PT Semen Padang - Company Case Study (Bahasa Indonesia)
-
Upload
ndin-zaenudin -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of PT Semen Padang - Company Case Study (Bahasa Indonesia)
-
1
PTSemenPadang:StudiKasusPerusahaan
PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org
PTSEMENPADANG
DISKRIPSIPERUSAHAAN
PT.SemenPadangdidirikanpada tahun1910danmerupakanpabrik semen tertuadiIndonesia.Pabrikberlokasidi Indarung,Padang,SumatraBarat, Indonesia sekitar200meterdiataspermukaanlaut(dpl)dankuranglebih13kilometerdaripelabuhanTelukBayur,Padang.PT.SemenPadangmemilikilimapabrikdengantotalkapasitas5.240.000ton per tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 2.376 orang terhitung pada bulanApril2003.
DESKRIPSIPROSES
Proses utama di pabrik semen terdiri dari tiga tahapan proses: proses produksicampuran bahan baku, proses produksi klinker dan proses produksi semen. Ketigaprosestersebutditerangkandibawahini.
Proses produksi campuran bahan baku: Proses produksi campuran bahan bakumemerlukanmill tegakataumill jenis tabungsebagaimesinutamauntukgrindingdanpengeringan.Bahanbakuyangdimasukkan terdiridaribatukapur,batu silika, tanahliat, slag(kerak) tembagadengan komposisinyamasingmasingdanproduknya adalahcampuran bahan baku. Energi listrik digunakan untuk grinding dan gas panas (gasbuang kiln) digunakan untuk pengeringan. Proses ini menghasilkan debu yangditampungdenganelectrostaticprecipitator.Produksi klinker: Alat utama untuk produksi klinker adalah Kiln. Proses terdiri darikalsinasi,pembentukanklinkerpadatemperature1400derajatCelsiusdanpendinginan.Bahan yangdimasukkan adalah campuran bahan bakudan batu bara sebagai bahanbakar. Proses ini mengeluarkan debu klinker yang ditampung dalam electrostaticprecipitatorsdanudarapanasdibuang.Produksi semen:Alatutamauntukproduksi semen adalahmill bentuk tabunguntukmenghaluskanklinkerdangypsum.Sisteminimenggunakanlistrikuntukmenjalankanalat.Prosesinimengeluarkandebusemenyangditampungolehelectrostaticprecipitators.
-
2
PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org
2
PENERAPAN METODOLOGI
Konsep Metodologi Efisiensi Energi perusahaan digunakan sebagai dasar pengkajianpabrikdalammengidentifikasidanmenerapkanopsiuntukpenguranganenergi,bahanbahanlainnyadanlimbah.Beberapapengalamanyangmenarikadalah: Tugas1aPertemuandenganmanajemenpuncak.Melalui proyek GERIAP, manajemen puncak dapat bertemu dengan tim, BPPT(fasilitatordari luaruntukproyekdi Indonesia)dankonsultan internasionalpadasaatkunjungan.Halinimenunjukkanketertarikanyangbesarterhadapproyekdanefisiensienergisecaraumum,sertamemberikaninspirasimotivasiyangbesarpadatim.Halyangdipelajari:KesediaanmanajemenpuncakuntukbertemudenganTimsecaraberkalamerupakanfaktormotivasiyangpenting. Tugas1bPembentukandanmenginformasikanpadastaf.ManajemenpuncakmenunjukDirekturProduksisebagaiketua tim.Sebagai tambahanuntuk pengkajian energi pada tingkat pusat, dibentuk tim kecil yang terpisah di keempat pabrik (dinamakan II, III, IV danV). Struktur inimempermudah pelaksanaanpengkajianenergipadaareafokusyangberbeda.Hal yang dipelajari: Pembentukan tim kecil sangat berguna untukmengefektifkanpelaksanaanpengkajianenergipadaareafokusatauunitkerjayangberbeda.
Gambar.1.DiagramalirprosesPT.SemenPadang
RAW MILL
KILN
RAW MILL CEMENT MILL
RP
RAW MEAL SILO CLINKER SILO
COAL MILL
CEMENT MILL
RP
CEMENT SILO
Lime stone
Silica stone
Clay
Copper slag
Coal
Gypsum
-
3
PTSemenPadang:StudiKasusPerusahaan
PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org
Tugas1eMempersiapanproposaluntukpersetujuanmanajemenpuncak.PerusahaanmeluncurkanprogramTotalProductivemaintenance(TPM)yangbertujuanuntuk meningkatkan hasil produksi dan keuntungan. Pengkajian energi melaluiProduksibersihdilaksanakansebagaiperpanjanganprogramTPM.Halyangdipelajari:Perludicari tahuapakahpengkajianenergidapatdilaksanakansebagai bagian dari program perbaikan produksi yang lebih luas, sehingga dapatmempermudahdalammemperolehpersetujuanmanajemenpuncak.
Tugas4aEvaluasiteknis,ekonomidanlingkungan.Waktupengembalianmodalyangkurangdariduatahunadalahkriteriaopsiminimumyang dapat diterima oleh manajemen, sehingga hal ini digunakan sebagai masukanpentingdalammembuatperingkatopsiyanglayak.Akantetapiadafaktorlain,sebagaicontoh sebuah opsiuntukmengurangikonsumsibatubara yang secara finansial tidaklayakkarenawaktupengembalianmodalnya10tahun,tetapijikadilihatsudutpandanglingkunganataukeselamatanperludipertimbangkan(misalnyauntukmemenuhiaturanperijinan), sehinggaopsi tersebutmendapatperingkatuntukditerapkandalamwaktudekatdenganmengabaikanwaktupengembalianmodalnya.Halyangdipelajari:Setiapkriteriayangdiberikanolehmanajemenadalahmasukanpentingdalammembuatperingkatkelayakanopsi. Tahap6PerbaikanberkelanjutanPerusahaan telahbanyakmengerjakanperbaikanefisiensienergi, sepertioptimasikilndan semenmill di pabrik Indarung II,mengganti airlift dengan konveyormekanis dipabrik Indarung III, dan memperbarui semen mill di pabrik Indarung III. Hal inimenunjukkan bahwa manajemen puncak mempunyai komitmen untuk melanjutkanperbaikanefisiensienerginyasecaranyata.HalnyatayangterlihatsejakadanyaproyekGERIAP adalah dibentuknya tim secara resmi dengan peranan yang tanggung jawabyang spesifik: memantau konsumsi energi per unit proyek untuk menentukan carapelaksanaan efisiensi energi, mengadakan rapat secara berkala untuk mendiskusikanmasalah teknis di ke empat pabrik, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikanmasalahyangteridentifikasiberkaitandenganenergidanlingkungan.
-
4
PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org
4
Halyangdipelajari:Proyekkonservasienergiyangtelahdilakukanadalahindikatoryang baik untuk mengetahui bahwa perusahaan serius menangani pelaksanaanefisiensienergisecaraberkelanjutandimasamendatang.
OPSI
Adatujuhopsiyangdiidentifikasidaritigaareafokus. Timmemilih limaopsiuntukditerapkanyaitu:konfigurasikompresor,kontrol
baghouse air jet pulse, kebocoran udara tekan, false airdan variable speed drive.Rinciannyadapatdilihatpadatabledibawah.
Duaopsiyangtidakditerapkanadalahsebagaiberikut:1.Pencampuranbatubara:Opsiinisecarateknisdanlingkunganlayak,tetapiopsi
ini tidak diterapkan karena membutuhkan investasi yang besar dan waktupengembalianmodalsekitartujuhsampaisepuluhtahun.
2. Lining refraktori:Opsi ini belumdapatdilakukan karenaharusmenghentikanproses produksi. Perusahaan tidakdapatmelakukan hal ini, sehingga opsi inimasihditahan.
Tabel:CONTOHOPSIPRODUKSIBERSIHEFISIENSIENERGIYANGDITERAPKAN
AREAFOKUS/OPSI
TEHNIKPRODUKSIBERSIH
KELAYAKANFINANSIAL
KEUNTUNGANLINGKUNGAN
KOMENTAR
Areafokus1Udaratekan Pemasangan
interkoneksiantarakompresorkilndansemenmilluntukmemaksimalkanbebandanefisiensikompresor
Goodhousekeeping
InvestasiUS$1.099,48 Penghematantahunan
US$14.480 Waktupengembalianmodal=0,08tahunatau28hari
Penguranganemisigasrumahkaca184,28tonCO2/tahun
Kondisibebandinaikkan,sehinggaadakompresoryangperluberoperasi
Menaikkanintervalwaktudan/ataumenggantikontroljetpulsedariberdasarkanwaktumenjadiberda
Goodhousekeeping
Investasi(US$)nol
Penghematantahunan
US$593,49
Penguranganemisigasrumahkaca7,55tonCO2/tahun
Denganpengaturanwaktu putarandapatmenghematudaratekan
-
5
PTSemenPadang:StudiKasusPerusahaan
PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org
sarkantekananpadasistimudaratekan
Surveikebocorandanperbaikanudaratekan,sertakampanyekestaf.
Goodhousekeeping
Investasi(US$)nol
Penghematantahunan
US$5.306
Penguranganemisigasrumahkaca67,53tonCO2/tahun
Penguranganbebankompresor danpenghematanenergilistrik
Survei false airdan perbaikankebocoran diKiln
Goodhousekeeping
InvestasiUS$18.294,26
PenghematantahunanUS$397.065,67
Waktupengembalianmodal:0,46tahun
Penguranganemisigasrumahkaca30.489,8tonCO2/tahun
Perbaikankebocoranakanmengurangikonsumsibahanbakar
AreaFokus3 Memperbesar
diameter pulipada fan untukmengurangikecepatan fansebagaipenggantipenggunaandamper
Modifikasiproses/peralatanproduksi
Investasi(US$)27,8
Penghematantahunan(US$)2.270,54
Waktupengembalianmodal=0,012tahunatau5hari
Penguranganemisigasrumahkaca28,89tonCO2/tahun
Beban motorberkurangsehingga dapatmenghematenergi
INFORMASI LEBIH LANJUT
Dr.Ir.TusyA.Adibroto,MSc.Ir.WidiatminiSihWinanti,MSc.BPPTJl.MHThamrin8GedungBPPTIIlantai20JakartaIndonesiaTel:+62(21)3169758/68;Fax:+62(21)3169760Email:[email protected];[email protected],MM.Ir.TeguhSutrisnoPTSemenPadang
-
6
PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org
6
Jl.RayaIndarungPadangSumatraBaratTel:62(751)322028Email:[email protected];[email protected]
Disclaimer: Studi kasus ini dibuat sebagai bagian dari proyek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Industri di Asia dan Pasifik("Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in Asia and the Pacific"/ GERIAP). Sementara upaya-upaya masih dilakukan untuk menjamin bahwa isi dari publikasi ini didasarkan fakta-fakta yang benar, UNEP tidak bertanggung-jawab terhadap ketepatan atau kelengkapan dari materi, dan tidak dapat dikenakan sangsi terhadap setiap kehilangan atau kerusakan baik langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan atau kepercayaan pada isi publikasi ini UNEP, 2006.