PT Semen Padang - Company Case Study (Bahasa Indonesia)

download PT Semen Padang - Company Case Study (Bahasa Indonesia)

of 6

Transcript of PT Semen Padang - Company Case Study (Bahasa Indonesia)

  • 1

    PTSemenPadang:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    PTSEMENPADANG

    DISKRIPSIPERUSAHAAN

    PT.SemenPadangdidirikanpada tahun1910danmerupakanpabrik semen tertuadiIndonesia.Pabrikberlokasidi Indarung,Padang,SumatraBarat, Indonesia sekitar200meterdiataspermukaanlaut(dpl)dankuranglebih13kilometerdaripelabuhanTelukBayur,Padang.PT.SemenPadangmemilikilimapabrikdengantotalkapasitas5.240.000ton per tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 2.376 orang terhitung pada bulanApril2003.

    DESKRIPSIPROSES

    Proses utama di pabrik semen terdiri dari tiga tahapan proses: proses produksicampuran bahan baku, proses produksi klinker dan proses produksi semen. Ketigaprosestersebutditerangkandibawahini.

    Proses produksi campuran bahan baku: Proses produksi campuran bahan bakumemerlukanmill tegakataumill jenis tabungsebagaimesinutamauntukgrindingdanpengeringan.Bahanbakuyangdimasukkan terdiridaribatukapur,batu silika, tanahliat, slag(kerak) tembagadengan komposisinyamasingmasingdanproduknya adalahcampuran bahan baku. Energi listrik digunakan untuk grinding dan gas panas (gasbuang kiln) digunakan untuk pengeringan. Proses ini menghasilkan debu yangditampungdenganelectrostaticprecipitator.Produksi klinker: Alat utama untuk produksi klinker adalah Kiln. Proses terdiri darikalsinasi,pembentukanklinkerpadatemperature1400derajatCelsiusdanpendinginan.Bahan yangdimasukkan adalah campuran bahan bakudan batu bara sebagai bahanbakar. Proses ini mengeluarkan debu klinker yang ditampung dalam electrostaticprecipitatorsdanudarapanasdibuang.Produksi semen:Alatutamauntukproduksi semen adalahmill bentuk tabunguntukmenghaluskanklinkerdangypsum.Sisteminimenggunakanlistrikuntukmenjalankanalat.Prosesinimengeluarkandebusemenyangditampungolehelectrostaticprecipitators.

  • 2

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    2

    PENERAPAN METODOLOGI

    Konsep Metodologi Efisiensi Energi perusahaan digunakan sebagai dasar pengkajianpabrikdalammengidentifikasidanmenerapkanopsiuntukpenguranganenergi,bahanbahanlainnyadanlimbah.Beberapapengalamanyangmenarikadalah: Tugas1aPertemuandenganmanajemenpuncak.Melalui proyek GERIAP, manajemen puncak dapat bertemu dengan tim, BPPT(fasilitatordari luaruntukproyekdi Indonesia)dankonsultan internasionalpadasaatkunjungan.Halinimenunjukkanketertarikanyangbesarterhadapproyekdanefisiensienergisecaraumum,sertamemberikaninspirasimotivasiyangbesarpadatim.Halyangdipelajari:KesediaanmanajemenpuncakuntukbertemudenganTimsecaraberkalamerupakanfaktormotivasiyangpenting. Tugas1bPembentukandanmenginformasikanpadastaf.ManajemenpuncakmenunjukDirekturProduksisebagaiketua tim.Sebagai tambahanuntuk pengkajian energi pada tingkat pusat, dibentuk tim kecil yang terpisah di keempat pabrik (dinamakan II, III, IV danV). Struktur inimempermudah pelaksanaanpengkajianenergipadaareafokusyangberbeda.Hal yang dipelajari: Pembentukan tim kecil sangat berguna untukmengefektifkanpelaksanaanpengkajianenergipadaareafokusatauunitkerjayangberbeda.

    Gambar.1.DiagramalirprosesPT.SemenPadang

    RAW MILL

    KILN

    RAW MILL CEMENT MILL

    RP

    RAW MEAL SILO CLINKER SILO

    COAL MILL

    CEMENT MILL

    RP

    CEMENT SILO

    Lime stone

    Silica stone

    Clay

    Copper slag

    Coal

    Gypsum

  • 3

    PTSemenPadang:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    Tugas1eMempersiapanproposaluntukpersetujuanmanajemenpuncak.PerusahaanmeluncurkanprogramTotalProductivemaintenance(TPM)yangbertujuanuntuk meningkatkan hasil produksi dan keuntungan. Pengkajian energi melaluiProduksibersihdilaksanakansebagaiperpanjanganprogramTPM.Halyangdipelajari:Perludicari tahuapakahpengkajianenergidapatdilaksanakansebagai bagian dari program perbaikan produksi yang lebih luas, sehingga dapatmempermudahdalammemperolehpersetujuanmanajemenpuncak.

    Tugas4aEvaluasiteknis,ekonomidanlingkungan.Waktupengembalianmodalyangkurangdariduatahunadalahkriteriaopsiminimumyang dapat diterima oleh manajemen, sehingga hal ini digunakan sebagai masukanpentingdalammembuatperingkatopsiyanglayak.Akantetapiadafaktorlain,sebagaicontoh sebuah opsiuntukmengurangikonsumsibatubara yang secara finansial tidaklayakkarenawaktupengembalianmodalnya10tahun,tetapijikadilihatsudutpandanglingkunganataukeselamatanperludipertimbangkan(misalnyauntukmemenuhiaturanperijinan), sehinggaopsi tersebutmendapatperingkatuntukditerapkandalamwaktudekatdenganmengabaikanwaktupengembalianmodalnya.Halyangdipelajari:Setiapkriteriayangdiberikanolehmanajemenadalahmasukanpentingdalammembuatperingkatkelayakanopsi. Tahap6PerbaikanberkelanjutanPerusahaan telahbanyakmengerjakanperbaikanefisiensienergi, sepertioptimasikilndan semenmill di pabrik Indarung II,mengganti airlift dengan konveyormekanis dipabrik Indarung III, dan memperbarui semen mill di pabrik Indarung III. Hal inimenunjukkan bahwa manajemen puncak mempunyai komitmen untuk melanjutkanperbaikanefisiensienerginyasecaranyata.HalnyatayangterlihatsejakadanyaproyekGERIAP adalah dibentuknya tim secara resmi dengan peranan yang tanggung jawabyang spesifik: memantau konsumsi energi per unit proyek untuk menentukan carapelaksanaan efisiensi energi, mengadakan rapat secara berkala untuk mendiskusikanmasalah teknis di ke empat pabrik, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikanmasalahyangteridentifikasiberkaitandenganenergidanlingkungan.

  • 4

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    4

    Halyangdipelajari:Proyekkonservasienergiyangtelahdilakukanadalahindikatoryang baik untuk mengetahui bahwa perusahaan serius menangani pelaksanaanefisiensienergisecaraberkelanjutandimasamendatang.

    OPSI

    Adatujuhopsiyangdiidentifikasidaritigaareafokus. Timmemilih limaopsiuntukditerapkanyaitu:konfigurasikompresor,kontrol

    baghouse air jet pulse, kebocoran udara tekan, false airdan variable speed drive.Rinciannyadapatdilihatpadatabledibawah.

    Duaopsiyangtidakditerapkanadalahsebagaiberikut:1.Pencampuranbatubara:Opsiinisecarateknisdanlingkunganlayak,tetapiopsi

    ini tidak diterapkan karena membutuhkan investasi yang besar dan waktupengembalianmodalsekitartujuhsampaisepuluhtahun.

    2. Lining refraktori:Opsi ini belumdapatdilakukan karenaharusmenghentikanproses produksi. Perusahaan tidakdapatmelakukan hal ini, sehingga opsi inimasihditahan.

    Tabel:CONTOHOPSIPRODUKSIBERSIHEFISIENSIENERGIYANGDITERAPKAN

    AREAFOKUS/OPSI

    TEHNIKPRODUKSIBERSIH

    KELAYAKANFINANSIAL

    KEUNTUNGANLINGKUNGAN

    KOMENTAR

    Areafokus1Udaratekan Pemasangan

    interkoneksiantarakompresorkilndansemenmilluntukmemaksimalkanbebandanefisiensikompresor

    Goodhousekeeping

    InvestasiUS$1.099,48 Penghematantahunan

    US$14.480 Waktupengembalianmodal=0,08tahunatau28hari

    Penguranganemisigasrumahkaca184,28tonCO2/tahun

    Kondisibebandinaikkan,sehinggaadakompresoryangperluberoperasi

    Menaikkanintervalwaktudan/ataumenggantikontroljetpulsedariberdasarkanwaktumenjadiberda

    Goodhousekeeping

    Investasi(US$)nol

    Penghematantahunan

    US$593,49

    Penguranganemisigasrumahkaca7,55tonCO2/tahun

    Denganpengaturanwaktu putarandapatmenghematudaratekan

  • 5

    PTSemenPadang:StudiKasusPerusahaan

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    sarkantekananpadasistimudaratekan

    Surveikebocorandanperbaikanudaratekan,sertakampanyekestaf.

    Goodhousekeeping

    Investasi(US$)nol

    Penghematantahunan

    US$5.306

    Penguranganemisigasrumahkaca67,53tonCO2/tahun

    Penguranganbebankompresor danpenghematanenergilistrik

    Survei false airdan perbaikankebocoran diKiln

    Goodhousekeeping

    InvestasiUS$18.294,26

    PenghematantahunanUS$397.065,67

    Waktupengembalianmodal:0,46tahun

    Penguranganemisigasrumahkaca30.489,8tonCO2/tahun

    Perbaikankebocoranakanmengurangikonsumsibahanbakar

    AreaFokus3 Memperbesar

    diameter pulipada fan untukmengurangikecepatan fansebagaipenggantipenggunaandamper

    Modifikasiproses/peralatanproduksi

    Investasi(US$)27,8

    Penghematantahunan(US$)2.270,54

    Waktupengembalianmodal=0,012tahunatau5hari

    Penguranganemisigasrumahkaca28,89tonCO2/tahun

    Beban motorberkurangsehingga dapatmenghematenergi

    INFORMASI LEBIH LANJUT

    Dr.Ir.TusyA.Adibroto,MSc.Ir.WidiatminiSihWinanti,MSc.BPPTJl.MHThamrin8GedungBPPTIIlantai20JakartaIndonesiaTel:+62(21)3169758/68;Fax:+62(21)3169760Email:[email protected];[email protected],MM.Ir.TeguhSutrisnoPTSemenPadang

  • 6

    PedomanEfisiensiEnergiuntukIndustridiAsiawww.energyefficiencyasia.org

    6

    Jl.RayaIndarungPadangSumatraBaratTel:62(751)322028Email:[email protected];[email protected]

    Disclaimer: Studi kasus ini dibuat sebagai bagian dari proyek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Industri di Asia dan Pasifik("Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in Asia and the Pacific"/ GERIAP). Sementara upaya-upaya masih dilakukan untuk menjamin bahwa isi dari publikasi ini didasarkan fakta-fakta yang benar, UNEP tidak bertanggung-jawab terhadap ketepatan atau kelengkapan dari materi, dan tidak dapat dikenakan sangsi terhadap setiap kehilangan atau kerusakan baik langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan atau kepercayaan pada isi publikasi ini UNEP, 2006.