Tugas Akhirrepository.unugha.ac.id/479/1/Line Balancing Aggregate... · 2019. 7. 17. · petunjuk,...
Transcript of Tugas Akhirrepository.unugha.ac.id/479/1/Line Balancing Aggregate... · 2019. 7. 17. · petunjuk,...
Tugas Akhir
Line Balancing Aggregate Line di PT. Mercedes-Benz Indonesia
Divisi Assembly Commercial Vehicle Department tipe OH-1526
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Studi Strata Satu
(S1) Gelar Sarjana Teknik Industri
Disusun Oleh :
Nama : Bagaskara Dwitya
NIM : 41613010038
Program Studi : Teknik Industri
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Bagaskara Dwitya
NIM : 41613010038
Program Studi : Teknik Industri
Fakulta : Teknik
Judul : Line Balancing Aggregate Line di PT. Mercedes-Benz
Indonesia Divisi Assembly Commercial Vehicle
Department tipe OH-1526.
Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Laporan Kerja Praktek/Tugas
Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar
keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini
merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya
bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi
berdasarkan aturan di Universitas Mercu Buana.
Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.
Penulis,
Bagaskara Dwitya
iii
iv
ABSTRAK
Line Balancing Aggregate Line di PT. Mercedes-Benz Indonesia
Divisi Assembly Commercial Vehicle Department tipe OH-1526
Pembagian bobot kerja harus merata terhadap setiap stasiun kerja sehingga
akan meningkatkan efisiensi lintasan, serta upaya peningkatan kapasitas produksi
harus dilakukan jika memang waktu memungkinkan atau masih banyaknya
jumlah idle time. Untuk mengetahui efisiensi lintasan yang optimal dalam rangka
improvement ke depan maka dilakukannya analisa keseimbangan lintasan yang
dapat dilakukan dengan metode analisa line balancing heuristic, yang meliputi
metode Ranked Positional Weight (RPW), Largest Candidate Rule (LCR), dan
Region Approach (RA). Hasil membuktikan bahwa metode Largest Candidate
Rule pada kasus ini berdasarkan percobaan yang telah dilakukan memiliki
efisiensi lintasan paling baik yaitu 96,03%, balance delay sebesar 3,97%, dan idle
time sebesar 21,90 menit. Perbaikan tata letak stasiun kerja pada Aggregate line
Station Department sebaiknya dilakukan agar mempersingkat jarak material
handling, terutama bagi seluruh engine stations dengan Gear Box station.
Kata kunci : Efisiensi, improvement, Metode RPW, LCR, RA, idle time.
v
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
petunjuk, kekuatan, kecerdasan, semangat yang tinggi dan rahmat-Nya, sehingga
Tugas Akhir ini dapat terlaksanakan dengan baik. Tugas Akhir ini merupakan
salah satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Teknik Industri, Fakultas
Teknik, Universitas Mercu Buana.
Selama pelaksanaan kerja praktek dan penyelesaian Tugas Akhir ini,
penulis mendapat bantuan, dukungan dan pengorbanan dari berbagai pihak.
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya
kepada :
1. Allah SWT sebagai zat yang paling berkuasa atas berlangsungnya
kehidupan di alam semesta ini, memberikan izin hambanya untuk
menyelesaikan tugas Kerja Praktek
2. Orang tua yang mendukung saya baik secara moril maupun finansial,
terima kasih banyak motivasi dan semangatnya,
3. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Industri Universitas Mercu Buana
4. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku pembimbing yang mendukung
memberi bantuan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Nasri selaku Aggregate Line Commercial Vehicle Manager PT.
Mercedes-Benz Indonesia yang telah mengizinkan penulis untuk
melakukan penelitian
vi
6. Bapak Yunizar selaku Assembly Commercial Vehicle Manager PT.
Mercedes-Benz Indonesia yang telah mengizinkan penulis untuk
melakukan penelitian
7. Seluruh Staff dan Operator yang telah memberikan informasi terkait proses
kerja dan berbagai data yang diperlukan penulis
8. Kepada rekan-rekan Teknik Industri Universitas Mercubuana angkatan
2013 yang telah memberikan dukungan moril
9. Dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis yang tidak
dapat disebutkan satu persatu
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat dikembangkan lebih
jauh lagi, maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak untuk
memberikan kritik dan saran terhadap Tugas Akhir ini agar lebih baik untuk
kedepannya nanti.
Jakarta, 7 Juni 2017
Bagaskara Dwitya
vii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ....................................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii
LEMBAR KETERANGAN PERUSAHAAN .................................................... iv
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL................................................................................................. xi
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1. 1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1. 2 Rumusan Masalah .................................................................................... 4
1. 3 Batasan Masalah ....................................................................................... 4
1. 4 Batasan Masalah ....................................................................................... 4
1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 7
2.1 Pengukuran Kerja ..................................................................................... 7
2.1.1 Pengukuran Waktu Kerja Dengan Jam Henti (Stopwatch time
study)............................................................................................... 9
2.1.2 Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, Dan Waktu Baku ..... 10
2.1.3 Faktor Penyesuaian (Performance Rating) ................................... 11
2.1.4 Kelonggaran (Allowance) ............................................................. 21
2.2 Pengertian Line Balancing ..................................................................... 25
2.3 Metode Pemecahan Line Balancing ...................................................... 25
2.3.1 Langkah Pemecahan Line Balancing ............................................ 26
2.4 Bagian-bagian Line Balancing ............................................................... 27
viii
2.5 Metode Keseimbangan Lini Produksi .................................................... 30
2.5.1 Metode Helgeson Birnie atau Ranked Positional Weight ............. 31
2.5.2 Metode Region Approach ............................................................. 33
2.5.3 Metode Largest Candidate Rule (LCR) ........................................ 35
2.6 Penelitian Pendahuluan .......................................................................... 36
2.7 Kerangka Pemikiran ............................................................................... 39
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 41
3.1 Jenis Data dan Informasi ........................................................................ 41
3.2 Metode Pengambilan Data ..................................................................... 42
3.3 Instrumen Penelitian ............................................................................... 43
3.4 Metode Pengambilan dan Analisis Data................................................. 43
3.4.1 Metode Helgeson Birnie atau Ranked Positional Weight ............. 44
3.4.2 Metode Region Approach ............................................................. 45
3.4.3 Metode Largest Candidate Rule (LCR) ........................................ 46
3.5 Diagram Alur Penelitian ......................................................................... 48
BAB IV METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ........... 49
4.1 Pengumpulan Dan Pengolahan Data ....................................................... 49
4.1.1 Pengumpulan Data Waktu Operasi Pada Engine Stations, Gear
Box, dan Engine To Gear Box Station .......................................... 49
4.1.2 Pengumpulan Data Waktu Operasi Front Axle Station dan Rear
Axle Station ................................................................................... 55
4.2 Menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku (Waktu
Standar) ................................................................................................... 58
4.2.1 Menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku (Waktu
Standar) pada Engine Stations, Gear Box, dan Engine To Gear Box
Station ........................................................................................... 61
4.2.2 Menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku (Waktu
Standar) pada Operasi Front Axle Station ..................................... 68
4.2.3 Menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku (Waktu
Standar) pada Operasi Rear Axle Station ..................................... 72
4.3 Perbandingan antara Takt Time dengan Waktu Baku (Standard Time) pada
setiap work station ....................................................................................... 76
ix
4.4 Analisa Keseimbangan Lintasan .................................................................. 81
4.4.1 Analisa Keseimbangan Lintasan dengan metode Ranked
Positional Weight (RPW) ....................................................... 83
4.4.2 Analisa Keseimbangan Lintasan dengan metode Largest
Candidate Rule (LCR) ............................................................ 96
4.4.3 Analisa Keseimbangan Lintasan dengan metode Kilbridge
Wester (Region Approach) ................................................... 111
BAB V ANALISA DAN HASIL PEMBAHASAN .......................................... 125
5.1 Hasil dan Analisis dari ketiga metode ................................................... 125
5.2 Analisa Tata Letak Stasiun Kerja .......................................................... 128
5.2.1 Tata Letak Stasiun Kerja Kondisi Awal Aggregate Line
Stations ................................................................................. 128
5.2.2 Usulan Perbaikan Tata Letak Stasiun Kerja Kondisi Awal
Aggregate Line Stations ........................................................ 130
5.3 Perhitungan Jumlah Operator ................................................................ 135
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 136
6.1 Kesimpulan ................................................................................................ 136
6.2 Saran .......................................................................................................... 137
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 138
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Nilai Faktor Penyesuaian berdasarkan metode Shumard ....................... 13
Tabel 2.2 Nilai Faktor Penyesuaian dengan metode Westinghouse ...................... 14
Tabel 2.3 Besarnya nilai kelonggaran berdasarkan beberapa factor ...................... 24
Tabel 2.4 Penelitian Pendahuluan .......................................................................... 36
Tabel 3.1 Jenis Data dan Informasi ........................................................................ 41
Tabel 4.1 Waktu operasi seluruh elemen kerja pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station ..................................................... 50
Tabel 4.2 Waktu operasi seluruh elemen kerja pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .................................... 51
Tabel 4.3 Waktu operasi seluruh elemen kerja pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .................................... 52
Tabel 4.4 Waktu operasi seluruh elemen kerja pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .................................... 53
Tabel 4.5 Waktu operasi seluruh elemen kerja pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .................................... 54
Tabel 4.6 Waktu Operasi setiap proses pada Front Axle Station ........................... 56
Tabel 4.7 Waktu Operasi setiap proses pad Reart Axle Station ............................. 57
Tabel 4.8 Perhitungan Faktor Penyesuaian ............................................................ 59
Tabel 4.9 Tabel Perhitungan allowance ................................................................. 60
Tabel 4.10 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku Engine
Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box Station ..................... 62
Tabel 4.11 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku Engine
Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .... 63
Tabel 4.12 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku Engine
Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .... 64
Tabel 4.13 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku Engine
Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .... 65
Tabel 4.14 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku Engine
Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan) .... 66
Tabel 4.15 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku (Waktu
Baku) Front Axle Station .............................................................................. 69
Tabel 4.16 Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu Baku (Waktu
Baku) Rear Axle Station ............................................................................... 73
Tabel 4.17 Pembobotan waktu kerja metode Ranked Positional Weight .............. 84
xi
Tabel 4.18 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan1) ................................................................................................. 86
Tabel 4.19 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan1) (lanjutan) ................................................................................. 87
Tabel 4.20 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan1) (lanjutan) ................................................................................. 88
Tabel 4.21 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan1) (lanjutan) ................................................................................. 89
Tabel 4.22 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan2) (lanjutan) ................................................................................. 92
Tabel 4.23 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan2) (lanjutan) ................................................................................. 93
Tabel 4.24 Pengelompokkan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(percobaan2) (lanjutan) ................................................................................. 94
Tabel 4.25 Precedence Constratint ......................................................................... 97
Tabel 4.26 Precedence Constratint (lanjutan) ........................................................ 98
Tabel 4.27 Precedence Constratint (lanjutan) ........................................................ 99
Tabel 4.28 Pengurutan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR) .... 100
Tabel 4.29 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan1) ............................................................................................... 102
Tabel 4.30 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan1) (lanjutan) ............................................................................... 103
Tabel 4.31 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan1) (lanjutan) ............................................................................... 104
Tabel 4.32 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan2) .............................................................................................. 106
Tabel 4.33 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan2) (lanjutan) ............................................................................... 107
Tabel 4.34 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan2) (lanjutan) ............................................................................... 108
Tabel 4.35 Pengelompokkan elemen kerja metode Largest Candidate Rule (LCR)
(percobaan2) (lanjutan) ............................................................................... 109
Tabel 4.36 Pembagian region (wilayah) bagi setiap work element ..................... 114
Tabel 4.37 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 1) .............................................................................................. 115
Tabel 4.38 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 1) (lanjutan) .............................................................................. 116
xii
Tabel 4.39 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 1) (lanjutan) .............................................................................. 117
Tabel 4.40 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 1) (lanjutan) .............................................................................. 118
Tabel 4.41 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 2) .............................................................................................. 120
Tabel 4.42 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 2) (lanjutan) .............................................................................. 121
Tabel 4.43 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 2) (lanjutan) .............................................................................. 122
Tabel 4.44 Pengelompokkan elemen kerja metode Region Approach
(percobaan 2) (lanjutan) .............................................................................. 123
Tabel 5.1 Hasil Perbandingan dari ketiga metode ............................................... 125
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Analisa Line Balancing Region Approach ......................................... 34
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ........................................................................... 39
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian..................................................................... 48
Gambar 4.1 Peta Proses Operasi pada Front Axle station ..................................... 71
Gambar 4.2 Peta Proses Operasi pada Rear Axle station ....................................... 75
Gambar 4.3 Precedence Diagram ........................................................................... 82
Gambar 4.4 Precedence Diagram metode Region Approach ............................... 112
xiv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.1 Perbandingan Waktu Baku (Standard Time) dengan Takt Time 2.5
Unit/Hari.............................................................................................. 77
Grafik 4.2 Perbandingan Waktu Baku (Standard Time) dengan Takt Time 2.5
Unit/Hari dan 3 Unit/Hari ................................................................... 80
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terdapat banyak perusahaan dari berbagai negara yang bergerak di bidang
otomotif kendaraan komersil yang memasarkan produknya di Indonesia dalam
memenuhi kebutuhan industri kendaraan komersil di Indonesia. Salah satu
perusahaan yang memasarkan produknya adalah PT. Mercedes Benz Indonesia yang
berasal dari Jerman dan berdiri sejak tahun 1970. Di Indonesia, perusahaan ini
melakukan perakitan mobil dan bis dengan komponen yang digunakan diimpor dari
Brazil dan Jerman.
Pada PT Mercedes Benz Indonesia, terdapat beberapa departemen, yaitu
departemen untuk passenger car dan commercial car. Departemen yang bertanggung
jawab dalam perakitan Commercial Vehicle adalah Departemen ECV yang terdiri
dari 3 bagian, yaitu Assembly Chassis Line, dan Aggregate Line atau PowerTrain
Department. Assembly Chassis Line (Main assy) merupakan lini perakitan yang
2
memiliki kegiatan assembly trim in dan out untuk menghasilkan setiap unitnya.
Aggregate Line merupakan lini perakitan yang memiliki kegiatan assembly engine,
3
assembly Gear Box, assembly Engine To Gear Box, assembly Front Axle, dan
Assembly Rear Axle. Saat ini Assembly Commercial Vehicle memproduksi 2.5 unit
dalam sehari, karena setiap unit-nya membutuhkan waktu yang lama. Nilai efisiensi
lintasan awal pada stasiun kerja Engine stations, Gear Box Station, dan Engine To
Gear Box station hanya 77,37%, dan Balance Delay sebesar 22,63%, serta idle time
sebesar 154,78 menit yang cukup besar.
Produksi Commercial Vehicle memerlukan waktu siklus yang cukup besar,
maka dari itu, pengambilan waktu siklus diharapkan dapat diketahui permasalahan
cycle time pada setiap Aggregate Line Station. Karena, kelancaran produksi
merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar perusahaan
dapat memenuhi target produksi dengan tetap memberikan kualitas terbaik bagi
customer-nya, dan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kelancaran
produksi tersebut adalah keseimbangan lintas produksi. Keseimbangan lintasan
produksi memiliki pengaruh yang besar terhadap kelancaran produksi karena
berpotensi untuk menimbulkan delay bagi waktu produksi jika mengalami
ketidakseimbangan atau dapat menimbulkan bottleneck. Dalam rangka memenuhi
tingkat permintaan yang tinggi terhitung sejak Agustus 2016, maka jadwal lembur
menjadi lebih padat untuk mencapai target produksi.
Dalam upaya memaksimalkan tingkat produksi yang ada, maka perlu
dilakukannya upaya penyeimbangkan lini produksi maka tujuan utama yang ingin
dicapai adalah mendapatkan tingkat efisiensi yang tinggi bagi setiap stasiun kerja dan
berusaha memenuhi produksi yang telah ditetapkan, sehingga diupayakan untuk
4
menyeimbangkan perbedaan waktu kerja antar stasiun dan memperkecil waktu
tunggu tiap stasiun kerja.
Konsep keseimbangan lini produksi sangat baik diterapkan untuk perusahaan
dengan tipe produksi massal. Pada produksi massal, penyeimbangan waktu siklus
produksi akan meningkatkan efisiensi lintasan. Lini produksi yang seimbang, berarti
tidak ada operasi-operasi yang menganggur (idle time). Berdasarkan penelitian
pendahulu diketahui bahwa waktu siklus tidak seimbang dan output dapat
ditingkatkan dari 2.5 unit/hari menjadi 3 unit/hari. Maka, dengan itu Saya akan
melakukan analisa keseimbangan lintasan dengan metode heuristic, antara lain
metode Region Approach, Largest Candidate Rules, serta Ranked Point Weight dari
ketiga metode tersebut, hasil terbaik akan dijadikan sebagai usulan improvement bagi
perusahaan kedepannya.
Metode Region Approach dilakukan dengan membagi precedence diagram
dalam beberapa wilayah secara vertical dan tidak boleh terdapat dua precedence
berurutan secara horizontal. Metode ini dilakukan dengan mengelompokkan tugas-
tugas ke dalam kelompok task yang mempunyai keterhubungan yang sama. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian (Khamwiset dan Probampong, 2013) yang dapat
meningkatkan efisiensi lintasan menjadi 89.52% dan menghasilkan 200 unit dalam
sejam. Selanjutnya metode Ranked Positional Weight yang dilakukan dengan
pengurutan operasi dilakukan dengan akumulasi bobot posisi dengan memperhatikan
task pada precedence diagram. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Saptari dkk,
2014) dengan meningkatnya efisiensi lintasan sebesar 34% sehingga kapasitas
produksi dapat ditingkatkan dari 600 unit/hari menjadi 617 unit/hari. Selanjutnya,
5
metode Largest Candidate Rules dilakukan dengan pengelompokan elemen kerja
pada stasiun kerja hanya berdasarkan waktu elemen dari elemen dengan waktu
terbesar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rachmano, 2015) dengan adanya
peningkatan nilai efisiensi lintasan menjadi 92.64%.
1.2 Rumusan Masalah
Maka Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana cara dan metode untuk
menyeimbangkan lintasan stasiun produksi di Aggregate Line Commercial Vehicle
Department?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Mengetahui cara dan
metode yang optimum untuk menyeimbangkan lintasan stasiun produksi di
Aggregate Line Commercial Vehicle Department.
1.4 Batasan masalah
Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan tidak menyimpang dari
pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka diperhatikan batasan-batasan, antara
lain:
1. Pengamatan dilakukan di Aggregate Line Commercial Vehicle Department
PT.Mercedes Benz Indonesia.
2. Pengamatan hanya dilakukan selama 25 Juli – 02 September 2016.
3. Penulis hanya membahas departemen produksi khususnya waktu produksi di
Aggregate Line Commercial Vehicle Department.
6
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam laporan penulisan kerja praktek ini, untuk mendapatkan hasil yang
teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan menggunakan
sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah
perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika
penulisan tugas akhir.
BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan dan
berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan
kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir.
BAB III Metodelogi Penelitian
Bab ini menerangkan analisis yang berkaitan dengan metode dalam
melakukan pengambilan data, jenis data, serta metode yang digunakan dalam
menganalisis permasalahan di lapangan. Pada bab ini juga dilengkapi dengan
kerangka pemikiran dari analisis permasalahan di lapangan.
BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data
Hasil dari kerja praktek berisikan pengumpulan data yaitu data umum
perusahaan, serta data primer yang diambil secara langsung dengan menghitung
cycle time menggunakan stopwatch. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data-
data yang telah didapat ketika penelitian di perusahaan.
7
BAB V Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitian ini berisikan pembahasan mengenai data-data yang
didapat., serta hasil yang telah dianalisis dengan metode-metode yang telah
dipilih. Dari hasil tersebut, maka akan diketahui solusi yang memungkinkan
(possible solutions) untuk dijadikan sebagai improvement ke depannya.
BAB VI Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara menyeluruh serta
diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan maupun untuk pengembangan
penelitian selanjutnya.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengukuran Kerja
Purnomo (2004), mengatakan Pengukuran kerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi satu kesatuan organisasi / kerja.
Pengukuran kerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan
balik, yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus
menerus. Salah satu kriteria pengukuran kerja adalah pengukuran waktu (time
study). Pengukuran kerja yang dimaksudkan adalah pengukuran waktu standar
atau waktu baku. Pengertian umum pengukuran kerja adalah suatu aktivitas untuk
menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang operator dalam melaksanakan
kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal.
Proses pengukuran waktu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok
besar, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan pengukuran waktu secara
tidak langsung. Disebut secara langsung karena pengamat berada di tempat di
8
mana objek sedang diamati. Pengamat secara langsung melakukan pengukuran
atas waktu kerja yang dibutuhkan oleh seorang operator (obyek pengamatan)
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengukuran secara langsung terdiri dari dua
cara, yaitu pengukuran dengan menggunakan stopwatch dan sampling kerja.
Sedangkan pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengamat tidak berada
secara langsung di lokasi (objek) pengukuran.
Terdapat dua macam teknik pengukuran time and motion study, yaitu:
a. Pengukuran waktu secara langsung.
Cara pengukurannya dilaksanakan secara langsung yaitu dengan mengamati
secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh operator dan mencatat waktu yang
diperlukan oleh operator dalam melakukan pekerjaannya dengan terlebih dahulu
membagi operasi kerja menjadi elemenelemen kerja yang sedetail mungkin dengan
syarat masih bisa diamati dan diukur. Cara pengukuran langsung ini dapat
menggunakan metode jam henti (Stopwatch Time Study) dan sampling kerja (Work
Sampling).
b. Pengukuran waktu secara tidak langsung.
Cara pengukurannya dengan melakukan penghitungan waktu kerja dimana
pengamat tidak berada di tempat pekerjaan yang diukur. Cara pengukuran tidak
langsung ini dengan menggunakan data waktu baku (Standard Data) dan data waktu
gerakan (Predetermined Time System).
Kriteriakriteria yang harus terpenuhi pada aktivitas pengukuran time and motion
study adalah aktivitas tersebut harus dilaksanakan secara repetitive dan uniform, isi
9
atau macam pekerjaan tersebut harus homogen, hasil kerja (output) harus dapat
dihitung secara nyata (kuantitatif) baik secara keseluruhan ataupun untuk tiaptiap
elemen kerja yang berlangsung dan pekerjaan tersebut cukup banyak dilaksanakan
dan teratur sifatnya sehingga akan memadai untuk diukur dan dihitung waktu
bakunya (Wignjosoebro, 2003)
2.1.1 Pengukuran Waktu Kerja Dengan Jam Henti (Stop Watch Time Study)
Pengukuran waktu kerja dengan Jam Henti (Stop Watch Time Study)
diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19 yang lalu.
Aktivitas pengukuran waktu kerja degan jam henti umumnya diaplikasikan pada
industri manufacturing yang memiliki karateristik kerja yang berulang-ulang,
terspesifikasi jelas dan menghasilkan output yang relative sama. Meskipun
demikian aktivitas ini bias pula diaplikasikan untuk perkajaan-perkerjaan non
manufacturing seperti yang bias dijumpai dalam aktivitas kantor gudang atau jasa
pelayanan lainnya asalkan kriteria-kriteria dibawah ini bias terpenuhi, yaitu :
1. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan secara repetitive dan uniform
2. Isi / macam pekerjaan itu harus homogen
3. Hasil kerja (Output) harus dapat dihitungkan secara nyata (kuantitatif) baik
secara keseluruhan ataupun untuk tiap-tiap elemen kerja yang langsung
4. Pekerjaan tersebut cukup banyak dilaksnakan dan teratur sifatnya sehingga
akan memadai untuk diukur dan dihitung waktu bakunya
Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas Stop Watch Time Study dapat
10
dilaksanakan untuk berbagai macam / jenis pekerjaan baik yang bisa
diklasifikasikan sebagai manufacturing job / service job.
2.1.2 Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku
Perhitungan output stardart merupakan langkah berikutnya setelah dilakukan
pengukuran waktu kerja dan dilakukan uji keseragaman dan kecukupan data.
Untuk mendapatkan output standrt dapat ditempuh langkah – langkah sebagai
berikut : Sutalaksana, (2006)
a. Mengetahui waktu siklus rata – rata untuk tiap eleman kegiatan (Ws)
𝑊𝑠 = ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑁… … … (2.1)
Keterangan :
𝑋𝑖𝑗 = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
b. Mengetahui Waktu Normal (Wn)
𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑃 … … … (2.3)
Keterangan :
Ws = Waktu siklus
P = Faktor Penyesuaian
P adalah factor penyusuaian yang digunakan untuk menormalkan waktu
pengamatan yang diperoleh.
c. Menghitung Waktu Baku (Wb)
𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 + (𝑊𝑛 𝑥 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒) … … … (2.3)
11
Keterangan :
𝑊𝑏 = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐵𝑎𝑘𝑢
𝑊𝑛 = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 %
2.1.3 Faktor Penyesuaian (Performance Rating)
Sutalaksana (2006), mengatakan dalam melakukan penyesuaiaan
(Performance Rating) berusaha menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari
pengukuran kerja karyawan pada saat diamati akibat kecepatan kerja karyawan,
tingkat keterampilan, lingkungan dan lain-lain yang berubah-ubah. Faktor
penyesuaian dianalisi berdasrkan pengamatan sebelum penelitian berlangsung dan
bersifat subyektif tergantung pada penelitian, tetapi paling tidak diusahakan untuk
mendekati kenyataan.
Dengan melakukan performance rating ini diharapkan waktu kerja yang
diukur bisa “dinormalkan” kembali. Ketidaknormalkan dari waktu kerja ini
diakibatkan oleh operator yang bekerja secara kurang wajar yaitu bekerja dalam
tempo atau kecepatan yang tidak sebagaimana semestinya.
Biasanya penyesuaian dilakukan mengalikan waktu siklus rata-rata atau
waktu elemen rata-rata dengan suatu harga p yang disebut factor penyesuaian.
Besarnya harga p tentunya sedemikian rupa sehingga hasil perkalian yang
diperoleh mencerminkan waktu yang sewajarnya atau yang normal. Dalam waktu
yang tidak terlampau lama kita dapat menyatakan, misalnya orang tersebut
12
kerjanya lambat atau sangat cepat. Ini tidak lain berarti kita telah memndingkan
sesuatu dengan sesuatu yanglain yang wajar, walaupun tidak selalu mudah untuk
dinyatakan.
Untuk menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari hasil pengamatan,
maka hal ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian yaitu dengan mengalikan
waktu pengamatan rata-rata dengan factor penyesuaian (p). Guna melaksanakan
pekerjaan secara normal maka dianggap operator tersebut cukup berpengalaman
pada saat bekerja melaksanakannya tanpa usaha-usaha yang berlebihan sepanjang
hari kerja, menguasai cara kerja yang ditetapkan, dan menunjukan kesungguhan
dalam menjalankan pekerjaanya.
Sehubungan dengan factor penyesuaian dikembangkanlah dengan cara
untuk mendapatkan harga p termasuk cara-cara yang berusaha se-obyektif
mungkin. Diantaranya yaitu :
a. Cara pertama adalah cara persentase merupakan cara yang paling awal
digunakan dalam melakukan penyesuaian.
b. Cara Shumard memberikan patokan-patokan penelitian melalui kelas
performansi kerja dimana setiap kelas mempunyai nilai sendiri-sendiri
13
Tabel 2.1 Nilai Faktor Penyesuaian berdasarkan metode Shumard
Sumber : Teknik tata cara kerja, Sutalaksana, 2006
Disini pengukur diberi patokan untuk menilai performance kerja operator
menurut kelas – kelas Superfast+, Fast, Fast-,Exelent dan seterusnya. Seorang
yang dipandang bekerja normal diberi nilai 60, dengan nama performance kerja
yang lain dibandingkan untuk menghitung factor penyesuaian, bila performance
seorang operator dinilai Exelent maka dia mendapat nilai 80, dan karenanya
factor penyesuaiannya adalah :
P = 80/60 =1,33
c. Cara Westinghouse mengarahkan penilian pada 4 faktor yang dianggap
menetukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu:
Keterampilan, Usaha, Kondisi kerja, dan Konsistensi. Dengan pembagian 4
faktor ini pengukur akan lebih terarah dalam menilai kewajaran pekerja
dilihat dari berbagi segi. Karenanya factor penyesuaian yang nantinya
diperoleh dapat lebih obyektif.
14
Tabel 2.2 Nilai Faktor Penyesuaian dengan metode WestingHouse
SKILL EFFORT +0.15 A1 Superskill +0.13 A1 Superskill +0.13 A2 +0.12 A2 +0.11 B1 Excellent +0.10 B1 Excellent +0.08 B2 +0.08 B2 +0.06 C1 Good +0.05 C1 Good +0.03 C2 +0.02 C2 +0.00 D Average +0.00 D Average -0.05 E1 Fair -0.04 E1 Fair -0.10 E2 -0.08 E2 -0.16 F1 Poor -0.12 F1 Poor -0.22 F2 -0.17 F2
CONDITION CONSISTENCY +0.06 A
B
C
D
E
F
Ideal +0.04 A
B
C
D
E
F
Ideal +0.04 Excellent +0.03 Excellent +0.02 Good +0.01 Good +0.00 Average +0.00 Average -0.03 Fair -0.02 Fair -0.07 Poor -0.04 Poor
Sumber : Wignjosoebroto, 2003
Cara pemberian nilai setiap karyawan yaitu nilai performance kerja
seseorang karyawan dibagi dengan nilai performance seorang karyawan yang
dipandang bekerja normal. Apabila faktor penyesuian (p) > 1 maka karyawan
bekerja cepat, faktor penyesuaian (p) = 1 maka karyawan bekerja normal, dan
faktor penyesuaian (p) < 1 maka karyawan bekerja lambat.
Disini selain kecakapan dan usaha sebagai faktor yang mempengaruhi
performance manusia, cara Westinghouse menambahkan lagi dengan kondisi
kerja dan konsistensi dari operator di dalam melakukan kerja.
Ketrampilan atau skill adalah kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan.
Untuk keperluan penyesuaian ketrampilan dibagi menjadi enam kelas dengan ciri-
ciri dari setiap kelas seperti yang dikemukakan berikut ini :
15
Super skil :
a. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya.
b. Bekerja dengan sempurna.
c. Tampak seperti telah terlatih dengan sangat baik.
d. Gerakan-gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti.
e. Kadang-kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan-gerakan mesin.
f. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak
terlampau terlihat karena lancarnya.
g. Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan berpikir dan merencanakan tentang
apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis)
h. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerja yang bersangkutan adalah
pekerja yang baik
Exellent Skill :
a. Percaya pada diri sendiri
b. Tampak cocok dengan pekerjaannya.
c. Terlihat telah terlatih baik.
d. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-pengukuran
atau pemeriksaan- pemeriksaan.
e. Gerakan-gerakan kerjanya beserta urutan-urutannya dijalankan tanpa
kesalahan.
f. Menggunakan peralatan dengan baik.
g. Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu.
16
h. Bekerjanya cepat tetapi halus.
i. Bekerjanya berirama dan terkoordinasi.
Good skill :
a. Kualitas hasil baik
b. Bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerjaan pada
umumnya.
c. Dapat memberi petunjuk-petunjuk pada pekerja lain yang ketrampilnya
lebih rendah
d. Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap
e. Tidak memerlukan banyak pengawasan
f. Tiada keragu-raguan.
g. Bekerjanya “stabil”.
h. Gerakan-gerakannya terkoordinasi dengan baik
i. Gerakan-gerakannya cepat.
Average skill :
a. Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri.
b. Gerakannya cepat tapi tidak lambat.
c. Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan yang perencanaan.
d. Tampak sebagai pekerja yang cakap.
e. Gerakan-gerakannya cukup menunjukkan tiadanya keragu-raguan.
f. Mengkoordinasi tangan dan pikiran dengan cukup baik.
g. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk-beluk
17
pekerjaannya.
h. Bekerjanya cukup teliti.
i. Secara keseluruhan cukup memuaskan.
Fair skill :
a. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik.
b. Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya.
c. Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum melakukan gerakan.
d. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup.
e. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah
ditempatkan dipekerjaan itu sejak lama.
f. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak tidak
selalu yakin.
g. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan-kesalahn sendiri.
h. Jika tidak bekerja sungguh-sungguh outputnya akan sangat rendah.
i. Biasanya tidak ragu-ragu dalam menjalankan gerakan-gerakannya.
Poor skill :
a. Tidak bisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran.
b. Gerakan-gerakannya kaku
c. Kelihatan ketidakyakinannya pada urut-urutan gerakan.
d. Seperti yang terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan.
e. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya.
f. Ragu-ragu dalam menjalankan gerkan-gerakan kerja.
18
g. Sering melakukan kesalahan-kesalahan.
h. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri.
i. Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri.
Usaha adalah kesungguhan yang ditunjukan atau diberikan operator ketika
melakukan pekerjaanya. Berikut ini ada enam kelas usaha dengan ciri-cirinya,
yaitu :
Excessive effort :
a. Kecepatan sangat berlebihan.
b. Usahanya sangat bersungguh-sungguh tetapi dapat membahayakan
kesehatannya.
c. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari
kerja.
Exellent effort :
a. Jelas terlihat kecepatan kerjanya yang tinggi.
b. Gerakan-gerakan lebih “ekonomis” daripada operator-operator biasa.
c. Penuh perhatian pada pekerjaannya.
d. Banyak memberi saran-saran.
e. Menerima saran-saran dan petunjuk dengan senang.
f. Percaya kepada kebaikan maksud pngukuran waktu.
g. Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari.
h. Bangga atas kelebihannya
i. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali
19
j. Bekerjanya sistematis.
k. Karena lancarnya, perpindahan dari suatu elemen-elemen lain tidak terlihat.
Good effort :
a. Bekerja berirama.
b. Saat-saat menganggur sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada.
c. Penuh perhatian pada pekerjaannya.
d. Senang pada pekerjaannya.
e. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari.
f. Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu.
g. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan senang.
h. Dapat memberi saran-saran untuk perbaikan kerja.
i. Tempat kerjanya diatur baik dan rapi.
j. Menggunakan alat-alat yang tepat dan baik
k. Memelihara dengan baik kondisi peralatan.
Average effort :
a. Tidak sebaik good, tetapi lebih baik dari poor.
b. Bekerja dengan stabil.
c. Menerima saran-saran tetapi tidak melaksanakannya.
d. Set up dilaksanakan dengan baik.
e. Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.
Fair effort :
a. Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal.
20
b. Kadang-kadang perhatian tidak ditujukan pada pekerjaannya.
c. Kurang sungguh-sungguh.
d. Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya.
e. Alat-alat yang dipakainya tidak selalu yang terbaik.
f. Terlihat adanya kecenderungan kurang perhatian pada pekerjaanya.
g. Terlampau hati-hati.
h. Sistematika kerjanya sedang-sedang saja.
i. Gerakan-gerakannya tidak terencana.
Poor Effort :
a. Banyak membuang-buang waktu.
b. Tidak memperhatikan adanya minat bekerja.
c. Tidak mau menerima saran-saran.
d. Tampak malas dan lambat bekerja.
e. Melakukan gerkan-gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat-alat dan
bahan-bahan
f. Tempat kerjanya tidak teratur rapi.
g. Tidak peduli pada cocok/baik tidaknya peralatan yang dipakai.
h. Mengubah-ubah tata letak tempat kerja yang telah diatur.
i. Set up kerjanya terlihat tidak baik.
Kondisi kerja atau condition adalah kondisi fisik lingkungannya seperti
keadaan pencahayaannya, temperatur dan kebisingan ruangan. Sedangkan
konsistensi atau consistency adalah faktor yang perlu diperhatikan karena
21
kenyataan bahwa pada setiap pengukuran waktu angka-angka yang dicatat tidak
pernah semuanya sama, waktu penyelesaian yang ditunjukkan pekerja selalu
berubah-ubah dari satu siklus ke siklus lainnya, dari jam ke jam, bahkan dari hari
ke hari.
d. Cara obyektif memperhatikan dua faktor yaitu kecepatan kerja dan tingkat
kesulitan pekerja. Kecepatan kerja adalah dalam melakukan pekerjaan
dalam pengertian biasa. Disini pengukur harus melakukan penilaian tentang
kewajaran kecepatan kerja yang ditujukan oleh operator. Untuk kesulitan
kerja menunjukan berbagi keadaan kesulitan kerja seperti
apakah.pekerjaantersebut memerlukan banyak anggota badan, apakah
penggunaan tangan, dan lain-lain.
Pada penelitian tugas akhir ini menggunakan cara Westing house karena
cara ini dianggap lebih lengkap dibandingkan cara-cara yang telah
disebutkan diatas (Sutalaksana,2006)
2.1.4 Kelonggaran (Allowance)
Kelonggaran ini adalah waktu dimana karyawan melakukan interupsi dari
proses berlangsung karena hal-hal tertentu tidak dapat dihindarkan Waktu yang
dibutuhkan dalam menginterupsi proses yang sedang berlangsung ini dapat
diklasifikasikan menjadi : (Sutalaksana,2006)
a. Kelonggaran Waktu Untuk Kebutuhan Pribadi (Personal Allowance)
Pada dasarnya setiap pekerja haruslah diberikan kelonggaran waktu untuk
keperluan yang bersifat kebutuhan pribadi. Jumlah waktu longgar untuk kebutuhan
personil dapat ditentukan dengan jalan melaksanakan aktivitas time study sehari
22
kerja penuh atau dengan metode sampling kerja. Besarnya waktu untuk kelonggaran
pribadi untuk pekerja pria berbeda dengan pekerja wanita. Misalnya untuk pekerjaan
ringan pada kondisi kerja normal pria memerlukan 2- 2,5% dan wanita 5%
(persentase ini dari waktu normal), atau sepuluh sampai 24 menit setiap hari akan
dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat personil apabial operator bekerja
selama 8 jam per hari tanpa jam istirahat resmi. Meskipun jumlah waktu longgar
untuk kebutuhan personil yang dipergunakan ini akan bervariasi tergantung pada
individu pekerjanya dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakannya,
akan tetapi kenyataanya untuk pekerjaan- pekerjaan yang berat dan kondisi kerja
ruang tidak enak (terutama temperature tinggi) akan menyebabkan kebutuhan
waktu untuk personil ini lebih besar lagi. Allowance untuk hal ini bisa lebih besar
dari 5%.
b. Kelonggaran Waktu Untuk Melepaskan Lelah (Fatique Allowance)
Kelelahan fisik manusia bisa disebabkan oleh beberapa penyebab
diantaranya adalah kerja yang membutuhkan banyak pikiran (lelah mental) dan kerja
fisik. Masalah yang dihadapi untuk menetapkan jumlah waktu yang dijinkan untuk
melepaskan lelah adalah sangat sulit dan kompleks. Di sini waktu yang dibutuhkan
untuk keperluan istirahat sangat tergantung pada individu yang bersangkutan.
Interval waktu dari siklus kerja dimana pekerja akan memikul beban kerja secara
penuh, kondisi lingkungan fisik pekerjaan dan faktor-faktor lainnya. Lama waktu
periode istirahat dan frekuensi pengadaanya akan tergantung pada jenis
pekerjaannya. Barang kali yang paling umum dilakukan adalah memberikan satu
kali periode istirahat yang diberikan berkisar 5 sampai 15 menit.
23
c. Kelonggaran Waktu Karena Keterlambatan-Keterlambatan (Delay
Allowance)
Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja tidak akan lepas dari berbagai
hambatan-hambatan. Keterlambatan atau delay, bisa disebabkan faktor-faktor yang
sulit untuk dihindarkan. (unavoidable delay) karena berada diluar kemampuan
pekerja untuk mengendalikannya, tetapi bisa juga di sebabkan oleh beberapa faktor
yang sebenarnya masih bisa dihindari, misalnya mengobrol yang berlebihan dan
menganggur dengan sengaja. Macam dan lamanya keterlambatan untuk suatu
aktivitas kerja dapat ditetapkan dengan teliti dengan melaksanakan aktivitas time
study secara penuh bisa juga dengan kegiatan sampling kerja. Elemen-elemen kerja
yang secara keseluruhan tidak diangap sebagi delay akan tetapi harus diamati dan
diukur sebagaimana elemen-elemen kerja lainnya yang termasuk dalam siklus
operasi.
24
Tabel 2.3 Besarnya nilai kelonggaran berdasarkan beberapa faktor
Sumber: Sutalaksana, 2006
25
2.2 Pengertian Line Balancing
Menurut Gaspersz (2004), line balancing merupakan penyeimbangan
penugasan elemen-elemen tugas dari suatu assembly line ke work stations untuk
meminimumkan banyaknya work station dan meminimumkan total harga idle time
pada semua stasiun untuk tingkat output tertentu. Dalam penyeimbangan tugas ini,
kebutuhan waktu per unit produk yang dispesifikasikan untuk setiap tugas dan
hubungan sekuensial harus dipertimbangkan. Menurut Purnomo (2004), line
balancing merupakan sekelompok orang atau mesin yang melakukan tugas-tugas
sekuensial dalam merakit suatu produk yang diberikan kepada masing-masing
sumber daya secara seimbang dalam setiap lintasan produksi, sehingga dicapai
efisiensi kerja yang tinggi di setiap stasiun kerja. Line balancing adalah suatu
penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan
dalam satu lintasan atau lini produksi. Stasiun kerja tersebut memiliki waktu yang
tidak melebihi waktu siklus dan stasiun kerja. Fungsi dari Line balancing adalah
membuat suatu lintasan yang seimbang. Tujuan pokok dari penyeimbangan lintasan
adalah meminimumkan waktu menganggur (idle time) pada lintasan yang ditentukan
oleh operasi yang paling lambat (Baroto, 2002).
2.3 Metode Pemecahan Line Balancing
Ada beberapa metode-metode pemecahan masalah dalam line balancing yaitu:
1. Metode Heuristik
Metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi atau aturan-aturan empiris untuk
26
memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya
(Groover, 2001).
➢ Ranked Positional Weight / Hegelson and Birine
➢ Kilbridge`s and Waste/Region Approach
➢ Large Candidate Rule
2. Metode Analis atau Matematis
Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa
persamaan dan pertidaksamaan. (Branch and Bound Method).
3. Metode Simulasi
Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-
komponennya. Karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit
untuk merelasikan variabel-variabel sistem, maka model-model simulasi ini dapat
digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara
matematis.
2.3.1 Langkah Pemecahan Line Balancing
Menurut Gaspersz (2004), terdapat sejumlah langkah pemecahan masalah line
balancing. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah adalah
sebagai berikut.
➢ Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan.
27
➢ Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas itu.
Menetapkan precedence constraints, jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu.
➢ Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan.
➢ Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output.
➢ Menghitung waktu siklus yang dibutuhkan, misalnya: waktu diantara
penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang
diinginkan dalam batas toleransi dari waktu (batas waktu yang yang
diijinkan).
➢ Memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin.
➢ Menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja (work stasion)
yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang
diinginkan.
➢ Menilai efektifitas dan efisiensi dari solusi.
Mencari terobosan-terobosan untuk perbaiki proses terusmenerus (continous process
improvement).
2.4 Bagian-bagian Line Balancing
Ada beberapa istilah yang lazim digunakan dalam line balancing. Berikut
adalah istilah-istilah yang dimaksud (Baroto, 2002):
1. Work Elemen
Merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Umumnya
digunakan symbol N dalam mendefinisikan jumlah total dari elemen kerja yang
28
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perakitan dan simbol i untuk
elemenkerjanya.
2. Workstation (WS)
Adalah lokasi pada lini perakitan atau pembuatan suatu produk dimana pekerjaan
diselesaikan baik dengan manual maupun otomatis. Kita harus menentukan jumlah
stasiun kerja minimum yang dibutuhkan pada lintasan kerja dengan menggunakan
rumus:
𝑛 min = ∑ 𝑇𝑒
𝑇𝑡… … … (2.4)
Di Mana :
Te = Waktu total dari seluruh elemen kerja
Tt = Takt Time (Jam kerja efektif per demand/target produksi setiap hari)
3. Cycle Time (CT)
Cycle Time atau waktu siklus adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah unit pada tiap stasiun. Jika waktu yang dibutuhkan untuk
elemen-elemen kerja pada satu stasiun melampaui waktu siklus lini, maka stasiun
tersebut mengalami keterlambatan.
4. Takt Time (TT)
Takt Time dapat didefinisikan sebagai waktu maksimum yang diijinkan untuk
memproduksi sebuah produk untuk memenuhi permintaan..
𝑇𝑇 = 𝐽𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖… … … (2.5)
5. Station Time (ST)
29
Station Time atau waktu stasiun adalah jumlah waktu dari elemen- elemen kerja
yang ditunjukan pada stasiun kerja yang sama. Waktu stasiun tidak boleh melampaui
waktu siklus.
6. Waktu Mengaggur (Idle Time)
Waktu Menganggur adalah selisih antara waktu stasiun dengan waktu perstasiun
kerja. Perbedaan antara waktu stasiun dengan waktu siklus disebut juga dengan idle
time (ID).
𝐼𝑇 = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐 … … … (2.6)
Di mana :
IT = Idle Time (Waktu Menganggur)
Twc = Total Waktu Siklus (Cycle Time)
Tc = Waktu Siklus (Cycle Time) terbesar
N = Jumlah work station
7. Precedence Constrains
Merupakan suatu aturan dimana suatu elemen kerja dapat dikerjakan apabila satu
atau beberapa elemen kerja telah dikerjakan terlebih dahulu.
8. Precedence Diagram
Merupakan suatu aturan kerja pada Precedence constrains yang ituangkan dalam
bentuk gambar.
9. Efisiensi Lini (Line Efficiency)
Adalah perbandingan dari total waktu perstasiun kerja terhadap keterkaitan waktu
siklus dengan jumlah stasiun kerja, yang dinyatakan dalam persentase.
30
𝐿𝐸 = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100% … … … (2.6)
Di mana :
LE = Line Efficiency
Twc = Total Waktu Siklus (Cycle Time)
Tc = Waktu Siklus (Cycle Time) terbesar
N = Jumlah work station
10. Balance Delay
Merupakan perbandingan antara waktu menggangur dengan waktu siklus dan
jumlah stasiun kerja, atau dengan kata lain jumlah antara balance delay dan line
efficiency sama dengan satu. Balance delay menunjukan besarnya ketidakmerataan
bobot kerja antar setiap stasiun kerja.
𝐵𝐷 = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100% … … … (2.7)
Di mana :
BD = Balance Delay
Twc = Total Waktu Siklus (Cycle Time)
Tc = Waktu Siklus (Cycle Time) terbesar
N = Jumlah work station
2.5 Metode Keseimbangan Lini Produksi
Dalam menyeimbangkan suatu lini produksi terdapat beberapa metode yang
dapat digunakan, salah satunya adalah metode heuristic. Model heuristic ini
31
menggunakan aturan-aturan yang logis dalam memecahkan masalah. Inti dari
pendekatan secara heuristic ini adalah untuk mengaplikasikan kegiatan yang dapat
mengurangi bentuk permasalahan secara efektif, sehingga model ini dirancang untuk
menghasilkan strategi yang relative baik dengan dengan mengacu pada batasan-
batasan tertentu. Model heuristic ini banyak digunakan dalam masalah yang berkaitan
dengan keseimbangan lini produksi. Kriteria pokok pendekatan dengan metode ini
adalah pemecahan yang lebih baik dan lebih cepat. Line balancing biasanya dilakukan
untuk meminimumkan ketidakseimbangan diantara mesin-mesin atau personel agar
memenuhi output yang diinginkan dari assembly line itu. Menyelesaikan masalah
line balancing, manajemen industri harus dapat mengetahui tentang metode kerja,
peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan personel yang digunakan dalam proses kerja.
Selain itu, dibutuhkan waktu informasi yang dibutuhkan untuk setiap assembly line
dan precedence diagram diantara aktivitas-aktivitas yang merupakan susunan dan
urutan dari berbagai tugas yang perlu dilakukan (Gaspersz, 2004).
Berikuti ini adalah beberapa metode heuristic yang umum dikenal dalam
menyelesaikan masalah keseimbangan lini, yaitu :
2.5.1 Metode Helgeson Bernie atau Ranked Positional Weight (RPW)
Pendekatan ini menggunakan cara penjumlahan waktu dari operasi-operasi
yang terkontrol dalam sebuah stasiun kerja dengan operasi tertentu yang disebut
sebagai bobot posisi. Pengurutan operasi yang menurun dilakukan menurut bobot
posisinya yang mengarah. Pada teknik perancangan dari teknik pengurutan bobot
posisi (ranked positional weight technique). Metode heuristic ini mengutamakan
waktu elemen kerja yang terpanjang, dimana elemen kerja ini akan diprioritaskan
32
terlebih dahulu untuk ditempatkan dalam stasiun kerja yang kemudian diikuti oleh
elemen kerja yang lain yang memiliki waktu elemen yang lebih rendah (Baroto,
2002)..
Berikut ini merupakan penjelasan langkah-langkah dalam metode RPW
(Ranked Positional Weight) (Baroto, 2002).
a. Buat precedence diagram untuk tiap proses.
b. Tentukan bobot posisi untuk masing-masing elemen kerja yang berkaitan
dengan waktu operasi untuk waktu pengerjaaan yang terpanjang dari mulai
operasi permulaan hingga sisa operasi sesudahnya. . Cara penentuan bobot
posisinya adalah sebagai berikut:
Bobot (RPW) = Waktu Operasi Tersebut + Waktu Proses Operasi Berikutnya
c. Membuat rangking tiap elemen pekerjaan berdasarkan bobot posisi di
langkah 2. Pengerjaan yang memilki bobot terbesar diletakkan pada
rangking pertama.
d. Tentukan waktu siklus.
e. Pilih elemen operasi dengan bobot tertinggi, alokasikan ke stasiun kerja.
Jika masih layak (waktu stasiun < Takt Time), alokasikan operasi dengan
bobot tertinggi berikutnya, namun alokasi ini tidak boleh membuat waktu
stasiun > Takt Time.
f. Bila alokasi suatu elemen operasi membuat waktu stasiun > Takt Time,
maka sisa waktu ini (Takt Time-waktu stasiun) dipenuhi dengan alokasi
elemen operasi dengan bobot paling besar dan penambahannya tidak
33
membuat waktu stasiun > Takt Time.
g. Jika elemen operasi yang jika dialokasikan untuk membuat ST> Takt
Time sudah tidak ada, maka kembali ke langkah ke-5.
2.5.2 Metode Region Approach
Pendekatan ini melibatkan pertukaran antara pekerjaan setelah dipeoleh
keseimbangan lintasan mula-mula. Dengan pendekatan ini kombinasi dari pekerjaan
yang sesuai untuk pertukaran akan menjadi dangat kaku dan tidak layak untuk
jaringan yang besar. Sebagai dasar pembobotannya adalah OPC yang ditransformasikan
menjadi precedence diagram dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Tentukan precedence diagram sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Pembagian operasi kedalam precedence diagram dalam beberapa region atau
daerah dari kiri kekanan, dengan syarat dalam satu daerah tidak boleh ada
operasi yang saling bergantungan. Kumpulkan semua pekerjaan kewilayah
precedence yang terakhir. Hal ini akan menjamin bahwa pekerjaan dengan
sedikit ketergantungan akan paling sedikit dipertimbangkan untuk pekerjaan
yang paling akhir dalam penjadwalannya.
34
Gambar 2.1 Analisa Line Balancing Region Approach
(Sumber : Mikell, 2001)
3. Pengurutan waktu pekerjaan dari yang paling maksimum ke yang
paling minimum kedalam setiap wilayah precedence. Ini akan menjamin pekerjaan
terbesar akan diprioritaskan terlebih dahulu, memberikan kesempatan untuk
memperoleh kombinasi yang paling baik dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih
kecil.
4. Pengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dengan urutan sebagai berikut :
a. Mula-mula wilayah paling kiri.
35
b. Dalam sebuah wilayah, mula-mula dikerjakan pekerjaan yang
mempunyai waktu yang terbesar.
5. Pengelompokkan operasi kedalam stasiun kerja berdasarkan syarat
yang tidak melebihi waktu maksimum yang telah ditetapkan. Pada
akhir setiap stasiun kerja, harus diputuskan apakah penggunaan
waktunya dapat diterima atau tidak. Jika tidak, periksa semua
pekerjaan yang memiliki hubungan precedence. Tentukkanlah apakah
penggunaan akan meningkat bila dilakukan pertukaran pekerjaan yang
berada dalam wilayah yang sama atau sebelumnya dengan pekerjaan
yang sedang dipertimbangkan. Bila ya, lakukan pertukaran.
6. Teruskan hingga semua elemen operasi ditempatkan pada semua
stasiun kerja.
2.5.3 Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Dalam metode ini juga terdapat kelebihan dan kelemahan yang dapat menjadi
bahan pertimbangan. Kelebihan dari metode ini adalah secarakeseluruhan metode ini
memiliki tingkat kemudahan yang lebih tinggi dibanding metode lainnya tetapi hasil
yang diperoleh masih harus saling dipertukarkan dengan cara trial dan error untuk
mendapatkan penyusunan stasiun kerja yang optimal. Sedangkan kelemahannya
adalah didapatkan lebih banyak operasi seri yang digabungkan ke dalam satu stasiun
kerja, metode ini mengurutkan elemen dari terbesar ke terkecil (Groover, 2001).
Metode Largest Candidate Rule merupakan metode yang paling sederhana. Adapun
prosedur metode tersebut secara jelas dapat dijelaskan sebgai berikut :
36
1. Tentukan precedence diagram sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Urutkan semua elemen operasi dari yang paling besar waktunya hingga
yang paling kecil.
3. Elemen kerja pada stasiun kerja pertama diambil dari urutan yang paling
atas. Elemen kerja dapat diganti atau dipindahkan kestasiun berikutnya, apabila
jumlah elemen kerja telah melebihi batas waktu siklusnya.
4. Lanjutkan proses langkah kedua, hingga semua elemen kerja telah berada
dalam stasiun kerja dan memenuhi Takt Time
2.6 Penelitian Pendahuluan
Tabel 2.4 Penelitian Pendahulan
No. Penulis dan Tahun Judul Metode Hasil/Kesimpulan
1 (Khamwiset, &
Prombanpong,.
2013)
Efficiency
Improvement
of Thermistor
Sensor
Production
Line Through
Line
Balancing
Methods.
Ranked
Positional
Weight,
Largest
Candidate
Rules, serta
Column
Method.
Dengan
meningkatnya
efisiensi lintasan,
maka produktifitas
stasiun kerja juga
meningkat,
sehingga output
yangdihasilkan
meningkat
37
menjadi 200 unit
dalam sehari.
2 (Manoria, &
Maheswar. 2012)
Expert System
based on RPW
Technique to
Evaluating
Multi Product
Assembly
Line
Balancing
Solution.
Ranked
Positional
Weight
Dilakukan alisis
dengan precedent
diagram, maka
dibuat pekerjaan
menjadi ke dalam
6 kelompok.
Sehingga
memerlukan 13
stasiun kerja saja
sebesar 83%.
3 Saptari, & Jia.
2014
Optimizing
Assembly Line
Production
through Line
Balancing: A
Case
Study.
Bobot Posisi Produktifitas
meningkat 34 %,
dengan output
awal 600
unit/pekerja/hari
menjadi 617
unit/pekerja/hari.
4 Hannan, &. Mansur.
2011
AN
Investigation
OF THE
Heuristic
method
Secara otomatis,
dengan penurunan
jumlah stasiun kerja
38
PRODUCTION
LINE FOR
ENHANCED.
PRODUCTION
USING
HEURISTIC
METHOD.
dan pemerataan
beban kerja, maka
efisiensi lintasan
akan meningkat.
Design yang
dihasilkan
difokuskan juga
untuk menurangi
waiting.
5 He Q * Liu Y. 2013 Research on 5S
Concept Used
in Production
Line Balance
Based on Line
Balance Chart
Method--S
Production
Line as an
Example.
5S 5S dapat
meningkatkan
produktifitas pada
kasus ini,
penempatan tools
yang baik, benar,
dan tepat dapat
mempermudah para
pekerja serta
mempercepat
aktifitas produksi.
39
2.7 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran menjelaskan bagaimana secara garis besar penelitian itu
dilakukan dan dianalisis. Pada tahap pertama pengambilan waktu operasi dilakukan,
40
lalu dianalisis hingga mendapat waktu siklus, normal, dan standar. Setelah itu,
dilakukan pengamatan terkait setiap stasiun kerja, apakah sudah seimbang atau
belum. Lalu, dilakukan analisis keseimbangan lintasan dengan ketiga metode
tersebut, dan hasil terbaik akan diambil sebagai usulan perbaikan.
41
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Data dan Informasi
Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari
data primer dan data sekunder, yaitu:Tabel 3.1 Jenis Data dan Informasi
No Jenis Data Metode Pengambilan Data Sumber Data
1 Waktu Proses Produksi
Observasi/Menghitung
langsung
Operator (Bagian
Produksi)
2 Proses Kegiatan Produksi Wawancara Bagian Produksi
3
Lay Out Departemen
Produksi Commercial
Vehicle
Pengamatan Langsung
Departemen
Produksi
Tabel tersebut merupakan cara pengambilan data yang digunakan, waktu
proses produksi sendiri merupakan data primer yang dihitung langsung.
42
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengukuran yang
dilakukan. Adapun data primer dari pengukuran ini berupa:
a. Data hasil pengukuran•pengukuran waktu dengan jam henti (stopwatch)
dari setiap elemen kerja.
b. Pengamatan langsung dengan objek yang diteliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber•sumber tidak langsung yaitu
berupa catatan•catatan perusahaan ataupun referensi yang relevan terhadap objek
yang sedang diteliti.
3.2 Metode Pengambilan Data
Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:
1. Observasi lapangan
Suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap
kondisi lingkungan kerja di perusahaan, kemudian dicatat guna mendapatkan data
yang diperlukan dalam penelitian.
2. Wawancara (interview)
Suatu aktivitas atau interaksi tanya jawab langsung terhadap pihak•pihak
tertentu dalam suatu departemen yang terkait dengan objek permasalahan yang
diteliti.
3. Dokumentasi
Dilakukan dengan cara pengumpulan data dan mempelajari dokumen•
43
dokumen serta catatan•catatan perusahaan yang berhubungan dengan objek yang
diteliti.
4. Pengukuran•pengukuran
Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan pada:
a. Pengukuran•pengukuran waktu dengan jam henti (stopwatch) dari setiap
elemen kerja.
b. Pengamatan langsung ke bagian produksi Aggregate Commercial Vehicle.
3.3 Instrumen Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:
1. Jam henti (stopwatch)
Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran•pengukuran waktu dari setiap
langkah kerja yaitu dengan alat ukur berupa stopwatch.
2. Lembar pengamatan
Alat yang digunakan untuk mencatat semua waktu yang diperoleh dari
pengukuran•pengukuran waktu dari setiap elemen kerja yang diukur dan mencatat
semua data informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
3.4 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,
yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti
dalam hal ini yaitu mendeskripsikan uji time study untuk menetapkan waktu baku
melalui data dan pengukuran waktu, lalu dilakukan analisis keseimbangan lintasan
yang kemudian hasilnya akan dibuat kesimpulan secara umum.
44
3.4.1 Metode Helgeson Bernie atau Ranked Positional Weight (RPW)
Pendekatan ini menggunakan cara penjumlahan waktu dari operasi-operasi
yang terkontrol dalam sebuah stasiun kerja dengan operasi tertentu yang disebut
sebagai bobot posisi. Pengurutan operasi yang menurun dilakukan menurut bobot
posisinya yang mengarah. Pada teknik perancangan dari teknik pengurutan bobot
posisi (ranked positional weight technique). Metode heuristic ini mengutamakan
waktu elemen kerja yang terpanjang, dimana elemen kerja ini akan diprioritaskan
terlebih dahulu untuk ditempatkan dalam stasiun kerja yang kemudian diikuti oleh
elemen kerja yang lain yang memiliki waktu elemen yang lebih rendah.
Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dlakukan dalam menyelesaikan
keseimbangan lini dengan metode ini :
1. Tentukan precedence diagram sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Tentukan positional weight (bobotposisi) untuk setiap
elemenpekerjaannya dari suatu operasi dengan memperhatikan
precedence
diagram. Cara penentuan bobot posisinya adalah sebagai berikut:
Bobot (RPW) = Waktu Operasi Tersebut + Waktu Proses Operasi Berikutnya
3. Urutkan elemen operasi berdsarkan bobot posisi yang telah didapatkan pada
langkah kedua. Pengurutannya dimulai dari elemen operasi yang memiliki bobot
posisi yang terbesar.
4. Lanjutkan dengan penempatan elemen pekerjaan yang memiliki bobot posisi
terbesar sampai yang terkecil kesetiap stasiun kerja.
45
5. Jika pada setiap stasiun kerja terdapat waktu yang berlebihan (dalam hal ini
waktu tiap stasiun kerja melebihi waktu maksimumnya), maka ganti elemen
kerja yang dalam stasiun kerja tersebut ke stasiun kerja berikutnya selama
tidak menyalahi diagram precedence.
6. Ulangi lagi langkah ke-4 dan ke-5 diatas sampai seluruh elemen pekerjaan
telah ditempatkan kedalam stasiun kerja.
3.4.2 Metode Region Approach
Pendekatan ini melibatkan pertukaran antara pekerjaan setelah dipeoleh
keseimbangan lintasan mula-mula. Dengan pendekatan ini kombinasi dari pekerjaan
yang sesuai untuk pertukaran akan menjadi dangat kaku dan tidak layak untuk
jaringan yang besar. Sebagai dasar pembobotannya adalah OPCyang ditransformasikan
menjadi precedence diagram dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Tentukan precedence diagram sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Pembagian operasi kedalam precedence diagram dalam beberapa region atau
daerah dari kiri kekanan, dengan syarat dalam satu daerah tidak boleh ada operasi
yang saling bergantungan. Kumpulkan semua pekerjaan kewilayah precedence yang
terakhir. Hal ini akan menjamin bahwa pekerjaan dengan sedikit ketergantungan
akan paling sedikit dipertimbangkan untuk pekerjaan yang paling akhir dalam
penjadwalannya.
3. Pengurutan waktu pekerjaan dari yang paling maksimum ke yang paling
minimum kedalam setiap wilayah precedence. Ini akan menjamin pekerjaan
terbesar akan diprioritaskan terlebih dahulu, memberikan kesempatan untuk
46
memperoleh kombinasi yang paling baik dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih
kecil.
4. Pengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dengan urutan sebagai berikut :
a. Mula-mula wilayah paling kiri.
b. Dalam sebuah wilayah, mula-mula dikerjakan pekerjaan yang
mempunyai waktu yang terbesar.
5. Pengelompokkan operasi kedalam stasiun kerja berdasarkan syarat yang
tidak melebihi waktu maksimum yang telah ditetapkan. Pada akhir setiap stasiun
kerja, harus diputuskan apakah penggunaan waktunya dapat diterima atau tidak. Jika
tidak, periksa semua pekerjaan yang memiliki hubungan precedence. Tentukkanlah
apakah penggunaan akan meningkat bila dilakukan pertukaran pekerjaan yang
berada dalam wilayah yang sama atau sebelumnya dengan pekerjaan yang sedang
dipertimbangkan. Bila tepat, maka lakukan pertukaran.
6. Teruskan hingga semua elemen operasi ditempatkan pada semua stasiun
kerja.
3.4.3 Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Metode Largest Candidate Rule merupakan metode yang paling sederhana. Adapun
prosedur metode tersebut secara jelas dapat dijelaskan sebgai berikut :
1. Tentukan precedence diagram sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Urutkan semua elemen operasi dari yang paling besar waktunya hingga
yang paling kecil.
3. Elemen kerja pada stasiun kerja pertama diambil dari urutan yang paling
47
atas. Elemen kerja dapat diganti atau dipindahkan kestasiun berikutnya, apabila
jumlah elemen kerja telah melebihi batas waktu siklusnya.
4. Lanjutkan proses langkah kedua, hingga semua elemen kerja telah berada
dalam stasiun kerja dan memenuhi Takt Time.
48
3.5 Diagram Alur Penelitian
Gambar 3.5 Diagram Alur Penelitian
49
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data didapatkan selama proses kerja praktek berlangsung, yaitu
pada tanggan 25 Juli – 02 September 2016, Objek yang diteliti adalah Chassis Bus
dengan Tipe OH-1526. Data yang diperoleh berupa data primer yaitu dengan cara
observasi dan penghitungan secara langsung, perhitungan waktu siklus dilakukan
sebanyak 2 kali setiap stasiun kerja.
4.1.1 Pengumpulan Data Waktu Operasi pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station
Pada engine stations , Gear Box Station dan Engine To Gear Box Station
terlihat bahwa, aliran stasiun kerja terhubung atau terintegrasi secara langsung dalam
Aggregate Line Stations, artinya ada keterkaitan proses kerja antara engine stations ,
Gear Box Station dan Engine To Gear Box Station satu dengan yang lain secara
langsung. Berikut hasil perhitungan waktu siklus pada setiap proses di engine
50
stations, Gear Box Station dan Engine To Gear Box Station yang dihitung secara
langsung (Data Primer) dengan menggunakan stopwatch.
Tabel 4.1 Waktu Operasi seluruh elemen kerja Pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station
STATION Sub No.
Process PROCESS
OPERA
TION
TIME 1
OPERA
TION
TIME 2
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
EN
GIN
E S
t. (
1 &
2)
1 Short Block Preparation 0:04:41 0:04:49 0:04:45
2
Proses Pengecekan MHL
Number & Input ke TIDS -
Assy Stud
0:03:35 0:03:46 0:03:41
3 Assy Oil Suction Pipe 0:03:06 0:03:12 0:03:09
4 Assy Oil Pan - Assy Oil Sender
Unit 0:07:11 0:07:19 0:07:15
5 Pre. Assy Cylinder Head 0:11:48 0:12:13 0:12:01
6 Assy Konstradrossel Cover -
Assy Tightener 0:02:12 0:02:16 0:02:14
7 Assy Fuel Pressure Line - Assy
Fitting Pressure Line 0:02:58 0:02:31 0:02:45
8 Assy Valve Cap - Assy Rocker
Arm 0:02:39 0:02:10 0:02:24
9 Assy Overflow Valve - Assy
Injection Pump 0:03:16 0:03:23 0:03:20
10 Assy Fuel Line 0:03:38 0:03:18 0:03:28
11 Assy Oil Filter - Assy Oil Fuel
Pump 0:02:10 0:01:38 0:01:54
12 Assy Damper Pulley 0:02:32 0:01:59 0:02:16
13 Setting Valve Clearance 0:04:19 0:03:59 0:04:09
14 Assy Water Pump 0:01:20 0:01:33 0:01:26
15 Assy Idle Pulley - Assy
Tightener Pulley 0:01:48 0:01:53 0:01:50
16 Assy Pulley For Radiator 0:01:16 0:01:01 0:01:08
17 Assy Water Pump Connector 0:01:20 0:00:54 0:01:07
18 Move to Station 2 0:00:11 0:00:16 0:00:13
Total (JAM) 1:00:00 0:58:09 0:59:05
Total (MENIT) 59.08
51
Tabel 4.2 Waktu Operasi seluruh elemen kerja Pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan)
STA
TIO
N
Sub No.
Process PROCESS
OPERATI
ON TIME 1
OPERATI
ON TIME 2
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
EN
GIN
E S
t. (
1 &
2)
19 Barcode Injection Pump
Number and Tool Box 0:03:12 0:03:07 0:03:09
20 Assy Compressor 0:02:33 0:02:24 0:02:29
21 Assy Line Compressor - Assy
Thermostat 0:02:34 0:02:27 0:02:30
22 Assy Line Compressor To
Waterpump 0:03:30 0:03:20 0:03:25
23 Assy electric cable 0:01:40 0:01:33 0:01:37
24 electric cable connection 0:01:52 0:01:34 0:01:43
25 Assy Sender Unit - Assy
Fitting 0:02:35 0:02:20 0:02:27
26 Assy Fuel Filter 0:01:05 0:01:00 0:01:02
27 Assy ECU - Assy Fuel Line 0:03:50 0:03:43 0:03:46
28 Assy Intake Manifold Assy
air Sensor 0:03:06 0:03:01 0:03:03
29 Assy Cylinder head Cover 0:02:24 0:02:14 0:02:19
30 Assy Oil Cooler 0:02:05 0:02:01 0:02:03
31 Assy Bracket - Assy Sender
Unit 0:01:26 0:01:22 0:01:24
32 Assy Turbocharger - Assy
Oil Line 0:02:57 0:02:48 0:02:53
33 Assy Exhaust Manifold -
assy Hose 0:05:21 0:05:16 0:05:18
34 Assy Bracket - assy Exhaust
Brake 0:03:26 0:03:20 0:03:23
35 Assy alteranor Support 0:01:52 0:01:42 0:01:47
36 Assy Air Intake 0:01:42 0:01:31 0:01:37
37 Assy Air Intake Manifold 0:01:01 0:00:54 0:00:58
38 Assy Suspension Eye Pad -
Routing Wireharness ECU 0:03:03 0:02:57 0:03:00
39 Check + Move To Station 3 0:00:34 0:00:28 0:00:31
Total (JAM) 0:51:48 0:49:01 0:50:24
Total (MENIT) 50.40
52
Tabel 4.3 Waktu Operasi seluruh elemen kerja Pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan)
STATION Sub No.
Process PROCESS
OPERA
TION
TIME 1
OPERA
TION
TIME 2
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
EN
GIN
E S
t. (
3 &
4)
40 Assy Second Alternator
Support 0:00:51 0:00:59 0:00:55
41 Assy 1St Alteranor 0:01:26 0:01:35 0:01:31
42 Assy 1St Alteranor - Assy
2nd Alternator 0:01:30 0:01:39 0:01:35
43 Assy Pully - Assy Motor
Stater 0:01:42 0:01:48 0:01:45
44 Assy Oil filler Neck - Assy
Breather Hose 0:02:40 0:02:49 0:02:45
45 Leak Tester - SAA Number
Checking 0:09:35 0:09:45 0:09:40
46
Move to Station Final +
Mengembalikan Jig Ke
station 1 0:00:48 0:01:00 0:00:54
Total (JAM) 0:18:33 0:19:35 0:19:04
Total (MENIT) 19.00
47 Assy Screening Plate - etb
(Dressing Up) 0:08:19 0:08:32 0:08:25
48
Engine Test Bench
Preparation - Dressing Down
Engine 2 0:07:57 0:07:40 0:07:49
49 Dismantle Drive Shaft - Assy
Ball Bearing 0:03:10 0:03:24 0:03:17
50 Assy Screening Plate - Assy
Cover 0:04:19 0:03:58 0:04:08
51 Assy Suction Line 0:01:17 0:01:46 0:01:31
52
Preparation Finish PC for
ECU - ECU Final Checking
& Final Printing 0:07:48 0:06:21 0:07:04
Total (JAM) 0:32:50 0:31:41 0:32:15
Total (MENIT) 32.25
53
Tabel 4.4 Waktu Operasi seluruh elemen kerja Pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan)
STATION Sub No.
Process PROCESS
OPERA
TION
TIME 1
OPERA
TION
TIME 2
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
GE
AR
BO
X S
t. (
5)
53 Countershaft Preparation 0:02:53 0:03:10 0:03:01
54
Mainshaft Preparation - Assy
Lock Ring Syncromesh 1st and
2nd gear 0:05:03 0:03:12 0:04:08
55 Assy Sliding Colar - Assy 1st
Gear 0:04:22 0:04:40 0:04:31
56 Assy Lock Ring 1st Gear - Assy
Syncromesh 3rd and 4th Gear 0:04:40 0:04:56 0:04:48
57 Assy Lock Ring - Assy 5th and
6th Gear 0:03:49 0:04:00 0:03:54
58 Assy Syncromesh 5th and 6th
Gear - Assy Sliding Colar 0:06:08 0:06:20 0:06:14
59 Z and D Measurement 0:03:00 0:03:11 0:03:05
60 Assy Mainshaft Bearing - Assy
Drive Shaft 0:06:37 0:06:46 0:06:42
61 Assy Cover Drive Shaft - assy
Guide Tube FH 0:07:37 0:07:50 0:07:43
62 Rear Trans Case Preparation -
Assy Guide Tube RH 0:07:08 0:07:21 0:07:15
63 Preparation Assy Mainshaft to
House - Assy Shifting Rod 0:09:59 0:10:06 0:10:03
64 Assy Bearing Countershaft 0:10:20 0:10:35 0:10:27
65 Pengencangan Shifting Rod 0:05:09 0:05:24 0:05:17
66 Penutupan Front Trans Case -
Penutupan Plate & InterLock 0:08:59 0:09:14 0:09:06
67 Assy Oil Pump - Assy Flange 0:09:51 0:10:01 0:09:56
68 Assy Adapter Plate - Assy
Shifting Shaft 0:08:55 0:09:16 0:09:06
69 Assy Neutral Sensor - Assy
Lock Pin 0:09:11 0:09:20 0:09:16
Total (JAM) 1:53:41 1:55:22 1:54:32
Total (MENIT) 114.53
54
Tabel 4.5 Waktu Operasi seluruh elemen kerja Pada Engine Stations, Gear Box
Station, dan Engine To Gear Box Station (lanjutan)
STATION Sub No.
Process PROCESS
OPERA
TION
TIME 1
OPERA
TION
TIME 2
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
EN
GIN
E T
o G
earB
ox
St.
(6
)
70 Leak Test - Leak Test Complete 0:08:02 0:08:05 0:08:03
71 Test Bench Preparation - Oil
Filling 0:02:52 0:02:59 0:02:55
72 Test Bench Gear Box - Assy
Identification Plate 0:05:34 0:05:42 0:05:38
73
Check Engine Oil and Engine
Painting Preparation - Delivery
to Paint 0:10:36 0:10:42 0:10:39
74 Pre Assy Pulley - Pre Assy
Pressure Plate 0:09:40 0:09:52 0:09:46
75 Assy Gear Box To Engine 0:06:52 0:06:58 0:06:55
76 Assy Clutch Booster 0:01:58 0:02:14 0:02:06
77 Assy Engine Support 0:03:12 0:03:18 0:03:15
78 Pre Assy Adapter Fitting - Pre
Assy Quick Release 0:06:27 0:06:30 0:06:28
79 Pre Assy Brake Lining - Assy
Exhaust Pipe 0:06:04 0:05:52 0:05:58
80 Assy Fitting - Assy Button
Switch 0:05:11 0:05:18 0:05:15
81
Assy Electric Cable to Button
Switch - Assy Generartor to
Motor Stater 0:05:10 0:05:13 0:05:11
82
Assy Generator Harness to
Motor Starter - Assy Negative
Cable 0:06:54 0:06:58 0:06:56
Total (JAM) 1:18:32 1:19:41 1:19:06
Total (MENIT) 79.10
Dari data table di atas, terlihat bahwa total waktu siklus rata-rata pada engine
station (1) adalah 0:59:05 Jam atau 59.08 Menit, lalu pada engine station (2) adalah
0:50:24 Jam atau 50.40 Menit, pada engine station (3) adalah sebesar 0:19:04 Jam
atau 19.07 Menit, pada engine station (4) adalah sebesar 0:32:15 Jam atau 32.25
Menit. Kemudian, pada Gear Box Station (5) total waktu siklus rata-rata adalah
55
sebesar 1:54:32 Jam atau 114.53 Menit. Dan, pada Engine To Gear Box (6) adalah
sebesar 1:19:06 Jam atau 79.10 Menit.
4.1.2 Pengumpulan Data Waktu Operasi pada Front Axle Station dan Rear Axle
Station
Pada Front Axle Station dan Rear Axle Station tidak memiliki hubungan
keterkaitan secara langsung atau terpisah dengan engine stations , Gear Box Station
dan Engine To Gear Box Station, maka penyajian data pada Front Axle Station dan
Rear Axle Station dilakukan secara terpisah. Berikut hasil perhitungan waktu siklus
pada setiap proses di Front Axle Station dan Rear Axle Station yang dihitung secara
langsung (Data Primer) dengan menggunakan stopwatch.
56
Tabel 4.6 Waktu Operasi Setiap Proses pada Front Axle Station
NAME
FRONT AXLE STATION OPERATI
ON
OPERA
TION
RATA-
RATA
Sub No.
Process PROCESS TIME 1 TIME 2
CYCLE
TIME
Pak
Tomi
1 Assy Bracket Lh & RH - Assy
Bearing Bracket 0:06:48 0:06:55 0:06:52
2
Assy Bracket Shoes LH & RH - Assy
Brake Camshaft & Spring LH &
RH
0:08:01 0:08:10 0:08:05
3 Assy Dust Cover LH & RH - Assy
Wheel Brake Cylinder 0:06:38 0:06:45 0:06:42
4 Assy Slack Adjuster - Assy Cotter
Pin 0:08:14 0:08:21 0:08:17
5 Assy Lock ring 0:06:55 0:06:58 0:06:56
Pak
Tajudin
6 Pre Assy Wheel Hub Preparation -
Pre Assy Seal Ring On Hub 0:08:06 0:08:13 0:08:09
7 Pre Assy Wheel Bolt on Wheel Hub 0:08:35 0:08:49 0:08:42
Pak
Tomi
8 Front Axle Preparation 0:07:47 0:07:52 0:07:49
9 Assy Steering Knuckle - Assy King
Pin 0:09:25 0:09:33 0:09:29
10 Assy Wedge Bolt - Assy Lock Ring
& Nipple Grease LWR 0:08:47 0:08:53 0:08:50
11
Assy Lock Ring & Nipple Grease
Uppercrates - Assy Ring To Steering
Knuckle
0:09:10 0:08:18 0:08:44
Pak
Tajudin
12 Assy Steering Arm - Assy Steering
Rod 0:08:06 0:08:14 0:08:10
13 Assy Brake Spider - Assy Wheel
Hub 0:05:30 0:05:18 0:05:24
14 Hub Cap Assy 0:08:19 0:08:31 0:08:25
15 Assy Identification Plate 0:06:47 0:06:56 0:06:52
16 Assy Plug - Assy Brake Drum 0:09:36 0:09:45 0:09:40
17 Setting Turning Angle 0:08:02 0:08:17 0:08:09
18 Wheel Alignment & Toe In/Out 0:06:26 0:06:35 0:06:30
19 Punching Comnos - Setting Slack
Adjuster 0:01:53 0:02:25 0:02:09
TOTAL 2:23:06 2:24:48 2:23:57
TOTAL (Minutes) 143.1 144.8 143.95
Dari data table di atas, terlihat bahwa total waktu siklus rata-rata pada Front Axle
Station adalah 2:23:57 Jam atau 143.95 Menit.
57
Tabel 4.7 Waktu Operasi Setiap Proses pada Rear Axle Station
NAME Sub No.
Process PROCESS
OPERA
TION
TIME 1
OPERA
TION
TIME 2
RATA-RATA
CYCLE
TIME
Pak
Hanapi
1 Pre Assy Wheel Hub 0:09:39 0:09:50 0:09:44
2
Pre Assy Wheel Hub Bearing -
Operational Nut Runner For
Brake Spider
0:09:19 0:09:34 0:09:26
Pak
Hanapi
3 Pre Assy Brake Spider 0:05:01 0:05:28 0:05:15
4 Pre Assy Brake Lining - Pre
Assy Lock Plate 0:04:27 0:04:35 0:04:31
5 Pre Assy Brake Camshaft - Pre
Assy Protective Plate 0:05:49 0:06:01 0:05:55
6 Pre assy Plug - Assy Brake
Adjuster to PA Brake Lining 0:03:22 0:03:29 0:03:26
Pak Edi 7 Pre Assy Differential Gear 0:14:42 0:14:53 0:14:48
Pak Edi
8 Pre Assy Pinion 0:10:14 0:10:19 0:10:17
9 Carrier Measuring 0:11:47 0:11:59 0:11:53
10 Assy Friction Washer 0:11:01 0:11:09 0:11:05
11 Assy Basic Washer 0:11:00 0:11:11 0:11:05
Pak Edi 12 Pre Assy Pinion to Carrier 0:03:44 0:03:58 0:03:51
Pak Edi
13 Pre Assy Differential Gear 0:13:14 0:13:23 0:13:19
14 Differential Gear Regulation 0:14:01 0:14:09 0:14:05
15 Punching Comnos & Assy ID
Plate - Pre Assy Plain Case 0:13:40 0:13:48 0:13:44
16
Pre Assy Ring Gear on
Differential Case - Ring Gear
Nut Runner SOP
0:14:17 0:14:01 0:14:09
Pak
Hanapi
17
Operational Nut Runner for
Housing Cover - Assy Carrier
To Rear Axle Housing
0:11:30 0:11:02 0:11:16
18 Assy Brake Lining - Assy Brake
Cylinder 0:11:23 0:11:36 0:11:30
19 Assy Cotter Pin to PA Brake
Cylinder 0:11:39 0:11:48 0:11:44
20 Assy Spacer Washer 0:10:54 0:11:09 0:11:01
21 Assy Wheel Hub - Assy
Grooved Nut 0:11:40 0:11:53 0:11:46
22 Operational Nut Runner for
Axle Shaft - Assy Axle Shaft 0:12:36 0:12:48 0:12:42
23 Assy Brake Drum 0:12:32 0:12:48 0:12:40
Pak
Hanapi 24 Preparation to Painting 0:03:37 0:03:49 0:03:43
TOTAL 4:01:08 4:04:40 4:02:54
TOTAL (Minutes) 241.133 244.667 242.900
58
Dari data table di atas, terlihat bahwa total waktu siklus rata-rata pada Rear
Axle Station adalah 4:02:54 Jam atau 242.90 Menit.
4.2 Menghitung Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (Waktu
Standar)
Waktu Siklus telah didapat dari hasil rata-rata setiap waktu operasi pertama dan
kedua. Dalam menghitung waktu normal, maka terlebih dahulu harus ditentukan nilai
faktor penyesuaian (p). Hal ini bertujuan untuk menormalkan waktu kerja yang
diperoleh dari pengukuran kerja karyawan pada saat diamati akibat kecepatan
kerja karyawan, tingkat keterampilan, lingkungan dan lain-lain yang berubah-
ubah. Faktor penyesuaian dianalisi berdasrkan pengamatan sebelum penelitian
berlangsung dan bersifat subyektif tergantung pada penelitian, tetapi paling tidak
diusahakan untuk mendekati kenyataan.
59
• Menghitung nilai Faktor Penyesuaian (P) dengan cara Westinghouse:
Tabel 4.8 Perhitungan Faktor Penyesuaian
Faktor Kelas Lambang Penyesuaian
Keterampilan Superskill A1 + 0.15
Usaha Average D 0.00
Kondisi
Kerja Good C + 0.02
Konsistensi Good C + 0.01
Total + 0.18
Bekerja dalam keadaan Normal 1.00
Faktor Penyesuaian (P) + 1.18
Maka, nilai Faktor Penyesuain (P) yang didapat dengan metode
Westinghouse adalah 1 + 0,18 = 1,18.
Sedangkan dalam menghitung waktu baku atau waktu standar, maka kita
harus menghitung nilai kelonggaran atau allowance terlebih dahulu. Kelonggaran
ini adalah waktu dimana karyawan melakukan interupsi dari proses berlangsung
karena hal-hal tertentu tidak dapat dihindarkan Waktu yang dibutuhkan dalam
menginterupsi proses yang sedang berlangsung ini dapat dihitung dengan
memperhatikan beberapa aspek, berikut perhitungan kelonggaran (allowance)
dari kondisi kerja di lapangan :
60
Tabel 4.9 Tabel Perhitungan Allowance
Allowance
No
. Faktor Golongan Nilai
1 Tenaga yang dikeluarkan Ringan 7.50%
2 Sikap Kerja Berdiri di atas dua kaki 4.5%
3 Gerakan Kerja Normal 0
4 Kelelahan Mata
Pandangan Terus Menerus dengan fokus
berubah-ubah 7.50%
5 Keadaan Temperatur Normal 4%
6 Keadaan Atmosfer Cukup 1%
7
Keadaan Lingkungan yang
Baik Bersih, Sehat dan Cerah 0%
8
Kelonggaran Kebutuhan
Pribadi Pria 2%
TOTAL 26.50%
Berdasarkan table di atas, maka nilai kelonggaran adalah 26.5% yang akan
digunakan untuk mencari waktu baku atau waktu standar. Tenaga yang dikeluarkan
adalah ringan karena operator menggunakan berbagai alat bantu seperti ergo pulse
untuk pemasangan baut, dengak sikap kerja berdiri dengan kedua kaki nya, bekerja
dengan gerakan secara normal, pandangan melihat terus menerus pada benda kerja
dengan teliti. Keadaan temperature normal berkisar 28 derajat celcius, keadaan
atmosfer cenderung cukup dikarenakan terdapat semacam bau pelumas, namun tetap
berada pada lingkungan kerja yang bersih dan cerah.
61
4.2.1 Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu Standar) pada
Engine Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box Station
Berikut merupakan analisis perhitungan waktu normal dari waktu siklus yang
dikalikan dengan factor penyesuaian, dan waktu baku dari waktu normal yang
dikalikan dengan allowance.
62
Tabel 4.10. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Engine Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box
station
STATIO
N
Sub No.
Process PROCESS
CYCLE
TIME
(Rata-rata)
NORMAL
TIME
STANDAR
D TIME
STANDARD
TIME
(MINUTES)
EN
GIN
E S
t. (
1 &
2)
1 Short Block
Preparation 0:04:45 0:05:37 0:07:06
7.10
2
Proses Pengecekan
MHL Number &
Input ke TIDS -
Assy Stud
0:03:41 0:04:20 0:05:29
5.48
3 Assy Oil Suction
Pipe 0:03:09 0:03:43 0:04:42
4.70
4 Assy Oil Pan - Assy
Oil Sender Unit 0:07:15 0:08:33 0:10:50
10.83
5 Pre. Assy Cylinder
Head 0:12:01 0:14:10 0:17:56
17.93
6
Assy Konstradrossel
Cover - Assy
Tightener 0:02:14 0:02:38 0:03:20
3.33
7
Assy Fuel Pressure
Line - Assy Fitting
Pressure Line 0:02:45 0:03:14 0:04:06
4.10
8 Assy Valve Cap -
Assy Rocker Arm 0:02:24 0:02:50 0:03:35
3.58
9
Assy Overflow Valve
- Assy Injection
Pump 0:03:20 0:03:55 0:04:58
4.97
10 Assy Fuel Line 0:03:28 0:04:05 0:05:10 5.17
11 Assy Oil Filter -
Assy Oil Fuel Pump 0:01:54 0:02:14 0:02:50
2.83
12 Assy Damper Pulley 0:02:16 0:02:40 0:03:22 3.37
13 Setting Valve
Clearance 0:04:09 0:04:54 0:06:12
6.20
14 Assy Water Pump 0:01:26 0:01:42 0:02:09 2.15
15
Assy Idle Pulley -
Assy Tightener
Pulley 0:01:50 0:02:10 0:02:45
2.75
16 Assy Pulley For
Radiator 0:01:08 0:01:21 0:01:42
1.70
17 Assy Water Pump
Connector 0:01:07 0:01:19 0:01:40
1.67
18 Move to Station 2 0:00:13 0:00:16 0:00:20 0.33
Total (JAM) 0:59:05 1:09:43 1:28:11 Total (MENIT) 59.08 88.20
63
Tabel 4.11. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Engine Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box
station (lanjutan)
STA
TIO
N
Sub No.
Process PROCESS
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
NORM
AL
TIME
STANDA
RD
TIME
STANDARD
TIME
(MINUTES)
EN
GIN
E S
t. (
1 &
2)
19 Barcode Injection Pump
Number and Tool Box 0:03:09 0:03:44 0:04:43
4.72
20 Assy Compressor 0:02:29 0:02:55 0:03:42 3.70
21 Assy Line Compressor -
Assy Thermostat 0:02:30 0:02:57 0:03:44
3.73
22 Assy Line Compressor To
Waterpump 0:03:25 0:04:02 0:05:06
5.10
23 Assy electric cable 0:01:37 0:01:54 0:02:24 2.40
24 electric cable connection 0:01:43 0:02:02 0:02:34 2.57
25 Assy Sender Unit - Assy
Fitting 0:02:27 0:02:54 0:03:40
3.67
26 Assy Fuel Filter 0:01:02 0:01:13 0:01:33 1.55
27 Assy ECU - Assy Fuel Line 0:03:46 0:04:27 0:05:38 5.63
28 Assy Intake Manifold Assy
air Sensor 0:03:03 0:03:36 0:04:34
4.57
29 Assy Cylinder head Cover 0:02:19 0:02:44 0:03:27 3.45
30 Assy Oil Cooler 0:02:03 0:02:25 0:03:03 3.05
31 Assy Bracket - Assy
Sender Unit 0:01:24 0:01:39 0:02:05
2.08
32 Assy Turbocharger - Assy
Oil Line 0:02:53 0:03:24 0:04:18
4.30
33 Assy Exhaust Manifold -
assy Hose 0:05:18 0:06:16 0:07:55
7.92
34 Assy Bracket - assy
Exhaust Brake 0:03:23 0:03:59 0:05:03
5.05
35 Assy alteranor Support 0:01:47 0:02:06 0:02:39 2.65
36 Assy Air Intake 0:01:37 0:01:54 0:02:24 2.40
37 Assy Air Intake Manifold 0:00:58 0:01:08 0:01:26 1.43
38 Assy Suspension Eye Pad -
Routing Wireharness ECU 0:03:00 0:03:33 0:04:29
4.48
39 Check + Move To Station
3 0:00:31 0:00:37 0:00:46
0.77
Total (JAM) 0:50:24 0:59:29 1:15:15
Total (MENIT) 50.40 75.22
64
Tabel 4.12. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Engine Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box
station (lanjutan)
STAT
ION
Sub No.
Process PROCESS
CYCLE
TIME (Rata-
rata)
NORMA
L TIME
STAND
ARD
TIME
STANDARD
TIME
(MINUTES)
EN
GIN
E S
t. (
3 &
4)
40 Assy Second Alternator
Support 0:00:55 0:01:05 0:01:22
1.37
41 Assy 1St Alteranor 0:01:31 0:01:47 0:02:15 2.25
42 Assy 1St Alteranor -
Assy 2nd Alternator 0:01:35 0:01:52 0:02:21
2.35
43 Assy Pully - Assy Motor
Stater 0:01:45 0:02:04 0:02:36
2.60
44 Assy Oil filler Neck -
Assy Breather Hose 0:02:45 0:03:14 0:04:06
4.10
45 Leak Tester - SAA
Number Checking 0:09:40 0:11:25 0:14:26
14.43
46 Move to Station Final +
Mengembalikan Jig Ke
station 1 0:00:54 0:01:04 0:01:20
1.33
Total (JAM) 0:19:04 0:22:30 0:28:27
Total (MENIT) 19.00 28.43
47 Assy Screening Plate -
etb (Dressing Up) 0:08:25 0:09:56 0:12:35
12.58
48 Engine Test Bench
Preparation - Dressing
Down Engine 2 0:07:49 0:09:13 0:11:40
11.67
49 Dismantle Drive Shaft -
Assy Ball Bearing 0:03:17 0:03:53 0:04:54 4.90
50 Assy Screening Plate -
Assy Cover 0:04:08 0:04:53 0:06:11 6.18
51 Assy Suction Line 0:01:31 0:01:48 0:02:16 2.27
52
Preparation Finish PC
for ECU - ECU Final
Checking & Final
Printing 0:07:04
0:08:21 0:10:34 10.57
Total (JAM) 0:32:15 0:38:04 0:48:09
Total (MENIT) 32.25 48.17
65
Tabel 4.13. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Engine Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box
station (lanjutan)
STATI
ON
Sub No.
Process PROCESS
CYCLE
TIME
(Rata-
rata)
NORMAL
TIME
STANDARD
TIME
STANDARD
TIME
(MINUTES)
GE
AR
BO
X S
t. (
5)
53 Countershaft
Preparation 0:03:01 0:03:34 0:04:31 4.52
54
Mainshaft Preparation -
Assy Lock Ring
Syncromesh 1st and 2nd
gear 0:04:08
0:04:52 0:06:10 6.17
55 Assy Sliding Colar -
Assy 1st Gear 0:04:31 0:05:20 0:06:45 6.75
56 Assy Lock Ring 1st
Gear - Assy Syncromesh
3rd and 4th Gear 0:04:48 0:05:40 0:07:10 7.17
57 Assy Lock Ring - Assy
5th and 6th Gear 0:03:54 0:04:37 0:05:50 5.83
58 Assy Syncromesh 5th
and 6th Gear - Assy
Sliding Colar 0:06:14 0:07:22 0:09:19 9.32
59 Z and D Measurement 0:03:05 0:03:39 0:04:37 4.62
60 Assy Mainshaft Bearing
- Assy Drive Shaft 0:06:42 0:07:54 0:10:00 10.00
61 Assy Cover Drive Shaft -
assy Guide Tube FH 0:07:43 0:09:07 0:11:32 11.53
62 Rear Trans Case
Preparation - Assy
Guide Tube RH 0:07:15 0:08:33 0:10:49 10.82
63 Preparation Assy
Mainshaft to House -
Assy Shifting Rod 0:10:03 0:11:51 0:14:59 14.98
64 Assy Bearing
Countershaft 0:10:27 0:12:20 0:15:36 15.60
65 Pengencangan Shifting
Rod 0:05:17 0:06:14 0:07:53 7.88
66 Penutupan Front Trans
Case - Penutupan Plate
& InterLock 0:09:06 0:10:45 0:13:35 13.58
67 Assy Oil Pump - Assy
Flange 0:09:56 0:11:43 0:14:49 14.82
68 Assy Adapter Plate -
Assy Shifting Shaft 0:09:06 0:10:44 0:13:34 13.57
69 Assy Neutral Sensor -
Assy Lock Pin 0:09:16 0:10:56 0:13:49 13.82
Total (JAM) 1:54:32 2:15:09 2:50:57
Total (MENIT) 114.53 170.97
66
Tabel 4.14. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Engine Stations, Gear Box Station, dan Engine To Gear Box
station (lanjutan)
STA
TIO
N
Sub
No.
Proces
s
PROCESS
CYCLE
TIME
(Rata-rata)
NORM
AL
TIME
STAND
ARD
TIME
STANDARD
TIME
(MINUTES)
EN
GIN
E T
o G
earB
ox
St.
(6
)
70 Leak Test - Leak Test Complete 0:08:03
0:09:3
0 0:12:02 12.03
71 Test Bench Preparation - Oil
Filling 0:02:55
0:03:2
7 0:04:22 4.37
72 Test Bench Gear Box - Assy
Identification Plate 0:05:38
0:06:3
9 0:08:24 8.40
73 Check Engine Oil and Engine
Painting Preparation - Delivery
to Paint 0:10:39
0:12:3
4 0:15:54 15.90
74 Pre Assy Pulley - Pre Assy
Pressure Plate 0:09:46
0:11:3
2 0:14:35 14.58
75 Assy Gear Box To Engine 0:06:55
0:08:1
0 0:10:20 10.33
76 Assy Clutch Booster 0:02:06
0:02:2
9 0:03:08 3.13
77 Assy Engine Support 0:03:15
0:03:5
0 0:04:51 4.85
78 Pre Assy Adapter Fitting - Pre
Assy Quick Release 0:06:28
0:07:3
8 0:09:40 9.67
79 Pre Assy Brake Lining - Assy
Exhaust Pipe 0:05:58
0:07:0
3 0:08:55 8.92
80 Assy Fitting - Assy Button
Switch 0:05:15
0:06:1
1 0:07:50 7.83
81 Assy Electric Cable to Button
Switch - Assy Generartor to
Motor Stater 0:05:11
0:06:0
7 0:07:45 7.75
82 Assy Generator Harness to
Motor Starter - Assy Negative
Cable 0:06:56
0:08:1
1 0:10:21 10.35
Total (JAM) 1:19:06
1:33:2
1 1:58:05
Total (MENIT) 79.10 118.12
• Menghitung Waktu Normal (Wn) :
Contoh, Pada Proses Pre Assy Cylinder Head No. 5 memerlukan waktu siklus
sebesar 00:12:01 atau 12.016 menit.
Maka, nilai Waktu Normal (Wn) adalah
67
𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑝
𝑊𝑛 = 12,016 𝑥 1,18
𝑊𝑛 = 14,18 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, waktu normal yang dibutuhkan untuk proses Pre Assy Cylinder Head No. 5
adalah 14,18 menit atau 00:14:10.
• Menghitung Waktu Standar (Wb) :
Contoh, Pada Proses Pre Assy Cylinder Head No. 5 memerlukan waktu normal
sebesar 00:14:10 atau 14.18 menit.
Maka, nilai Waktu Baku (Wb) adalah
𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 + (𝑊𝑛 𝑥 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒)
𝑊𝑏 = 14.18 + (14.18 𝑥 26,5%)
𝑊𝑏 = 17.925 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, Waktu Baku yang dibutuhkan untuk proses Shortblock preparation adalah 17.93
Menit atau 00:17:56.
68
4.2.2 Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu Standar) pada
Front Axle Station
Berikut merupakan waktu operasi dan deskripsi elemen kerja dari Front Axle
Station.
69
Tabel 4.15. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Front Axle Station
NAM
E
FRONT AXLE STATION CYCLE NORMAL STANDARD STANDARD
Sub No.
Process PROCESS TIME TIME TIME
TIME
(MINUTES)
Pak
Tomi
1 Assy Bracket Lh & RH - Assy
Bearing Bracket 0:06:52 0:08:06 0:10:15
10.25
2 Assy Bracket Shoes LH & RH -
Assy Brake Camshaft & Spring
LH & RH 0:08:05 0:09:33 0:12:05
12.08
3 Assy Dust Cover LH & RH - Assy
Wheel Brake Cylinder 0:06:42 0:07:54 0:10:00
10.00
4 Assy Slack Adjuster - Assy Cotter
Pin 0:08:17 0:09:47 0:12:23
12.38
5 Assy Lock ring 0:06:56 0:08:11 0:10:22 10.37
Pak
Tajudi
n
6 Pre Assy Wheel Hub Preparation
- Pre Assy Seal Ring On Hub 0:08:09 0:09:37 0:12:11
12.18
7 Pre Assy Wheel Bolt on Wheel
Hub 0:08:42 0:10:16 0:12:59
12.98
Pak
Tomi
8 Front Axle Preparation 0:07:49 0:09:14 0:11:41 11.68
9 Assy Steering Knuckle - Assy
King Pin 0:09:29 0:11:11 0:14:09
14.15
10 Assy Wedge Bolt - Assy Lock
Ring & Nipple Grease LWR 0:08:50 0:10:26 0:13:11
13.18
11 Assy Lock Ring & Nipple Grease
Uppercrates - Assy Ring To
Steering Knuckle 0:08:44 0:10:19 0:13:02
13.03
Pak
Tajudi
n
12 Assy Steering Arm - Assy
Steering Rod 0:08:10 0:09:38 0:12:12
12.20
13 Assy Brake Spider - Assy Wheel
Hub 0:05:24 0:06:22 0:08:04
8.07
14 Hub Cap Assy 0:08:25 0:09:56 0:12:34 12.57
15 Assy Identification Plate 0:06:52 0:08:06 0:10:15 10.25
16 Assy Plug - Assy Brake Drum 0:09:40 0:11:25 0:14:26 14.43
17 Setting Turning Angle 0:08:09 0:09:37 0:12:11 12.18
18 Wheel Alignment & Toe In/Out 0:06:30 0:07:41 0:09:43 9.72
19 Punching Comnos - Setting Slack
Adjuster 0:02:09 0:02:32 0:03:13
3.22
TOTAL 2:23:57 2:49:52 3:34:53
TOTAL (Minutes) 143.95 169.867 214.93
70
• Menghitung Waktu Normal (Wn) :
Contoh, Pada Proses Assy Bracket LH & RH – Assy Bearing Bracket
memerlukan waktu siklus sebesar 00:06:52 atau 6,867 menit.
Maka, nilai Waktu Normal (Wn) adalah
𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑝
𝑊𝑛 = 6,867 𝑥 1,18
𝑊𝑛 = 8,103 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, waktu normal yang dibutuhkan untuk proses Assy Bracket LH & RH – Assy Bearing
Bracket adalah 8,103 menit atau 00:08:06.
• Menghitung Waktu Baku/ Waktu Standar (Wb) :
Contoh, Pada Proses Assy Bracket LH & RH – Assy Bearing Bracket memerlukan waktu
normal sebesar 00:08:06 atau 8,1 menit.
Maka, nilai Waktu Baku (Wb) adalah
𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 + (𝑊𝑛 𝑥 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒)
𝑊𝑏 = 8,1 + (8,1 𝑥 26,5%)
𝑊𝑏 = 10,246 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, waktu Baku yang dibutuhkan untuk proses Assy Bracket LH & RH – Assy
Bearing Bracket adalah 10,246 menit atau 00:10:15.
71
Gambar 4.1 Peta Proses Operasi Pada Front Axle Station
72
Pada Front Axle Station, terdapat dua orang Operator yang bekerja secara
bersamaan atau pararel, pada gambar di atas dijelaskan bahwa terdapat dua operator
yang bernama Pak Tomi dan Pak Tajudin. Di sini terlihat bahwa mereka bekerja
secara bersamaan, namun total waktu operasi yang dihabiskan Pak Tomi untuk
membuat setiap unit nya adalah sebesar 107.13 Menit, sedangkan Pak Tajudin
menghabiskan waktu sebesar 107.80 menit untuk setiap unit nya. Dengan demikian,
maka waktu baku diambil pada rantai kerja dengan waktu terpanjang yaitu 107.80
menit.
4.2.3 Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu Standar) pada
Rear Axle Station
Berikut merupakan table elemen kerja beserta jumlah waktu operasi pada Rear
Axle Station.
73
Tabel 4.16. Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, dan Waktu Baku (waktu
Standar) pada Rear Axle Station
NA
ME
Sub
No.
Process
PROCESS
CYCLE
TIME
(Rata-rata)
NORM
AL
TIME
STANDA
RD
TIME
STANDARD
TIME
(MINUTES)
Pak
Hana
pi
1 Pre Assy Wheel Hub 0:09:44 0:11:30 0:14:32 14.53
2 Pre Assy Wheel Hub Bearing -
Operational Nut Runner For Brake
Spider 0:09:26 0:11:08 0:14:05
14.08
Pak
Hanapi
3 Pre Assy Brake Spider 0:05:15 0:06:11 0:07:50 7.83
4 Pre Assy Brake Lining - Pre Assy Lock
Plate 0:04:31 0:05:20 0:06:45 6.75
5 Pre Assy Brake Camshaft - Pre Assy
Protective Plate 0:05:55 0:06:59 0:08:50
8.83
6 Pre assy Plug - Assy Brake Adjuster to
PA Brake Lining 0:03:26 0:04:03 0:05:07 5.12
Pak
Edi 7 Pre Assy Differential Gear 0:14:48 0:17:28 0:22:05
22.08
Pak Edi
8 Pre Assy Pinion 0:10:17 0:12:08 0:15:20 15.33
9 Carrier Measuring 0:11:53 0:14:01 0:17:44 17.73
10 Assy Friction Washer 0:11:05 0:13:04 0:16:32 16.53
11 Assy Basic Washer 0:11:05 0:13:05 0:16:33 16.55 Pak
Edi 12 Pre Assy Pinion to Carrier 0:03:51 0:04:33 0:05:45
5.75
Pak
Edi
13 Pre Assy Differential Gear 0:13:19 0:15:42 0:19:52 19.87
14 Differential Gear Regulation 0:14:05 0:16:37 0:21:01 21.02
15 Punching Comnos & Assy ID Plate -
Pre Assy Plain Case 0:13:44 0:16:12 0:20:30
20.50
16 Pre Assy Ring Gear on Differential
Case - Ring Gear Nut Runner SOP 0:14:09 0:16:42 0:21:07
21.12
Pak
Hanapi
17 Operational Nut Runner for Housing
Cover - Assy Carrier To Rear Axle
Housing 0:11:16 0:13:18 0:16:49
16.82
18 Assy Brake Lining - Assy Brake
Cylinder 0:11:30 0:13:34 0:17:09 17.15
19 Assy Cotter Pin to PA Brake Cylinder 0:11:44 0:13:50 0:17:30 17.50
20 Assy Spacer Washer 0:11:01 0:13:01 0:16:27 16.45
21 Assy Wheel Hub - Assy Grooved Nut 0:11:46 0:13:53 0:17:34 17.57
22 Operational Nut Runner for Axle Shaft
- Assy Axle Shaft 0:12:42 0:14:59 0:18:57
18.95
23 Assy Brake Drum 0:12:40 0:14:57 0:18:54 18.90 Pak
Hana
pi 24 Preparation to Painting 0:03:43 0:04:23 0:05:33
5.55
TOTAL 4:02:54 4:46:38 6:02:35
TOTAL (Minutes) 242.9
286.63
3 362.52
74
• Menghitung Waktu Normal (Wn) :
Contoh, Pada Proses Pre Assy Pinnion No. (8) memerlukan waktu siklus
sebesar 00:10:17 atau 10.28 menit.
Maka, nilai Waktu Normal (Wn) adalah
𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑝
𝑊𝑛 = 10,28 𝑥 1,18
𝑊𝑛 = 12,13 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, waktu normal yang dibutuhkan untuk proses Pre assy Wheel Hub adalah 12,13
menit atau 00:12:08.
• Menghitung Waktu Baku/Standar (Wb) :
Contoh, Pada Proses Pre Assy wheel Hub memerlukan waktu normal sebesar 00:12:08
atau 12,13 menit.
Maka, nilai Waktu Baku (Wb) adalah
𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 + (𝑊𝑛 𝑥 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒)
𝑊𝑏 = 12,13 + (12,13 𝑥 26,5%)
𝑊𝑏 = 15.3 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Jadi, waktu Baku yang dibutuhkan untuk proses Pre Assy Wheel Hub adalah 15.3
menit atau 00:15:20.
75
Gambar 4.2 Peta Proses Operasi pada Rear Axle Station
76
Pada Rear Axle Station, terdapat dua orang Operator yang bekerja secara
bersamaan atau pararel, pada gambar di atas dijelaskan bahwa terdapat dua operator
yang bernama Pak Edi dan Pak Hanapi. Di sini terlihat bahwa mereka bekerja secara
bersamaan, namun total waktu operasi yang dihabiskan Pak Edi untuk membuat
setiap unit nya adalah sebesar 176.48 Menit, sedangkan Pak Hanapi menghabiskan
waktu sebesar 186.03 menit untuk setiap unit nya. Dengan demikian, maka waktu
baku diambil pada rantai kerja dengan waktu terpanjang yaitu 186.03 menit.
4.3 Perbandingan antara Takt Time dengan Waktu Baku (Standard Time)
pada setiap Work Station
Jumlah jam kerja efektif di PT. Mercedes-Benz Indonesia adalah sebesar 7.42
jam atau 445 menit setiap hari nya, sedangkan Takt Time merupakan jam kerja
efektif per demand setiap hari nya. Target produksi berdasarkan permintaan pada PT.
Mercedes-Benz Indonesia adalah 2.5 unit untuk setiap hari nya. Dengan itu, maka :
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑇𝑇) = 445 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
2.5 𝑢𝑛𝑖𝑡/ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑇𝑇) = 178 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡/𝑢𝑛𝑖𝑡
Jumlah Takt Time pada produksi bis adalah sebesar 178 menit per unit, ini
artinya tidak diperbolehkan produksi setiap unitnya melebihi 178 Menit yang
merupakan batas waktu maksimal dalam proses pengerjaan.
77
Grafik 4.1 Perbandingan Waktu Baku (Standard Time) dengan Takt Time 2.5
unit/hari
Jika dilihat dari hasil perbandingan waktu tersebut, maka kita melihat masih
banyak waktu menganggur atau non value added time yang begitu besar untuk setiap
unit nya dan adanya ketidakseimbangan beban kerja antara satu stasiun dengan
stasiun lainnya, dengan hasil tersebut tentunya harus dilakukan pembagian kerja
163,42
76,60
170,97
118,12107,80
178,00
8,03
14,58
101,40
7,03
59,8870,20
186,03178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
Engine St. 1&2 Engine St. 3&4 Gear Box St.(5)
Engine ToGear Box St.
(6)
Front AxleStation
Rear AxleStation
Perbandingan Waktu Baku (Standard Time) dengan Takt Time 2.5 unit/hari
Waktu Baku (Standard Time) Kelebihan Waktu 2.5 Unit/hariWaktu Menganggur Waktu TotalTakt Time 2.5 Units/Day
78
secara lebih merata antara satu stasiun kerja dengan stasiun kerja lainnya. Di samping
itu, sangat mungkin dilakukan peningkatan target produksi pada setiap harinya, target
dapat ditingkatkan dari 2.5 unit per hari menjadi 3 unit per hari.
Dengan meningkatkan target produksi menjadi 3 unit setiap hari nya, maka aka nada
perubahan Takt Time menjadi,
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑇𝑇) = 445 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
3 𝑢𝑛𝑖𝑡/ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑇𝑇) = 148.33 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡/𝑢𝑛𝑖𝑡
Dengan demikian maka, Jumlah Takt Time pada produksi bis adalah sebesar
148.33 menit per unit, ini artinya tidak diperbolehkan produksi setiap unitnya
melebihi 148.33 Menit yang merupakan batas waktu maksimal dalam proses
pengerjaan.
• Menghitung Line Efficiency awal pada Engine stations, Gear Box Station,
Engine To Gear Box Stations
𝐿𝐸 = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 = 529.10
4. (170,97)𝑥 100%
𝐿𝐸 = 77,37%
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Engine stations, Gear Box Station,
Engine To Gear Box Stations adalah 77,37%.
79
• Menghitung Balance Delay awal pada Engine stations, Gear Box Station,
Engine To Gear Box Stations
𝐵𝐷 = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 = 4. (170,97) − 529.10
4. (170,97) 𝑥 100%
𝐵𝐷 = 154.78
683,88 𝑥 100%
𝐵𝐷 = 22,63%
Maka, nilai Balance Delay pada Engine stations, Gear Box Station, Engine To
Gear Box Stations adalah 22,63%.
• Menghitung Balance Delay awal pada Engine stations, Gear Box Station,
Engine To Gear Box Stations
𝐼𝑇 = ((𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐)
𝐼𝑇 = (4. (170,97) − 529.10)
𝐼𝑇 = 154,78 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Engine stations, Gear Box
Station, Engine To Gear Box Stations adalah 154,78 Menit.
80
Grafik 4.2 Perbandingan Waktu Baku (Standard Time) dengan Takt Time 2.5
Unit/hari dan 3 Unit/hari
Gambar tersebut menjelaskan bahwa, sangat memungkinkan untuk
dilakukannyapeningkatan produksi setiap hari nya menjadi 3 unit/hari. Terlihat pada
engine station 1&2, Gear Box Station dan Rear Axle Station memiliki bobot kerja
yang melebihi batas Takt Time 148.33 menit. Namun, pada Engine station 3&4,
148,33
76,60
148,33
118,12107,80
148,33
15,0922,64
29,67
8,03
71,73
30,2140,53
163,42170,97
186,03
178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00
148,33 148,33 148,33 148,33 148,33 148,33
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
Engine St. 1&2 Engine St. 3&4 Gear Box St.(5)
Engine To GearBox St. (6)
Front AxleStation
Rear AxleStation
Waktu Baku (Standard Time) Kelebihan Waktu 3 Unit/hari
Kelebihan Waktu 2.5 Unit/hari Waktu Menganggur
Waktu Total Takt Time 2.5 Unit/Hari
Takt Time 3 Unit/Hari
81
Engine To Gear Box dan Front Axle Station masih memiliki waktu menganggur yang
cukup besar dan masih berada di bawah Takt Time 148.33 menit.
4.4 Analisa Keseimbangan Lintasan (Line Balancing)
Analisa keseimbangan lintasan ini dilakukan dengan 3 metode, antara lain
metode Ranked Positional Weight, Largest Candidate Rule, dan Kilbridge Wester
atau Region Approach. Dari ketiga hasil metode tersebut, yang terbaik akan dijadikan
sebagai usulan perbaikan bagi pihak perusahaan. Namun, pertama kita harus
membuat precedence diagram untuk mengetahui aliran proses elemen kerja dari awal
hingga akhir secara lengkap.
Namun, kita harus menentukan jumlah stasiun kerja minimum terdahulu, untuk
mengetahui berapa work station paling sedikit yang diperbolehkan.
𝑛 min = ∑ 𝑇𝑒
𝑇𝑡
𝑛 min = 529,10
148,33
𝑛 min = 3,567 ~4
Maka jumlah stasiun kerja minimum yang dibutuhkan adalah 4 stasiun kerja
bagi seluruh elemen kerja
82
Gambar 4.3 Precedence Diagram
83
Gambar di atas menjelaskan alur proses pada seluruh elemen kerja di Aggregate Line
Stations Department dari awal hingga akhir dari semua stasiun kerja.
4.4.1 Analisa Keseimbangan Lintasan dengan metode Ranked
Positional Weight (RPW)
1) Langkah awal metode ini, yaitu dilakukannya pembobotan secara berurut
dengan mengakumulasi waktu proses kerja setiap elemen kerja dari awal
hingga akhir proses, hasil dengan rantai terpanjang akan diutamakan di
stasiun kerja awal-awal. Maka dibuatlah table pembobotan kerja, di mana
bobot terbesar akan diurutkan dipaling awal.
84
Tabel 4.17 Pembobotan waktu kerja metode Ranked Positional Weight
Elemen Bobot Elemen Bobot Elemen Bobot Elemen Bobot Elemen Bobot
1 358.13 56 271.65 32 223.72 47 166.28 81 18.10
2 351.03 18 270.27 62 223.18 67 160.32 82 10.35
3 345.55 19 269.93 33 219.42 48 153.70
4 340.85 20 265.22 63 212.37 68 145.50
5 330.02 57 264.48 34 211.50 49 142.03
6 312.08 21 261.52 35 206.45 50 137.13
7 308.75 58 258.65 36 203.80 69 131.93
8 304.65 22 257.78 37 201.40 51 130.95
9 301.07 23 252.68 38 199.97 52 128.68
10 296.10 24 250.28 64 197.38 70 118.12
11 290.93 59 249.33 39 195.48 71 106.08
53 289.08 25 247.72 40 194.72 72 101.72
12 288.10 60 244.72 41 193.35 73 93.32
13 284.73 26 244.05 42 191.10 74 77.42
54 284.57 27 242.50 43 188.75 75 62.83
14 278.53 28 236.87 44 186.15 76 52.50
55 278.40 61 234.72 45 182.05 77 49.37
15 276.38 29 232.30 65 181.78 78 44.52
16 273.63 30 228.85 66 173.90 79 34.85
17 271.93 31 225.80 46 167.62 80 25.93
Tabel tersebut menjelaskan urutan elemen kerja dari bobot beban kerja terbesar
hingga bobot beban kerja terkecilwaktu terbesar hingga waktu terkecil.
85
2) Pengelompokan beberapa elemen kerja ke dalam stasiun kerja dengan
memperhatikan precedence constraint dan Waktu Takt Time yaitu 148.33
menit, artinya tidak boleh ada pengelompokan kerja dengan mendahului atau
melampaui proses yang lebih awal dan tidak boleh melebihi 148.33 menit
untuk setiap stasiun kerja.
86
Tabel 4.18 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(Percobaan 1)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit) Bobot Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
1 & 2
1 7.10 358.13
127.05 148.33
2 5.48 351.03
3 4.70 345.55
4 10.83 340.85
5 17.93 330.02
6 3.33 312.08
7 4.10 308.75
8 3.58 304.65
9 4.97 301.07
10 5.17 296.10
11 2.83 290.93
53 4.52 289.08
12 3.37 288.10
13 6.20 284.73
54 6.17 284.57
14 2.15 278.53
55 6.75 278.40
15 2.75 276.38
16 1.70 273.63
17 1.67 271.93
56 7.17 271.65
18 0.33 270.27
19 4.72 269.93
20 3.70 265.22
57 5.83 264.48
87
Tabel 4.19 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(Percobaan 1) (lanjutan)
Stati
on
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Bobot
Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
3&4
21 3.73 261.52
121.38 148.33
58 9.32 258.65
22 5.10 257.78
23 2.40 252.68
24 2.57 250.28
59 4.62 249.33
25 3.67 247.72
60 10.00 244.72
26 1.55 244.05
27 5.63 242.50
28 4.57 236.87
61 11.53 234.72
29 3.45 232.30
30 3.05 228.85
31 2.08 225.80
32 4.30 223.72
62 10.82 223.18
33 7.92 219.42
63 14.98 212.37
34 5.05 211.50
35 2.65 206.45
36 2.40 203.80
88
Tabel 4.20 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(Percobaan 1) (lanjutan)
Stati
on
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Bobot
Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
5
37 1.43 201.40
135.90 148.33
38 4.48 199.97
64 15.60 197.38
39 0.77 195.48
40 1.37 194.72
41 2.25 193.35
42 2.35 191.10
43 2.60 188.75
44 4.10 186.15
45 14.43 182.05
65 7.88 181.78
66 13.58 173.90
46 1.33 167.62
47 12.58 166.28
67 14.82 160.32
48 11.67 153.70
68 13.57 145.50
49 4.90 142.03
50 6.18 137.13
89
Tabel 4.21 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
(Percobaan 1) (lanjutan)
Stati
on
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Bobot
Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
6
69 13.82 131.93
144.77 148.33
51 2.27 130.95
52 10.57 128.68
70 12.03 118.12
71 4.37 106.08
72 8.40 101.72
73 15.90 93.32
74 14.58 77.42
75 10.33 62.83
76 3.13 52.50
77 4.85 49.37
78 9.67 44.52
79 8.92 34.85
80 7.83 25.93
81 7.75 18.10
82 10.35 10.35
Jumlah 529.10
Line
Efficiency 91.37%
Balance
Delay 8.63%
Idle Time 49.97
Table di atas merupakan percobaan pertama pengelompokan beban kerja terhadap
stasiun kerja berdasarkan bobot kerja dari terbesar hingga terkecil namun tidak
melampaui proses sebelumnya
90
➢ Menghitung Nilai Line Efficiency Metode Ranked Positional Weight
(Percobaan 1)
𝐿𝐸 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 529.10
4. (144.77)𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 91.37%
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Metode Ranked Positional Weight Percobban 1
adalah 91.37%.
➢ Menghitung Balance Delay Metode Ranked Positional Weight (Percobaan
1)
𝐵𝐷(𝑅𝑃𝑊, 1) = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 4. (144.77) − 529.10
4. (144.77) 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 49.98
779.08 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 8.63%
Maka, nilai Balance Delay pada Metode Ranked Positional Weight Percobaan 1
adalah 8.63%.
➢ Menghitung Idle Time (Waktu Menganggur) Metode Ranked Positional
Weight (Percobaan 1)
𝐼𝑇 (𝑅𝑃𝑊, 1) = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐
𝐼𝑇 (𝑅𝑃𝑊, 1) = (4. (144,77)) − 529.10
𝐼𝑇 (𝑅𝑃𝑊, 1) = 49,98 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
91
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Metode Ranked Positional
Weight Percobaan 1 adalah 49,98 Menit.
92
Tabel 4.22 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
Percobaan 2
Stati
on
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Bobot
Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
1 & 2
1 7.10 358.13
140.10 148.33
2 5.48 351.03
3 4.70 345.55
4 10.83 340.85
5 17.93 330.02
6 3.33 312.08
7 4.10 308.75
8 3.58 304.65
9 4.97 301.07
10 5.17 296.10
11 2.83 290.93
53 4.52 289.08
12 3.37 288.10
13 6.20 284.73
54 6.17 284.57
14 2.15 278.53
55 6.75 278.40
15 2.75 276.38
16 1.70 273.63
17 1.67 271.93
56 7.17 271.65
18 0.33 270.27
19 4.72 269.93
20 3.70 265.22
57 5.83 264.48
21 3.73 261.52
58 9.32 258.65
93
Tabel 4.23 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
Percobaan 2 (lanjutan)
Stati
on
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Bobot
Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
3&4
22 5.10 257.78
136.58 148.33
23 2.40 252.68
24 2.57 250.28
59 4.62 249.33
25 3.67 247.72
60 10.00 244.72
26 1.55 244.05
27 5.63 242.50
28 4.57 236.87
61 11.53 234.72
29 3.45 232.30
30 3.05 228.85
31 2.08 225.80
32 4.30 223.72
62 10.82 223.18
33 7.92 219.42
63 14.98 212.37
34 5.05 211.50
35 2.65 206.45
36 2.40 203.80
37 1.43 201.40
38 4.48 199.97
64 15.60 197.38
39 0.77 195.48
40 1.37 194.72
41 2.25 193.35
42 2.35 191.10
94
Tabel 4.24 Pengelompokan elemen kerja metode Ranked Positional Weight
Percobaan 2 (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Bobot
Posisi
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
5
43 2.60 188.75
123.73 148.33
44 4.10 186.15
45 14.43 182.05
65 7.88 181.78
66 13.58 173.90
46 1.33 167.62
47 12.58 166.28
67 14.82 160.32
48 11.67 153.70
68 13.57 145.50
49 4.90 142.03
50 6.18 137.13
69 13.82 131.93
51 2.27 130.95
6
52 10.57 128.68
128.68 148.33
70 12.03 118.12
71 4.37 106.08
72 8.40 101.72
73 15.90 93.32
74 14.58 77.42
75 10.33 62.83
76 3.13 52.50
77 4.85 49.37
78 9.67 44.52
79 8.92 34.85
80 7.83 25.93
81 7.75 18.10
82 10.35 10.35
Jumlah 529.10
Line
Efficiency 94.41%
Balance
Delay 5.59%
Idle Time 31.30
95
Table di atas merupakan percobaan kedua pengelompokan beban kerja terhadap
stasiun kerja berdasarkan bobot kerja dari terbesar hingga terkecil namun tidak
melampaui proses sebelumnya.
➢ Menghitung Nilai Line Efficiency Metode Ranked Positional Weight
(Percobaan 2)
𝐿𝐸 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 529.10
4. (140,10)𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 94,41%
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Metode Ranked Positional Weight Percobban 2
adalah 97,34%.
➢ Menghitung Balance Delay Metode Ranked Positional Weight (Percobaan
2)
𝐵𝐷(𝑅𝑃𝑊, 2) = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 4. (140,10) − 529.10
4. (140,10) 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 31,3
543,52 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 5,59%
Maka, nilai Balance Delay pada Metode Ranked Positional Weight Percobaan 2
adalah 5,59%.
➢ Menghitung Idle Time (Waktu Menganggur) Metode Ranked Positional
Weight (Percobaan 2)
96
𝐼𝑇 (𝑅𝑃𝑊, 2) = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐
𝐼𝑇 (𝑅𝑃𝑊, 2) = (4. (140,10)) − 529.10
𝐼𝑇 (𝑅𝑃𝑊, 2) = 31,3 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Metode Ranked Positional
Weight Percobaan 2 adalah 31,3 Menit.
4.4.2 Analisa Keseimbangan Lintasan dengan Largest
Candidate Rule (LCR)
1) Membuat Precedence Constraint untuk mengetahui urutan proses secara
berurutan dan mengetahui predecessor dari seiap elemen kerja.
97
Tabel 4.25 Precedence Constraint
Elemen Jml. Predecessor Predecessor Waktu
1 0 - 7.10
2 1 1 5.48
3 2 2 4.70
4 3 3 10.83
5 4 4 17.93
6 5 5 3.33
7 6 6 4.10
8 7 7 3.58
9 8 8 4.97
10 9 9 5.17
11 10 10 2.83
12 11 11 3.37
13 12 12 6.20
14 13 13 2.15
15 14 14 2.75
16 15 15 1.70
17 16 16 1.67
18 17 17 0.33
19 18 18 4.72
20 19 19 3.70
21 20 20 3.73
22 21 21 5.10
23 22 22 2.40
24 23 23 2.57
25 24 24 3.67
26 25 25 1.55
27 26 26 5.63
28 27 27 4.57
29 28 28 3.45
30 29 29 3.05
31 30 30 2.08
32 31 31 4.30
33 32 32 7.92
98
Tabel 4.26 Precedence Constraint (lanjutan)
Elemen Jml. Predecessor Predecessor Waktu
34 33 33 5.05
35 34 34 2.65
36 35 35 2.40
37 36 36 1.43
38 37 37 4.48
39 38 38 0.77
40 39 39 1.37
41 40 40 2.25
42 41 41 2.35
43 42 42 2.60
44 43 43 4.10
45 44 44 14.43
46 45 45 1.33
47 46 46 12.58
48 47 47 11.67
49 48 48 4.90
50 49 49 6.18
51 50 50 2.27
52 51 51 10.57
53 0 - 4.52
54 1 53 6.17
55 2 54 6.75
56 3 55 7.17
57 4 56 5.83
58 5 57 9.32
59 6 58 4.62
60 7 59 10.00
61 8 60 11.53
62 9 61 10.82
63 10 62 14.98
99
Tabel 4.27 Precedence Constraint (lanjutan)
Elemen Jml. Predecessor Predecessor Waktu
64 11 63 15.60
65 12 64 7.88
66 13 65 13.58
67 14 66 14.82
68 15 67 13.57
69 16 68 13.82
70 69 52, 69 12.03
71 70 70 4.37
72 71 71 8.40
73 72 72 15.90
74 73 73 14.58
75 74 74 10.33
76 75 75 3.13
77 76 76 4.85
78 77 77 9.67
79 78 78 8.92
80 79 79 7.83
81 80 80 7.75
82 81 81 10.35
Tabel di atas menjelaskan proses pendahulu (elemen kerja pendahulu) pada setiap
elemen kerja, agar tidak mendahului proses kerja sebelumnya.
2) Mengurutkan elemen kerja dari waktu elemen terbesar hingga terkecil.
100
Tabel 4.28 Pengurutan elemen Kerja Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Elemen Waktu Elemen Waktu Elemen Waktu Elemen Waktu Elemen Waktu
5 17.93 78 9.67 9 4.97 76 3.13 39 0.77
73 15.90 58 9.32 49 4.90 30 3.05 18 0.33
64 15.60 79 8.92 77 4.85 11 2.83
63 14.98 72 8.40 19 4.72 15 2.75
67 14.82 33 7.92 3 4.70 35 2.65
74 14.58 65 7.88 59 4.62 43 2.60
45 14.43 80 7.83 28 4.57 24 2.57
69 13.82 81 7.75 53 4.52 23 2.40
66 13.58 56 7.17 38 4.48 36 2.40
68 13.57 1 7.10 71 4.37 42 2.35
47 12.58 55 6.75 32 4.30 51 2.27
70 12.03 13 6.20 7 4.10 41 2.25
48 11.67 50 6.18 44 4.10 14 2.15
61 11.53 54 6.17 21 3.73 31 2.08
4 10.83 57 5.83 20 3.70 16 1.70
62 10.82 27 5.63 25 3.67 17 1.67
52 10.57 2 5.48 8 3.58 26 1.55
82 10.35 10 5.17 29 3.45 37 1.43
75 10.33 22 5.10 12 3.37 40 1.37
60 10.00 34 5.05 6 3.33 46 1.33
Tabel tersebut menjelaskan urutan elemen kerja dari waktu terbesar hingga waktu
terkecil.
101
3) Pengelompokan beberapa elemen kerja ke dalam stasiun kerja dengan
memperhatikan precedence constraint dan Waktu Takt Time, artinya tidak
boleh ada pengelompokan kerja dengan mendahului atau melampaui proses
yang lebih awal. Diutamakan elemen kerja dengan waktu terbesar, namun
tidak boleh mendahului proses sebelumnya.
102
Tabel 4.29 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 1)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
1&2
5 17.93
122.77 148.33
61 11.53
4 10.83
62 10.82
60 10.00
58 9.32
56 7.17
1 7.10
55 6.75
54 6.17
57 5.83
2 5.48
3 4.70
59 4.62
53 4.52
3&4
64 15.60
136.40 148.33
63 14.98
67 14.82
69 13.82
66 13.58
68 13.57
65 7.88
13 6.20
10 5.17
9 4.97
7 4.10
8 3.58
12 3.37
6 3.33
11 2.83
15 2.75
14 2.15
16 1.70
17 1.67
18 0.33
103
Tabel 4.30 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 1)(lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
5
45 14.43
138.98 148.33
47 12.58
48 11.67
33 7.92
50 6.18
27 5.63
22 5.10
34 5.05
49 4.90
19 4.72
28 4.57
38 4.48
32 4.30
44 4.10
21 3.73
20 3.70
25 3.67
29 3.45
30 3.05
35 2.65
43 2.60
24 2.57
23 2.40
36 2.40
42 2.35
41 2.25
31 2.08
26 1.55
37 1.43
40 1.37
46 1.33
39 0.77
104
Tabel 4.31 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 1)(lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
6
73 15.90
130.95 148.33
74 14.58
70 12.03
52 10.57
82 10.35
75 10.33
78 9.67
79 8.92
72 8.40
80 7.83
81 7.75
77 4.85
71 4.37
76 3.13
51 2.27
Jumlah 529.10
Line
Efficiency 95.17%
Balance
Delay 4.83%
Idle Time 26.82
Table di atas merupakan percobaan pertama pengelompokan beban kerja terhadap
stasiun kerja berdasarkan waktu elemen kerja terbesar hingga waktu elemen kerja
terkecil namun tidak melampaui proses sebelumnya.
➢ Menghitung Nilai Line Efficiency Metode Largest Candidate Rule
(Percobaan 1)
𝐿𝐸 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 529.10
4. (138,98)𝑥 100%
105
𝐿𝐸 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 95,17%
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Metode Largest Candidate Rule (LCR) Percobban 1
adalah 95,17%.
➢ Menghitung Balance Delay Metode Largest Candidate Rule (Percobaan
1))
𝐵𝐷(𝐿𝐶𝑅, 1) = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 4. (138,98) − 529.10
4. (138,98) 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 26,82
555,92 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 4,83%
Maka, nilai Balance Delay pada Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Percobaan 1 adalah 4,83%.
➢ Menghitung Idle Time (Waktu Menganggur) Metode Largest Candidate
Rule (Percobaan 1)
𝐼𝑇 (𝐿𝐶𝑅, 1) = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐
𝐼𝑇 (𝐿𝐶𝑅, 1) = (4. (138,98)) − 529.10
𝐼𝑇 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 26,82 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Metode Largest Candidate
Rule Percobaan 1 adalah 26,82 Menit.
106
Tabel 4.32 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 2)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
1&2
5 17.93
137.75 148.33
63 14.98
61 11.53
4 10.83
62 10.82
60 10.00
58 9.32
56 7.17
1 7.10
55 6.75
54 6.17
57 5.83
2 5.48
3 4.70
59 4.62
53 4.52
107
Tabel 4.33 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 2) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
3&4
64 15.60
129.83 148.33
67 14.82
69 13.82
66 13.58
68 13.57
65 7.88
13 6.20
10 5.17
9 4.97
19 4.72
7 4.10
20 3.70
8 3.58
12 3.37
6 3.33
11 2.83
15 2.75
14 2.15
16 1.70
17 1.67
18 0.33
108
Tabel 4.34 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 2) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
5
45 14.43
132.83 148.33
47 12.58
48 11.67
33 7.92
50 6.18
27 5.63
22 5.10
34 5.05
49 4.90
28 4.57
38 4.48
32 4.30
44 4.10
21 3.73
25 3.67
29 3.45
30 3.05
35 2.65
43 2.60
24 2.57
23 2.40
36 2.40
42 2.35
51 2.27
41 2.25
31 2.08
26 1.55
37 1.43
40 1.37
46 1.33
39 0.77
109
Tabel 4.35 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Largest Candidate Rule
(LCR) (Percobaan 2) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
6
73 15.90
128.68 148.33
74 14.58
70 12.03
52 10.57
82 10.35
75 10.33
78 9.67
79 8.92
72 8.40
80 7.83
81 7.75
77 4.85
71 4.37
76 3.13
Jumlah 529.10
Line
Efficiency 96.03%
Balance
Delay 3.97%
Idle Time 21.9
Table di atas merupakan percobaan kedua pengelompokan beban kerja terhadap
stasiun kerja berdasarkan waktu elemen kerja terbesar hingga waktu elemen kerja
terkecil namun tidak melampaui proses sebelumnya.
➢ Menghitung Nilai Line Efficiency Metode Largest Candidate Rule
(Percobaan 2)
𝐿𝐸 (𝐿𝐶𝑅, 2) = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝐿𝐶𝑅, 2) = 529.10
4. (137,75)𝑥 100%
110
𝐿𝐸 (𝐿𝐶𝑅, 1) = 96,03%
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Metode Largest Candidate Rule (LCR) Percobban 2
adalah 96,03%.
➢ Menghitung Balance Delay Metode Largest Candidate Rule (Percobaan
2))
𝐵𝐷(𝐿𝐶𝑅, 2) = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝐿𝐶𝑅, 2) = 4. (137,75) − 529.10
4. (137,75) 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝐿𝐶𝑅, 2) = 21,9
551 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝐿𝐶𝑅, 2) = 3,97%
Maka, nilai Balance Delay pada Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Percobaan 2 adalah 3,97%.
➢ Menghitung Idle Time (Waktu Menganggur) Metode Largest Candidate
Rule (Percobaan 2)
𝐼𝑇 (𝐿𝐶𝑅, 2) = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐
𝐼𝑇 (𝐿𝐶𝑅, 2) = (4. (137,75)) − 529.10
𝐼𝑇 (𝐿𝐶𝑅, 2) = 21,9 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Metode Largest Candidate
Rule Percobaan 2 adalah 21,9 Menit.
111
4.4.3 Analisa Keseimbangan Lintasan dengan Metode Kilbridge Wester
(Region Approach)
Pada metode ini, dilakukan dengan adanya pendekatan wilayah dengan
membagi elemen kerja ke dalam region atau wilayah yang sama bagi setiap elemen
kerja yang bekerja pararel. Namun, kita harus membuat precedence diagram terlebih
dahulu, yaitu dengan membagi elemen kerja ke dalam kelompok wilayah secara
vertical.
112
Gambar 4.4 Precedence Diagram Metode Region Approach
113
Gambar di atas menjelaskan bahwa pembagian elemen kerja berdasarkan
wilayah secara vertical untuk penyelesaian metode Region Approach (RA).
Langkah penyelesaian keseimbangan lintasan dengan metode Region Approach,
yaitu:
1) Membuat Precedence Diagram dan pengelompokan berdasarkan wilayah nya
2) Mengolompokan elemen kerja berdasarkan region atau wilayah-wilayah
yang telah terbagi ke dalam tabel
114
Tabel 4.36 Pembagian region (wilayah) bagi setiap work element
Ele
men
Reg
ion Waktu
Eleme
n
Re
gi
on Waktu
El
e
m
en
Regi
on
Wak
tu
Ele
men
Regi
on Waktu
El
e
m
en
Re
gi
on Waktu
1 1 7.10 63 11 14.98 24 24 2.57 44 44 4.10 81 64 7.75
53 1 4.52 11 11 2.83 25 25 3.67 45 45 14.43 82 65 10.35
54 2 6.17 64 12 15.60 26 26 1.55 46 46 1.33
2 2 5.48 12 12 3.37 27 27 5.63 47 47 12.58
55 3 6.75 65 13 7.88 28 28 4.57 48 48 11.67
3 3 4.70 13 13 6.20 29 29 3.45 49 49 4.90
4 4 10.83 66 14 13.58 30 30 3.05 50 50 6.18
56 4 7.17 14 14 2.15 31 31 2.08 51 51 2.27
5 5 17.93 67 15 14.82 32 32 4.30 52 52 10.57
57 5 5.83 15 15 2.75 33 33 7.92 70 53 12.03
58 6 9.32 68 16 13.57 34 34 5.05 71 54 4.37
6 6 3.33 16 16 1.70 35 35 2.65 72 55 8.40
59 7 4.62 69 17 13.82 36 36 2.40 73 56 15.90
7 7 4.10 17 17 1.67 37 37 1.43 74 57 14.58
60 8 10.00 18 18 0.33 38 38 4.48 75 58 10.33
8 8 3.58 19 19 4.72 39 39 0.77 76 59 3.13
61 9 11.53 20 20 3.70 40 40 1.37 77 60 4.85
9 9 4.97 21 21 3.73 41 41 2.25 78 61 9.67
62 10 10.82 22 22 5.10 42 42 2.35 79 62 8.92
10 10 5.17 23 23 2.40 43 43 2.60 80 63 7.83
Tabel tersebut menjelaskan urutan elemen kerja berdasarkan garis vertical
pendekatan wilayah (region) dari setiap elemen kerja.
3) Pengelompokan beberapa elemen kerja ke dalam stasiun kerja dengan
memperhatikan precedence constraint dan Waktu Takt Time, artinya tidak
boleh ada pengelompokan kerja dengan mendahului atau melampaui proses
yang lebih awal.
115
Tabel 4.37 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 1)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
1&2
1 7.10
138.75 148.33
2 5.48
3 4.70
4 10.83
5 17.93
6 3.33
7 4.10
8 3.58
9 4.97
53 4.52
54 6.17
55 6.75
56 7.17
57 5.83
58 9.32
59 4.62
60 10.00
61 11.53
62 10.82
116
Tabel 4.38 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 1) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
3&4
10 5.17
128.83 148.33
11 2.83
12 3.37
13 6.20
14 2.15
15 2.75
16 1.70
17 1.67
18 0.33
19 4.72
20 3.70
63 14.98
64 15.60
65 7.88
66 13.58
67 14.82
68 13.57
69 13.82
117
Tabel 4.39 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 1) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
5
21 3.73
132.83 148.33
22 5.10
23 2.40
24 2.57
25 3.67
26 1.55
27 5.63
28 4.57
29 3.45
30 3.05
31 2.08
32 4.30
33 7.92
34 5.05
35 2.65
36 2.40
37 1.43
38 4.48
39 0.77
40 1.37
41 2.25
42 2.35
43 2.60
44 4.10
45 14.43
46 1.33
47 12.58
48 11.67
49 4.90
50 6.18
51 2.27
118
Tabel 4.40 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 1) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
6
52 10.57
128.68 148.33
70 12.03
71 4.37
72 8.40
73 15.90
74 14.58
75 10.33
76 3.13
77 4.85
78 9.67
79 8.92
80 7.83
81 7.75
82 10.35
Jumlah 529.10 529.10
Line
Efficiency 95.33%
Balance
Delay 4.67%
Idle Time 25.90
Table di atas merupakan percobaan pertama pengelompokan beban kerja terhadap
stasiun kerja berdasarkan wilayah terdekat.
➢ Menghitung Nilai Line Efficiency Metode Region Approach (Percobaan 1)
𝐿𝐸 1 = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝐴, 1) = 529,10
4. (138,75)𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝐴, 1) = 95,33%
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Metode Region Approach Percobban 1
119
adalah 95,33%.
➢ Menghitung Balance Delay Metode Region Approach (Percobaan 1)
𝐵𝐷(𝑅𝐴, 1) = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝐴, 1) = 4. (138,75) − 529,10
4. (138,75) 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝐴, 1) = 25,9
555 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝐴, 1) = 4,67%
Maka, nilai Balance Delay pada Metode Region Approach Percobaan 1 adalah
4,67%.
➢ Menghitung Idle Time (Waktu Menganggur) Metode Region Approach
(Percobaan 2)
𝐼𝑇 (𝑅𝐴, 1) = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐
𝐼𝑇 (𝑅𝐴, 1) = (4. (138,75)) − 529,10
𝐼𝑇 (𝑅𝐴, 1) = 25,9 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Metode Region Approach
Percobaan 1 adalah 25,9 Menit.
120
Tabel 4.41 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 2)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
1&2
1 7.10
137.75 148.33
2 5.48
3 4.70
4 10.83
5 17.93
53 4.52
54 6.17
55 6.75
56 7.17
57 5.83
58 9.32
59 4.62
60 10.00
61 11.53
62 10.82
63 14.98
121
Tabel 4.42 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 2) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
3&4
6 3.33
138.67 148.33
7 4.10
8 3.58
9 4.97
10 5.17
11 2.83
12 3.37
13 6.20
14 2.15
15 2.75
16 1.70
17 1.67
18 0.33
19 4.72
20 3.70
21 3.73
22 5.10
64 15.60
65 7.88
66 13.58
67 14.82
68 13.57
69 13.82
122
Tabel 4.43 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 2) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
5
23 2.40
121.73 148.33
24 2.57
25 3.67
26 1.55
27 5.63
28 4.57
29 3.45
30 3.05
31 2.08
32 4.30
33 7.92
34 5.05
35 2.65
36 2.40
37 1.43
38 4.48
39 0.77
40 1.37
41 2.25
42 2.35
43 2.60
44 4.10
45 14.43
46 1.33
47 12.58
48 11.67
49 4.90
50 6.18
123
Tabel 4.44 Pengelompokan elemen kerja dengan metode Region Approach (RA)
(Percobaan 2) (lanjutan)
Statio
n
Elemen
Kerja
Waktu Elemen
(Menit)
Waktu Total
(Menit)
Takt Time
(Menit)
6
51 2.27
130.95 148.33
52 10.57
70 12.03
71 4.37
72 8.40
73 15.90
74 14.58
75 10.33
76 3.13
77 4.85
78 9.67
79 8.92
80 7.83
81 7.75
82 10.35
Jumlah 529.10
Line
Efficiency 95.39%
Balance
Delay 4.61%
Idle Time 25.57
Table di atas merupakan percobaan kedua pengelompokan beban kerja terhadap
stasiun kerja berdasarkan wilayah terdekat.
➢ Menghitung Nilai Line Efficiency Metode Region Approach (Percobaan 2)
𝐿𝐸 (𝑅𝐴, 2) = 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝐴, 2) = 529,10
4. (138,67)𝑥 100%
𝐿𝐸 (𝑅𝐴, 2) = 95,39%
124
Maka, nilai Efisiensi Lintasan pada Metode Region Approach Percobban 2 adalah
95,39%.
➢ Menghitung Balance Delay Metode Region Approach (Percobaan 2))
𝐵𝐷(𝑅𝐴, 2) = 𝑛. 𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑐
𝑛. 𝑇𝑐 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝐴, 2) = 4. (138,67) − 529,10
4. (138,67) 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝐴, 2) = 25,58
554,68 𝑥 100%
𝐵𝐷 (𝑅𝐴, 2) = 4,61%
Maka, nilai Balance Delay pada Metode Region Approach Percobaan 2 adalah
4,61%.
➢ Menghitung Idle Time (Waktu Menganggur) Metode Region Approach
(Percobaan 2)
𝐼𝑇 (𝑅𝐴, 2) = (𝑛. 𝑇𝑐) − 𝑇𝑤𝑐
𝐼𝑇 (𝑅𝐴, 2) = (4. (138,67)) − 529,10
𝐼𝑇 (𝑅𝐴, 2) = 25,58 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡
Maka, nilai Idle Time (Waktu Menganggur) pada Metode Region Approach
Percobaan 2 adalah 25,58 Menit.
125
BAB V
ANALISA DAN HASIL PEMBAHASAN
5.1 Hasil Analisis Dari Ketiga Metode
Tabel 5.1 Hasil Perbandingan dari ketiga Metode
METODE OBJEK PERCOBAAN 1 PERCOBAAN 2
RPW
Line Efficiency 91.37% 94.41%
Balance Delay 8.63% 5.59%
Idle Time 49.97 31.30
LCR
Line Efficiency 95.17% 96.03%
Balance Delay 4.83% 3.97%
Idle Time 26.83 21.9
RA
Line Efficiency 95.33% 95.39%
Balance Delay 4.67% 4.61%
Idle Time 25.90 25.57
Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa nilai Line efficiency semakin besar
maka semakin baik, semakin besar nilai line efficiency ini menunjukan bahwa
pembagian bobot kerja antar stasiun kerja berjalan dengan baik dan merata.
Sedangkan, nilai balance delay merupakan besaran keseimbangan waktu senggang,
maka semakin besar nilai balance delay maka semakin buruk, ini artinya terdapat
126
pembagian bobot kerja yang tidak merata dan adanya ketimpangan beban kerja antara
satu stasiun kerja dengan stasiun kerja lainnya. Pada nilai idle time atau waktu
menganggur, semakin besar nilai idle time maka akan semakin buruk ini berarti
banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, karena nilai idle time merupakan non value
added time yang harus ditekan oleh perusahaan.
Ranked Positional Weight (RPW), pada percobaan 1 terlihat bahwa nilai
efisiensi lintasan adalah sebesar 91,37%, nilai balance delay adalah 8,63%, serta nilai
idle time adalah 49,97 menit. Sedangkan, pada percobaan kedua terlihat bahwa hasil
efisiensi lintasan sebesar 94,41%, dengan nilai balance delay sebesar 5,59%, dan nilai
idle time hanya sebesar 31,30 menit. Dari hasil dua perbandingan percobaan tersebut,
maka hasil dari percobaan kedua tentu lebih baik, karena memiliki efisiensi lintasan
yang lebih tinggi sebesar 94,41%, ini berarti pembagian bobot kerja lebih merata.
Lalu, nilai balance delay sebesar 5,59%, dan nilai idle time (waktu menganggur)
lebih sedikit disbanding percoban pertama yaitu sebesar 31,30 menit saja.
Pada metode Largest Candidate Rule (LCR), di percobaan pertama terlihat
bahwa nilai efisiensi lintasan sebesar 95,17%, nilai balance delay adalah sebesar
4,83%, dan nilai idle time pada percobaan pertama adalah sebesar 26,83 menit.
Sedangkan, pada percobaan kedua nilai efisiensi lintasan 96,03%, lalu nilai balance
delay adalah 3,97% dan idle time sebesar 21,9 menit lebih baik daro percobaan
pertama. Dari kedua percobaan tersebut, maka percobaan kedua memiliki hasil yang
lebih baik yaitu dengan efisiensi lintasan yang lebih tinggi sebesar 96,03%, nilai
balance delay yang lebih kecil, yaitu sebesar 3,97%, dan memiliki waktu idle time
lebih kecil dari percobaan 1 yaitu sebesar 21,9 menit.
127
Pada metode Region Approach (RA), di percobaan pertama nilai efisiensi
lintasan sebesar 95,33%, lalu nilai balance delay adalah 4,67%, dan nilai idle time
atau waktu menganggur adalah 25,90 menit. Sedangkan pada percobaan kedua, kita
dapat lihat bahwa nilai efisiensi lintasan adalah 95,39%, di mana nilai balance delay
adalah sebesar 4,61%, dan nilai idle time sebesar 25,57 menit. Dengan itu, maka kita
ketahui bahwa pada metode region approach (RA) ini memiliki hasil yang lebih baik
pada percobaan kedua, di mana nilai efisiensi lintasan lebih besar sebesar 95,39%,
lalu nilai balance delay yang lebih kecil sebesar 4,61%, dan nilai idle time atau waktu
menganggur sebesar 25,57 menit.
Dari ketiga metode tersebut, kita ketahui bahwa pada metode Ranked
Positional Weight (RPW) memiliki hasil yang lebih baik pada percobaan kedua, yaitu
dengan nilai efisiensi lintasan sebesat94,41%, nilai balance delay sebesar 25,59% dan
nilai idle time sebesar 31,30 menit. Sedangkan,pada metode Largest Candidate Rule
(LCR) kita ketahui bahwa hasil yang lebih baik terdapat pada percobaan kedua, yaitu
dengan nilai efisiensi lintasan sebesar 96,03%, lalu nilai balance delay sebesar
3,97%, dan nilai idle time sebesar 21,9 menit. Dan pada metode Region Approach
(RA), terlihat bahwa hasil terbaik terdapat pada percobaan kedua dengan nilai
efisiensi lintasasan sebesar 95,39%, lalu nilai balance delay sebesar 4,61& dan nilai
idle time adalah 25,57 menit.
Dari hasil terbaik berdasarkan tiga metode, kita ketahui bahwa, metode
Largest Candidate Rule (LCR) pada percobaan ke-2 memiliki hasil yang paling baik,
yaitu dengan efisiensi lintasan sebesar 96,03% yang berarti memiliki pembagian
bobot kerja yang paling baik, lalu nilai Balance Delay sebesar 3,97% yang berarti
128
paling minimnya ketimpangan pembagian bobot kerja antara stasiun kerja, dan Idle
Time hanya sebesar 21,90 Menit yang paling kecil waktu menganggur nya.
5.2 Analisa Tata Letak Stasiun Kerja
Letak stasiun kerja pada kondisi awal dapat kita lihat bahwa terlalu jauh letak
stasiun kerja Gear Box Station, hal ini akan menyulitkan pembagian bobot kerja
apabila akan dilakukan pengelompokan kerja terhadap engine staions. Hal tersebut
dikarenakan terlalu jauh nya jarak antara engine stations dengan Gear Box station
dan terhalangi oleh Engine To Gear Box station.
5.2.1 Tata Letak Stasiun Kerja Kondisi Awal Aggregate Line Stations
Pada kondisi awal, jarak antara setiap engine station mulai dari station satu
hingga empat masih sangat terlalu jauh untuk menuju gear box station, yang akan
merepotkan arus gerakan operator atau man power proses produksi karena jarak yang
terlalu jauh.
129
Gambar 5.1 Lay Out Awal Pada Aggregate Line Stations
ENGINE ST. 1 (7m x 7m)
ENGINE ST. 2 (7m x 7m)
ENGINE ST. 3 (7m x 7m)
ENGINE ST. 4
(7m x 7m)ENGINE To GEAR BOX ST. (6), (28m x 7m) GEAR BOX ST. (5), (28 m x 7m)
Unpacking Kits Area, (28m x 7m) Unpacking Kits Area, (49m x 7m)
REAR AXLE ST. (8), (28m x 7m) FRONT AXLE ST. (7), (28 m x 7m)
28m45,5m52,5m59,5m66,5m
130
Kita lihat bahwa jarak dari engine stations 1 ke Gear Box Station adalah
66,5m, lalu jarak dari engine stations 2 ke Gear Box Station sebesar 59,5m, kemudian
jarak dari engine stations 3 menuju Gear Box Station adalah 52,5 m, jarak dari engine
stations 4 ke Gear Box Station yaitu 45,5 m, dan yang terakhir jarak dari Engine To
Gear Box Station adalah 28 m.
5.2.2 Usulan Perbaikan Tata Letak Stasiun Kerja pada Aggregate Line Stations
Pada usulan perbaikan tata letak stasiun kerja pada Aggregate Line Stations
ini terjadi pertukaran letak antara Unpacking Kits Area dengan Gear Box Station
yang memiliki ukuran sama yaitu 28 m x 7 m. Hal ini dilakukan agar terjadi aliran
perpindahan man power pada produksi yang tidak terlalu jauh antara satu stasiun
kerja dengan stasiun lainnya.
131
Gambar 5.2 Usulan Perbaikan Lay Out Awal Pada Aggregate Line Stations
ENGINE ST. 1 (7m x 7m)
ENGINE ST. 2 (7m x 7m)
ENGINE ST. 3 (7m x 7m)
ENGINE ST. 4 (7m x 7m)
ENGINE To GEAR BOX ST. (6), (28m x 7m) Unpacking Kits Area, (28m x 7m)
Gear Box St. (5), (28m x 7m) Unpacking Kits Area, (49m x 7m)
REAR AXLE ST. (8), (28m x 7m) FRONT AXLE ST. (7), (28 m x 7m)10,5m
3,5m 3,5m
10,5m
10m3m X1 X2 X3 X4 X5
28m
132
Pada lay out yang akan diusulkan sebagai perbaikan, kita akan mengetahui nilai
jarak pergerakan operator atau man power dari setiap work station ke Gear Box
Station. Jarak perpindahan itu dapat didapatkan dengan menggunakan rumus
Phytagoras, yaitu dengan cara :
➢ Jarak Perpindahan Engine Station 1 ke Gear Box Station
𝑋1 = √𝑎2 + 𝑏2
𝑋1 = √(10,5)2 + (10)2
𝑋1 = √210,25
𝑋1 = 14,5 𝑚
Maka, Jarak dari engine station 1 ke gear box station adalah 14,5 meter, ini
berarti jarak pergerakan operator atau man power pada produksi lebih pendek dari
kondisi awal yaitu sebesar 66,5 meter.
➢ Jarak Perpindahan Engine Station 2 ke Gear Box Station
𝑋2 = √𝑎2 + 𝑏2
𝑋2 = √(3,5)2 + (10)2
𝑋2 = √112,25
𝑋2 = 10,59 𝑚
Maka, Jarak dari engine station 2 ke gear box station adalah 10,59 meter, ini
berarti jarak pergerakan operator atau man power pada produksi lebih pendek dari
kondisi awal yaitu sebesar 59,5 meter.
133
➢ Jarak Perpindahan Engine Station 3 ke Gear Box Station
𝑋3 = √𝑎2 + 𝑏2
𝑋3 = √(3,5)2 + (10)2
𝑋3 = √112,25
𝑋3 = 10,59 𝑚
Maka, Jarak dari engine station 3 ke gear box station adalah 10,59 meter, ini
berarti jarak pergerakan operator atau man power pada produksi lebih pendek dari
kondisi awal yaitu sebesar 52,5 meter.
➢ Jarak Perpindahan Engine Station 4 ke Gear Box Station
𝑋4 = √𝑎2 + 𝑏2
𝑋4 = √(10,5)2 + (10)2
𝑋4 = √210,25
𝑋4 = 14,5 𝑚
Maka, Jarak dari engine station 3 ke gear box station adalah 14,5 meter, ini
berarti jarak pergerakan operator atau man power pada produksi lebih pendek dari
kondisi awal yaitu sebesar 45,5 meter.
134
➢ Jarak Perpindahan Engine To Gear Box Station ke Gear Box Station
𝑋5 = √𝑎2 + 𝑏2
𝑋5 = √(28)2 + (10)2
𝑋5 = √884
𝑋5 = 29,73 𝑚
Maka, Jarak dari engine to Gear Box station ke gear box station adalah 29,73
meter, ini berarti jarak pergerakan operator atau man power pada produksi lebih
panjang sedikit dari kondisi awal yaitu sebesar 28 meter.
Dari hasil re-lay out tersebut, maka jarak Perpindahan dari engine station 1,
engine station 2, engine station 3, engine station 4 ke Gear Box Station jauh lebih
pendek dari kondisi awal yaitu masing-masing 14,5 meter, 10,59 meter,10,59 meter,
dan 14,5 meter.Sedangkan pada jarak pergerakan operator atau man power pada
produksi dari Engine to Gear Box Station ke Gear Box Station berdasarkan lay out
yang diusulkan yaitu sebesar 29,73 meter, ini berarti sedikit lebih panjang dari
kondisi awal yang berjarak 28 meter di mana perbedaan tersebut tidak terlalu
signifikan. Namun, re-layout tetap diusulkan karena jarak perpindahan operator dari
masing-masing engine stations ke engine to Gear Box Station sangat jauh lebih
pendek, ini dapat mempermudah pengelompokan beban kerja antar work stations
pada Aggregate Line Stations.
135
5.3 Perhitungan jumlah Operator
Peningkatan kapasitas output produksi atau target dari 2.5 unit/hari menjadi 3
unit/hari tentunya harus dihitung dengan memperhatikan jumlah operator dari divisi
Aggregate Line Stations, mengingat jumlah operator awal adalah sebesar 8 orang.
Perhitungan Operator dapat dilakukan dengan membagi jumlah standard hours
dibagi dengan Takt Time setiap harinya. Berdasarkan data standard hours, kita
ketahui bahwa masing-masing waktu standar di setiap stasiun kerja adalah engine
station 1 dan 2 adalah 163.42, lalu engine station 3 dan 4 adalah 76.60 menit, lalu
Gear Box Station adalah 170.97 menit, pada engine to gear box adalah 118.menit,
lalu pada front axle station adalah 214.883 menit dan pada rear axle station adalah
362.583 menit. Maka, total waktu standar adalah 1106.57 menit, dengan itu maka
jumlah operator yang dibutuhkan adalah :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = 1106.57 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
148.33 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡= 7.46 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 ≈ 8 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
Maka, peningkatan target produksi dari 2.5 unit/hari menjadi 3 unit/hari
sangat memungkinkan dikarenakan jumlah operator sama pada saat kondisi awal
yaitu 8 operator.
136
BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Dari analisa ketiga metode baik Ranked Positional Weight (RPW), Largest
Candidate Rule (LCR), dan Region Approach (RA) masing-masing telah dianalisis
dengan dua kali percobaan, maka didapat hasil terbaik pada setiap percobaan di mana
metode Ranked Positional Weight (RPW) memiliki hasil yang lebih baik pada
percobaan kedua, yaitu dengan nilai efisiensi lintasan sebesar 94,41%, nilai balance
delay sebesar 5,59% dan nilai idle time sebesar 31,30 menit. Sedangkan,pada metode
Largest Candidate Rule (LCR) kita ketahui bahwa hasil yang lebih baik terdapat pada
percobaan kedua, yaitu dengan nilai efisiensi lintasan sebesar 96,03%, lalu nilai
balance delay sebesar 3,97%, dan nilai idle time sebesar 21,9 menit. Dan pada
metode Region Approach (RA), terlihat bahwa hasil terbaik terdapat pada percobaan
kedua dengan nilai efisiensi lintasasan sebesar 95,39%, lalu nilai balance delay
sebesar 4,61& dan nilai idle time adalah 25,57 menit. Dengan itu, maka hasil terbaik
dari seluruh metode dan percobaan yang telah dilakukan, adalah metode Largest
Candidate Rule (LCR) pada percobaan ke-2 memiliki hasil yang paling baik, yaitu
137
dengan efisiensi lintasan sebesar 96,03% yang berarti memiliki pembagian bobot
kerja yang paling baik, lalu nilai Balance Delay sebesar 3,97% yang berarti paling
minimnya ketimpangan pembagian bobot kerja antara stasiun kerja, dan Idle Time
hanya sebesar 21,90 Menit yang paling kecil waktu menganggur nya.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Saya mengusulkan
dengan menggunakan metode Largest Candidate Rule (LCR) pada percobaan kedua
dengan nilai efisiensi lintasan sebesar 96,03%, lalu nilai balance delay sebesar
3,97%, dan jumlah idle time sebesar 21,90%. Dan dilakukannya perbaikan pada tata
letak stasiun kerja dengan menukar posisi Unpacking Kits Area dengan luas 28 m x 7
m dengan Gear Box Station yang memiliki ukuran yang sama dan akan
mempersingkat perpindahan man power pada proses produksi.
DAFTAR PUSTAKA
Baroto, T. 2002, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Dinara, R. 2016. Perbaikan Sistem dan Stasiun Kerja Pada Sub Assembly (SA)
Door PT. Mercedes-Benz Indonesia.Skripsi. Jakarta. Universitas
Tarumanegara.
Gaspersz, V.2005. Production Planning And Inventory Control, Berdasarkan
Pendekatan Sistem Terintegrasi MRP II dan JIT menuju Maufakturing 21.
PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
Groover, M. P. 2001. Automation, Production Systems, and Computer Integrated
Manufacturing. London: Prentice Hall-International, Inc.
Hannan, M. A., Munsur, H. A., & Muhsin, M. 2011. AN Investigation Of The
Production Line For Enchanced Production Using Heuristic Method.
Journal. Bangladesh. Deptt. of Mechanical Engg., Dhaka University of
Engg. & Tech., Gazipur. Bangladesh.
Khamwiset, K, & Prombanpong, S. 2015. Efficiency Improvement of Thermistor
Sensor Production Line Through Line Balancing Methods. Journal.
Applied Mechanics and Materials Vol. 778 (2015) pp 240-244.
Ma, Y. H., Kong, F. S., Jiang, Y, Zhang, Y, & AO Y. 2012. Balancing and
Optimization of Vacuum Cleaner Assembly Line. Journal. Applied
Mechanics and Materials Vols. 130-134 (2012) pp 3731-3735.
Manoria, A., Mishra, S. K., & Maheswar, S. 2012. Expert System based on RPW
Technique to Evaluating Multi Product Assembly Line Balancing
Solution. Journal. International Journal of Computer Applications .
Volume 40– No.4. (0975 – 8887)
Marfuah, U, & Alfiat, C. N. 2014. Analisis Kebutuhan Man Power dan Line
Balancing Jalur Supply Body 3 D01N PT Astra Daihatsu Motor Karawang
AssemblyPlant. Karawang.
Purnomo, H. (2004). Pengantar Teknik Industri. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Pattiselanno S. R. R., Pattiasina N. H., dan Nanulaitta N. M. J. 2013. Analisa
Lanjut Hasil Kekuatan Tarik Besi Beton Untuk Struktur Beton Jembatan
Waihattu Melalui Perbandingan Perhitungan Manual Dengan Program
Minitab Versi 13. Maluku. ARIKA.
Rachmano, J. R. 2015. Improving Productivity Of APC 2 Line Of PT. Mercedes-
Benz Indonesia By Applying Line Balancing and Six Sigma. Skripsi.
Tangerang. SGU.
Rinawati, I,D.,Puspitasari, D., & Muljadi F. 2012. Penentuan Waktu Standard
dan Jumlah Tenaga Kerja Optimal Pada Produksi Batik Cap (STUDI
KASUS : IKM BATIK SAUD EFFENDY, LAWEYAN). Jurnal.
Semarang. Universitas Diponegoro.
Saptari, A, Xin, L. J., & Mohammad, N. A. 2015. Optimizing Assembly Line
Production through Line Balancing: A Case Study. Journal. Applied
Mechanics and Materials Vol 761 (2015) pp 104-108.
Sari, A.P. 2014. Peningkatan Produktivitas Pada Departemen APC 1 Untuk
Lintas Perakitan E-Class 400 AVA Pada Pt. Mercedes-Benz Indonesia.
Skripsi. Bandung.
Sutalaksana, & Iftikar, Z; 1979, Teknik Tata Cara Kerja dan Ergonomi. Bandung.
DepartemenTeknik Industri ITB
Sutalaksana, Iftikar Z. 2006. Teknik Perancangan Sistem Kerja Edisi Kedua.
Bandung: Penerbit ITB.
Widiawati, U.T. 2014. Deskripsi Time and Motion Study Untuk Mengetahui
Waktu Baku Di Produksi Sambal PT. Heinz ABC Indonesia.Skripsi.
Karawang
Wignjosoebroto, S; 2003, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri. Surabaya.
Guna Widya.