DESAIN TICKETING SYSTEM PADA INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM
Extendor Combustion System Capturing 2017/SJMB...i Extendor Combustion System untuk Meningkatkan...
Transcript of Extendor Combustion System Capturing 2017/SJMB...i Extendor Combustion System untuk Meningkatkan...
i
Extendor Combustion System untuk Meningkatkan Efisiensi Termal
PLTG Batanghari
Knowledge Capturing
Disusun oleh:
Dedi Saputra (9013109ZY)
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan
Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Dengan ini menyatakan bahwa Knowledge Capturing dengan judul:
“Extendor Combustion System
Untuk Meningkatkan Efisiensi Termal
PLTG Batanghari”
Disusun oleh:
DEDI SAPUTRA
9013109ZY
Disetujui untuk mengikuti Knowledge Capturing
di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan
Jambi, September 2017
PEMBIMBING
YULIANTO
NIP: 8510096Z
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Dengan ini menyatakan bahwa Knowledge Capturing dengan judul:
“Extendor Combustion System
Untuk Meningkatkan Efisiensi Termal
PLTG Batanghari”
Disusun oleh:
DEDI SAPUTRA
9013109ZY
Disahkan sebagai Knowledge Capturing
di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan
Jambi, September 2017
MANAJER
SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN JAMBI
DARYANTO
NIP: 76047201
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tulisan Knowledge Capturing
dengan judul “Extendor Combustion System untuk Meningkatkan Efisiensi
Termal PLTG Batanghari”.
Pada kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Daryanto selaku Manajer Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi.
2. Bapak Irmansyah selaku Asisten Manajer Operasi dan Pemeliharaan.
3. Bapak Gusti Amirullah selaku Asisten Manajer Enjiniring.
4. Bapak Helmi selaku Asisten Manajer KSA.
5. Bapak Putu Yuri Aristya Perwana selaku Manajer PL Payo Selincah.
6. Bapak Hermansyah Sinaga selaku Narasumber Knowledge Capturing
7. Bapak Yulianto selaku Pembimbing Knowledge Capturing
8. Bapak Panji Arjanggi selaku PIC Proses KM Sektor Dalkit Jambi.
9. Rekan-rekan kerja yang berada di bawah naungan PT. PLN (Persero) Sektor
Pengendalian Pembangkitan Jambi yang banyak membantu dalam proses
pembuatan Knowledge Capturing ini.
Banyak hal dari tulisan ini yang masih membutuhkan kritik dan saran yang
sifatnya membangun, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan untuk
menjadikan tulisan ini dapat berguna lebih baik lagi kedepannya dan penulis
berharap budaya Knowledge Capturing ini dapat continue dilaksanakan untuk
kemajuan PT PLN (Persero).
Jambi, September
2017
Penulis
v
DAFTAR ISI
Halaman
Judul ................................................................................................................. i
Halaman Persetujuan ...................................................................................... ii
Halaman Pengesahan ...................................................................................... iii
Kata Pengantar ................................................................................................. iv
Daftar Isi ........................................................................................................... v
Daftar Gambar ................................................................................................ vii
Daftar Tabel ..................................................................................................... viii
Abstrak ............................................................................................................. ix
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 2
1.3 Manfaat Capturing ........................................................................ 2
1.4 Definisi Istilah .............................................................................. 3
BAB II Landasan Teori
2.1 Kerangka Teoritis .......................................................................... 6
2.2 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 11
2.3 Hipotesis ...................................................................................... 13
BAB III Metode Penelitian
3.1 Subjek dan Objek ......................................................................... 14
3.2 Metode Pengumpulan Data ........................................................... 14
3.2.1 Metode Observasi ............................................................... 14
3.2.2 Metode Wawancara ............................................................ 14
3.2.3 Metode Literatur ................................................................. 14
3.3 Alat Penelitian ............................................................................... 15
3.4 Metode Analisis Data ................................................................... 15
vi
BAB IV Pembahasan
4.1 Perbandingan Eksisting dan Modifikasi Combustion System ....... 17
4.2 Keuntungan Extendor Combustion System ............................... 19
4.3 Break Even Point (BEP) ............................................................... 20
BAB V Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan .................................................................................. 21
5.2 Saran ............................................................................................ 21
Daftar Pustaka ................................................................................................. x
Biografi Narasumber ....................................................................................... xi
Biografi Penulis ................................................................................................ xii
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 PLTG Batanghari Jambi ................................................................. 6
Gambar 2.2 Siklus Combined Cycle .................................................................. 7
Gambar 2.3 Turbin Gas Siklus Terbuka ............................................................ 8
Gambar 2.4 Siklus Brayton Open Cycle ............................................................ 8
Gambar 2.5 Diagram P-v dan T-s ....................................................................... 9
Gambar 2.6 Upgrade Part Extendor Combustion System .............................. 11
Gambar 2.7 Transition Piece Modifications ...................................................... 12
Gambar 3.1 Siklus Pemeliharaan Periodik Eksisting Combustion System ......... 15
Gambar 3.2 Siklus Pemeliharaan Periodik setelah upgrade part Extendor
Combustion System ......................................................................... 16
Gambar 4.1 Modifikasi Extendor pada Combustion System ........................... 17
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Perbandingan material eksisiting dengan Extendor
Combustion System ........................................................................... 18
Tabel 4.2. Perbandingan Extendor Combustion System .................................. 19
Tabel 4.3. BEP Investasi Extendor Combustion System .................................. 20
ix
ABSTRAK
PLTG Batanghari merupakan sebuah pusat listrik tenaga gas yang beroperasi di
daerah Payo Selincah, Kota Jambi. Bermanufaktur General Electric tipe MS6001B
Frame 6, PLTG Batanghari memiliki daya terpasang sebesar 2 x 30 MW dengan
siklus pemeliharaan CI (Combustion Inspection) – HGPI (Hot Gas Path Inspection)
– CI (Combustion Inspection) – MI (Major Inspection) dengan selisih antar
pemeliharaan periodik selama 12000 jam operasi. Adapun tujuan dari penulisan
Knowledge Capturing ini adalah untuk meningkatkan efisiensi termal dan
melakukan upgrade part Combustion System untuk mengeliminasi CI (Combustion
Inspection) pada siklus pemeliharaan periodik PLTG Batanghari.
PLTG Batanghari mempunyai 10 ruang bakar (Combustion Chamber) yang
merupakan komponen utama dalam sistem pembakaran. Oleh sebab itu, kehandalan
Combustion System harus diperhitungkan dengan baik untuk menghasilkan siklus
pembakaran yang sempurna. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah
dengan melaksanakan studi lapangan (observasi) bersama tim operasi, pemeliharaan,
dan enjiniring mencakup perbandingan antara penggunaan eksisting combustion
system dengan upgrade part Extendor Combustion System, dimulai dari
pengambilan data performance test dan pemeriksaan Borescope Inspection terhadap
komponen ruang bakar sebelum dilakukan upgrade Combustion System.
Penggantian part Extendor Combustion System memiliki manfaat yang signifikan
terhadap performance PLTG Batanghari, terbukti dapat menghilangkan CI
(Combustion Inspection) pada siklus pemeliharaan periodik semenjak
diimplementasikan pada tahun 2014 hingga saat ini tidak terjadi permasalahan
terhadap kondisi dan performance ruang bakar dengan upgrade part Extendor
Combustion System. Selain itu juga meningkatkan Daya Mampu Netto (DMN)
PLTG Batanghari dari 27 MW menjadi 30 MW serta keuntungan secara finansial
sebesar Rp 103.115.019.277,- pada satu kali siklus pemeliharaan periodik selama 6
tahun per unit.
Keyword: PLTG, Extendor, Combustion System
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
PLTG Batanghari merupakan Pusat Listrik Tenaga Gas yang terletak
di daerah Kelurahan Payo Selincah, dibawah naungan Sektor Pengendalian
Pembangkitan Jambi. PLTG Batanghari direlokasi dari PLTG Pauh Limo
pada tahun 1996 dan mulai dioperasikan di Jambi pada tahun 1998,
memiliki manufaktur General Electric tipe MS6001B Frame 6, daya
terpasang sebesar 2 x 30 MW dengan siklus pemeliharaan CI (Combustion
Inspection) – HGPI (Hot Gas Path Inspection) – CI (Combustion
Inspection) – MI (Major Inspection) dan selisih antar pemeliharaan
periodik sebesar 9000 jam operasi dengan menggunakan bahan bakar HSD
(High Speed Diesel) serta base load sebesar 27 MW.
Pada tahun 2005, supply HSD untuk industri mulai terbatas serta
harga per liternya mencapai Rp 12.000,- saat itu Nilai SFC (Spesific Fuel
Consumption) PLTG Batanghari senilai 0,35-0,38 liter/KWh, jika
dikalikan harga per-KWh nya maka biaya operasional PLTG Batanghari
mencapai Rp 4.560,-/KWh. Karena mahalnya biaya operasional pada saat
itu serta keterbatasan suplai HSD untuk keperluan industry maka PT
Pertamina mulai membatasi pasokan suplai sekitar 350-600 KL per hari
dan masih harus diangkut dengan menggunakan transportasi darat.
PLTG Batanghari pernah melakukan tindakan menaikkan daya
mampu dengan instalasi Fogging System yang mengubah demin water
menjadi kabut dengan menggunakan pompa fogging dan diinjeksikan ke
dalam sisi intake compressor, saat itu daya mampu PLTG Batanghari bisa
mencapai maksimal 31 MW dengan syarat ambient temperature
pengoperasian fogging system harus diatas 31⁰C untuk mendapatkan
performa maksimal dari sistem pengabutan demin water. Akan tetapi
sistem pengabutan (fogging) masih kurang efisien untuk mencapai
temperatur tersebut karena aktual ambient temperature hanya 27-29⁰C
serta rasio perbandingan udara untuk pembakaran tidak seimbang, maka
dari itu PLTG Batanghari kembali merencanakan proyek gasifikasi
penggantian sistem bahan bakar dari HSD menjadi natural gas untuk
menjaga kehandalan operasional serta meningkatkan efisiensi unit
pembangkit.
2
Pada akhir tahun 2008, PLTG Batanghari selesai melaksanakan
pekerjaan gasifikasi dan pelaksanaan commissioning pertama kali dengan
menggunakan bahan bakar gas alam yang bersumber dari daerah Tempino
dengan pipa gas diameter 12 inci sepanjang 35 KM dibangun oleh PT.
EHK (Energasindo Heksa Karya) dengan tekanan di stasiun gas hingga
700 psi, namun tekanan yang masuk ke Modul Gas berdasarkan spesifikasi
engine PLTG Batanghari adalah sebesar 400 psi. Sejak pola operasi PLTG
Batanghari menggunakan bahan bakar gas, daya mampu bruto turun
menjadi 25 MW hingga 28 MW karena dibatasi oleh Exhaust gas
Temperature. Akan tetapi biaya operasional PLTG Batanghari menurun
drastis karena nilai SGC sebesar 0,013 MMSCF/KWh dan jika dikalikan
dengan harga per-KWh nya maka biaya operasional dengan menggunakan
natural gas sebesar Rp 1.720,-/KWh. Jadi, biaya produksi dengan
menggunakan bahan bakar gas jauh lebih rendah hingga 3 kali dari biaya
produksi dengan menggunakan bahan bakar HSD.
1.2 Rumusan Masalah
Setelah melaksanakan gasifikasi pada akhir tahun 2008 silam, PLTG
Batanghari mengalami penurunan performance dari daya terpasangnya
dikarenakan tingginya nilai kalor natural gas yang menyebabkan turbin gas
mengalami penurunan beban sekitar 25% menjadi 22 MW akibat tinggi
temperatur gas buang sehingga proteksi Exhaust Temperature Spread
bekerja untuk membatasi sistem pembakaran sehingga unit mengalami
derating operasional. Hal ini linear dengan naiknya nilai heat rate PLTG
Batanghari karena tidak dapat dioperasikan secara Full Load. Oleh karena
itu, diperlukan adanya pemikiran strategis yang dapat meningkatkan pola
operasi PLTG Batanghari serta mengurangi nilai heat rate yang
berpengaruh terhadap kinerja engine serta kinerja pegawai dari PT. PLN
(Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi itu sendiri dengan
pengaplikasian upgrade teknologi pada sistem pembakaran dengan part
Extendor Combustion System.
1.3 Manfaat Capturing
Penulisan Knowledge Capturing dengan tema “Extendor
Combustion System untuk Meningkatkan Efisiensi Termal PLTG
Batanghari” bertujuan untuk:
- Mengambil pengalaman spesifik dari narasumber yang kemudian
dituangkan dalam bentuk tulisan agar pengalaman tersebut bisa
diteruskan oleh pegawai baru.
3
- Menambah wawasan pembaca terhadap kondisi eksisting pembangkit
dengan mengadopsi kemajuan teknologi.
- Melakukan efisiensi pada pemeliharaan sistem pembakaran dan
komponen Combustion System.
1.4 Definisi Istilah
Adapun beberapa istilah yang digunakan pada Knowledge Capturing
ini antara lain:
Combustion System
» Sistem pembakaran pada turbin gas.
Combustion Chamber
» Bagian dari ruang bakar yang berfungsi untuk mengubah
energi tekanan menjadi energi panas melalui proses
pembakaran.
Combustion Liner
» Terdapat di dalam Combustion Chamber yang berfungsi
sebagai tempat berlangsungnya pembakaran.
Cross Fire Tube
» Bagian dari ruang bakar yang berfungsi untuk meratakan nyala
api pada semua Combustion Chamber.
Fuel Nozzle
» Berfungsi sebagai tempat masuknya bahan akar ke dalam
combustion liner.
Transition Piece
» Berfungsi untuk mengarahkan dan membentuk aliran gas panas
akar sesuai dengan ukuran nozzle dan sudu-sudu turbin gas.
Spark Plug
» Berfungsi memercikkan bunga api pada Combustion Chamber
sehingga campuran udara dan bahan bakar dapat terbakar.
Siklus Pemeliharaan Periodik
» Siklus pemeliharaan selama 6 tahun yang dimulai dari CI –
HGPI – CI – MI yang memiliki jarak pemeliharaan 12.000 jam.
Combustion Inspection (CI)
» Siklus pemeliharaan periodik selama 12.000 jam operasi turbin
yang fokus pada pemeliharaan Combustion System.
Hot Gas Path Inspection (HGPI)
» Siklus pemeliharaan periodik selama 24.000 jam operasi turbin
yang fokus pada pemeliharaan Hot Gas Path dan Combustion
System.
4
Major Inspection (MI)
» Siklus pemeliharaan periodik selama 48.000 jam operasi turbin
yang fokus pada pemeliharaan Compressor, Combustion, Hot
Gas Path hingga Exhaust System.
Borescope Inspection (BI)
» Siklus pemeliharaan 2.000 jam operasi turbin untuk
menganalisa kerusakan pada ruang bakar secara dini.
Natural Gas
» Gas Alam yang merupakan bahan bakar fosil yang terdiri dari
Metana CH4 untuk bahan bakar PLTG.
HSD (High Speed Diesel)
» Bahan bakar jenis solar yang memiliki angka cetane 45.
SFC (Specific Fuel Consumption)
» Rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar HSD terhadap
daya listrik yang dibangkitkan.
SGC (Specific Gas Consumption)
» Rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar gas terhadap
daya listrik yang dibangkitkan.
KWh (Kilo Watt per Hour)
» Sebuah satuan energi yang dikirim oleh peralatan listrik dalam
kilo watt per jam.
Simple Cycle
» Sebuah siklus turbin gas untuk membangkitkan tenaga listrik
yang berdiri sendiri.
Combined Cycle
» Siklus yang menggabungkan siklus Brayton pada PLTG
dengan siklus Rankine pada PLTU.
Exhaust Gas Temperature
» Temperatur gas buang hasil pembakaran yang menjadi
indikator proteksi terhadap kenaikan beban dan rasio bahan
bakar.
Creep Material
» Kemampuan material untuk menahan gaya tarik akibat tekanan
dan temperatur yang tinggi.
Wear Interfaces
» Kemampuan permukaan material untuk menahan gesekan
terhadap tekanan dan temperatur.
Thermal Stress
» Kemampuan material untuk menahan perbedaan muai termal
pada material multifase.
5
Lifetime Material
» Kemampuan material untuk bertahan dalam kondisi baik
berdasarkan referensi dari manual book untuk selanjutnya
dilaksanakan pemeliharaan.
Performance Test
» Pekerjaan pengujian performa unit pembangkit beban tertentu
dengan mencatat parameter-parameter utama untuk selanjutnya
dilakukan analisa dan perbandingan terhadap data
commissioning engine.
Base Load
» Kemampuan unit pembangkit untuk dioperasikan pada beban
maksimum.
Heat Rate
» Rasio perbandingan antara kalori bahan bakar terhadap daya
yang dibangkitkan.
Ambient Temperature
» Suhu lingkungan sekitar unit pembangkit.
Running Hours
» Jam operasional unit pembangkit yang dihitung mulai dari
pemeliharaan periodik Major Inspection sebagai angka 0.
Kajian Kelayakan Operasi (KKO)
» Sebuah kajian terhadap proyek yang akan diinvestasikan
dengan menghitung keuntungan dari biaya operasional yang
akan didapatkan.
Equivalent Availability Factor (EAF)
» Sebuah indikator kinerja yang menghitung ketersediaan unit
pembangkit untuk dapat dioperasikan.
Loss Production
» Nilai produksi daya yang tidak terbangkitkan akibat gangguan
atau adanya jadwal pemeliharaan yang membutuhkan
shutdown engine.
Break Even Poin (BEP)
» Titik impas dimana posisi jumlah pendapatan dan biaya
investasi sama atau seimbang.
Daya Mampu Netto (DMN)
» Kapasitas yang mampu dihasilkan oleh unit pembangkit yang
dapat dijual ke pembeli sebagai KWh transaksi.
6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Kerangka Teoritis
Siklus dasar turbin gas disebut siklus Brayton, yang pertama kali
diajukan pada tahun 1870 oleh George Brayton seorang insinyur dari
Boston. Sekarang siklus Brayton digunakan hanya pada turbin gas dengan
proses kompresi dan ekspansi terjadi pada alat permesinan yang berputar.
John Barber telah mempatenkan dasar turbin gas pada tahun 1791. Dua
penggunaan utama mesin turbin gas adalah pendorong pesawat terbang
dan pembangkit tenaga listrik.
Gambar 2.1. PLTG Batanghari Jambi
Turbin gas digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang
berdiri sendiri (simple cycle) atau bergandengan dengan turbin uap
(combined cycle) pada sisi suhu tingginya. Combined cycle memanfaatkan
gas buang turbin gas sebagai sumber panasnya. Turbin uap dianggap
sebagai mesin pembakaran luar (external combustion), dimana
pembakaran terjadi diluar mesin. Energi termal dipindah ke uap sebagai
panas.
Turbin gas pertama kali berhasil dioperasikan pada Swiss National
Exhibition tahun 1939 di Zurich. Turbin gas yang dibangun antara tahun
1940-an hingga tahun 1950-an efisiensinya hanya sekitar 17%, hal ini
disebabkan oleh rendahnya efisiensi kompresor dan turbin dan suhu masuk
turbin yang rendah karena keterbatasan teknologi metalurgi pada saat itu.
7
Combined Cycle yang pertama kali dipasang pada tahun 1949 di Oklahoma
oleh General Electric menghasilkan daya 3,5 MW.
Sebelumnya, pembangkit daya ukuran besar berbahan bakar batu
bara ataupun bertenaga nuklir telah mendominasi pembangkitan tenaga
listrik. Tetapi saat ini turbin gas berbahan bakar natural gas yang telah
mendominasinya karena kemampuan start-up dan black start yang cepat,
efisiensi yang tinggi, biaya awal yang lebih rendah, waktu pemasangan
yang lebih cepat, karakter gas buang yang lebih baik dan berlimpahnya
persediaan gas alam. Biaya pembangunan pembangkit tenaga turbin gas
kira-kira setengah kali biaya pembangunan pembangkit tenaga turbin uap
berbahan bakar fosil yang merupakan pembangkit tenaga utama hingga
awal tahun 1980-an. Lebih dari separoh dari seluruh pembangkit daya
yang akan dipasang dimasa akan datang diperkirakan akan merupakan
pembangkit daya turbin gas ataupun dikombinasikan dengan turbin uap
(combined cycle).
Gambar 2.2. Siklus Combined Cycle
Di awal tahun 1990-an, General Electric telah memasarkan turbin
gas dengan ciri perbandingan tekanan (pressure ratio) 13,5 psi
menghasilkan daya netto 135,7 MW dengan efisiensi termal 33% pada
simple cycle operation. Turbin gas terbaru yang dibuat General Electric
bersuhu masuk 1425⁰C (2600⁰F) menghasilkan daya hingga 282 MW
dengan efisiensi termal mencapai 39,5% pada simple cycle operation.
Bahan bakar minyak ringan seperti minyak diesel, minyak tanah,
minyak mesin jet, dan bahan bakar gas yang bersih (natural gas) paling
cocok untuk turbin gas. Bagaimanapun, bahan bakar tersebut diatas akan
menjadi lebih mahal dan pasti akan habis. Oleh karena itu, pemikiran
kemasa depan harus dilakukan untuk menggunakan bahan bakar alternatif
lain.
8
Gambar 2.3. Turbin Gas Siklus Terbuka
Biasanya turbin gas beroperasi pada siklus terbuka. Udara yang segar
mengalir ke kompresor, suhu dan tekanannya dinaikkan. Udara bertekanan
terus mengalir ke ruang pembakaran, dimana bahan bakar dibakar pada
tekanan tetap.
Gas panas yang dihasilkan masuk ke turbin, kemudian berekpansi
melalui susunan sudu-sudu nozzle. Ekspansi ini menyebabkan sudu turbin
berputar yang kemudian memutar poros rotor turbin sehingga
menghasilkan teganan listrik dikumparan stator generator. Gas buang
(exhaust gas) yang meninggalkan turbin tidak digunakan kembali.
Gambar 2.4. Siklus Brayton Open Cycle
Turbin gas siklus terbuka (open cycle) dapat dibentuk menjadi turbin
gas siklus tertutup (close cycle) dengan menggunakan air-standard
assumptions. Proses kompresi dan ekspansi tetap sama, tetapi proses
pembuangan gas panas tekanan tetap ke udara luar diganti dengan proses
pendinginan.
Siklus ideal fluida kerja dalam siklus tertutup ini adalah siklus
Brayton, yang terdiri dari empat proses dalam internally reversible:
9
1 - 2 Kompresi isentropik (isentropic compression) di kompresor
2 - 3 Penambahan panas tekanan tetap (constant pressure heat
addition)
3 - 4 Ekspansi isentropik (isentropic expansion) di turbin
4 - 1 Pembuangan panas tekanan tetap (constant pressure heat
rejection)
Proses yang terjadi pada PLTG adalah sebagai berikut:
- Pertama, turbin gas berfungsi menghasilkan energi mekanik
untuk memutar kompresor dan rotor generator yang terpasang
satu poros, tetapi pada saat start up fungsi ini terlebih dahulu
dijalankan oleh penggerak mula (prime mover). Penggerak mula
ini dapat berupa diesel, motor listrik atau generator turbin gas itu
sendiri yang menjadi motor melalui mekanisme SFC (Static
Frequency Converter). Setelah kompresor berputar secara
kontinu, maka udara luar terhisap hingga dihasilkan udara
bertekanan pada sisi discharge kemudian masuk ke ruang bakar.
- Kedua, proses selanjutnya pada ruang bakar, jika start up
menggunakan bahan bakar cair (fuel oil) maka terjadi proses
pengkabutan (atomizing) setelah itu terjadi proses pembakaran
dengan penyala awal dari busi, yang kemudian dihasilkan api dan
gas panas bertekanan. Gas panas tersebut dialirkan ke turbin
sehingga turbin dapat menghasilkan tenaga mekanik berupa
putaran. Selanjutnya gas panas dibuang ke atmosfir dengan
temperatur yang masih tinggi.
Proses seperti tersebut diatas merupakan siklus turbin gas yang
merupakan penerapan Siklus Brayton. Siklus tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar 2.5. Diagram P-v dan T-s
Siklus seperti gambar, terdapat empat langkah:
• Langkah 1-2 : Udara luar dihisap dan ditekan di dalam
kompresor, menghasilkan udara bertekanan (langkah kompresi)
10
Kerja Kompresor (𝑊𝐶) = ℎ2 − ℎ1 = 𝐶𝑃(𝑇2 − 𝑇1)
• Langkah 2-3 : Udara bertekanan dari kompresor dicampur
dengan bahan bakar, terjadi reaksi pembakaran yang
menghasilkan gas panas (langkah pemberian panas)
Panas Masuk (𝑄𝐻) = ℎ3 − ℎ2 = 𝐶𝑃(𝑇3 − 𝑇2)
• Langkah 3-4 : Gas panas hasil pembakaran dialirkan untuk
memutar turbin (langkah ekspansi)
Kerja Turbin (𝑊𝑇) = ℎ3 − ℎ4 = 𝐶𝑃(𝑇3 − 𝑇4)
• Langkah 4-1 : Gas panas dari turbin dibuang ke udara luar
(langkah pembuangan)
Panas yang dibuang (𝑄𝐶) = ℎ4 − ℎ1 = 𝐶𝑃(𝑇4 − 𝑇1)
Salah satu kelemahan mesin turbin gas (PLTG) adalah efisiensi
termalnya yang rendah yaitu hanya sekitar 25-35%. Rendahnya efisiensi
turbin gas disebabkan karena banyaknya pembuangan energi panas pada
gas buang (exhaust gas temperature). Dalam usaha untuk menaikkan
efisiensi termal tersebut, maka telah dilakukan berbagai upaya sehingga
menghasilkan mesin siklus kombinasi seperti yang dapat kita jumpai saat
ini.
Efisiensi Turbin Gas:
𝜂 =𝑊𝑛𝑒𝑡
𝑄𝐻= 1 −
𝑄𝑐
𝑄ℎ= 1 −
1
𝑃2𝑃1
𝑘−1/𝑘
Dimana 𝑊𝑛𝑒𝑡 = kerja netto dari siklus
𝑊𝑛𝑒𝑡 = 𝑊𝑇 −𝑊𝐶
2.2 Kerangka Pemikiran
Gas Turbine tipe Heavy Duty GE Frame 6 memerlukan inspeksi berkala
pada Combustion System. Pada beberapa mesin, siklus pembakaran, jenis
bahan bakar yang digunakan dan jumlah air-uap yang dimasukkan adalah faktor
kunci dalam menentukan interval pemeriksaan pembakaran yang disarankan
11
karena faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi jumlah erosi lapisan
Thermal Barrier Coating (TBC), creep material, thermal stress dan keausan
pada komponen pembakaran. Extendor Combustion System dapat
meningkatkan interval pemeriksaan pembakaran dengan mengurangi komponen
ruang bakar secara signifikan dan mengurangi creep pada transition piece.
Gambar 2.6. Upgrade Part Extendor ™ Combustion System
Setiap Frame di GE memiliki sistem pembakaran yang berbeda-beda,
maka dari itu karakteristik operasi masing-masing sistem berbeda. Sistem
pembakaran memiliki diameter, panjang, dan dinamika yang berbeda dan setiap
equipment mengalami jumlah pemakaian yang bervariasi pada masing-masing
key wear interfaces. Sistem pembakaran yang berbeda ini mengharuskan setiap
sistem Extendor dirancang secara spesifik.
Meskipun setiap sistem Extendor akan menggunakan dasar teknik
pengurangan keausan yang sama, aktual konfigurasi perancangan yang
disertakan dalam setiap paket Extendor akan bervariasi dengan sistem
pembakaran yang lain.
Extendor menggabungkan teknologi dan fitur pakai yang dimaksudkan
untuk mengurangi keausan pada berbagai komponen sistem pembakaran.
Extendor dapat diterapkan pada komponen pembakaran dengan memodifikasi
hardware di authorized GE Service Center, dengan memiliki fitur Extendor
12
yang terpasang (atau "pra-diterapkan" ke) pada komponen combustion baru
selama proses manufacturing.
Extendor saat ini sedang diterapkan pada sejumlah komponen
pembakaran baru karena Extendor merupakan lapisan keras yang
dimaksudkan untuk mengurangi wear dan creep pada komponen sistem
pembakaran. Setelah pemasangan full Extendor package selesai, GE dapat
merekomendasikan perpanjangan interval pemeriksaan sistem pembakaran.
Extendor Combustion System dikembangkan untuk mengurangi efek
keausan pada key interfaces berikut:
- Liner Stops
- Fuel Nozzle Tip to Combustion Liner Fuel Nozzle Collar
- Tube Crossfire toCombustion Liner Tube Collar
- Combustion Liner Hula Seal toTransition Piece Forward Sleeve
- Transition Piece Forward Supports and Bracket
- Transisi Piece Aft Picture Frame Seal
Sistem CL-Extendor™ MS6001B mencakup modifikasi pada transition
piece yang dirancang untuk mengurangi creep. Transition piece creep adalah
deformasi dari body transition piece dekat aft frame (atau "pictue frame") yang
disebabkan oleh relaksasi material secara bertahap terhadap suhu dan tekanan.
Gambar 2.7 Transition Piece Modifications
MS6001B Standard Combustion Liner Extendor Combustion
System pada Frame 6B meliputi:
- Three liner stops with reduced clearances to ensure accurate
positioning on the combustion liner and flow sleeve.
13
- Coating applies on male stop liner & rivet and new material for
female stop flow sleeve
- Coating applies on the Fuel Gas Tips and the inner diameter of
liners
- Replacement of male cross-fire tubes
- Special wear coatings on hula seals and on the mating transition
piece inside surface
- Coating on the transition piece bullhorns
- The transition piece H-block in FSX 414
- Sacrificial Wear Strips in End-Frame Slots
- New Nimonic transition piece end-frame and Class B TBC applied to
the body
- New TP seals (Side and Inner & Outer Floating Seals)
2.3 Hipotesis
Pada kondisi sebelumnya PLTG Batanghari menggunakan bahan
bakar HSD mampu beroperasi pada beban maksimum namun sering terjadi
kerusakan pada material combustion system karena adanya kandungan air
dalam bahan bakar yang menyebabkan tingginya tingkat thermal stress
pada material sistem pembakaran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka
dilakukan perubahan bahan bakar menggunakan natural gas namun masih
terdapat kendala derating operasional karena tingginya Exhaust Gas
Temperature dan perubahan nilai kalor bahan bakar. Untuk mengatasi hal
tersebut solusi yang akan dilakukan adalah upgrade pada Eksisting
Combustion System dengan mengadopsi teknologi baru menggunakan
Extendor Combustion System.
14
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Subjek dan Objek
Penulisan Knowledge Capturing dilakukan oleh penulis dengan
menentukan narasumber sebagai subjek observasi pengembangan tulisan.
Adapun objek yang ditentukan untuk topik Efisiensi Pembangkit Termal
adalah mengenai pengaplikasian teknologi Extendor Combustion System
untuk meningkatkan daya mampu PLTG Batanghari.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang dilakukan untuk pengumpulan data pembuatan
Knowledge Capturing ini adalah sebagai berikut:
3.2.1 Metode Observasi
Melaksanakan studi lapangan terhadap pengimplementasian
Extendor Combustion System pada turbin gas PLTG Batanghari
dengan menganalisa data-data pengujian dan performance test unit
pembangkit.
3.2.2 Metode Wawancara
Melaksanakan studi wawancara kepada narasumber yang akan
memasuki masa purnakarya di Sektor Pengendalian Pembangkitan
Jambi, khususnya di unit PLTG Batanghari terkait peningkatan
efisiensi PLTG Batanghari dimulai dari saat masih menggunaan
HSD sebagai bahan bakar utama hingga proses gasifikasi dan
upgrade part Extendor Combustion System.
3.2.3 Metode Literatur
Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan referensi
sebanyak-banyaknya baik dari handbook maupun datasheet di
internet terkait pengaplikasian upgrade part Extendor Combustion
System pada gas turbin bermanufaktur General Electric tipe
MS6001B Frame 6.
3.3 Alat Penelitian
15
Penulis memulai untuk melakukan penelitian terhadap efisiensi salah
satu pembangkit termal di Jambi yaitu PLTG Batanghari, dengan
melakukan beberapa kajian lapangan hingga mempelajari teknologi terbaru
dari Extendor Combustion System untuk diadopsi dan diimplementasikan
dalam rangka menaikkan daya mampu serta menurunkan heat rate di
PLTG Batanghari.
3.4 Metode Analisis Data
Pemeliharaan berkala pada ruang bakar (Combustion Part) sangat
diperlukan untuk kehandalan unit pembangkit terutama inspeksi setiap
2.000 jam operasi dengan melaksanakan pemeliharaan prediktif Borescope
Inspection. Selain itu, pemeliharaan rutin tahunan selama 12.000 jam
operasi juga harus dilaksanakan apabila Running Hours sudah tercapai.
Adapun interval pemeliharaan periodik eksisting PLTG Batanghari adalah
sebagai berikut:
Gambar 3.1. Siklus Pemeliharaan Periodik Eksisting Combustion System
Berdasarkan Kajian Kelayakan Operasi (KKO) pengadaan upgrade part
Extendor Combustion System, dengan melakukan modifikasi pada part
Combustion System GE merekomendasikan untuk mengeliminasi Combustion
Inspection (CI) dalam siklus pemeliharaan periodik PLTG Batanghari dengan
jaminan tidak terjadi kerusakan pada material ruang bakar selama 24.000 jam
operasi. Karena teknis Extendor adalah mengurangi komponen bakar dengan:
- Mengurangi pergerakan relatif antara komponen bakar.
- Mengurangi gaya dan getaran pada wear interfaces.
- Memberikan kontrol critical clearance pada wear interfaces.
- Menggunakan bahan yang tahan & terbukti telah dikembangkan GE.
Major Inspection (48000 Jam)
Combustion Inspection
(12000 jam)
Hot Gas Path Inspection
(24000 Jam)
Combustion Inspection
(36000 jam)
16
Gambar 3.2. Siklus Pemeliharaan Periodik Extendor Combustion System
Dari diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan
upgrade Extendor Combustion System bisa memperpanjang lifetime
pemeliharaan material ruang bakar dalam satu siklus pemeliharaan
periodik, hal ini secara langsung dapat meningkatkan kinerja EAF
(Equivalent Availability Factor) untuk ketersediaan suplai daya dari PLTG
Batanghari serta dapat mengurangi biaya pemeliharaan baik dari sisi
material maupun jasa.
BAB IV
PEMBAHASAN
Major Inspection (48000 Jam)
Hot Gas Path Inspection
(24000 Jam)
17
4.1 Perbandingan Eksisting dan Modifikasi Combustion System
Komponen ruang bakar yang terpasang sebelumnya di PLTG Batanghari
merupakan equipment eksisting dari engine yang tidak dapat dilakukan
modifikasi, oleh karena itu General Electric mengeluarkan teknologi terbaru
untuk memaksimalkan kinerja ruang bakar dengan melakukan modifikasi
pada beberapa item, antara lain:
- Liner stops
- Fuel Nozzle Tip to Combustion Liner Fuel Nozzle Collar.
- Combustion Liner Hula Seal to Transition Piece Forward Sleeve
- Transition Piece Forward Supports Bracket
- Transition Piece Aft Picture Frame Seal
Gambar 4.1 Modifikasi Extendor pada Combustion System
No Equipment Ekstisting
Combustion System
Extendor
Combustion System
18
Tabel 4.1 Perbandingan material eksisiting dengan Extendor Combustion System
4.2 Keuntungan Extendor Combustion System
Extendor Combustion System terpasang di PLTG Batanghari #1 pada
bulan Januari tahun 2014 saat pemeliharaan Combustion Inspection Plus
1. Fuel Nozzle
Tips
2. Liner Stop
System
3 Liner hula seal
to transition
piece
4. Transition piece
forward support
5. Transition piece
seal frame
6. Liner and flow
sleeve
7. Transition
Piece
8. Cross Fire
Tubes
19
(CI+), sedangkan di PLTG Batanghari #2 terpasang pada bulan November
tahun 2014 saat Hot Gas Path Inspection Plus (HGPI+) dengan
membutuhkan waktu selama 7 hari pekerjaan upgrade part Combustion
System
Berdasarkan hasil penelitian dari penerapan Extendor™ Combustion
System di dua unit PLTG Batanghari, maka didapatkan beberapa manfaat
yang sangat signifikan, antara lain:
Tabel 4.2. Perbandingan Upgrade Extendor Combustion System
Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa keuntungan yang
didapat dari investasi upgrade part Extendor Combustion System di
PLTG Batanghari menunjukkan angka yang sangat besar. Selain itu,
kembalinya daya mampu menjadi 30 MW yang hingga saat ini masih
berkelanjutan merupakan suatu keberhasilan yang sangat baik dalam
menjaga kehandalan unit pembangkit.
4.3 Break Even Point (BEP)
No Kriteria Sebelum
Extendor
Setelah Extendor
Keuntungan
(Rupiah)
1. Siklus Pemeliharaan
Periodik
MI – CI – HGPI – CI
(per 12.000 jam)
MI – HGPI
(per 24.000 jam) -
2. Produksi Daya yang
tidak terbangkitkan
(Loss Production)
Stop 28 hari untuk CI
(-20.072.640 KWh
per 6 tahun)
Ketersedian
20.072.640 KWh
per 6 tahun
Rp 20.534.310.720,-
3. Biaya Pokok
Pemeliharaan
Rp 1.986.655.705,-
per CI
2 kali tidak
dilaksanakan CI Rp 3.973.311.410,-
4. Daya Mampu Bruto 27 – 28 MW
(2008 – 2014)
30 - 31 MW
(2014 – sekarang) Rp 96.233.220.247,-
5. Biaya Investasi (Upgrade Part Extendor Combustion System) Rp 17.625.823.100.-
Savings Rp 103.115.019.277
per satu kali siklus
periodik / unit
20
Tabel 4.3. BEP Investasi Extendor Combustion System
Dari data di atas terlihat pengembalian biaya investasi / Break Even
Point (BEP) untuk upgrade part Extendor Combustion System tidak terlalu
lama. Biaya investasi sebesar 17 Miliar Rupiah dapat dicapai nilai Break
Even Point (BEP) hanya dengan waktu 45 hari pola operasi Base Load.
No. Kriteria Tahun 2014
Nilai Rupiah Januari Februari
1. Benefit of Production Rp 8.696.461.024 Rp 17.554.256.851 Rp 26.250.717.875,-
2. Investment Cost - - Rp 17.625.823.100,-
Break Even Point (BEP) 45 hari
21
BAB V
KESIMPULAN & SARAN
5.1 Kesimpulan
Implementasi upgrade part Extendor Combustion System pada
ruang bakar PLTG Batanghari memberikan keuntungan yang sangat baik
untuk kehandalan dan efisiensi, terbukti sejak terpasang pada tahun 2014
lalu Extendor tersebut dapat mengeliminasi dua kali pemeliharaan
12.000 jam Combustion Inspection (CI) dalam satu siklus pemeliharaan
periodik.
Kenaikan kinerja PLTG Batanghari juga dibuktikan dengan nilai
Daya Mampu Netto (DMN) yang naik dari 28,5 MW menjadi 29,8 MW
berdasarkan data kinerja tahun 2014. Selain itu, dengan nilai investasi
Extendor Combustion System sebesar Rp 17.625.823.100,- jika
dibandingkan dengan penghapusan Pemeliharaan CI dalam satu kali siklus
pemeliharaan periodik selama 6 tahun maka didapat keuntungan sebesar
Rp 103.115.019.277,- dari penghematan biaya pokok pemeliharaan dan
peningkatan produksi daya yang terbangkitkan.
Dengan adanya Knowledge Capturing terhadap efisiensi PLTG
Batanghari dari awal pengoperasian menggunakan HSD hingga saat ini
menggunakan bahan bakar natural gas dengan part combustion yang
sudah di-upgrade ke Extendor Combustion System, dapat kita simpulkan
bahwa Knowledge Capturing bermanfaat bagi pegawai baru dalam
mencari pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan tentang efisiensi
termal unit PLTG Batanghari.
5.2 Saran
- Penulis berharap budaya Knowledge Capturing dapat terus
diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan PLN KITSBS.
- Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk
menentukan langkah investasi yang baik agar meningkatkan
kehandalan unit khususnya permasalahan daya mampu pada PLTG.
- Penulis merekomendasikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Gas
(PLTG) yang bermanufaktur General Electric Frame 6B dan 9E
dapat mengaplikasikan upgrade part Extendor Combustion System
karena sudah terbukti meningkatkan efisiensi dan kehandalan di
PLTG Batanghari sejak diimplementasikan pada tahun 2014 hingga
sekarang.
x
DAFTAR PUSTAKA
- GE Oil & Gas, Extendor Combustion System
- GE Energy Services, FR1V - Extendor™ Combustion System - Retrofit
Package
- GE Energy, 6B & 9E Extendor & Performance Uprates – Maximize
Productivity with Advanced Technology
- GE Energy, CL-Extendor* Combustion System for Frame 6B
- GE Industrial & Power Systems, Inspection and Maintenance Instructions
for MS6001B Gas Turbines
- Turbine Services, Combustion Inspection Elimination Kit
xi
BIOGRAFI NARASUMBER
1. Data Personal
Nama : Hermansyah Sinaga
NIP : 625251B
TTL : Pematang Siantar, 12 Juni 1962
Alamat : Jln. Ahmad Hasyim No. 81 RT 03 Kel. Eka Jaya, Kota Jambi 31701
Status : Kawin, 1 Istri 4 Anak
Jabatan : Analyst Kinerja
2. Perjalanan Karir dari awal masuk PLN sampai dengan saat ini
Saya masuk PLN itu tahun 1985 pada Pengaturan Teknik II pada PT PLN
(Persero) Wilayah IV, tahun 1994 sebagai Teknisi Utama I di PLTD Payo
Selincah, saat itu masih dibawah Sektor Pembangkitan Keramasan, KITLUR
Sumbagsel, tahun 2001 menjadi Kepala Unit PLTD Kasang, dan tahun 2005
sebagai Kepala PLTD/G Payo Selincah dan tahun 2007 sebagai Manajer
PLTD/G Jambi yang hingga saat ini masih beroperasi handal di 2 x 30 MW.
Pada tahun 2008 saya mendapat tantangan baru untuk mengelola Operasional
dan Pemeliharaan PLTU Bukit Asam selama 3 tahun hingga saya kembali
dipindahkan ke bagian Engineer Pembinaan Pemeliharaan PLTU di KITSBS
dan aktif menjadi juri pada rangkaian acara Knowledge Management. Terakhir
tahun 2016 saya kembali ke Jambi sebagai Analyst Kinerja sampai dengan
sekarang.
Adapun Pemeliharaan yang pernah diikuti:
- Satu siklus Pemeliharaan Periodik PLTD (TO – SO – MO)
- Satu siklus Pemeliharaan Periodik PLTG (CI – HPGI – CI - MI)
- Satu siklus Pemeliharaan Periodik PLTU (SI – ME – SI - SE)
xii
BIOGRAFI PENULIS
1. Data Personal
Nama : Dedi Saputra
NIP : 9013109ZY
TTL : Curup, 18 Januari 1990
Alamat : Perumahan Arsenal Estate Blok E No 35, Kebun Handil, Kota
Jambi
Status : Kawin, 1 Istri 1 Anak
Jabatan : JTC Pemeliharaan Listrik
2. Perjalanan Karir dari awal masuk PLN sampai dengan saat ini
Penulis memulai karir di PLN sebagai siswa OJT (On the Job Training) pada
Juli tahun 2012 yang ditempatkan di PLTD/G Teluk Lembu, Sektor
Pembangkitan Pekanbaru. Mulai diangkat menjadi pegawai tetap PT. PLN
(Persero) pada 1 Januari 2013 dan ditempatkan di PLTD/G Payo Selincah,
Sektor Pembangkitan Jambi sebagai Junior Engineer Pemeliharaan Kontrol &
Instrumen PLTG Batanghari, sejak saat itu penulis sudah mengikuti berbagai
kegiatan pemeliharaan di PLTD Payo Selincah, PLTG Batanghari dan PLTMG
Sei Gelam dimana ketiga pembangkit ini beroperasi dibawah naungan Sektor
Pengendalian Pembangkitan Jambi. Adapun pemeliharaan yang pernah diikuti
antara lain:
- TO (Top Overhaul) PLTD Payo Selincah #4
- MO (Major Overhaul) PLTD Payo Selincah #5
- TO (Top Overhaul) PLTD Payo Selincah #6
- MO (Major Overhaul) PLTD Payo Selincah #7)
- CI (Combustion Inspection) PLTG Batanghari #2
- CI+ (Combustion Inspection Plus) PLTG Batanghari #1
- HGPI+ (Hot Gas Path Inspection Plus) PLTG Batanghari #2
- MI (Major Inspection) PLTG Batanghari #1
- TO (Top Overhaul) PLTMG Sei Gelam #6