjadi permasalahan pada pemotongan yang tidak sempurna yang
harus dilakukan penggantian sparepart. Tindakan tersebut menerapkan 5S yaitu:
1. Seiri (Pemilahan)
Pada proses ini dilakukan pemilhan part yang rusak (cutter, bearing dan
bracket) untuk kemudian dilakukan penggantian.
2. Seiton (Penataan)
Pada proses ini mengatur posisi tools untuk setting cutter supaya operator
mudah mengambil dan mencari pada saat dibutuhkan.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada proses ini dilakukan pembersihan pada area cutting filler supaya
terlihat bersih dan material tidak terkena kotoran.
51
4. Seiketsu (Pemantapan)
Pada proses ini melakukan pemberian lubrikasi pada bearing cutter supaya
tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan pemborosan waktu.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada proses ini operator membiasakan melakukan 5S di area cutting filler
supaya material tidak tercampur dengan kotoran(oil atau greas).
Setelah dilakukan aktifitas pembongkaran part cutter ditemukan bearing cutter
yang rusak maka dilakukan penggantian bearing. Untuk kondisi bearing yang
rusak dan bearing yang bagus bisa dilihat pada Gambar 4.25.
Gambar 4.25 Kondisi Bearing Cutter Filler A.Kondisi Rusak dan B.Kondisi Bagus
Pada Gambar 4.25 adalah gambar bearing dengan kondisi yang rusak dan kotor
yang mengakibatkan cutter filler tidak memotong material filler, hal tersebut
memberikan efek pemborosan waktu tertinggi kedua dalam proses assy bead filler
lalu dilakukan penggantian bearing yang baru atau dalam kondisi bagus. Bearing
tersebut bisa dilihat pada Gambar 4.25 pada bagian B. Setelah dilakukan
pemilihan bearing yang bagus maka bearing yang bagus tersebut diberikan
pelumasan yaitu memberikan greas pada bearing cutter filler, hal tersebut bisa
dilihat pada Gambar 4.26.
A B
52
Gambar 4.26 Aktivitas Pelumasan pada Bearing dan Cutter Filler
Dalam Gambar 4.26 Aktivitas Pelumasan pada Bearing dan Cutter Filler yang
dilakukan pemberian greas pada bearing cutter sebelum diberikan greas
dibersihkan terlebih dahulu supaya bearing bersih tidak tercampur dengan
kotoran. Hal ini merupakan penerapan dari 5S yaitu Seiso (Pembersihan) dan
Shitsuke (Pembiasaan) pemeliharaan cutter selanjutnya memberikan pelumasan
pada bearing agar bearing tidak kering dan kotor. Selanjutya setelah bearing
dilumasi dengan greas kemudian dilakukan pemasangan kembali menyusun
cutting filler dan bearing dengan benar.
Apabila proses cutting berjalan dengan lancar maka diproses ini tidak ada
pemborosan waktu yang berlebihan karena part dan bagian cutter sudah baik dan
berfungsi dengan normal. Material fillerpun potongannya sudah tidak NG lagi.
Proses berikutnya dalah proses Former Bead Filler merupakan proses
menyatukan material filler dengan material bead.
53
4.6.4 Aktitas Penerapan 5S pada Proses Former Bead Filler
Gambar 4.27 Kondisi Former Bead Filler Sebelum Pembersihan dan Pelumasan
Pada Gambar 4.27 dilakukan penerapan 5S yaitu sebagai berikut:
1. Seiri (Pemilahan)
Pada tahap ini dilakukan pemilahan part-part roll former yang tidak
normal untuk dilakukan perbaikan.
2. Seiton (Penataan)
Pada tahap ini dilakukan penataan pada roll former yang pada Gambar
4.29 yang berantakan supaya operator mudah mencari pada saat akan
digunakan.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada proses ini dilakukan pembersihan greas yang berlebih yang
mengakibatkan greas terkihat tidak berceceran pada bearing former.
4. Seiketsu (Pemantapan)
Pada proses ini dilakukan perawatan former supaya bearing pada setiap
former dalam kondisi baik dan former bisa berfungsi dengan normal.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada proses ini dilakukan penerapan 5S baik oleh operator produksi dan
maintenance.
54
Pada Gambar 4.27 adalah kondisi Former Bead Filler yang tidak terawat dari
segi lubrikasi bearing, hal tersebut mengakibatkan bearing tidak normal dan tidak
bisa berfungsi dengan baik, maka harus dilakukan penerpan 5S. Penerapan 5S
yaitu membersihkan linear bearing yang kotor kemudian diberikan greas yang
baru agar bearing tetap dalam kondisi baik atau berfungsi dengan normal dan
tidak ada pemborosan waktu yagng berlebih pada proses former bead filler. Hasil
dari proses tersebut bisa dilihat dari Gambar 4.28.
Gambar 4.28 Kondisi Former Bead Filler yang bersih
Pada Gambar 4.28 terlihat kondisi former bead filler bersih dan rapi, karena dari
kondisi sebelumnya telah dilakukan penerapan 5S pada linear bearing yang kotor.
Setelah dilakukan pembersihan maka selanjutnya dilakukan perawatan apabila
mesin sedang dalam kondisi stop line. Berikutnya adalah melakukan seiton
(Penataan) pada tool former bead filler supaya operator mudah mencari roll
former pada saat operator mengganti spec. Berikut adalah kondisi tool sebelum
dan sesudah dilakukan seiton (Penataan) pada tempatnya yang dapat dilihat pada
Gambar 4.29.
55
Gambar 4.29 Merapikan Tool Roll Former Pada Tempatnya (Bagian A Sebelum dan
bagian B Sesudah)
Pada Gambar 4.29 kondisi tool yang berserakan dan tercampur dengan sampah,
setelah di terapkan 5S tempat tool former lebih bersih, rapi dan tidak berserakan.
Hal ini memudahkan operator untuk penggantian roll former. Selanjutnya
merapikan main panel pada mesin bead filler yang terdapat pada Gambar 4.30.
Gambar 4.30 Main Panel Bead Filler Sebelum atau Sesudah pemebersihan dan
perapihan Pada Panel
Pada Gambar 4.30 main panel power bead filler terlihat tidak rapi dan tidak
bersih maka dilakukan penerapan 5S yaitu:
A B
56
1. Seiri (Pemilahan)
Pada proses ini dilakukan pada main panel bead filler pada komponen
elektrik yang rusak diganti dengan yang baru.
2. Seiton (Penataan)
Pada proses ini dilakukan menata panel yang berantakan supaya tidak
terjadi kebakaran dan kerusakan.
3. Seiso (Pembersihan)
Pada proses ini dilakukan pembersihan panel oleh maintenance supaya
pada saat perbaikan bisa aman atau tidak terjadi kecelakaan kerja.
4. Seiketsu (Pemantapan)
Pada proses ini dilakukan merawat dan menjaga kondisi panel dari suhu
yang panas.
5. Shitsuke (Pembiasaan)
Pada proses ini dilakukan pengecekan oleh maintenace secara teratur
supaya kondisi main panel bead filler terkontrol dengan baik.
Dengan dilakukan 5S tersebut maka main panel bead filler terlihat bersih, rapi
dan tidak berserakan, apabila main panel berserakan dapat mengakibatkan
kebakaran atau kerusakan pada mesin.
Dari setiap proses pada assy bead filler yang proses-prosesnya dilakukan
perbaikan menggunakan 5S yaitu Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso
(Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan) dan Shitsuke (Pembiasaan), menghasilkan
perubahan dalam segi bentuk, kondisi dan kemudahan untuk operator melakukan
aktifitas produksi tanpa adanya pemborosan waktu yang tinggi. Perencanaan
produksi sesuai dengan target atau tercapai, kemudian tidak ada keterlambatan
pengiriman material bead filler pada proses berikutnya yaitu proses building
(perakitan).
57
4.7 Evaluasi Hasil Penghematan Waktu dengan 5S
Dari hasil pengamatan aktifitas mesin bead filler proses yang pemborosan
waktunya tinggi, maka harus dilakukan pengamatan lebih lanjut. Melihat adanya
kondisi-kondisi setiap proses pada assy bead filler yaitu extruder filler, cooling
filler, cutting filler dan former bead filler. Kondisi sebelum adanya penerapan 5S
mesin terlihat tidak efisien dan efektif, namun setelah dilakukan penerapan 5S
yaitu dengan Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu
(Pemantapan) dan Shitsuke (Pembiasaan) terjadi penurunan waktu pemborosan
pada setiap proses-proses di assy bead filler terlihat jelas, hal tersebut dapat
dilihat dari tabel penurunan waktu.
Tabel 4.7 Data Waktu Sebelum dan Sesudah Penerapan 5S
Pada Tabel 4.7 Data waktu pada mesin assy bead filler sebelum dan sesudah
penerapan 5S menggunakan Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso
(Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan) dan Shitsuke (Pembiasaan). Dari proses
Extruder Filler, Cooling Filler, Cutting Filler dan Former Bed Filler sudah
mengalami perbaikan dengan ditandainya penurunan atau percepatan waktu.
Berkaitan dengan penurunan atau percepatan waktu pada Tabel 4.7 berikut
penjelasannya:
1. Extruder Filler waktu aktual sebelum penerapan 5S 15.30 menit setelah
dilakukan perbaikan menjadi 6.10 menit dengan waktu selisih dari waktu
No Proses Assy
Bead Filler
Waktu
Standar
(menit)
Waktu
Aktual
Sebelum
Penerapan
5S
Waktu
Aktual
Sesudah
Penerapan
5S
Waktu Selisih
Sebelum
Penerapan
5S
Sesudah Penerapan 5S
(menit) (menit) (menit) (menit)
1 Extruder
Filler 6.20 15.30 6.10 9.10
Lebih cepat dari
sebelumnya 0.10
2 Cooling Filler 5.50 5.50 5.40 0.00 Lebih cepat dari
sebelumnya 0.10
3 Cutting Filler 3.10 7.80 2.90 4.70 Lebih cepat dari
sebelumnya 0.20
4 Former Bead
Filler 1.40 1.50 1.40 0.10
Lebih cepat dari
sebelumnya 0.00
Total Waktu Proses 16.20 30.10 15.80 13.90 Lebih cepat dari
sebelumnya 0.40
58
standar sebelum penerapan 5S 9.10 menit dan sesudah penerapan 5S
mengalami penurunan sebesar 0.10 menit menit atau menjadi lebih cepat
dari waktu standar.
2. Cooling Filler waktu aktual sebelum penerapan 5S 5.50 menit setelah
dilakukan perbaikan menjadi 5.40 menit dengan waktu selisih dari waktu
standar sebelum penerapan 5S 0.00 menit dan sesudah penerapan 5S
mengalami penurunan sebesar 0.10 menit atau menjadi lebih cepat dari
waktu standar.
3. Cutting Filler waktu aktual sebelum penerapan 5S 1.50 menit setelah
dilakukan perbaikan menjadi 1.40 menit dengan waktu selisih dari waktu
standar sebelum penerapan 5S 0.10 menit dan sesudah penerapan 5S
mengalami penurunan sebesar 0.00 menit atau menjadi lebih cepat dari
waktu standar.
4. Former Bead Filler waktu aktual sebelum penerapan 5S 1.50 menit
setelah dilakukan perbaikan menjadi 1.40 menit dengan waktu selisih dari
waktu standar sebelum penerapan 5S 0.10 menit dan sesudah penerapan
mengalami penurunan sebesar 5S 0.00 menit atau menjadi lebih cepat dari
waktu standar.
Dari masing-masing penurunan waktu atau percepatan pada mesin assy bead
filler tersebut total waktu aktual proses sebelum penerapan 5S yaitu 30.10 menit,
setalah dilakukan perbaikan dengan penerapan 5S menjadi 15.80 menit. Sehingga
mesin assy bead filler menjadi efektif dan efisien yang sudah tidak mengalami
keterlambatan pengiriman material bead filler pada proses berikutnya yaitu
proses building (perakitan).
Berikut Standar Operasional Pekerjaan atau SOP untuk proses extruder filler
yang digunakan operator sebagai pedoman untuk melakukan proses produksi dan
berguna untuk mengurangi waste adalah sebagai berikut :
59
Tabel 4.8 Standar Operasional Pekerjaan Untuk Proses Extruder
Pada Tabel 4.8 bahwa langkah-langkah untuk melakukan pembiasaan pada
operator sebelum dan sesudah melakukan aktifitas produksi, operator harus
mengikuti Standar Operasional Pekerjaan atau SOP yang sudah dibuat agar pada
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Proses extruder telah selesai.
Operator produksi harus melakukan 5S
pada sisa compond supaya pada saat
memulai produksi selanjutnya tidak terjadi
keterlambatan waktu.
Memasukkan compond sesuai dengan
spec produksi atau yang ada di barcode.
Setelah proses produksi selesai cek hasil
extruder , jika hasilnya OK dilanjutkan
ke proses berikutnya, jika NG segera
informasikan ke atasan.
Setelah proses produksi selesai operator
produksi juga melakukan 5S pada mesin
extruder supaya tidak terjadi pengerasan
compond pada head extruder.
STANDAR OPERASIONAL PEKERJAAN PROSES EXTRUDER
PT. ABC
Memulai proses Extruder.
Memasang Die sesuai dengan spec -
produksi.
Menutup Lock Die supaya hasil -
extruder bagus dan berjalan normal.
Mengecek temperatur TCU sudah -
sesuai dengan standar atau belum, jika
sudah sesuai standar dilanjutkan ke
proses berikutnya, jika tidak sesuai
standar segera informasikan ke atasan.
Mulai
Pemasangan Die
Menutup Lock
CekTemperatur
TCU Lapor ke atasan
Memasukkan Compond
(Proses Produksi)
Cek Hasil Extruder
Lapor ke atasan
Membuka Die
Melakukan 5S pada Extruder
Selesai
NO
YES
60
proses bead filler tidak terjadi pemborosan waktu (waste waiting). Karena hal
tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada head extruder filler yaitu compond
yang mengeras pada extruder filler. Kemudian dengan dibuatnya SOP operator
bisia lebih mudah mengetahui cara untuk mencegah terjadinya masalah akibat
compond yang mengeras pada extruder filler dan tidak berdampak pada waktu
produksi dan pengiriman material bead filler pada proses berikutnya.
61
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Pada analisis penelitian dan evaluasi hasil yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
· Setelah dilakukan perhitungan pemborosan waktu pada proses bead filler
pemborosan yang paling tinggi yaitu pada Extruder Filler waktu aktual
sebelum penerapan 5S 15.30 menit setelah dilakukan perbaikan menjadi
6.10 menit dengan waktu selisih dari waktu standar sebelum penerapan 5S
9.10 menit dan sesudah penerapan 5S 0.10 menit atau menjadi lebih cepat
dari waktu standar.
· Setelah dilakukan perbaikan menggunakan penerapan 5S Seiri
(Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu
(Pemantapan) dan Shitsuke (Pembiasaan) dan dibuat SOP untuk 5S pada
extruder filler untuk mengurangi pemborosan waktu tertinggi dan proses
assy bead filler berikutnya menjadi lebih efektif, efisien dan tidak adanya
pemborosan waktu.
· Dari masing-masing penurunan waktu atau percepatan pada mesin assy
bead filler tersebut total waktu aktual proses sebelum penerapan 5S yaitu
30.10 menit, setalah dilakukan perbaikan dengan penerapan 5S menjadi
15.80 menit. Sehingga mesin assy bead filler menjadi efektif dan efisien
yang sudah tidak mengalami keterlambatan pengiriman material bead
filler pada proses berikutnya yaitu proses building (perakitan).
5.2 Saran
Pada analisis penelitian dan evaluasi terdapat sedikit saran untuk PT. ABC
sebagai berikut:
· Untuk operator produksi harap menerapkan 5S dan melihat SOP terutama
pada extruder filler untuk dilakukan pembersihan sebelum dan sesudah
produksi.
62
· Memberikan informasi kerusakan atau suatu mesin yang tidak normal
pada departemen maintenance supaya terjalin komunikasi yang baik.
63
DAFTAR PUSTAKA
Asefeso, A. (2011). 5s Lean Manufacturing: (Key to Improving Net Profit). Swindon: AA Global Sourcing Ltd.
Feld, M William. (2000). Lean Manufacturing. New York: CRC Press Reference.
Gaspersz, Vincent. (2007). Lean Six Sigma For Manufakturing and Service
Industries. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Hirano, Hiroyuki. (1996). Penerapan 5S di Tempat Kerja: Pendekatan Langkah-
langkah Praktis(terjemahan). Jakarta: PQM Consultants.
Kalpakjian, S. (1984). Manufacturing Engineering and Technology, Fourth
Edition.
Osada, T. “Sikap Kerja 5S: Seiri Pemilahan, Seiton Penataan, Seiso
Pembersihan,Seiketsu Pemantapan, Shitsuke Pembiasaan”. Penerjemah: Dra.
Mariani Gandamihardja. Jakarta. Penerbit PPM. 2004
\
64
LAMPIRAN
1. Perbandingan Waktu Assembling Bead Filler
Wak
tuW
aktu
Selis
ih
stan
dar (
Men
it)A
ktua
l (M
enit)
(Men
it)
1Be
ad w
inde
r 14
.40
14.1
00.
30Ti
dak
Ada
pem
boro
san
2Be
ad fi
ller
16.2
030
.10
13.9
0A
da P
embo
rosa
n
Perb
andi
ngan
Wak
tu A
ssem
blin
g Be
ad F
iller
No
pros
es
kete
rang
an
65
2.Waktu Aktual Sebelum dan Sesudah Perbaikan dengan 5S
Sebe
lum
Pen
erap
an 5
SSe
suda
h P
ener
apan
5S
(men
it)(m
enit)
(men
it)(m
enit)
1E
xtru
der
Fill
er
6.20
15.3
06.
109.
10L
ebih
cep
at d
ari s
ebel
umny
a 0.
10
2C
oolin
g F
iller
5.
505.
505.
400.
00L
ebih
cep
at d
ari s
ebel
umny
a 0.
10
3C
uttin
g F
iller
3.
107.
802.
904.
70L
ebih
cep
at d
ari s
ebel
umny
a 0.
20
4F
orm
er B
ead
Fill
er
1.40
1.50
1.40
0.10
Leb
ih c
epat
dar
i seb
elum
nya
0.00
16.2
030
.10
15.8
013
.90
Leb
ih c
epat
dar
i seb
elum
nya
0.40
Wak
tu S
elis
ihW
aktu
Sta
ndar
(men
it)P
rose
s A
ssy
Bea
d F
iller
No
Wak
tu A
ktua
l
Sesu
dah
Pen
erap
an 5
S
Wak
tu A
ktua
l
Sebe
lum
Pen
erap
an 5
S
Tot
al W
aktu
Pro
ses
66
3. Preventive Maintenance Check Sheet
67
4. Preventive Maintenance Check Sheet
63